【摘要】安陽電廠#9機(jī)在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)#1瓦振動增大,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全。本文通過對機(jī)組振動數(shù)據(jù)的分析、診斷,找出了#1瓦振動的原因,解決了機(jī)組振動問題,對其他類似機(jī)組也有一定的借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】汽輪發(fā)電機(jī)組;振動特性;軸系
前言
汽輪發(fā)電機(jī)組軸系的穩(wěn)定性直接關(guān)系到機(jī)組的安全運(yùn)行和設(shè)備的可靠性,不論在機(jī)組啟停過程中還是在機(jī)組正常運(yùn)行中,軸系振動始終是監(jiān)測的一項重要指標(biāo)。機(jī)組出現(xiàn)異常振動后,處理稍有不當(dāng),都可能會造成設(shè)備發(fā)生局部或整體的毀壞事故,因此對于機(jī)組振動必須高度重視。
1、設(shè)備概述
安陽電廠#9汽輪機(jī)系東汽生產(chǎn)的N300-16.7/537/537-3型亞臨界、中間再熱、雙缸雙排汽單軸沖動凝汽式汽輪機(jī),配4個高壓調(diào)門,能實現(xiàn)全周和部分進(jìn)汽兩種不同進(jìn)汽方式,并能實現(xiàn)節(jié)流調(diào)節(jié)和噴嘴調(diào)節(jié)無擾切換。該機(jī)高調(diào)門開啟順序為:1+2→3→4。調(diào)門布置見附圖1。
該機(jī)組#1、#2軸承支承汽機(jī)高-中壓轉(zhuǎn)子;#3、#4軸承支承汽機(jī)低壓轉(zhuǎn)子;#5、#6軸承支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子;#7、#8、#9、#10軸承支承勵磁系統(tǒng)轉(zhuǎn)子;#1、#2軸承為落地軸承,#3、#4軸承箱在低壓汽缸上。其中#1軸承為可傾瓦軸承,其余均為橢圓軸承。
2、機(jī)組振動情況
自08年7月20日以來, #9機(jī)組#1瓦軸振、瓦振多次出現(xiàn)異常增大現(xiàn)象,并且隨著時間的延續(xù),振動有惡化趨勢,特別是#1瓦振,波動非常大,曾出現(xiàn)過#1瓦振瞬間達(dá)到121um、1X軸振瞬間達(dá)到165um、1 Y軸振瞬間達(dá)到150um的情況,且軸系其他各瓦振動也有明顯增大趨勢,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
鑒于#1瓦振動異常,為防止設(shè)備損壞事故的發(fā)生,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行, 7月23日至7月24日, #9機(jī)組臨時停運(yùn),對#9機(jī)#1瓦進(jìn)行了簡單的檢查,主要檢查了主油泵齒形聯(lián)軸器連接情況、#1瓦上瓦塊活動情況、#1瓦緊力以及高低對輪的晃度及同心度等數(shù)據(jù),并對#1瓦緊力進(jìn)行了調(diào)整。7月24日14點,#9機(jī)組重新并網(wǎng)。處理后,#1瓦瓦振明顯下降且比較穩(wěn)定,但#1瓦X向軸振及#2瓦X向軸振明顯增加,特別是#1瓦X向軸振,曾瞬間達(dá)到了245um。機(jī)組負(fù)荷250MW后各瓦振動數(shù)據(jù):#1瓦瓦振22um, 1X軸振234um,1Y軸振123um,2X軸振145um,3Y軸振117um,4Y軸振117um,見附圖2。
3、振動特征、故障分析及采取對策
#1瓦檢查前,瓦振變化波動非常大,范圍在12um~80um之間,且變化非???,瞬間即從20um以下波動到60um以上,并且#1瓦瓦振和機(jī)組負(fù)荷大小關(guān)系也不大,在不同負(fù)荷點都出現(xiàn)過#1瓦瓦振激起的情況。當(dāng)#1瓦振動較大時,現(xiàn)場檢查、聽音,前箱#1瓦處振動明顯,并且伴隨有間斷的異音。#1瓦檢查后振動數(shù)據(jù)表明(見附圖3),#1瓦瓦振明顯下降且波動不大。通過以上數(shù)據(jù)分析可以說明,機(jī)組運(yùn)行中#1瓦瓦振波動大是由于#1瓦上瓦塊緊力不夠,使#1瓦上瓦塊松動,引起#1瓦振動異常。緊力調(diào)整后,#1瓦振動恢復(fù)正常,#1瓦瓦振大的問題基本得到解決,但#1瓦振動的問題并未得到解決,主要表現(xiàn)在#1瓦軸振較大。
#1瓦檢查后機(jī)組加負(fù)荷至250MW時的振動波形圖見附圖3-4。由圖可知,當(dāng)#1瓦軸振增大時,#1瓦軸振有明顯的1/2x低頻分量,甚至25Hz的振動數(shù)值和50Hz在振動數(shù)值幾乎相等,都達(dá)到了125um,#1軸承的軸心軌跡與波形亦發(fā)生明顯畸變(見附圖4)。當(dāng)振動恢復(fù)正常后,#1瓦軸振的1/2x低頻分量很快降低或消失,#1軸承的軸心軌跡與波形亦恢復(fù)正常。亦即當(dāng)高壓轉(zhuǎn)子#1瓦軸振變化較大時,主要是低頻分量1/2x振動加劇,而基頻1x振動變化則比較小。
#1瓦振動故障分析:#1瓦振動特征表明,#1瓦振動超標(biāo)主要是由#1瓦軸振的低頻分量1/2x振動加劇引起的。雖然#1軸承為可傾瓦,振動穩(wěn)定性好,但轉(zhuǎn)子失穩(wěn)的條件仍然存在,并且由于結(jié)構(gòu)設(shè)計的因素,在高壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)汽方式改變的情況下,#1瓦失穩(wěn)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重,這是一種典型的汽流擾動現(xiàn)象。
汽隙激振的機(jī)理是由于諸多原因引起的,其主要特征有:(1)振動頻率低于轉(zhuǎn)子工作頻率 ;(2)振動有良好的再現(xiàn)性 ;(3)只能在大容量汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子上發(fā)生。從量值來說,這種不穩(wěn)定力在較大容量汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子上才能形成。由汽流激振機(jī)理可知,消除這種振動的對策不外乎從減少激振力和增加系統(tǒng)阻尼兩個方面入手。具體對策如下:(1)調(diào)整汽缸和轉(zhuǎn)子中心,避免運(yùn)行中轉(zhuǎn)子和汽缸中心發(fā)生明顯偏移;(2)增大轉(zhuǎn)子與隔板之間的軸向間隙。由計算和實驗得到,隨著噴嘴、靜葉與動葉之間的軸向間隙的增大,可以顯著地減少汽流渦動的激振力,但由此會明顯降低汽輪機(jī)的內(nèi)效率;(3)改變調(diào)速汽門開啟程序,以此避免轉(zhuǎn)子在單側(cè)蒸汽力作用下發(fā)生明顯的徑向偏移和在轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生不平衡力矩;(4)增加軸瓦阻尼,例如減少軸瓦間隙、增加軸瓦長度,采用黏度較大的潤滑油等。
在機(jī)組運(yùn)行的狀況下,只有改變調(diào)門順序切實可行,且不同的調(diào)門開啟順序,進(jìn)汽的部位不同,對機(jī)組產(chǎn)生的影響也不同。當(dāng)機(jī)組部分進(jìn)汽時,進(jìn)汽的動葉受到一個汽流產(chǎn)生的切向力和前后壓差產(chǎn)生軸向力,不進(jìn)汽的動葉就沒有這些力,造成調(diào)節(jié)級葉輪受到不均衡的切向力和軸向力,這些力通過轉(zhuǎn)子作用到軸承上,對#1和#2軸承的載荷產(chǎn)生較大的影響,進(jìn)而影響到機(jī)組振動??紤]到機(jī)組振動總是首先發(fā)生在#1瓦且機(jī)組負(fù)荷較高時,此時#1、2高調(diào)門已完全開啟,#3調(diào)門也處于半開或接近全開狀態(tài),這樣汽缸進(jìn)汽就形成#1、3高調(diào)門下缸進(jìn)汽、#2高調(diào)門上缸進(jìn)汽,這種進(jìn)汽受力方式有使#1瓦載荷減輕的趨勢,故容易造成#1軸承振動失穩(wěn)(調(diào)門開啟順序見附圖1)?;诖耍瑳Q定在機(jī)組運(yùn)行中改變調(diào)門開啟順序,由原來的1+2→3→4方式改為3+4→2→1方式,這樣就形成高負(fù)荷時#2、4高調(diào)門上缸進(jìn)汽、#3高調(diào)門下缸進(jìn)汽的情況,增大了#1瓦載荷,使振動減輕,失穩(wěn)狀態(tài)自然就會消失。事實證明,機(jī)組高調(diào)門開啟閥序改變后,機(jī)組振動明顯降低,就此,安陽電廠#9機(jī)組高負(fù)荷區(qū)#1瓦振動的問題基本解決。
4、結(jié)論
對于運(yùn)行中的機(jī)組,當(dāng)出現(xiàn)#1瓦軸振大時,可以通過改變調(diào)門開啟順序?qū)崿F(xiàn)對機(jī)組振動的控制,鑒于東汽廠生產(chǎn)的300MW汽輪機(jī)普遍存在以上問題,這對其他類似機(jī)組也有一定的借鑒意義。改變調(diào)門開啟順序控制振動只是權(quán)宜之計,要想根本解決問題,還必須從機(jī)組軸系著手。
作者簡介:
張健,1971年生,男,河南安陽人,1995年畢業(yè)于南京電力高等專科學(xué)校,后續(xù)學(xué)歷本科-華北水利水電學(xué)院自學(xué)本科熱能動力工程專業(yè),工程師,研究方向:燃機(jī)運(yùn)行管理。