楊環(huán)清
三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 福建廈門 361022
摘要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,MBR工藝處理技術(shù)已經(jīng)在我國(guó)多個(gè)領(lǐng)域得到了應(yīng)用,發(fā)酵類制藥廢水也開(kāi)始應(yīng)用此種工藝提升工作效率。發(fā)酵類制藥廢水中應(yīng)用MBR工藝處理技術(shù),經(jīng)過(guò)逐步改變水力停留時(shí)間,對(duì)于反應(yīng)器進(jìn)水與出水的COD、DO和膜壓以及MLSS實(shí)施連續(xù)的監(jiān)測(cè),可以考察處理效果。
關(guān)鍵詞:MBR工藝;發(fā)酵類制藥廢水;中試研究
引言:制藥廢水水質(zhì)與水量會(huì)發(fā)生一定的變化、其中的組成成分較為復(fù)雜、污染現(xiàn)象較為嚴(yán)重??缮圆睿瑢儆谝环N較難降解的有機(jī)廢水。如果仍然使用原有的工藝技術(shù)進(jìn)行處理,制藥使用量大、消耗高、而且成本費(fèi)用也相對(duì)較高,出水之后很難確保穩(wěn)定性。膜生物反應(yīng)器具備較高的工作處理效率、工藝施工流程較短、施工設(shè)備相對(duì)緊湊、所占面積較小、水質(zhì)能夠得到有效保障。筆者在文中主要是與發(fā)酵類制藥廢水相結(jié)合,針對(duì)應(yīng)該怎樣提高工作效率,更好的應(yīng)用MBR工藝處理技術(shù)解決發(fā)酵類制藥廢水進(jìn)行了探究。
一、試驗(yàn)裝置和方式方法
1.本次實(shí)驗(yàn)兼氧好氧段采用AO-MBR工藝。試驗(yàn)流程如下:
AO-MBR實(shí)驗(yàn)裝置缺氧池1.9m3,好氧池6.1m3,MBR膜池1.3m3,總池容9.3m3,MBR膜組件采用邁納德的孔徑0.04μm超濾級(jí)平板膜。采用微孔曝氣管曝氣,曝氣風(fēng)機(jī)變頻控制,控制好氧池溶氧2~4mg/L,缺氧池采用攪拌機(jī)攪拌,硝化液回流比和膜池污泥混合液回流比均控制在200%~300%。本次試驗(yàn)中,廢水原水和自來(lái)水按一定的流量比例同時(shí)連續(xù)進(jìn)入調(diào)節(jié)水桶,在調(diào)節(jié)水桶混合后進(jìn)入水解酸化桶預(yù)處理,水解酸化桶出水溢流進(jìn)入缺氧池,廢水在缺氧池經(jīng)過(guò)水解作用和反硝化作用后進(jìn)入好氧池。廢水在好氧池中經(jīng)好氧菌的生物降解去除廢水中大部分的污染物質(zhì),同時(shí)氨氮在好氧池內(nèi)經(jīng)過(guò)硝化作用轉(zhuǎn)變?yōu)橄鯌B(tài)氮,經(jīng)好氧處理后部分回流入缺氧池,使得硝態(tài)氮在缺氧池中通過(guò)反硝化作用轉(zhuǎn)化為氮?dú)庖绯?。好氧池出水流入MBR膜池,MBR膜池的廢水在好氧環(huán)境下經(jīng)過(guò)生化作用進(jìn)一步降低污染,膜池中部分污泥混合液回流至好氧池,膜池中平板膜在自吸泵負(fù)壓抽吸作用下產(chǎn)出MBR最終產(chǎn)水。
2.AO-MBR進(jìn)出水COD與停留時(shí)間結(jié)論(表1)
表1
進(jìn)水指標(biāo)出水指標(biāo)運(yùn)行參數(shù)
指標(biāo)
日期水量
l/hCODcr
mg/LpHCODcr
mg/LCODcr
去除率pH停留時(shí)間
h溫度
℃?zhèn)渥?/p>
11月1125025216.015094%7.537 階段一
1225026006.425890%7.737
1325025606.217993%7.837
1425030955.818494%7.737
1525012466.214688%7.837
1625029826.011296%8.037
1725032796.014096%8.037
1825041155.616796%7.937
1925039315.322694%7.737
2020055235.323396%7.94722.0
2120048764.923695%8.047
11月2220045324.926694%8.047 階段二
2320043274.827094%8.04725.0
2420046325.626194%8.447
2520046005.225694%8.447
2620040005.225394%8.54719.0
2720042735.425094%8.547
2820043875.125294%8.547
2920044434.925894%8.54717.0
3020050355.026195%8.34716.5
12月1號(hào)18035315.023993%8.25217.3階段三
218032314.921893%8.25217.0
318038325.021095%8.25218.0
418034804.920694%8.25218.5
518032994.920494%8.25218.0
618034895.020394%8.25218.0
718035674.919695%8.25218.5
818034655.020494%8.25217.8
918033564.820394%8.25216.9
1018032545.221194%8.25215.0
1118035105.121594%8.25214.5
12月1218038115.811397%7.85221.9階段四
1318037445.011497%8.05222.5
1418044144.911597%7.95222.9
1518041415.012197%7.95222.9
1618043934.913097%7.95223.1
1718043005.012197%7.85022.9
由上述表統(tǒng)計(jì)可得:
階段一:11月11~21日,進(jìn)水COD從2500提升至5000mg/L,HRT從37h提高到47h,本階段活性污泥處于馴化期,出水COD在250mg/L以下,去除率95%左右。
階段二:11月22~30日進(jìn)水COD4500mg/L左右,HRT47h,出水COD250mg/L左右,去除率大于94%。
階段三:12月1~11日進(jìn)水COD3500mg/L左右,HRT52h,出水COD200mg/L左右,去除率大于94%。
階段四:12月12~17日進(jìn)水COD4000mg/L左右,HRT52h,出水COD110~130mg/L,去除率大于97%。
三、結(jié)論
在中試條件下,運(yùn)用MBR工藝維持污泥的濃度是較為理想的,在后期的正常運(yùn)行中沒(méi)有影響增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),說(shuō)明微生物的增殖與自身消化二者之間可以實(shí)現(xiàn)平衡。運(yùn)用MBR工藝對(duì)發(fā)酵類的制藥廢水進(jìn)行處理,在污泥濃度處于較高狀態(tài)下,不會(huì)出現(xiàn)損膜或堵膜的現(xiàn)象,濾膜工作保持正常,清洗的周期也可以維持在正常范圍之內(nèi)。該工藝的應(yīng)用試驗(yàn)表明其對(duì)發(fā)酵類制藥廢水的處理效果要比兼氧或好氧的處理方式優(yōu)質(zhì),在未來(lái)的應(yīng)用中可以推廣。
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