田寶山
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
八鋼歐冶爐單氣化爐生產(chǎn)實踐
田寶山
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
八鋼歐冶爐生產(chǎn)期間上料工序出現(xiàn)故障,為避免爐缸凍結(jié),采取了單氣化爐生產(chǎn)模式。生產(chǎn)實踐表明,單氣化生產(chǎn)方案可行,并獲得了大量單氣化爐生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)。
歐冶爐;氣化爐;熔煉率
2015年7月8日八鋼歐冶爐因礦垂直皮帶機故障無法上料,于凌晨01∶21分休風(fēng),判斷垂直皮帶機搶修處理時間需一周以上。因長時間休風(fēng)爐缸熱量散失,復(fù)風(fēng)時爐況恢復(fù)會非常困難,為避免長時間休風(fēng)造成的爐況恢復(fù)困難,本次垂直皮帶機故障搶修期間,準備采取單氣化爐生產(chǎn)方式運行一段時間,渣鐵出凈,同時保證爐缸儲熱充足。
7月8日01∶21分休風(fēng),至7月12日12∶30分送風(fēng),累計休風(fēng)時間6429min,氣化爐拱頂溫度已降至350℃,料位04623滿但04624空。煤線料單配比仍為休風(fēng)前料,且三個料罐均滿(約12批料)。豎爐因垂直皮帶機停止上料后,DRI螺旋仍維持0.3rpm低速運行直至休風(fēng),同時在休風(fēng)4天時間里為防止豎爐結(jié)料,累計多次轉(zhuǎn)動螺旋排料,導(dǎo)致豎爐虧料線約3.3m(約150m3)。為此在進行單氣化爐生產(chǎn)前必須將煤線三個料罐內(nèi)燃料排入氣化爐,同時為防止空燒,必須配合轉(zhuǎn)入一定量的豎爐鐵料。
7月12日12∶30分工廠復(fù)風(fēng),打開預(yù)設(shè)風(fēng)口,風(fēng)口氧氣總量投入35000Nm3/h,粉塵線氧氣不投入,工廠壓力升至 250kPa。13∶00分煤螺旋啟動3.5rpm,14∶00分煤螺旋升至5.0rpm,同時啟動DRI螺旋0.3rpm(總轉(zhuǎn)速2.4rpm),15∶00分DRI螺旋停。同時因氣化爐料位04623低至18%,把礦垂直皮帶機停為節(jié)點,到復(fù)風(fēng)2個半小時后視為一個料層,此段料層為復(fù)風(fēng)00129鐵次后期到達風(fēng)口,16∶00北場鐵口打開,第一罐鐵水溫度1306℃,到堵口時測溫已升至1475℃,鐵水硅含量3.42%,因此認為此段料層的加入為復(fù)風(fēng)爐熱恢復(fù)創(chuàng)造了較好的條件。
氣化爐第二個料段共加入20批料。從00130鐵次反應(yīng)來看爐溫1451℃(堵口1445℃),鐵水硅含量4.89%,物理熱仍略欠,出鐵261t,出渣3.5t。
氣化爐第三個料段共加入19批料。從00131鐵次反應(yīng)來看較為合適,爐溫開口1541℃,堵口溫度已達到1571℃,出渣130t。
氣化爐第四個料段18∶00入,6.5小時到達風(fēng)口,后發(fā)現(xiàn)爐熱不足,在加入28批料后重新改為第二個料段燃料比。從00132鐵次看爐溫向涼,最低溫度1368℃,未能排渣。后期第二個料段到達風(fēng)口(約03∶10)冶煉后,從00133鐵次反應(yīng)來看后期溫度已明顯回升,且開始出渣。單氣化爐冶煉期間出鐵情況見表1。
表1 單氣化爐冶煉期間出鐵情況統(tǒng)計表
本次氣化爐冶煉共計1379min。出鐵5個鐵次,共計1336.9t,出渣233.5t,鐵出凈,但欠渣約400t。
3.1 冷煤氣H含量變化
因氣化爐三個料罐爐料均有燃料粉,故需要先將其排入氣化爐,導(dǎo)致前期煤氣H含量一直偏高。從13∶00分開始煤螺旋啟動,H含量迅速升高,14∶05分成分含量達到最高10.1%之后緩慢下降。15∶00分燃料粉已全部排入氣化爐,全焦段到達氣化爐拱頂,H含量進一步降低,到17∶00分以后H含量已逐步恢復(fù)到正常的2%~4%水平
3.2 氣化爐料位長時間低
復(fù)風(fēng)前氣化爐04624料位空,而04623料位滿。12∶30分通氧后,拱頂溫度緩慢上升,直到13∶00啟動煤螺旋3.5rpm,此時04623料位已降低到18%。14∶00煤螺旋提速至5rpm,15∶00提速至6rpm,16∶03分提速至7rpm,16∶50提速至8rpm,因煤線上料能力不足,17∶21降速至7rpm,17∶35氣化爐04623料位滿,17∶50氣化爐04624料位滿。料位補滿后,18∶02降速至6.5rpm,18∶14進一步降速至6rpm。氣化爐料位變化趨勢見圖1。
圖1 氣化爐料位變化趨勢圖
爐缸儲熱不夠,焦床大量消耗。休風(fēng)時DRI螺旋轉(zhuǎn)入氣化爐料段集中到達風(fēng)口后進一步消耗焦炭,導(dǎo)致氣化爐料位長時間低,低料位時間長達5小時20分鐘。低料位一定程度上減少了氣化爐冶煉時間,爐熱更加難以恢復(fù)。
3.3 氣化爐冒尖頻繁
復(fù)風(fēng)后氣化爐較為穩(wěn)定,但在15∶52氣化爐冒尖15kPa,此時工廠壓力設(shè)定200kPa,15∶57冒尖14kPa,16∶05冒尖10kPa。這段時間氣化爐料位偏低,而氣化爐壓差也不高,且全焦情況下不存在透氣性不均導(dǎo)致冒尖的可能。認為,此段時間是豎爐DRI料段集中到達風(fēng)口所導(dǎo)致。
此后在19∶10工廠壓力冒尖至164kPa(設(shè)定150kPa),19∶45冒尖至120kPa(105kPa),19∶57冒尖至121kPa(105kPa),20∶14冒尖至127kPa(105kPa)。此段時間集中冒尖主要是工廠壓力設(shè)定過低,單氣化爐生產(chǎn)時煤氣全部走過剩線,壓力過低導(dǎo)致煤氣體積增大,流速加快,大小錐全開后氣量仍無法有效排走,導(dǎo)致氣化爐憋壓冒尖。具體見圖2。
圖2 工廠壓力和大小錐開度趨勢圖
由圖2看到在19∶45開始工廠壓力由150kPa設(shè)定值進一步下調(diào)過程中,工廠壓力冒尖頻繁,特別是19∶52降至120kPa以下時,大小錐已經(jīng)全開,對煤氣量的調(diào)節(jié)已經(jīng)失去作用,導(dǎo)致之后頻繁冒尖。
3.4 爐溫低,渣鐵難行
復(fù)風(fēng)第一爐恢復(fù)較好,但焦床消耗過多,且后續(xù)料層的焦比偏低,導(dǎo)致爐溫一直偏低,特別是1450℃以下排渣難度加大。渣鐵流動性變差,積聚在爐缸內(nèi)影響透氣性,進一步影響冶煉效果。最后一爐出鐵時間長,后期爐熱已經(jīng)明顯恢復(fù),但因判斷欠妥提前堵口,導(dǎo)致大量爐渣留在了爐缸內(nèi),最終休風(fēng)停氮后,7個風(fēng)口2#、6#、7#、12#、14#、26#和27#灌渣。
(1)在礦垂直皮帶機故障或者其他原因?qū)е仑Q爐無法上料,而搶修時間較長的情況下,采取單氣化爐冶煉一段時間,保證爐缸儲熱,為復(fù)風(fēng)創(chuàng)造條件,生產(chǎn)實踐表明該方案可行。
(2)在單氣化爐冶煉過程中,建議將復(fù)風(fēng)料層焦比控制在較高水平,出渣鐵正常后視爐熱情況微調(diào)。
(3)單氣化爐冶煉時,生產(chǎn)煤氣全部走過剩線,會造成冷填和過剩文氏錐負擔(dān)較大,應(yīng)盡量提高工廠壓力,壓縮煤氣體積,降低流速,可減小煤氣量波動對工廠壓力影響。同時認為維持較高工廠壓力有利于氣化爐冶煉。
(4)本次單氣化爐冶煉主要問題是渣沒有出凈,爐溫向涼引起排渣困難,最終積累了近400t渣滯留爐缸無法排出,休風(fēng)后多個風(fēng)口及氧槍灌渣。今后要特別注重休風(fēng)出凈渣鐵,渣鐵不出凈不休風(fēng)。
(5)在長時間休風(fēng)前,必須保證氣化爐料位,這樣在復(fù)風(fēng)時可以先不啟動煤/DRI螺旋,盡快加熱拱頂溫度,可投入粉塵線氧量,拱頂熱量充足后再啟動螺旋。
[1]張先棹主編.冶金傳輸原理.北京∶冶金工業(yè)出版社.
[2]王筱留主編.鋼鐵冶金學(xué).北京∶冶金工業(yè)出版社.
Production Practice of Only Gasifier of OY Furnace in Bayi Steel
TIAN Bao-shan
(Ironmaking Branch,Bayi Iron&Steel Co.,Baosteel Group)
When feeding system breaks down in the production process of OY furnace,in order to avoid hearth freeze-up,the only gasifier production mode is used.Through the production practice,this a great deal data of only gasifier is gained,the production mode of only gasifier is feasible.
OY furnace;gasifier;smelting rate
TF557
B
1672—4224(2015)04—00018—03
聯(lián)系人:田寶山,男,40歲,大學(xué)本科,高級工程師,烏魯木齊(830022)寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司第一煉鐵分廠
E-Mail:tianbs@bygt.com.cn