陳 巖
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇 淮安 223200)
江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠2011年2月建成,與熱電、制鹽分廠配套生產(chǎn),其一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純堿30萬(wàn)t。隨著企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)淮安堿廠的純堿裝置能力已近50萬(wàn)t/a。
煅燒蒸汽冷凝水經(jīng)二次閃發(fā)回收部分蒸汽,其閃發(fā)后冷凝水壓力約0.45MPa(絕壓),溫度約148℃,流量80t/h,水質(zhì)較好,經(jīng)過冷卻后可作為軟水使用。
由于水質(zhì)較好,又具有較高的溫度,因此早期的煅燒冷凝水的流程一般都送回?zé)犭姽ば?,作為軟水的補(bǔ)充用水。對(duì)于中壓鍋爐用水,煅燒冷凝水的水質(zhì)可以達(dá)到直接使用的標(biāo)準(zhǔn);但隨著堿廠配套的高壓鍋爐的使用,對(duì)鍋爐給水的水質(zhì)要求更高,煅燒冷凝水不適合直接作為鍋爐給水,須重新進(jìn)入制水系統(tǒng)進(jìn)行精制。因此對(duì)于熱電公司來說,煅燒冷凝水的精制利用不再是經(jīng)濟(jì)的模式。
后來煅燒工藝?yán)淠苯铀屯汽}冷凝水系統(tǒng),最終用于注井溶鹽。由于煅燒冷凝水水溫較高,注井前需經(jīng)過冷卻達(dá)到注井工藝要求。在注井水不平衡時(shí),煅燒冷凝水因水溫過高而經(jīng)常被排放,造成浪費(fèi)。
原設(shè)計(jì)純堿生產(chǎn)用軟水由熱電公司提供,隨著純堿產(chǎn)能的提高和熱電公司裝置能力的擴(kuò)大,熱電軟水供水能力不能滿足熱電公司以外的需求。目前淮安堿廠濾過、壓縮、煅燒重灰等工序的生產(chǎn)用軟水需求超過60t/h,主要由制鹽的冷凝水替代。制鹽冷凝水主要用作注井溶鹽,經(jīng)常因制鹽的生產(chǎn)波動(dòng)造成冷凝水中含Cl-,甚至是鈣鎂鹽雜質(zhì)含量高,給純堿生產(chǎn)帶來較大影響。因此,對(duì)煅燒冷凝水進(jìn)行余熱回收再利用技術(shù)改造,是十分必要的。
如圖1所示,熱電公司3.2MPa蒸汽通過減溫裝置減溫后送入堿廠進(jìn)入輕灰煅燒爐,在輕灰煅燒爐內(nèi)煅燒分解來自重堿車間的濕重堿,放出熱量后變成冷凝水,冷凝水通過儲(chǔ)水槽經(jīng)過第一閃發(fā)器閃發(fā)后,產(chǎn)生的1.6MPa蒸汽供重灰煅燒爐使用;冷凝水經(jīng)過第二閃發(fā)器閃發(fā)后,產(chǎn)生的0.5MPa蒸汽送重堿車間蒸餾工序使用,冷凝水通過余壓送至冷凝水總管。一閃產(chǎn)生的1.6MPa蒸汽,作為重灰煅燒爐的熱源。蒸汽放出熱量后產(chǎn)生的冷凝水通過儲(chǔ)水槽進(jìn)入重灰閃發(fā)器,閃發(fā)蒸汽與二閃蒸汽一起送蒸餾工序,冷凝水經(jīng)冷凝水總管,部分送石灰車間化灰工序,其余約80%煅燒工藝?yán)淠苯铀椭汽}冷凝水系統(tǒng)。
煅燒車間輕重灰0.5MPa工藝?yán)淠ㄟ^管線部分送至化灰工序,其余全部送至蒸餾工序新增加的閃發(fā)器,閃發(fā)器閃發(fā)出來的蒸汽全部進(jìn)入高真空蒸餾塔,不足部分從0.5MPa低壓蒸汽管網(wǎng)補(bǔ)充低壓蒸汽。閃發(fā)器閃發(fā)后的冷凝水送到貯水桶,而后冷凝水通過冷凝水泵送至板式換熱器再次降溫后經(jīng)過廢淡液管線作為工藝用軟水送至濾過、煅燒工序。見圖2。
圖1 改造前煅燒工藝?yán)淠鞒虉D
圖2 改造后煅燒工藝?yán)淠C合利用流程圖
表1 新增閃發(fā)器物料參數(shù)
物料平衡方程:
60 000 =m1+m2
熱量平衡方程:
60 000×623 .4=340.6m1+2 645.3m2+60 000×623.4×0.05
得:m1=53 449kg/h,m2=6 551kg/h。
閃發(fā)器系統(tǒng)作為閃蒸分離冷凝水和二次蒸汽的重要設(shè)備,合理的設(shè)計(jì)閃發(fā)器系統(tǒng)不僅能夠節(jié)約飽和蒸汽的耗量,同時(shí)也能夠大量回收蒸汽冷凝水節(jié)約能源。
式中:G——閃發(fā)汽量,6 551kg/h;
r——操作條件下蒸汽比容,查表得3.2409
m3/kg;
X——蒸汽干度,取1;
W——單位截面積的閃發(fā)負(fù)荷,經(jīng)驗(yàn)值為(900~1 200),取1 200m3/m2·h。
得F=26.5m2,則閃發(fā)器直徑為5.15m,圓整為5.2m。
閃發(fā)器高度主要分為汽相高度和液相高度。其主要依據(jù)是進(jìn)入冷凝水的流量、停留時(shí)間,及汽相空間能否滿足對(duì)二次蒸汽中含有的冷凝水液滴進(jìn)行有效的分離。見圖3所示。
圖3 立式閃發(fā)器
其中低液位與高液位間距HL計(jì)算公式如下:
式中:mL——冷凝液流量,53 449kg/h;
t——停留時(shí)間,取5min;
D——閃發(fā)器直徑,5.2m;
ρL——冷凝水密度,971.0kg/m3。
得HL=0.216m。
則汽相高度約等于(沒有考慮進(jìn)口接管尺寸):
1.2×5 .2+0.1×5.2=6.76m
選用公稱直徑為5.2m的標(biāo)準(zhǔn)橢圓EHA封頭,封頭深度為1.34m[6],則閃發(fā)器的總高度=6.76+0.216+0.05+1.34×2=9.706m 。
查表得:81.3℃時(shí)飽和蒸汽密度ρG為0.3086 kg/m3;流速u取20m/s,則
查表得:81.3℃時(shí)低壓冷凝水密度ρL為971.0 kg/m3;流速u取1m/s,則
1)通過對(duì)所需閃發(fā)器設(shè)計(jì)計(jì)算,閃發(fā)器所需直徑為5.2m,高為9.7m,考慮到管徑應(yīng)留有富余量,絕壓為0.05MPa的飽和蒸汽管徑為DN650,冷凝水出口管徑為DN200。低壓閃發(fā)器作為煅燒冷凝水的熱能及高品質(zhì)水再利用工藝路線中關(guān)鍵設(shè)備,關(guān)系到能否達(dá)到理想的回收余熱的功效。經(jīng)過上述閃發(fā)器的設(shè)計(jì)計(jì)算,對(duì)煅燒冷凝水低壓閃發(fā)器有一個(gè)理論上的確認(rèn),還有待于通過生產(chǎn)應(yīng)用驗(yàn)證并進(jìn)行必要的改進(jìn)。
2)煅燒工藝?yán)淠|(zhì)較好,又含有較高熱量,通過上述技改措施加以回收利用,既回收其熱能,同時(shí)又能充分利用其優(yōu)質(zhì)軟水,降低純堿的能耗,符合國(guó)家提倡的節(jié)能減排企業(yè)的要求。
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