袁國金 劉志輝 潘宣何
(湖南澧水流域水利水電開發(fā)有限責任公司 長沙市 410004)
江埡水利樞紐工程位于澧水支流溇水中游,距慈利縣城57 km。壩址控制流域面積3 711 km2,水庫總庫容17.41億m3,其中防洪庫容7.40億m3,多年平均年發(fā)電量7.56億kW·h。工程是一座以防洪為主,兼有發(fā)電、灌溉、航運、供水、旅游等綜合效益的水利樞紐。工程于1999年完工并投入運行。
大壩主要建筑物包括擋水壩、地下廠房、灌溉取水口及預留升船機組成。正常運行洪水標準為500年一遇,校核洪水標準為5 000年一遇。大壩為全斷面碾壓混凝土重力壩,屬Ι等工程,最大壩高131 m,壩頂高程245m,建基面高程114m。
工程自建基面至壩頂兩岸分13級臺階開挖,各臺階之間形成了混凝土與岸坡接觸面。根據(jù)監(jiān)測結果,岸坡不同高程處的溫度和張開度均發(fā)生變化,其溫度變化介于(1.0~3.0)℃,張開度較2003年初均有所增加,說明儀器安裝部位結合面已經(jīng)張開。為確定岸坡接觸面的張開情況,對大壩岸坡接觸面張開度進行鉆孔檢測,通過取芯、壓水試驗等,結果顯示:鉆孔中混凝土與基巖接觸面已張開28個,兩岸岸坡接觸張開率達75.7%;壓水試驗成果統(tǒng)計,46%的段次小于 10 Lu,49%的段次為(10~100)Lu,大于 100 Lu的段次為5%。兩岸岸坡接觸面大部分已張開,具有一定的連通性,達到岸坡接觸灌漿的條件。
因大壩建成有十多年,原有的岸坡接觸灌漿預埋管基本堵塞和損壞,接觸灌漿采用鉆孔灌漿法[1-3]。根據(jù)設計要求,灌漿施工在大壩160和200廊道內,通過不同的鉆孔角度,對江埡大壩左岸EL 147.0-208.0、右岸EL 135.0-206.0共11級岸坡接觸面布置328個接觸灌漿孔進行灌漿處理。為防止灌漿對大壩的抬動影響,分別在左右岸共布置了8個抬動觀測孔,對灌漿過程進行監(jiān)測,確保灌漿抬動控制在安全范圍之內。接觸灌漿上游邊緣孔設在帷幕中心線以下5m,孔距采用3m×3m梅花形布置。
接觸灌漿孔共11個施工區(qū)域,施工時按分區(qū)分序進行,水泥采用普通水泥。區(qū)內施工時,先施工所有I序孔,待I序孔施工完畢后,再進行II序施工,灌漿結束21 d后進行檢查孔施工。接觸灌漿施工于2014年1月6日開工,5月2日完工。
為提高各工況條件下的灌漿效果,并確定灌漿對大壩抬動是否有影響,分別在大壩左右岸選取5個孔作為先導試灌孔,孔號為右岸160廊道K2、K3、K13、K22、K23 和 左 岸 200 廊 道 K120、K121、K125、K130、K131。 每孔灌漿段長為 1m,灌漿成果如表1所示。
表1 試灌孔成果統(tǒng)計表
由表1可知,右岸160廊道5個試灌孔中,每個孔的灌漿壓力都超過了1.2MPa,最大灌漿壓力為1.25MPa,最大注入量為177.3 kg/m,灌漿過程中無抬動產(chǎn)生,灌漿過程平順正常。灌后檢查孔壓水透水率為3.44 Lu,滿足設計要求(小于5 Lu)。
左岸200廊道試灌孔共有3孔出現(xiàn)抬動,最大為90μm,最小為4μm,最大灌漿壓力1.13MPa,最小為0.85MPa,平均灌入量134.42 kg/m。其中,K120孔在壓力達到0.72MPa時,抬動觀測孔觀測到有抬動,抬動值為34μm,壓力升至0.93MPa后,最大抬動值為90μm,后控制灌漿壓力在0.7MPa,直至灌漿結束,共灌入漿液242.48 L,水泥單耗103.92 kg/m;K130在灌漿過程中,壓力達到0.85MPa時,抬動觀測孔觀測到有抬動,抬動值為20μm,后控制灌漿壓力在0.7MPa,共灌入漿液253.5L,水泥單耗108.64 kg/m;K125壓水時出現(xiàn)了4μm抬動量,后在灌漿時,出現(xiàn)壓力減少,流量增大的反常情況,在灌入300 L水泥漿液后,流量未見減少,后將漿液水灰比從2∶1改為1∶1,壓力無變化,流量反而有增大趨勢,該孔實際灌入量遠超過了理論灌入量。經(jīng)巡查無漏漿及異常情況,暫停施工,停灌待凝,次日掃孔復灌,最大灌漿壓力1.04MPa,未發(fā)現(xiàn)抬動影響。左岸200廊道灌后檢查孔壓水透水率為3.0Lu,滿足設計要求。
經(jīng)分析發(fā)生抬動破壞的原因是岸坡接觸面張開后,連通性好,初始灌漿時,漿液沿岸坡面貫通較遠,灌漿漿液在灌漿壓力作用下,形成的面力超過蓋層的重力所致。后期灌漿過程中,由于灌入漿液的逐步凝固,接觸面連通度降低,灌入漿液的擴散面積逐步受到限制,灌漿漿液在壓力作用下形成的動力不足以克服蓋層的重力,抬動也就不會發(fā)生。
結合試灌孔的灌漿抬動、灌后岸坡接觸面透水率的改變和工程量等情況,考慮到灌漿對壩體抬動的影響,確定160廊道灌漿壓力采用1.2MPa,200廊道采用1.0MPa,并加強對200廊道灌漿抬動觀測,根據(jù)情況實時調整。
岸坡接觸灌漿孔和檢查孔均深入基巖1m后,按照壓水試驗技術要求進行洗孔,將栓塞置于接觸面以上1m,確認栓塞止水良好后按簡易壓水法或5點法進行壓水試驗,試驗成果詳見表2。
由表2可知,各單元灌前I序孔透水率普遍在(19.76~30.28)Lu之間,灌前 II序孔透水率普遍在(12.39~20.99)Lu之間,而灌后檢查孔透水率普遍在(1.61~4.00)Lu之間,整體呈遞減趨勢,符合灌漿基本規(guī)律,檢查孔透水率全部滿足設計要求(小于5 Lu),灌漿效果較好。
本次接觸灌漿共完成接觸灌漿孔318個,鉆孔長度6921m,完成灌漿長度328m,灌入水泥40367.4 kg,各孔序單位注入率見表3。
由表3可知,160廊道處,左岸I序孔灌漿總長度56.0m,注入灰量9 615.1 kg,單位耗灰量171.7 kg/m,II序孔灌漿總長度57.0m,注入灰量6 530.1 kg,單位耗灰量114.6 kg/m,II序孔較I序孔減少了33.2%;右岸I序孔灌漿總長度65.0m注入灰量10 560.1 kg,單位耗灰量162.5 kg/m,II序孔灌漿總長度65.0 m,注入灰量 6 285.5 kg,單位耗灰量 96.7 kg/m,II序孔較I序孔減少了40.5%。
表2 各單元灌漿孔(灌前)與檢查孔(灌后)透水率對比 Lu
表3 各孔序接觸灌漿單位耗灰量成果表
200廊道處,左岸I序孔灌漿總長度20.0m注入灰量2 248.5 kg,單位耗灰量112.4 kg/m,II序孔灌漿總長度20.0m,注入灰量1 352.8 kg,單位耗灰量67.6 kg/m,II序孔較I序孔減少了39.9%;右岸I序孔灌漿總長度23.0m注入灰量2 429.8 kg,單位耗灰量105.6 kg/m,II序孔灌漿總長度22.0m,注入灰量1 345.5 kg,單位耗灰61.2 kg/m,II序孔較I序孔減少了42.0%。
由此可見,在所有灌漿孔中,II序孔比I序孔單位耗灰量普遍減少了40%左右,遞減規(guī)律明顯,灌漿效果顯著。
本次接觸灌漿檢查孔14個,進行了14段壓水試驗,其中左岸檢查孔6孔,右岸檢查孔8孔,每孔段長1m,壓水試驗成果如表4所示。
表4 檢查孔壓水試驗成果表
由表4可知,左岸檢查孔壓水試驗透水率介于(1.61~4.00)Lu,右岸檢查孔壓水試驗透水率介于(1.61~3.44)L,壓水試驗最大透水率為4.00 Lu,最小透水率為1.61 Lu,透水率均小于5 Lu,滿足設計要求。
接觸灌漿完成后,對檢查孔的芯樣進行取樣,芯樣照片如附圖所示。圖中a為左岸160廊道GK4檢查孔芯樣,混凝土與基巖接觸面可見水泥結石,且充分填充裂隙,混凝土與基巖接觸面咬合完整;圖中 b為右岸200廊道GK8檢查孔芯樣,混凝土與基巖接觸面的裂隙明顯,接觸面有水泥結石,混凝土與基巖接觸面部位取芯完整,段痕為機械破碎。由此可知,大壩與岸坡接觸灌漿效果較好。
附圖 左岸160廊道GK4和200廊道GK8檢查孔芯樣
(1)江埡大壩兩岸邊坡接觸灌漿采用鉆孔灌漿法,通過試驗選定的灌漿材料、工藝參數(shù)、技術要求適合特定的施工環(huán)境和地質條件,灌后14個檢查孔接觸段壓水試驗透水率均在(1.61~4.00)Lu 之間,小于 5 Lu,滿足設計要求。
(2)試灌孔試驗中,因初始灌漿時,漿液沿岸坡面貫通較遠,灌漿漿液在灌漿壓力作用下,形成的面力超過蓋層的重力,導致右岸200廊道3個試灌孔出現(xiàn)了不同程度的抬動現(xiàn)象,后期注入漿液逐步凝固,接觸面連通性下降后,再未出現(xiàn)抬動現(xiàn)象。
(3)結合試灌孔的灌漿抬動、灌后岸坡接觸面透水率變化及工程量等情況,確定160廊道灌漿壓力采用1.2MPa,200廊道采用1.0MPa,具體壓力根據(jù)現(xiàn)場情況實時調整。
(4)對比接觸灌漿前后的透水率、單位注入率、壓水試驗及芯樣完整性檢查等,江埡大壩兩岸岸坡接觸灌漿效果較好。
[1]SL 29-2003.水利水電工程鉆探規(guī)程[S].
[2]SL 31-2003.水利水電工程鉆孔壓水試驗[S].
[3]DL/T 5148-2012.水工建筑物水泥灌漿施工技術規(guī)范[S].