李 宣,霍 光,祁 建,謝明陽
(沈陽北方重工集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110141)
2000kN/4000kN·m鍛造操作機用于配合10000t鍛造壓機,完成鐓粗、拔長、沖孔、擴(kuò)孔、切斷等的生產(chǎn),可實現(xiàn)自動化鍛造,具有提高鍛造精度和效率、降低能耗的作用。鍛造操作機采用全液壓傳動,采用有軌道大車行走方式,可實現(xiàn)夾鉗水平升降、傾斜、鉗頭夾緊、鉗頭旋轉(zhuǎn)等動作,并設(shè)有過載保護(hù)裝置。夾鉗水平升降系統(tǒng)是鍛造操作機的重要組成部分,用于聯(lián)動鍛造壓機時實現(xiàn)水平升降。2000kN/4000kN·m鍛造操作機屬于大噸位重載鍛造操作機,存在較大的機械沖擊,對控制精度有較高要求。因此,針對夾鉗水平升降電液系統(tǒng),利用AMESim分析升降系統(tǒng)的動態(tài)控制特性,對控制系統(tǒng)設(shè)計、現(xiàn)場調(diào)試具有一定的指導(dǎo)意義。
由于重載鍛造操作機具有大慣性、大沖擊特性,為提高操作機的承載能力和減少偏心載荷,夾鉗水平升降系統(tǒng)采用兩個平行升降液壓缸驅(qū)動四連桿機構(gòu),實現(xiàn)夾鉗平行升降。如圖1所示,夾鉗水平升降系統(tǒng)包含多個平行四連桿機構(gòu)CDFE、ABKL、CDHF等,當(dāng)活塞缸退回時,銷軸繞C、D轉(zhuǎn)動,B、A下移,夾鉗下降;活塞桿伸出時,銷軸繞C、D轉(zhuǎn)動,在四連桿作用下,B、A同步轉(zhuǎn)動,H、G位置上移,夾鉗完成提升動作。
圖1 夾鉗平行升降機構(gòu)簡圖
根據(jù)夾鉗水平升降動作和鍛造工藝要求,設(shè)計了電控液壓系統(tǒng),液壓原理圖如圖2所示。在液壓原理圖中,采用兩組液壓控制系統(tǒng),每組液壓控制系統(tǒng)均包括比例方向閥、安全插裝閥、排油插裝閥、蓄能器和壓力傳感器等液壓元件。兩組液壓控制系統(tǒng)采用同一個恒壓變量泵作為動力源。在鍛造壓機快鍛時,夾鉗水平機構(gòu)處于浮動狀態(tài),蓄能器和液壓系統(tǒng)相連,起到緩沖、減少沖擊的作用。
圖2 液壓系統(tǒng)原理圖
在鍛造過程中,操作機的水平升降液壓缸,配合鍛造液壓機的壓下同步運動??刂品绞綖椋簩⒁簤焊?動作作為被跟蹤對象,液壓缸2作為跟蹤對象,將液壓缸2的位移量和液壓缸1的位移量相比較得出差值,然后將差值反饋作為輸入信號控制液壓缸2的比例換向閥,從而液壓缸2就會跟隨液壓缸1發(fā)生變化,實現(xiàn)同步控制,控制方式如圖3所示。
圖3 控制方式示意圖
AMEsim是一款專門針對機械和流體仿真的軟件,AMESim為用戶提供一個時域仿真模擬環(huán)境,可使用已有的模型或建立新的子模型元件,構(gòu)建優(yōu)化設(shè)計所需實際模型,并且操作界面友好、操作方便。
根據(jù)液壓系統(tǒng)原理圖,進(jìn)行部分等效簡化,利用AMESim在圖形化建模方面的優(yōu)勢,搭建出系統(tǒng)的仿真模型,如圖4所示。
圖4 模型圖
按照鍛造操作機的負(fù)載為滿載200t的工況,設(shè)定AMEsim的參數(shù)進(jìn)行模擬仿真,仿真兩個升降液壓缸的位移曲線如圖5所示,速度曲線如圖6所示。
圖5 升降液壓缸的位移曲線
圖6 升降液壓缸的速度曲線
(1)從圖5、圖6可以看出,液壓系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)夾鉗水平上升和下降的動作,并且液壓缸2的位移、速度跟隨液壓缸1的位移、速度變化,說明液壓系統(tǒng)和同步控制方式的設(shè)計是可行的,
(2)利用AMESim對曲線進(jìn)行計算,將圖5中的兩條曲線相減,得到兩個升降液壓缸的位置誤差曲線,如圖7所示,可以看出兩個升降液壓缸的位置公差較大,會造成鍛造操作機在升降過程中出現(xiàn)偏載,所以必須對系統(tǒng)進(jìn)行校正。
由于兩個升降液壓缸的位置誤差較大,在控制方式中增加兩個PID進(jìn)行校正,校正后的控制方式如圖8所示;同時,在PID控制中設(shè)置較大的開環(huán)增益,減少系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差。修改AMESim模型后,對夾鉗水平升降電液系統(tǒng)進(jìn)行仿真,得出兩個升降液壓缸的位置誤差曲線,如圖9所示。對比圖6、圖9可以看出,利用PID進(jìn)行校正后,兩個升降液壓缸的位置誤差變小,從而提高了升降液壓缸的同步精度和效果,減少升降液壓缸偏載。
圖7 升降液壓缸的位置誤差曲線
圖8 校正后的控制方式圖
(1)利用AMESim對夾鉗水平升降系統(tǒng)的建模、仿真和分析,避免建立復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和公式,也利用了AMESim強大的數(shù)據(jù)處理效果,能夠獲得很好的電液系統(tǒng)仿真效果。
(2)利用PID控制方式對電液系統(tǒng)的同步進(jìn)行校正,進(jìn)行軟件仿真,從而提高了夾鉗水平升降同步運動的精度。
圖9 校正后的升降液壓缸的位置誤差曲線
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