王光明,蘇經(jīng)儀,張正雄,張 杰,李 俊
(中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司,云南昆明650041)
江門中微子實驗基地堅硬地層鉆進工藝探討
王光明*,蘇經(jīng)儀,張正雄,張 杰,李 俊
(中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司,云南昆明650041)
江門中微子實驗基地ZK1號孔設計孔深650m,地層巖性為二長花崗巖,選用金剛石繩索取芯工藝,存在巖層鉆進“打滑”問題。經(jīng)過研究和摸索,選用電鍍高低鋸齒型鉆頭后,臺班進尺和鉆頭使用壽命有較大提高。同時,介紹了鉆探設備材料的選擇和安裝,并結(jié)合施工情況,對高低齒型鉆頭參數(shù)的優(yōu)化提出了建議。
堅硬地層;高低鋸齒鉆頭;繩索取芯;江門中微子實驗基地
1.1 項目概況
江門中微子實驗基地位于廣東省江門市開平市金雞鎮(zhèn)和赤水鎮(zhèn)之間,附近主要有省道S367和S275通過,兩鎮(zhèn)距開平市距離約40~45km,鎮(zhèn)村之間都有公路相通,交通較為便利。中微子實驗基地工程主要包括主實驗廳、安裝間、集水井泵房、斜井、豎井、地面輔助建筑物及風、水、電等輔助系統(tǒng),進入通道推薦采用斜井+豎井方案。實驗大廳埋深約700m左右,實驗廳內(nèi)水池直徑40m,深40m,用于安置實驗儀器,此外還需建平洞、豎井或斜井用于實驗大廳的建設、儀器安裝和后期實驗人員的交通。
江門中微子實驗基地詳勘階段共布置鉆孔6個,其中ZK1號孔設計深度650m,為我院建院以來承擔的最深鉆孔任務。
ZK1號孔位于東坑石場,即豎井上,孔口高程為136m,設計孔深650m,鉆孔為鉛直孔。
1.2 工程地質(zhì)情況
工程場址區(qū)出露地層主要有寒武系、奧陶系、第四系和燕山期侵入巖。ZK1號孔布置于豎井上,地層為燕山期第三期侵入花崗巖體[γ52(3)]。花崗巖巖體侵入面向外陡傾,屬典型不整合侵入特征。巖性為灰白色中細粒白云母、黑云母二長花崗巖、中細粒二長花崗巖,花崗巖內(nèi)共生有少量黃鐵礦和磁鐵礦,隨深度增加鐵礦含量有所增高,并在局部結(jié)構(gòu)面富集[1]。
2.1 鉆塔的選擇
鉆塔應具備以下條件:
(1)合理的鉆塔高度;
(2)寬敞的工作面;
(3)能承受特殊情況下的各種負荷;
(4)有可靠的安全作業(yè)設施。
結(jié)合我院2012年在滇中引水工程項目中完成的520m深孔鉆塔使用情況,根據(jù)以上條件,我們加工了長度14m、厚壁箍連接?108mm厚壁管的四角鐵鉆塔。經(jīng)過鉆進651.85m的深孔來看,該鉆榙穩(wěn)定性好,并還留有一定的余地。
2.2 鉆機的選擇
根據(jù)以往鉆探經(jīng)驗,選擇XY-4型巖芯鉆機,該鉆機的主要技術參數(shù):鉆進深度鉆進能力700~850m(鉆桿口徑50mm);鉆孔傾角360°;鉆機外形尺寸(長×寬×高)2710mm×1100 mm×1750mm;立軸行程600mm、立軸最大起重能力80kN、立軸最大加壓能力60kN、立軸內(nèi)徑68mm;卷揚機單繩最大提升力30kN、鋼絲繩直徑16mm、最大卷繩量為90m;鉆機質(zhì)量(不含動力機) 1500kg。
經(jīng)深孔鉆進使用情況來看,該鉆機基本上能夠滿足鉆進650m鉆孔的要求(終孔直徑為75mm),深孔鉆進至400m后只能開到4擋。使用中除立軸齒輪損壞、卷揚發(fā)熱外,其它部位正常。
2.3 水泵的選擇
經(jīng)過對地礦單位深孔鉆進使用水泵情況調(diào)研,選用型BW 250型泥漿泵。
2.4 鉆塔的豎立
由于鉆孔北側(cè)、東側(cè)及南側(cè)均為高25~35m的廢棄石料場開采面,鉆塔豎立受地形限制,只能以下方法豎立:將四角架的雙腿底腳靠在機臺木邊,以防滑動。另外兩腿置于相對位置,四角架腿頂抬高架起,用穿釘連接起來,并安裝好“U”形鉤和滑車?;嚿洗┮桓槔K,以便在鉆塔豎立起來后,用作牽引鋼絲繩,將繃繩栓在穿釘?shù)膬蓚?cè)。準備工作結(jié)束后,用升降機牽引將鉆塔豎起。以雙腿連線為邊,形成矩形進行移動,豎到一定高度后,再分別將架腿移動到設計的位置,拉緊繃繩,固定架腿。
2.5 鉆探機場的修建
由于地表為碎塊石砂土,結(jié)構(gòu)松散,加之鉆孔深,鉆塔沒有底平梁,因此應認真修建鉆機機場。針對地表大量碎石土,我們用挖機先清理并整平,然后用10~20cm的碎石填平,然后用C30混凝土澆筑,詳見圖1。
圖1 澆筑混凝土
3.1 工藝選擇
根據(jù)巖石的可鉆性、研磨性、完整程度,結(jié)合我院滇中引水工程繩索取芯鉆頭經(jīng)驗,最終選擇繩索取芯金剛石鉆進為主要工藝。
3.2 鉆孔結(jié)構(gòu)設計
根據(jù)任務書要求及鉆孔深度、覆蓋層厚度、巖石的物理機械性質(zhì)、終孔直徑、鉆探設備和鉆進方法合理選擇鉆孔結(jié)構(gòu)[3]。根據(jù)地層巖性,選擇相應鉆進參數(shù)。在穩(wěn)定巖層應盡可能地簡化鉆孔結(jié)構(gòu),減少換徑次數(shù)。ZK1號孔鉆孔結(jié)構(gòu)設計一方面要滿足650m孔深成孔和壓水試驗要求,另一方面要能達到以下目的:①查明地層巖性、巖體結(jié)構(gòu)、風化程度及巖石完整性;②查明地質(zhì)構(gòu)造(包括斷層、軟弱夾層、擠壓帶及節(jié)理等)發(fā)育情況;③查明巖體的滲透性及地下水位埋深,了解水文地質(zhì)特性;④進行物探綜合測井及進行巖石物理力學試驗取樣。同時,鉆孔結(jié)構(gòu)設計還得考慮地質(zhì)條件。根據(jù)孔位附近出露地層,可推測鉆進過程中遇到的地層巖性為:灰白色中?;◢弾r,巖體為碎塊—塊狀結(jié)構(gòu),巖體透水性好。
綜合考慮,用?150mm金剛石鉆頭開孔,鉆穿強風化帶(約20m)后,下入?146mm地質(zhì)套管,其作用主要是減少掉塊;換用?95mm繩索取芯金剛石鉆頭鉆進到300m,下入?89mm×4.5mm的外絲套管,接箍的外徑為92mm。套管一直下到井口。用?95mm繩索取芯鉆進的目的主要是保證鉆孔的垂直度,以減少鉆孔的回轉(zhuǎn)阻力。換用?77mm繩索取芯金剛石鉆頭鉆進到終孔。
3.3 鉆進工藝參數(shù)
深孔鉆進時必須應根據(jù)巖石的可鉆性、研磨性、完整程度、鉆進速度、鉆頭直徑、鉆頭底唇面積、金剛石粒度、品級和數(shù)量來合理選擇鉆壓、轉(zhuǎn)速、泵量,以取得最佳的鉆進效率和綜合經(jīng)濟效益。
(1)轉(zhuǎn)速的選擇是各參數(shù)選擇的關鍵,在340m以內(nèi)采用6擋轉(zhuǎn)速(574r/min)鉆進,在340m以深采用4擋轉(zhuǎn)速(388r/min)鉆進。
(2)壓力的選擇,排除浮力、摩阻力等各種影響,實際孔底金剛石鉆頭的壓力在15~25kN。
(3)沖洗液量,開始采用50L/min,鉆進慢,最后換用40L/min,鉆進正常。
3.4 堅硬打滑地層的鉆進技術措施
在鉆進深度340~400m的二長花崗巖磁鐵礦過程中,遇到堅硬地層“打滑”現(xiàn)象,我們首先選用鋸齒鉆頭、齒輪鉆頭等多種型號鉆頭(如圖2所示),使用壽命最長的鉆頭鉆進4m,其余鉆進0.5~3m,鉆頭即被磨損,鉆進時效一般為0.1~1cm/min,最高2cm/min。針對以上問題,項目部向上級主管部門報告,并初擬解決問題的方案,其一:與多個鉆頭生產(chǎn)廠家及科研單位共同協(xié)作解決鉆頭“打滑”問題;其二:采用液動沖擊鉆進工藝提高鉆進效率并解決此問題;公司隨即與鉆頭廠家聯(lián)系,負責人2次到現(xiàn)場取樣測試,對鉆頭的使用情況、參數(shù)做深入分析,以便生產(chǎn)與地層匹配性高的鉆頭。新研究的鉆頭為3層水口超長壽命鉆頭。但現(xiàn)場監(jiān)測其使用情況,鉆頭不出刃,仍然存在鉆進時效低和使用壽命短的問題。通過反復摸索和實際,我們要求廠家生產(chǎn)HRC20~25電鍍高低鋸齒鉆頭,以減少鉆頭唇面與孔底巖石面之間的接觸面積,提高金剛石鉆頭唇面對巖石的單位面積壓力。采用高低鋸齒電鍍金剛石鉆頭后,臺班進尺由1~2.5m提高到了7~13m,鉆頭壽命由5~10m提高到了37~45m。
堅硬地層“打滑”的原因是其研磨性差,金剛石鉆頭工作層底部的金剛石顆粒出刃后,克取巖石的過程中被磨鈍,從巖石上克取的巖粉顆粒迅速被沖洗液帶出孔外或裂隙中,而被磨鈍的金剛石顆粒由于與胎體粘結(jié)在一起,在缺少巖粉顆粒磨損胎體的前提下,這些被磨鈍的金剛石顆粒就不會脫落,金剛石鉆頭胎體不會被磨損,后續(xù)金剛石顆粒不會露出刃角,在鉆壓一定時,壓強太小不足以破壞孔底巖石,致使“打滑”現(xiàn)象發(fā)生[4]。
電鍍高低鋸齒鉆頭專為解決堅硬弱研磨性地層金剛石鉆進“打滑”設計,與其它鉆頭相比,在相同壓力下,由于鋸齒型鉆頭與巖石接觸面積小,壓強大將有利于巖石破碎,此時金剛石碎巖方式將由簡單的耕犁、壓入、壓碎、刮削等表面破碎形式轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝实谋懒训润w積破碎形式,有利于提高鉆速。同時,考慮到鉆速的恒定問題,要求鉆頭唇面形狀隨時間推移變化盡可能小,高低鋸齒型唇面形狀是較為理想的選擇。
圖2 各種型號的金剛石鉆頭
3.5 沖洗液
沖洗液直接影響鉆孔的安全和質(zhì)量。從經(jīng)濟性和技術性考慮,選用皂化液。經(jīng)驗證,效果明顯??刂茮_洗液在鉆頭底部的流速,可以延長鉆進中產(chǎn)生的巖粉及脫落的金剛石顆粒在孔底的滯留時間。所以鉆進中適當控制泵量等措施對于鉆頭的“銳化”是有利的[5]。
江門中微子實驗基地ZK1號孔鉆進深度651.85m,臺月數(shù)2.8個,臺月效率232.5m,時效1.20m,最大提鉆間隔47.6m。全孔為花崗巖,花崗結(jié)構(gòu),巖石礦物成份主要為鉀長石、斜長石、石英、黑云母等,節(jié)理面局部見黃鐵礦及磁鐵礦。具體描述如下:孔深0~6.2m:含碎塊石砂土,碎塊石成分為花崗巖,粒徑5~20cm,含量10%~15%,結(jié)構(gòu)松散??咨?.2~ 16.2m:巖性為花崗巖,弱風化為主,節(jié)理裂隙較發(fā)育,鑲嵌碎裂—塊狀結(jié)構(gòu),邊墻有滲水或滴水;RQD= 70%??咨?6.2~324.2m:巖性為花崗巖,微風化為主,局部弱風化,本段發(fā)育多條小的斷層和擠壓面(Ⅳ級結(jié)構(gòu)面),次塊狀結(jié)構(gòu)為主,局部塊狀結(jié)構(gòu),邊墻有滲水或滴水;RQD=80%??咨?24.2~651.85m:巖性為花崗巖,微風化—新鮮,巖體完整,塊狀結(jié)構(gòu),局部次塊狀結(jié)構(gòu),邊墻有滲水或滴水;RQD=90%。
ZK1號鉆孔成功鉆進,為地質(zhì)人員分析豎井工程地質(zhì)特性提供了詳盡和準確的第一手資料;也是進行高壓壓水試驗、彈模試驗、地溫測試的基礎工作。鉆進過程中遇到的問題及解決方法為以后類似地層鉆進提供了參考。
鉆探生產(chǎn)過程中,應根據(jù)地層地質(zhì)條件合理選擇鉆進參數(shù)、鉆頭結(jié)構(gòu)和參數(shù)[6]。對于鉆進難度大、時效低的地層,項目生產(chǎn)技術人員要實時與鉆頭廠家保持聯(lián)系,如實將鉆頭使用情況(如鉆壓、鉆速、泵壓、泵量、鉆進時效、金剛石出刃等)反饋至廠家,聯(lián)合攻關,才能盡快生產(chǎn)出與所鉆地層相適應鉆頭。
在ZK1號孔鉆進過程中,筆者發(fā)現(xiàn),電鍍高低鋸齒鉆頭的高齒上的金剛石顆粒磨損完后,鉆頭鉆進時效急速下降,但低齒上的金剛石顆粒幾乎保持完好,故建議對此類鉆頭的鋸齒高低比例、齒牙斜度等進行優(yōu)化,如減少梯形齒牙上底寬度、降低低齒高度等,以使鉆頭鉆進達到最佳效果。
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P634
A
1004-5716(2015)12-0029-03
2014-12-15
王光明(1985-),男(漢族),云南曲靖人,工程師,現(xiàn)從事水利水電工程地質(zhì)勘察工作。