曾漢東
大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司 湖南婁底 417000
淺談超聲理化復合清洗技術的應用
——以在600MW超臨界機組過濾器上的應用為例
曾漢東
大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司 湖南婁底 417000
本文著重分析了超臨界機組凝結(jié)水精處理前置過濾器濾芯的污堵,針對污堵濾芯的污染物全分析,試驗了一種新型的體外清洗新型技術,并對清洗前后前置過濾器的運行狀況進行了對比分析,清洗對節(jié)約成本、延長運行反洗周期、在電廠生產(chǎn)過程中具有重大的實際意義。
凝結(jié)水精處理;前置過濾器;濾芯;污堵;清洗
大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司1×600MW超臨界機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設置2×50%前置過濾器+3×50%高速混床,系統(tǒng)設計精處理系統(tǒng)大旁路、流量前置過濾器旁路和高速混床旁路,系統(tǒng)設計水量1452t/h,系統(tǒng)設計壓力4.0MPa,設計DN1700前置過濾器兩臺,每臺過濾器內(nèi)裝PALL公司折疊濾芯192支,DN3200球形混床3臺,體外高塔分離再生系統(tǒng)一套。#3機組精處理前置過濾器濾芯至今年3月已快滿2年,按照廠家設計標準,前置過濾器濾元滿2年需更換一次,根據(jù)現(xiàn)有情況來看,#3機組精處理前置過濾器濾元每運行幾小時甚至30分鐘后就失效需再生,且再生后不能達到廠家設計標準,濾元運行差壓已超出廠家設計差壓<0.08,根據(jù)#3機組大修后精處理水質(zhì)運行報表數(shù)據(jù),前置過濾器運行差壓在前置過濾器旁路開啟30-50%的情況下保持在0.11左右運行,2012年7月#3機組大修運行后,#3機組精處理前置過濾器濾元充當了機組啟動濾元,這也加劇前置過濾器濾元的提前失效,從2012年10月開始,在機組負荷達到500MW以上時,前置過濾器壓差過高,每次運行需要開旁路30%-50%,濾元差壓在0.06-0.11之間運行,有時甚至才再生出來運行幾分鐘就出現(xiàn)必須開旁路的現(xiàn)象,銅、鐵含量接近失效值,前置過濾濾芯污堵嚴重,反洗周期由原來的7到10天縮短到8小時左右。如果按照常規(guī)方式進行濾芯更換,約需要70萬元,為了降低成本,決定對濾芯進行體外清洗。
2.1 污堵濾芯污染物成分分析
為了對污堵濾芯污堵物成分進行分析,以確保清洗的可行性,委托北京神州東宇環(huán)境工程有限公司對污堵濾芯進行了全分析,對現(xiàn)場提供的濾元所截留的沉積物進行了掃描電鏡形貌及元素分析,分析結(jié)果如表一所示
表1 濾元截留物元素分析結(jié)果(質(zhì)量百分比含量%)
通過對上表分析可知;濾元污堵物主要是氧化鐵和硅化物,氧化鐵約占80%~90%,硅化物(細砂)約占10%~15%。
2.2 污堵濾芯清洗小型試驗
第一步:在密閉式專用循環(huán)超聲波復合清洗機內(nèi),使用有機溶劑(四氯化碳)做為萃取劑,對濾芯進行除油清洗,同時啟動循環(huán)泵和超聲波振子,微波萃取除油,1小時后,將萃取劑排放掉。第二步:使用5%鹽酸清洗加0.5%氟化鈉的混合清洗液在50℃左右將濾芯循環(huán)清洗12小時,濾芯上的氧化鐵顆粒變小,但不能全部溶解,硅化物(細砂)去除效果不明顯。濾芯顏色基本上還是沒變化,是鐵黑色,清洗效果不佳。第三步:將清洗后的1#濾芯放入超聲波清洗裝置中進行超聲波清洗,清洗1小時后,濾芯顏色明顯變白,濾芯上的小顆粒基本沉積在超聲波清洗機下部,濾芯里小顆粒明顯變小。第四步:將超聲波清洗后的濾芯再次放入5%磷酸溶液中在60℃左右將濾芯循環(huán)清洗6小時,濾芯上的氧化鐵顆?;救芙?,顏色進一步變白,濾芯里的污染物基本呈現(xiàn)流動狀態(tài)。第五部:將第二次清洗后的濾芯放入超聲波儀內(nèi)再次清洗,1小時候濾芯基本變白。和新濾芯對比基本上差不多,無污染物,污染物去除率達到99%。
3.1 濾芯清洗
按照上述小型試驗方法,將濾芯放入大規(guī)模清洗裝置中進行離線清洗,按照四步清洗的工藝流程對濾芯進行清洗,一次100根,400根濾芯經(jīng)過10天左右時間基本清洗完畢。進行回裝投運。
3.2 濾芯回裝后的預處理
對回裝后的濾芯,配置0.3%的堿液進行浸泡12小時,然后進行循環(huán)反洗,反洗到反洗水比電導小于1us/cm,投運前置過濾器。
3.3 清洗前后濾芯運行差壓及運行時間對比
在清洗前,前置過濾器運行差壓見清洗前附圖1,運行周期基本上在8小時左右,清洗后運行周期延長到10天,運行差壓見清洗后附圖2,運行差壓一直小于0.03MPa,具有明顯的效果,和新更換的進口濾芯相比效果相差不多,鐵去除率也相差不大,不存在濾芯清洗損壞問題。
從圖1可看出過濾器運行差壓從初始0.05,差壓迅速上升至0.18左右,最高運行差壓達到0.197,過濾器旁路閥動作頻繁觸發(fā)(50%~100%)見圖2;
從圖3、4可看出,過濾器濾芯清洗后運行最大壓差0.024MPa,最小壓差0.005Mpa,旁路閥全關,過濾器運行穩(wěn)定,差壓維持在0.024。
通過化學離線清洗與超聲波結(jié)合式的組合清洗工藝,濾芯能達到很好的清洗效果,清洗后的濾芯運行周期明顯延長,清洗后的濾芯對鐵及懸浮物的去除率與新濾芯相比無明顯差別,在節(jié)約投資、安全生產(chǎn)運行上具有很好的實際意義,值得推廣。
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[2]王金玲,王倉倉.660MW超超臨界機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運行的改進[J].清洗世界,2010,(10).
[3]陳孝和.中壓凝結(jié)水處理設備的問題及改進[J].電站輔機,1996,(03).
曾漢東,主要從事電廠化學工作,大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司設備管理部化學設備點檢工程師。