李永忠
(蘭州石化公司 蘭州)
蘭州石化公司助劑廠年產(chǎn)2萬噸順酐裝置,使用的4臺氫壓縮機是裝置的關(guān)鍵設(shè)備,均為往復(fù)式壓縮機,工作特點是氣缸進行周期性往復(fù)運動,吸排氣呈間歇和周期性,管道內(nèi)氣體造成出口管線劇烈振動。管線長期振動會造成材料的機械疲勞破壞,從而引起重大事故。
壓縮機是無錫壓縮機股份有限公司生產(chǎn),2新氫壓縮機型號DW-1.7/(9.5-33)-X,轉(zhuǎn)速490 r/min,壓縮介質(zhì)為氫氣,流量1.7 m3/min,進口壓力 0.95~1.3 MPa,出口壓力 3.3 MPa,功率75 kW。2臺循環(huán)氫壓縮機,型號PW-3.8/(27.2-33)-X,轉(zhuǎn)速420 r/min,壓縮介質(zhì)為氫氣及烴類,流量3.8 m3/min,進口壓力2.72 MPa,出口壓力3.3 MPa,功率75 kW。
往復(fù)式壓縮機的結(jié)構(gòu)工作特點是吸、排氣呈間歇性和周期性,使管內(nèi)氣體呈脈動狀態(tài),氣體參數(shù)溫度、壓力的變化,又隨時間做周期性變化。當(dāng)脈動的氣體沿管道輸送時,遇到彎頭、大小頭、閥門、控制閥等元件時將產(chǎn)生隨時間變化的激振力,受此激振力的作用,管道結(jié)構(gòu)及附件便產(chǎn)生一定的機械振動響應(yīng),這就決定了設(shè)備進出口管線會隨管內(nèi)流體出現(xiàn)一定程度的振動。目前車間使用的壓縮機共有0,50%,100%等3個負荷操作擋。在實際操作過程中,壓縮在0負荷時平均振動數(shù)值為2.5 mm/s,100%負荷時平均振動數(shù)值為10.4 mm/s。
在往復(fù)式壓縮機的實際運行過程中存在著3個頻率。即管道內(nèi)氣體形成的氣柱固有頻率。管道、支架、管件等組成的管道系統(tǒng)機械固有頻率以及壓縮機活塞往復(fù)運動形成的激發(fā)頻率。在氣柱固有頻率與激發(fā)頻率相近時,發(fā)生氣柱共振,產(chǎn)生較大的壓力脈動。管道系統(tǒng)機械固有頻率與激發(fā)頻率或氣柱的固有頻率相近時產(chǎn)生結(jié)構(gòu)共振。因此工程上常把系統(tǒng)固有頻率的0.8~1.2倍頻率的范圍作為共振區(qū),只要激發(fā)頻率落在該頻率區(qū)內(nèi),系統(tǒng)就發(fā)生較大的振動。實際操作中,壓縮在50%操作負荷時,產(chǎn)生巨大的結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,振動數(shù)值平均在15 mm/s以上。
從上面的分析可以看出,壓縮機在50%負荷運行時存在共振現(xiàn)象。100%負荷運行時振動數(shù)值偏大。這些都對壓縮機的平穩(wěn)運行造成很大的不安全隱患,因此要采取切實可行的辦法和措施。
在壓縮機周期性排氣與吸氣的激發(fā)下,引起氣柱振動,造成管道氣流的壓力脈動。壓力脈動作用在管道的轉(zhuǎn)彎處或截面變化處,激起管道做機械振動,在氣柱頻率與管道結(jié)構(gòu)的固有頻率相近時,就會引起管道產(chǎn)生共振。
一般振動是考慮各種實際因素的實際振動,伴隨有摩擦,空氣阻力等能量損失,最終系統(tǒng)會因能量的缺失而停止。在某一個極短的時間段內(nèi),對系統(tǒng)進行分段分析,可以近似按照簡諧振動來分析。簡諧振動的周期公式見式(1)。
式中T——周期
m——質(zhì)量
k——比例系數(shù)
g——重力加速度
實際中,k可以表示不同的含義,例如:在單擺做簡諧運動時,k=mg/L 代入式(1)即得 T=2π(L/g)1/2。因此,在原有系統(tǒng)中增加一些約束,就會改變原系統(tǒng)的質(zhì)量和比例系數(shù)(即k值)從而達到改變系統(tǒng)的頻率,避免共振現(xiàn)象。
在壓縮機進出口管線在管架接觸的部位總共增加了7根長度為230 mm,直徑為16 mm的U形防振固定卡。目的是減少管線的柔性,增加管線剛度。結(jié)構(gòu)如圖1中2,3所示。
圖1 防振固定卡
為保證壓縮機進出口管線在管架處的充分接觸,在5根U形防振固定卡的安裝部位增設(shè)5 mm厚的橡膠墊,目的是起到吸振和減振效果。結(jié)構(gòu)如圖 1中 1,4所示。
原來的管線支撐沒有剛性基礎(chǔ),支撐的剛度很差。重新制作長寬高為50 cm×50 cm×65 cm的砼結(jié)構(gòu)剛性基礎(chǔ),增加支撐的慣性質(zhì)量,目的是增加支撐的剛性。結(jié)構(gòu)如圖2。
圖2 砼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)
在原有的2根壓縮機出口管線與2根管線支撐之間,增加2道(16#槽鋼)橫向連接桿。目的是降低支撐的柔性,增加支撐的剛性。結(jié)構(gòu)如圖3。
圖3 橫向連接桿
查閱大量設(shè)計資料和文獻資料后認為,選擇合適的部位增設(shè)孔板,就可以調(diào)整和改變管道氣柱的固有頻率。在壓縮機進口緩沖罐D(zhuǎn)-1104的進口增加孔板1塊;在壓縮機出口緩沖罐D(zhuǎn)-1105的進口增加孔板1塊,管線規(guī)格為Φ108 mm×5 mm,材料20#鋼,目的是改變管道氣體的脈動波形(圖4)。
圖4 孔板安裝位置
圖5 孔板結(jié)構(gòu)尺寸
消振孔板(圖5)的孔徑要經(jīng)過壓力脈動計算確定,一般孔徑比為0.43~0.5,厚度為3~6 mm,且孔板內(nèi)徑邊緣處必須保留銳利棱角,通常安裝在緩沖罐的進出口處.由于氫氣是低速氣體,設(shè)D為孔板安裝處管道內(nèi)徑,d孔板內(nèi)徑,h孔板厚度。取d/D=0.5,孔板直徑:d1=50 mm,D1=100 mm,h1=6 mm,d2=50 mm,D2=100 mm,h2=6 mm。
壓縮機平穩(wěn)運行過程中的安全問題至關(guān)重要。壓縮機管道振動是一個很復(fù)雜的問題,它同設(shè)備的設(shè)計質(zhì)量、制造質(zhì)量、管道的配置、管架的合理設(shè)置以及設(shè)備基礎(chǔ)的施工質(zhì)量等諸多因素有關(guān)。因此需要設(shè)計單位、設(shè)備制造商、施工承包商、工程監(jiān)理、工程建設(shè)方(業(yè)主)等多方的大力協(xié)作。
設(shè)計單位和設(shè)備制造商協(xié)作是最重要的,因為只有這樣才會避免因設(shè)計單位、設(shè)備制造商相互脫節(jié)而造成先天的不足,給設(shè)備的安全運行埋下難以治理的安全隱患。只有這樣才能設(shè)計和建造出安全、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)的壓縮機平穩(wěn)運行的環(huán)境,為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益。
在氫氣壓縮控制操作參數(shù)在100%的操作條件下,改造前氫氣壓縮機出口管線振動數(shù)值為:8.9,9.6,11.3,11.2,12.8,9.6,9.5 mm/s,平均 10.4 mm/s;改造后管線振動數(shù)值為:2.5,2.6,2.7,2.6,2.5,2.5,2.4 mm/s,平均為 2.5 mm/s??梢钥闯觯脑旌蠊芫€的振動數(shù)值大幅度降低,消除了存在的不安全隱患。
目前壓縮機在0,50%,100%等負荷運行下均能平穩(wěn)運行,尤其是在 50%負荷運行時振動數(shù)值為:15.5,15.6,16.3,16.2,16.8,15.6,16.5 mm/s,平均 16.1 mm/s;改造后管線振動數(shù)值為:2.2,2.3,2.3,2.4,2.6,2.5,2.4 mm/s,平均 2.4 mm/s,未再發(fā)生共振現(xiàn)象。
改造方案于2012年8月實施后,壓縮機已經(jīng)平穩(wěn)運行了50個月,管線振動數(shù)值平均在2.4~2.5 mm/s。表明壓縮機進出口管線劇烈振動的問題已經(jīng)根治。