楊小玲,羅遠(yuǎn)福
(1.貴州省習(xí)水鼎泰能源開發(fā)有限責(zé)任公司,貴州習(xí)水564600;2.重慶電力高等??茖W(xué)校,重慶400053)
貴州灣塘電站有3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組,1F、2F為擴(kuò)大單元接線,3F為發(fā)變電組單元接線。3臺(tái)機(jī)組型號(hào)均為SFW-3200-6/1730,基本參數(shù)如下所述。
容量:4 000 kVA;功率:3 200 kW;電壓:6 300 V;電流:366.6 A;轉(zhuǎn)速:1 000轉(zhuǎn)/分;飛逸轉(zhuǎn)速:1 873轉(zhuǎn)/分;絕緣等級(jí):B/F;功率因素:0.8;頻率:50 Hz。
2F在運(yùn)行中差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作停機(jī),經(jīng)檢查,2F定子線圈出線A、B、C三相1#、2#線圈端部擊穿并熔斷。
發(fā)電機(jī)定子線圈擊穿的原因是多方面的,絕緣老化、繞組受潮、繞組本身缺陷或檢修工藝不當(dāng)、繞組過熱、發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)入金屬異物、外部及內(nèi)部過電壓擊穿等,都可能造成定子線圈的絕緣擊穿。由于事故發(fā)生時(shí),無論是電站還是系統(tǒng),均無倒閘操作,也無大氣過電壓產(chǎn)生,初步排除了外部過電壓導(dǎo)致線圈擊穿的可能;機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行,且經(jīng)初步檢查,冷卻系統(tǒng)及相關(guān)管路無漏水,排除繞組受潮的可能。因此,初步判斷此次事故的發(fā)生是由發(fā)電機(jī)內(nèi)部故障所引起的。其原因可能為絕緣老化、檢修工藝不當(dāng)、繞組過熱、發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)入金屬異物或內(nèi)部過電壓擊穿等。
故障發(fā)生后,通過外觀檢查已初步確定故障點(diǎn)為2F定子線圈出線A、B、C三相1#、2#線圈端部。但為了找到其他可能存在的故障點(diǎn),將故障機(jī)組A、B、C三相定子繞組熔斷的端部簡(jiǎn)單連接,測(cè)得第一次各相線圈對(duì)地絕緣電阻(各次測(cè)得數(shù)據(jù)詳見表1),三相電阻值遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足規(guī)程(1 MΩ/kV)要求,吸收比也大于規(guī)程要求的1.3。因此,可判斷無其他故障點(diǎn),可將該唯一故障點(diǎn)做進(jìn)一步處理。將定子A、B、C三相線圈熔斷的端部進(jìn)行焊接,測(cè)得第二次各相對(duì)地絕緣電阻,各項(xiàng)指標(biāo)仍保持正常。因此,繼續(xù)進(jìn)行下一步處理。將A、B、C三相線圈熔斷的端部用銀焊焊接,焊口用云母帶雙層半疊繞包扎,共12層,外包玻璃絲帶一層,最后涂刷無溶劑膠浸透玻璃絲帶。其后測(cè)得第三次各相線圈對(duì)地絕緣電阻,數(shù)據(jù)顯示絕緣及吸收比相對(duì)較低(見表1)。經(jīng)分析是由水電站廠房潮濕,2F停機(jī)處理故障時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),線圈一定程度上受潮引起。因此,決定對(duì)2F開空車烘燥。經(jīng)過空載烘燥,第四次測(cè)得2F絕緣電阻(見表1),此時(shí)2F定子線圈的絕緣電阻與吸收比滿足機(jī)組絕緣要求,故障處理告一段落。
表1 各次絕緣電阻及吸收比(環(huán)境溫度23℃)
故障處理后,進(jìn)行耐壓試驗(yàn),耐壓試驗(yàn)有交流和直流兩種。直流耐壓試驗(yàn),能夠有效地檢出定子繞組端部絕緣的缺陷,但對(duì)槽部繞組的試驗(yàn)效果卻不如工頻耐壓試驗(yàn)的效果。因?yàn)橹绷麟妷杭釉诶@組上沒有電容效應(yīng),電場(chǎng)在絕緣層的各處分布均勻,如果加上50 Hz交流電壓,由于電容效應(yīng),電場(chǎng)分布不均,接近鐵心槽部的絕緣所承受的電場(chǎng)較強(qiáng)。故兩種試驗(yàn)相輔相成,不能互相代替,而本次故障點(diǎn)在端部,故采用直流耐壓進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。當(dāng)B相直流試驗(yàn)電壓在9 kV左右時(shí),有絕緣擊穿的放電聲,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在B相出線2#、3#線圈端部的下端有一直徑約10 mm絕緣擊穿點(diǎn)。對(duì)此擊穿點(diǎn)進(jìn)行包扎絕緣處理后,第五次測(cè)量2F定子線圈絕緣電阻(見表1)。其絕緣數(shù)據(jù)表明,定子線圈絕緣電阻和吸收比基本合格,但由于直流耐壓試驗(yàn)過程中出現(xiàn)了絕緣擊穿,故決定對(duì)出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象的B相進(jìn)行修復(fù)后,再次作直流耐壓試驗(yàn)。當(dāng)電壓升至5 kV左右時(shí),B相再次發(fā)出放電聲,測(cè)其絕緣電阻為零。經(jīng)多次排查,最后確定故障線圈在B相出線1#、2#線圈的內(nèi)部。由于未拆機(jī),無法找到故障點(diǎn),最后決定將2F轉(zhuǎn)子吊出做進(jìn)一步檢查。
拆機(jī)后,確認(rèn)發(fā)電機(jī)內(nèi)無異物,無明顯放電痕跡,但發(fā)電機(jī)出線端部的蓋板有銅液粉末。吊出轉(zhuǎn)子后發(fā)現(xiàn)定子線圈B相出線第一個(gè)線圈槽口處上層邊與鐵芯齊平有一30 mm的裂紋。對(duì)這一缺陷進(jìn)行絕緣包扎處理,確定各項(xiàng)指標(biāo)合格后對(duì)定子線圈進(jìn)行了短路烘燥,并在烘燥后對(duì)2F定子線圈絕緣電阻進(jìn)行了第六次測(cè)量。2F定子線圈的絕緣電阻值與吸收比符合絕緣要求,之后再次對(duì)B相進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn),當(dāng)電壓升至10 kV左右時(shí),B相再次放電。檢查發(fā)現(xiàn),仍是B相相同位置有一25 mm左右的裂紋。由于無法在短時(shí)間內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)線圈進(jìn)行處理,綜合考慮檢修時(shí)間、成本等因素,電站最終決定更換此線圈(見圖1)。對(duì)新線圈測(cè)量絕緣電阻為5 200 MΩ,交流耐壓17.325 kV,1分鐘未出現(xiàn)異常。新線圈下線后,絕緣電阻測(cè)量為5 120 MΩ,交流耐壓15.75 kV,1分鐘無異常。并頭連接后,交流耐壓試驗(yàn)結(jié)果表明,新線圈絕緣合格(試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2)。對(duì)絕緣包扎浸漆后,將2F回裝完畢,開空車對(duì)水輪發(fā)電機(jī)各部軸承溫度進(jìn)行考驗(yàn),同時(shí)對(duì)2F進(jìn)行其他相應(yīng)試驗(yàn)及檢查,無異常,2F并網(wǎng)發(fā)電。
通過現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,筆者認(rèn)為引起此次事故的原因主要有以下幾點(diǎn)。
表2 交流耐壓試驗(yàn)絕緣電阻及吸收比數(shù)據(jù)(線圈平均溫度40℃,環(huán)境溫度23℃)
圖1 更換后的定子線圈及拆機(jī)后原絕緣擊穿點(diǎn)位置
由于制造工藝與下線工藝存在缺陷,電機(jī)在運(yùn)行中受電、熱、化學(xué)和機(jī)械力的作用,定子繞組不可避免地會(huì)在層間出現(xiàn)氣隙,氣隙中的場(chǎng)強(qiáng)可達(dá)平均場(chǎng)強(qiáng)的3.5倍左右,加之線圈本身質(zhì)量的原因,增多、增大了氣隙。在運(yùn)行電壓的作用下,氣隙中的場(chǎng)強(qiáng)很容易擊穿,出現(xiàn)絕緣內(nèi)部局部放電。局部放電產(chǎn)生的局部過熱,造成高溫聚合物裂解而使絕緣損壞,在電、熱、化學(xué)和機(jī)械力的聯(lián)合作用下,又進(jìn)一步使氣隙擴(kuò)大,造成絕緣有效厚度減小,使擊穿電壓進(jìn)一步降低,最終導(dǎo)致絕緣擊穿。
發(fā)電機(jī)定子繞組端部并頭套的連接處,是絕緣的薄弱環(huán)節(jié),運(yùn)行中電機(jī)端部電場(chǎng)局部集中,發(fā)電機(jī)運(yùn)行工況惡劣,長(zhǎng)期過熱、過壓,會(huì)加速電機(jī)絕緣老化,查閱電站機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù),該機(jī)組經(jīng)常在7 kV電壓下運(yùn)行,同時(shí)由于端部防暈層處理不好,導(dǎo)致起暈電壓降低,在運(yùn)行電壓下,就可能導(dǎo)致端部電暈放電,對(duì)電機(jī)絕緣產(chǎn)生很大破壞作用。
線圈的環(huán)氧云母的熱固性絕緣在電機(jī)運(yùn)行溫度下,受熱膨脹比其他部件小,使槽部表面不能和鐵芯槽壁完全接觸,加之該機(jī)組線圈存在間隙超標(biāo),拆出的13個(gè)線圈有10個(gè)線圈的間隙大于0.5 mm,而工藝要求小于0.3 mm。在運(yùn)行中定子線圈因振動(dòng)或摩擦使槽部防暈層脫落,當(dāng)間隙中的電場(chǎng)超過間隙的擊穿場(chǎng)強(qiáng)時(shí),致使線圈主絕緣表面、線棒表面與槽壁之間產(chǎn)生放電。
電機(jī)定子繞組在運(yùn)行中受到電、熱、機(jī)械力的作用,可引起定子線棒股線的疲勞斷裂,斷裂股線兩端由于整個(gè)線圈的振動(dòng)時(shí)斷時(shí)續(xù),形成火花放電,并隨工頻電流過零而不斷熄滅、重燃,形成電弧放電。這種電弧放電產(chǎn)生的局部高溫,使股間絕緣燒損,嚴(yán)重時(shí)可使導(dǎo)線熔化,絕緣層完全燒毀,并發(fā)生相間短路和多點(diǎn)接點(diǎn)故障。而這種由斷股引起的短路或接地故障,由于有足夠的熱量,使導(dǎo)線熔化,對(duì)地絕緣完全燒毀。因此,故障發(fā)生后往往找不到斷股的證據(jù)。斷股電弧故障在發(fā)展過程中,只有熔化的銅液粉末噴出,該機(jī)組拆機(jī)時(shí)的確發(fā)現(xiàn)有銅液末存在。
綜上所述,此次發(fā)電機(jī)定子絕緣擊穿,是由運(yùn)行、制造、安裝多方面原因共同造成。
針對(duì)定子繞組的這些情況,可采取如下措施對(duì)事故進(jìn)行預(yù)防和改善。
(1)針對(duì)端部可能出現(xiàn)的局部電暈,可根據(jù)線棒所處位置是高阻區(qū)還是低阻區(qū),在防暈層外涂敷相應(yīng)的半導(dǎo)體防暈漆,再在外層表面涂敷防護(hù)灰磁漆。這種處理的方式比較簡(jiǎn)單,處理關(guān)鍵是防暈漆選擇適當(dāng),漆的黏度控制準(zhǔn)確。但要注意這種處理方式對(duì)線棒高低阻交界處的電暈沒有防護(hù)效果。
(2)針對(duì)槽放電,可采取的措施有定子槽內(nèi)在下線前噴低阻半導(dǎo)體漆;選擇合適的低阻半導(dǎo)體墊條;改進(jìn)線棒槽內(nèi)固定方式;改進(jìn)制造工藝水平,如線棒的尺寸和平直度、鐵芯的制造和疊片公差等。
(3)加強(qiáng)發(fā)電機(jī)運(yùn)行維護(hù)管理,降低發(fā)電機(jī)的振動(dòng),避免因振動(dòng)摩擦使線圈防暈層遭到破壞。同時(shí),加強(qiáng)機(jī)端電壓調(diào)整,使電機(jī)在額定電壓下工作,避免由于電壓升高等運(yùn)行管理原因?qū)е码姍C(jī)故障。
(4)對(duì)空冷式發(fā)電機(jī)的冷卻氣體的濕度進(jìn)行控制,避免由于擊穿電壓降低而導(dǎo)致相間放電。
(5)加強(qiáng)定子線圈制造過程的監(jiān)督和管理。如購買技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、派遣或委托專業(yè)技術(shù)人員對(duì)定子線圈的制造過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。避免由于線圈的制造工藝、下線工藝的不良影響電機(jī)的正常運(yùn)行。
雖然通過更換定子線圈,使事故發(fā)電機(jī)重新投入了運(yùn)行,但為避免事故的再次發(fā)生,應(yīng)對(duì)產(chǎn)生事故的原因進(jìn)行分析和總結(jié)。按“四不放過”的原則,從根源上找到并解決發(fā)生事故的原因,才能使設(shè)備真正安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、可靠地運(yùn)行。
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