李紅波 翁驥 李小海 徐旭升 李倩 鄒海峰
摘 要:隨著“十二五”期間國(guó)家對(duì)氮氧化物排放控制要求的進(jìn)一步提高,選擇性催化還原法(SCR)被廣泛地應(yīng)用于火電廠的煙氣脫硝。催化劑在電廠運(yùn)行狀況的好壞直接影響著電廠的脫硝性能。該文介紹了催化劑在實(shí)驗(yàn)室條件下,NH3/NO摩爾比、反應(yīng)溫度、催化劑空間速度以及含水量對(duì)脫硝效率的影響。研究發(fā)現(xiàn)脫硝效率隨著NH3/NO摩爾比和溫度的升高而升高,隨著含水量和空間速度的下降而降低。
關(guān)鍵詞:脫硝催化劑 脫硝效率 影響因素 研究
中圖分類(lèi)號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)09(b)-0020-02
選擇性催化還原(SCR,Selective Catalytic Reduction)法目前是世界上最主流的NOX脫除方法[1]。以NH3作為還原劑,V2O5/TiO2作為催化劑主要成分來(lái)脫除燃煤電廠產(chǎn)生的NO的工藝比較成熟,也是目前唯一能在氧化氣氛下脫除NO的實(shí)用方法。
目前,脫硝催化劑在燃煤電廠的運(yùn)行受到很多因素的影響,脫硝效率不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。例如NH3/NO摩爾比、反應(yīng)溫度、催化劑空間速度、O2濃度、NO初始濃度等[2-4]。
該文以實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試結(jié)果為基礎(chǔ),對(duì)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試條件下影響脫硝催化劑脫硝效率的因素進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。
1 材料與方法
1.1 材料
商用脫硝催化劑。
1.2 實(shí)驗(yàn)器材
1代表質(zhì)量流量計(jì);2代表氣體混合器;3代表預(yù)熱爐;4代表反應(yīng)器;5代表NH3吸收瓶;6代表煙氣分析儀;7代表數(shù)據(jù)處理系統(tǒng);8代表尾氣吸收系統(tǒng)。
脫硝催化劑活性測(cè)試評(píng)價(jià)裝置,裝置流程圖如圖1所示。
2 結(jié)果與討論
2.1 XRD分析
圖2a是新催化劑的XRD譜圖,圖2b是在電廠高溫運(yùn)行后的催化劑的XRD譜圖。從圖2a中可以看出,樣品的結(jié)構(gòu)為銳鈦礦相結(jié)構(gòu),沒(méi)有金紅石相的存在,同時(shí)也沒(méi)有檢測(cè)到V2O5和MoO3其他物質(zhì)的存在,說(shuō)明催化劑的活性物質(zhì)和助劑等均勻分散在催化劑載體TiO2表面,沒(méi)有形成團(tuán)聚。圖2b是高溫運(yùn)行后的催化劑的XRD譜圖。從圖中可以看出,在高溫運(yùn)行條件下,部分催化劑的載體TiO2由銳鈦礦結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為金紅石結(jié)構(gòu)。這主要是由于銳鈦礦TiO2不是十分穩(wěn)定,在一定的溫度條件下,會(huì)轉(zhuǎn)化為金紅石型的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
2.2 化學(xué)成分分析
通過(guò)對(duì)脫硝催化劑的化學(xué)成分分析(表1),發(fā)現(xiàn)脫硝催化劑的主要化學(xué)成分是TiO2,含量為82.31%,與XRD譜圖的結(jié)果相一致。除了含有TiO2以外,催化劑中還含1.60%的活性成分V2O5和2.42%的催化劑助劑MoO3。
2.3 NH3/NO摩爾比對(duì)脫硝效率的影響
在反應(yīng)溫度為370℃,NOx濃度為400 ppm的條件下,催化劑脫硝效率隨NH3/NO摩爾比變化的關(guān)系曲線圖如圖3所示。從圖中可以看出,當(dāng)NH3/NO摩爾比<1時(shí),催化劑的脫硝效率隨著NH3/NO摩爾比的增加而增加。當(dāng)NH3/NO摩爾比>1時(shí),催化劑的脫硝效率隨著NH3/NO摩爾比變化的趨勢(shì)趨于平緩,不在隨著NH3/NO摩爾比的增加而增加。這主要與NH3在催化劑表面的吸附量有關(guān)。當(dāng)NH3濃度較低時(shí),增加NH3濃度可以增加催化劑表面上的NH3吸附量,從而加快了SCR的反應(yīng)速率。而當(dāng)NH3濃度達(dá)到一定時(shí),NH3在催化劑表面的吸附達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,NO轉(zhuǎn)化率和催化劑反應(yīng)速率將保持穩(wěn)定。因此在一定的NO濃度條下,NH3濃度的增加可以提高催化劑的反應(yīng)速率,而當(dāng)NH3/NO摩爾比≥1時(shí),氨氣濃度增加對(duì)反應(yīng)速率影響不大[6]。
2.4 空間速度對(duì)脫硝效率的影響
在反應(yīng)溫度為370℃,NH3/NO摩爾比=1,反應(yīng)器入口NOx的濃度為400 ppm的條件下,催化劑的脫硝效率與空間速度之間的關(guān)系如圖4所示。從圖中可以看出,隨著反應(yīng)器空間速度的增加,脫硝效率呈下降趨勢(shì)。
在低空速較低的條件下,有利于煙氣中的NOx與NH3由氣相邊界層擴(kuò)散至催化劑外表面、由催化劑外表面擴(kuò)散至催化劑微孔結(jié)構(gòu)和在催化劑活性位上化學(xué)吸附與氧化還原反應(yīng)過(guò)程的進(jìn)行,使得脫硝反應(yīng)完成更充分[6]。
2.5 含水量對(duì)脫硝效率的影響
圖5為含水量對(duì)催化劑脫硝效率的影響,煙氣成分為400 ppm NO,400 ppm NH3,5%O2,反應(yīng)溫度為370℃。從圖中可以看出,水對(duì)催化劑的脫硝效率有抑制作用。在沒(méi)有或者水很少的條件下,催化劑的脫硝效率為83.7%,隨著加入水加入量的增加,脫硝效率逐漸下降,在含水量為8%時(shí)NO轉(zhuǎn)化率降至78%。當(dāng)含水量超過(guò)8%時(shí),含水量的增加對(duì)脫硝效率影響趨于平緩。這主要是由于煙氣中的水蒸氣含有大量的OH-,與NH3產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)吸附從而占據(jù)部分催化劉上的酸性位,使NH3與活性位的接觸機(jī)會(huì)減少,從而導(dǎo)致了反應(yīng)速率的降低。當(dāng)水含量>8%后,水在催化劑表面上的吸附達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,繼續(xù)增加水含量不會(huì)增加催化劑表面對(duì)水的吸附量,因此水蒸氣含量對(duì)催化劑的活性影響不大。對(duì)于實(shí)際電站鍋爐而言,煙氣中水蒸氣的含量一般>8%,此時(shí)水蒸氣對(duì)催化劑的活性有一定的抑制作用,但水蒸氣含量的變化對(duì)催化劑活性影響不大。
2.6 溫度對(duì)脫硝效率的影響
圖6是脫硝效率隨著溫度變化的曲線圖。從圖中可以看出,在260~350℃范圍內(nèi),隨著反應(yīng)溫度的升高,催化劑的脫硝效率明顯升高。當(dāng)溫度在350~400℃范圍內(nèi),隨著反應(yīng)溫度的升高,催化劑的脫硝效率升高的不明顯。隨著反應(yīng)溫度的升高,催化劑的活性逐漸提高,催化劑的脫硝效率逐漸升高。當(dāng)反應(yīng)溫度超過(guò)420℃時(shí),催化劑的脫硝效率有下降的趨勢(shì)。主要是由于反應(yīng)溫度的升高,導(dǎo)致部分催化劑的載體發(fā)生晶型的轉(zhuǎn)變,從銳鈦礦轉(zhuǎn)變?yōu)榻鸺t石,從而導(dǎo)致催化劑的脫硝效率下降[7]。
參考文獻(xiàn)
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