曲文浩
(海軍駐沈陽(yáng)地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)軍事代表室,遼寧沈陽(yáng) 110043)
在燃?xì)廨啓C(jī)起動(dòng)過程中,超速保護(hù)器自檢報(bào)警,同時(shí)起動(dòng)自動(dòng)停止。檢查發(fā)現(xiàn)燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)速波動(dòng)超出規(guī)定值,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)換兩支轉(zhuǎn)速傳感器插頭,再次起動(dòng)后控制器供油突升,手動(dòng)緊急停車。之后,更換轉(zhuǎn)速傳感器,燃機(jī)運(yùn)行正常。確定為轉(zhuǎn)速傳感器故障。
傳感器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 傳感器結(jié)構(gòu)圖
傳感器有兩組獨(dú)立的信號(hào)輸出,其接口定義見圖2。傳感器是根據(jù)電磁感應(yīng)原理設(shè)計(jì)的,為變磁通式轉(zhuǎn)速傳感器[1],工作原理圖見圖3。
圖2 傳感器接口定義
圖3 傳感器原理圖
傳感器安裝后,傳感器與導(dǎo)磁體材料制成的音輪組成帶間隙的磁通回路,當(dāng)音輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),由于間隙的變化使傳感器線圈感受到的磁通量產(chǎn)生變化,從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),此感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的幅值與磁通量的變化率成正比、感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的頻率與磁通量變化的頻率大小相等,通過此原理即可得到音輪轉(zhuǎn)動(dòng)頻率[2-4]。
將插座從傳感器外殼上分解出來,用鑷子對(duì)每一根插針進(jìn)行輕輕左右晃動(dòng),插針未動(dòng),排除了插針存在斷裂問題。
采用專用工具將插針從插座封線體中脫出,目視檢查插座中插針與導(dǎo)線壓接處,未發(fā)現(xiàn)異常。測(cè)量產(chǎn)品的電阻,兩組電阻依然為無窮大,斷路故障依然存在,由此可以證明插針與導(dǎo)線壓接處未發(fā)生斷開故障。傳感器分解照片如圖4所示。
圖4 傳感器分解照片
仔細(xì)檢查傳感器從導(dǎo)線與線圈骨架接線柱焊點(diǎn)至插針壓接處的4根導(dǎo)線,均未發(fā)現(xiàn)異常。目視檢查導(dǎo)線與線圈骨架接線柱焊點(diǎn)不存在虛焊、脫焊。將4根導(dǎo)線從接線柱上脫開,測(cè)量產(chǎn)品的電阻,2#插針與4#插針之間電阻依然為無窮大,斷路故障依然存在,由此可以確定導(dǎo)線及導(dǎo)線與接線柱焊點(diǎn)均完好,不存在斷裂、脫焊現(xiàn)象。
目視檢查漆包線與線圈骨架接線柱焊點(diǎn)不存在虛焊、脫焊。將漆包線從接線柱上脫開,測(cè)量產(chǎn)品的電阻,兩組電阻依然為無窮大,斷路故障依然存在,由此可以確定漆包線與接線柱焊點(diǎn)完好。由此證明故障在線圈漆包線內(nèi)部。
拆除線圈外包裹的有機(jī)硅玻璃粘帶和聚酰亞胺膠帶,目視檢查線圈,發(fā)現(xiàn)線圈表面有高溫環(huán)氧膠粘劑滲透現(xiàn)象。為進(jìn)一步查找故障原因,對(duì)線圈進(jìn)行炭化分解處理。[5]炭化方法能在保留線圈自身通斷狀態(tài)、漆包線強(qiáng)度保證退出的前提下,將原本包覆線圈的環(huán)氧樹脂去除,實(shí)現(xiàn)線圈斷點(diǎn)的準(zhǔn)確定位。通過炭化分解處理發(fā)現(xiàn),線圈的斷點(diǎn)均在線圈表面幾層。傳感器分解照片如圖5所示。依據(jù)上述結(jié)果,可以將傳感器斷路的故障具體定位為漆包線斷裂。
圖5 傳感器分解照片
產(chǎn)品斷路故障是由于高溫環(huán)氧膠粘劑引起線圈表層端面上的漆包線斷裂所致。高溫環(huán)氧膠粘劑流動(dòng)性較強(qiáng),容易滲到線圈表層以及兩個(gè)端面,固化后表層及端面部分漆包線被高溫環(huán)氧膠粘劑包覆,而內(nèi)層漆包線未能被高溫環(huán)氧膠粘劑覆蓋,由于漆包線與高溫環(huán)氧膠粘劑的熱膨脹系數(shù)相差較大,在溫度作用下,被環(huán)氧包覆的漆包線與未被環(huán)氧包覆的漆包線發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),兩者交界處斷裂的可能性較大[6]。
針對(duì)該故障,制定了整改方案,對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行了清查,并制定相應(yīng)的糾正措施。在線圈繞制時(shí)要求:繞包聚酰亞胺膠帶后,在膠帶與導(dǎo)線交界處、骨架與線圈兩個(gè)交界處和膠帶繞包邊界處涂覆硅橡膠,使空隙封閉。有效阻止高溫環(huán)氧膠粘劑滲入線圈,線圈不會(huì)再發(fā)生由于高溫環(huán)氧膠粘劑滲透至線圈內(nèi)導(dǎo)致斷路故障的情況。
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