邵 磊 林安吉
(中核陜西鈾濃縮有限公司自控儀表車間 陜西漢中)
為適應(yīng)核電市場需求,隨著中核陜西鈾濃縮有限公司生產(chǎn)規(guī)模的建設(shè)和發(fā)展,需要維護和運行的自控系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量大幅增加。以往設(shè)備的計劃檢修工作,雖然在一定程度上滿足了生產(chǎn)的需要,但存在著維護修理單一、缺乏互動能力,實時性不夠、臨時故障率較高等諸多問題。舊的設(shè)備管理維護模式已不在適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需要。為此,公司統(tǒng)一部署在全公司范圍內(nèi)推行TPM精益設(shè)備管理。
作為自控變頻設(shè)備的直接運行維護單位,結(jié)合自控變頻儀表系統(tǒng)設(shè)備和實際情況開展了形式多樣的設(shè)備管理形式。首先建立了車間TPM管理工作組、工段、班組和設(shè)備責(zé)任人四級聯(lián)動模式,制定了TPM設(shè)備精益管理辦法,明確TPM管理目標;在TPM工作中必須做到有章可循,有據(jù)可依和職責(zé)到人;嚴格工作程序和控制要求,編制有關(guān)規(guī)章制度和程序文件,對設(shè)備進行分類和全過程管理。推行實施“五檢三審”制度,將運行人員的巡檢和日常點檢、班組的例檢與定檢及專業(yè)點檢有機結(jié)合,以專業(yè)設(shè)備管理員評審、班組與工段評審、車間評審為保障,發(fā)揮各級設(shè)備管理人員的層層把關(guān)作用,有力地保障了點檢定修制的有效實施,充分發(fā)揮出各級人員的技術(shù)優(yōu)勢和監(jiān)督作用,及時發(fā)現(xiàn)各種隱患及設(shè)備劣化趨勢,達到了早發(fā)現(xiàn),早處理,有效保障自控系統(tǒng)運行設(shè)備的安全、穩(wěn)定與經(jīng)濟運行的要求。
公司2010年購置了一批某型號變頻器,該型號變頻器是主要工藝系統(tǒng)生產(chǎn)供電的關(guān)鍵設(shè)備。2011年投運初期故障較多。為此,2012年首先由設(shè)備責(zé)任人根據(jù)故障現(xiàn)象進行設(shè)備點檢,初步分析原因并跟蹤統(tǒng)計結(jié)果,組織相關(guān)人員對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了評估分析,確認設(shè)備故障情況及原因,見表1。
表1 故障類型統(tǒng)計表
(1)輸出頻率偏差55次,占50%。累計百分比是50%。
(2)輸出電壓越限46次,占44%。累計百分比是94%。
(3)冷卻水故障5次,占4%。累計百分比是98%。
(4)其他原因造成的故障2次,占2%。累計百分比是100%。
從以上分析來看,雖然輸出頻率偏差和輸出電壓越限故障的次數(shù)相差不多,但故障百分比和累計百分比均很高。前者的故障百分比和累計百分比均為50%,而后者的故障百分比和累計百分比分別是44%和94%;從冷卻水故障和其他原因造成故障的統(tǒng)計情況來看,雖然次數(shù)不多和故障百分比較低,但累計百分比很高,前者的累計百分比是98%,而后者的累計百分比是100%。因此,需要依據(jù)不同情況來分別制定維修方案。
(1)對變頻器電流傳感器的檢測線束銅芯進行更換,并對補償可控硅進行全面檢測,更換性能異常的補償器可控硅。
(2)點檢發(fā)現(xiàn)該型變頻器水冷卻電容的冷卻水嘴容易滲水,而發(fā)生保護跳車,因此需進行同步檢修更換。
(3)將開展自主維護形成習(xí)慣,扎實進行設(shè)備點檢,同時開展自控設(shè)備三級維護和預(yù)防性檢修工作,達到早發(fā)現(xiàn)并及時排除的目的。
通過實施上述方案,該型變頻器系統(tǒng)的故障次數(shù)從2012年1季度每月23次下降到4季度每月4次,每月都呈大幅度遞減趨勢;變頻器冷卻水故障再未出現(xiàn)過。既確保了設(shè)備的穩(wěn)定運行,減少了設(shè)備故障率,同時通過全員參與TPM和設(shè)備點檢維修管理模式的實施,極大提高了員工的工作質(zhì)量和自主維護意識。該項目獲得了全國優(yōu)秀質(zhì)量管理QC成果獎勵獎。
通過認真總結(jié)此次活動的經(jīng)驗,公司對TPM精益管理的方式和方法還在進行持續(xù)改進,不斷探索有利于設(shè)備運行的新思路和新辦法。
(1)加強運行人員對所轄設(shè)備常見故障點的巡檢和點檢,對易造成系統(tǒng)正常運行的設(shè)備進行重點檢查,并做好其相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。
(2)設(shè)備負責(zé)人及班組檢修人員嚴把備品配件采購關(guān),確保其性能和質(zhì)量能夠滿足系統(tǒng)要求。同時,還采用JYK管理模式來控制備件消耗的數(shù)量及采購成本。
(3)加強對各類故障信息的統(tǒng)計和分析,加強對典型故障處理方式的培訓(xùn),提高運行人員的運行水平和檢修人員的檢修能力。
近年來,中核陜西鈾濃縮有限公司通過積極推進TPM管理工作,極大激發(fā)了運行與維護人員對設(shè)備管理維護和改造工作的熱情,并針對所轄設(shè)備運行中存在的問題和缺陷提出了許多改進及合理化建議,近兩年來僅獲獎的合理化建議就達300多條。另外,通過一系列的定期點檢,開展了小到各端子的緊固、灰塵的清理,大到設(shè)備的技術(shù)改造工作等,雖然維護設(shè)備數(shù)量和日常工作量有所增加,但設(shè)備的臨時故障率明顯下降。通過TPM設(shè)備精益管理工作的開展,不但提高了現(xiàn)場運行與維護人員的責(zé)任心和使命感,對設(shè)備運行和維護的素養(yǎng)有了明顯提升,也使新老系統(tǒng)達到了經(jīng)濟與高效地運行。同時還提高了系統(tǒng)的整體生產(chǎn)效率,在保證安全生產(chǎn)的前提下,降低了生產(chǎn)運行成本,使企業(yè)的經(jīng)濟效益和綜合競爭力得到了提升,展示出同行業(yè)在國內(nèi)的標桿地位。