臥式燃煤鍋爐改燒生物質(zhì)燃料后燃燒系統(tǒng)的改造
徐連榮 , 王宏 , 周雪峰 , 施沈科
(湖州市特種設(shè)備檢測中心, 浙江 湖州 313000)
摘要:針對臥式燃煤鍋爐改燒生物質(zhì)燃料后出現(xiàn)的效率低等問題,通過對一臺DZL4-1.25-AⅡ鍋爐的燃燒系統(tǒng)進行改造,采取增加預(yù)燃室、設(shè)計二次通風(fēng)系統(tǒng)和加裝熱管式空氣預(yù)熱器等措施,使其燃燒系統(tǒng)適于燃燒生物質(zhì)燃料。改造后鍋爐熱效率從改造前的61 %提高到73 %,節(jié)能效果明顯。
關(guān)鍵詞:臥式燃煤鍋爐;生物質(zhì)燃料;燃燒系統(tǒng)
收稿日期:2014-04-15
基金項目:湖州市2011年度科技攻關(guān)項目“工業(yè)鍋爐改用生物質(zhì)燃料的改造應(yīng)用與研究(2011GG56)”
作者簡介:徐連榮(1963-),男,浙江湖州人,高級工程師,主要從事鍋爐節(jié)能與燃燒優(yōu)化技術(shù)研究;王宏(1970-),男,浙江湖州人,高級工程師,主要從事鍋爐結(jié)構(gòu)設(shè)計與改進研究;周雪峰(1971-),男,浙江湖州人,工程師,主要從事鍋爐節(jié)能技術(shù)研究;施沈科(1981-),男,浙江湖州人,工程師,主要從事鍋爐質(zhì)量檢驗與管理研究。
中圖分類號:TK411+.2
Research on System Transformation of Biomass Fueled
XU Lian-rong , WANGHong , ZHOU Xue-feng , SHI Shen-ke
(Huzhou Special Equipment Inspection Center, Huzhou313000,China)
Abstract:Aiming to the problem of low effciency of changing the fuel of horizontal coal-fired boilers into biomass, the research team makes a system reform to a DZL4-1.25-A Ⅱ boiler, which comprises to add the pre-combustion chamber, design the secondary air systems install the heat pipe air preheated for combustion systems and other methods. After reform, the boiler thermal efficiency is improved from 61% to 79.7% and energy saving effect is remarkable.
Key words:horizontal coal-fired boilers; biomass fuel; combustion system
由于臥式燃煤蒸汽鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊,安裝快捷、操作簡單等優(yōu)點,近年來在湖州市的中小型企業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用,湖州市又是國內(nèi)竹、木地板的主要生產(chǎn)基地,地板加工過程中產(chǎn)生的大量木屑是非常經(jīng)濟實惠的燃料資源,因此,湖州市大部分企業(yè)的生產(chǎn)鍋爐基本上都以木屑為主要燃料。目前國內(nèi)尚沒有針對木屑燃料專門設(shè)計的鍋爐,因此,絕大部分企業(yè)都是采用傳統(tǒng)的燃煤鍋爐改燒木屑燃料以滿足生產(chǎn)要求。由于燃料與爐型不匹配,因此帶來了許多鍋爐自身難以克服的問題[1-3]。
木屑的燃燒過程是強烈的化學(xué)反應(yīng)過程,也是與空氣間的傳熱傳質(zhì)過程,主要可以分為預(yù)熱、干燥、揮發(fā)份析出和焦炭(固定碳)燃燒等過程。在燃燒室中,木屑首先被加熱和析出水分,隨著溫度繼續(xù)升高,約250 ℃左右,熱分解開始,析出揮發(fā)份,并形成焦炭。氣態(tài)的揮發(fā)分和周圍高溫空氣摻混首先被引燃。焦碳被揮發(fā)分包圍,燃燒室中氧氣不易滲透到焦碳表面,只有當(dāng)揮發(fā)分的燃燒快要終了時,焦碳及其周圍溫度已很高,空氣中的氧氣也有可能接觸到焦碳表面,焦碳開始燃燒,并不斷產(chǎn)生灰燼[4]。由圖1木屑微粒在不同階段的燃燒過程可知,揮發(fā)份析出燃燒時間較短,約占20 %時間,而焦炭完全燃燒需要80 %時間,焦炭的熱值高,所以在燃燒系統(tǒng)的設(shè)計時需要充分考慮木屑在爐內(nèi)的停留時間,以保證焦炭部分能完全燃盡;另一方面,焦炭燃燒受到灰燼的包裹和空氣接觸困難,也會導(dǎo)致焦炭的不完全燃燒,所以在增加停留時間的同時增加爐內(nèi)氣流的擾動也是提高木屑燃燒效率的有效方法[5]。
圖1 木屑微粒在不同階段的燃燒過程
本次改造中選用的是湖州市某廠一臺DZL4-1.25-AⅡ型單鍋筒縱置式鏈條爐排蒸汽鍋爐,設(shè)計額定蒸發(fā)量4 t/h,蒸汽壓力1.25 MPa,蒸汽溫度194 ℃,給水溫度20 ℃,受熱面積127 m2,爐排面積5.4 m2,設(shè)計燃料為二類煙煤。目前使用熱值約為17 000 kJ/kg的木屑作為燃料,鍋爐熱效率約為61 %。該鍋爐在改燒木屑后,主要存在以下問題:(1)爐膛空間小,致使木屑中焦炭部分不能完全燃燒即離開爐膛,一方面造成燃料浪費嚴重,另一方面爐膛內(nèi)未燃盡的焦炭可能在鍋爐后管板處產(chǎn)生二次燃燒引發(fā)安全事故;(2)沒有良好的空氣動力工況,無法有效地組織爐膛空間的有效燃燒,也會使木屑在爐內(nèi)的停留時間過短,導(dǎo)致燃燒不完全;(3)排煙溫度過高,熱能未能充分利用。
針對鍋爐存在的以上問題,提出以下改造方案:
3.1增設(shè)木屑預(yù)燃室
本鍋爐現(xiàn)有的燃燒空間約為5.5 m3,按照層燃鍋爐容積熱負荷的推薦范圍,上限值為523 kW/m3,木屑發(fā)熱量為17 000 kJ/kg,由公式1:
(1)
可計算出燃料量B為608 kg/h,飽和蒸汽按壓力為6個絕對大氣壓計算、給水溫度20 ℃,鍋爐效率按設(shè)計值76 %,由公式2[7]:
解放戰(zhàn)爭前夕,中共七大在延安召開,毛澤東在《論聯(lián)合政府》的政治報告中系統(tǒng)論述了黨的群眾觀點和群眾路線。他指出:“我們共產(chǎn)黨人區(qū)別于其他任何政黨的又一個顯著的標(biāo)志,就是和最廣大的人民群眾取得最密切的聯(lián)系。全心全意地為人民服務(wù),一刻也不脫離群眾;一切從人民的利益出發(fā),而不是從個人或小集團的利益出發(fā);向人民負責(zé)和向黨的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)負責(zé)的一致性;這些就是我們的出發(fā)點?!保?]1094
(2)
式中:η——鍋爐熱效率;Q1——鍋爐有效利用熱,kJ;Q2——消耗燃料的輸入熱量,kJ;D——鍋爐出力,t/h;ΔH——介質(zhì)焓值的變化。
可推算出鍋爐的最大產(chǎn)汽量為2.95 T/h。這一結(jié)果說明了就目前的爐膛容積,是無法滿足燃料完全燃燒的要求的,因此,必須增大燃燒空間,以使燃料能夠完全燃燒。
設(shè)計預(yù)燃室過程按以下參數(shù)選取或計算:鍋爐蒸發(fā)量4 T/h,蒸汽壓力5 atm(絕對壓力),容積熱負荷選為500 kW/m3,鍋爐效率按75 %計算,給水溫度25 ℃。由式1、式2,可以計算出需要增大的爐膛容積為:2.4 m3。預(yù)燃室結(jié)構(gòu)如圖2所示,該預(yù)燃室設(shè)計成長方體,寬1.0 m,高1.0 m,深2.4 m,采用耐高溫達1 300 ℃的Lz-55型高鋁磚砌筑。圖3為預(yù)燃室實物照片。
圖2 預(yù)燃室結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 預(yù)燃室實物照片
3.2增設(shè)二次風(fēng)系統(tǒng)
由于木屑的揮發(fā)份較高,需要加大供風(fēng)量來滿足需求,但是對于木屑來說揮發(fā)份短時間內(nèi)的析出與此時按理論空氣系數(shù)供應(yīng)的空氣并不能充分反應(yīng),而造成燃燒前期空氣不足和后期過剩;同時大量冷空氣的一次性供給不僅會降低爐膛溫度使燃燒狀況惡化,同時燃煤鍋爐爐膛較小,迅猛的空氣供給還會將未完全燃燒的可燃氣氛隨煙氣一起排出,造成熱量浪費。而二次風(fēng)系統(tǒng)能夠增加爐內(nèi)氣流的擾動,延長燃料在爐內(nèi)的停留時間,減少不完全燃燒熱損失,通過增設(shè)空氣預(yù)熱器能夠提高二次風(fēng)溫度,盡可能避免降低爐膛溫度,能有效的提高鍋爐熱效率。
圖4 二次風(fēng)系統(tǒng)圖
在本爐改造中,二次風(fēng)率取為0.3,一次風(fēng)率為0.7。二次風(fēng)在90 ℃工況下風(fēng)量為1 423 m3/h。由爐膛兩側(cè)噴入,每側(cè)射4個噴口,共8個,二次風(fēng)速選為30 m/s噴口角度與爐拱呈25 °,則噴口面積為0.001 6 m2,噴口設(shè)計為矩形,長80 mm,寬20 mm。上圖4為二次風(fēng)系統(tǒng)圖。
為了進一步降低排煙溫度,有效利用煙氣余熱,提高燃料利用率,并為一二次風(fēng)系統(tǒng)提供熱空氣,擬在尾部煙道省煤器后加裝一組空氣預(yù)熱器。
熱管是一種利用密閉管內(nèi)工質(zhì)相變來傳遞熱量的高效傳熱元件,由它組成的熱管式空氣預(yù)熱器相對于常見的列管式空氣預(yù)熱器有以下優(yōu)點:1.熱管式預(yù)熱器結(jié)構(gòu)簡單,體積較小,且使煙氣從管內(nèi)流動改為管外流動,利用安裝于預(yù)熱器內(nèi)的清灰器,可及時清除空氣預(yù)熱器的積灰減少了積灰,消除了列管式空氣預(yù)熱器的局部管束堵塞現(xiàn)象;2.消除了原列管式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)量大的缺陷;3.傳熱效率高,換熱量大,可方便地布置成錯列逆流換熱;4.系統(tǒng)布置簡潔、利于維護。
綜上,在本次鍋爐改造中選用的熱管式空氣預(yù)熱器,熱管根數(shù)為173根,奇數(shù)排(12根)8排,偶數(shù)排(11根)7排,管子排列采用正三角錯列,橫向節(jié)距s1=65 mm,縱向節(jié)距s2=56.3 mm,基管外徑d=25 mm;壁厚δ=2 mm,環(huán)形平翅片外徑df=50 mm,翅片高度H=12.5 mm,翅片厚度δf=1.0 mm,翅片間距Y=6 mm,熱管形式為碳鋼-水虹吸式加緩蝕劑。
在鍋爐改造前和改造后分別進行熱效率測試,對其關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行對比,如表1所示。
表1 鍋爐熱效率測試關(guān)鍵參數(shù)
由上表可以看出,通過改造鍋爐的出力提高了0.8 t/h,出口排煙溫度下降了36 ℃,而鍋爐熱效率提高了18.7 %,改造后,節(jié)能效果明顯。
本文針對小型臥式燃煤工業(yè)鍋爐改燃生物質(zhì)燃料的燃燒系統(tǒng)進行合理的改造以解決生物質(zhì)燃料燃燒不完全的問題,同時對尾部煙道的高溫余熱資源進行回收利用,主要做了以下的兩方面研究,效果良好。
1)研究開發(fā)采用分級燃燒技術(shù)進行改造的系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備,包括預(yù)燃室的設(shè)計、配風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計、二次風(fēng)壓火技術(shù)及運行參數(shù)設(shè)計、二次風(fēng)噴口的優(yōu)化設(shè)計等。有效地解決了燃料燃燒不完全的問題,使鍋爐熱效率由原來的61 %提高到了79.7 %。2)研究開發(fā)適合該類鍋爐的余熱利用裝置,具體內(nèi)容為:增設(shè)熱管式空氣預(yù)熱器,將煙氣余熱有效的回收,然后用熱空氣來對燃料進行預(yù)干燥并提供高溫二次風(fēng),這樣將縮短燃料在爐內(nèi)的燃燒時間,提高燃燒效率,把排煙溫度從原來的190 ℃降低到154 ℃。
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湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報2015年1期