胡海波,廖九波
(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南長沙 410012;2.金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南長沙 410012)
某銅礦主要有 CuⅠ、CuⅡ、CuⅤ、CuⅥ四個銅礦體,其中CuⅥ礦體為本次研究對象,該礦體呈透鏡狀產(chǎn)出,礦體走向80°,傾向南,傾角 65°~75°,走向長約 400 m。平均厚度 15.23 m。平均品位1.03%。該礦體上盤存在破碎帶、次生構造、夾石等,破碎帶與片理、礦體大致平行,多數(shù)存在于礦體的接觸帶。破碎帶的巖石十分破碎,綠泥石化強烈,局部出現(xiàn)泥化現(xiàn)象,巖石松軟,遇水膨脹,強度低。由于該破碎帶的影響,致使該礦體部分采場上盤出現(xiàn)塌落,并且塌落廢石在放礦過程中下降速度快,致使采場內存留礦石無法放出。為了回收采場存窿礦石及頂間柱,進行了該采場的三柱回收方案研究。根據(jù)開采技術條件,選擇了典型的213采場作為試驗采場。
該銅礦采用淺孔留礦法采礦,電耙出礦。該礦213采場位于1750中段13~14線之間,采場人行天井已報廢,人員不能上下。
213采場上部為1810中段的111采場,111采場為覆蓋圍巖。213采場下盤為CuⅤ礦體的212采場,212采場回采至1780 m標高左右后,上部礦體尖滅,采場上盤沒垮塌;213采場西面為CuⅤ礦體的211采場,211采場頂柱、12線間柱已回收,目前正準備采用留礦法回收211與212采場之間的間柱;213采場東面為CuⅥ礦體的219采場,219采場目前已采至1802水平,上盤沒有垮塌,頂柱還在,對應上部1810水平120采場。213采場現(xiàn)狀縱投影見圖1。
圖1 213采場現(xiàn)狀縱投影圖
213采場上盤為一條破碎帶,破碎帶為東西走西,平行于 CuⅥ礦體,厚度 8~16 m,傾角 55°~70°;同時213采場有一條南北走向的斷層穿過。受破碎帶與斷層的影響,213采場上盤垮塌十分嚴重,大量上盤破碎帶細顆粒混入采場,采場礦石無法放出。目前,213采場回采至1798 m水平,采場充滿了礦石以及上盤廢石,采場上盤垮塌高度達1820 m水平左右。1810中段111采場上盤沿脈巷受破碎帶影響已垮塌,13線、14線穿脈局部出現(xiàn)垮塌,經(jīng)修復能使用。1810中段111采場目前采用無底柱形式回收底柱。
213采場回采至1798 m水平標高,頂柱受上盤破碎帶與斷層影響,局部出現(xiàn)垮塌,頂柱厚度為11 m左右。13線、14線間柱厚度為8 m,在回采過程中,間柱沒有超采。13線間柱以西16~20 m,CuⅥ礦體尖滅。213采場大量放礦時,上盤破碎帶細顆粒不斷的進入放礦漏斗,而礦石靜止不動,從漏斗放出的基本為上盤廢石,出礦品位低于0.5%,采下的礦石剩余87252 t左右留在采場內。
213采場地質品位1.49%,頂柱礦量16223 t;13線間柱礦量25920 t;14線間柱礦量28800 t;13線間柱以西礦量51840 t。
根據(jù)213采場三柱賦存情況及開采技術條件,結合目前礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀,選擇采用上盤注漿淺孔留礦法。該方案不僅能回收213采場三柱,還能回收采場中存窿礦石以及13線間柱以西CuⅥ礦體,回收率高;而且上盤破碎帶注漿治理后,松散細顆粒不再進入采場,礦石貧化率小。
上盤注漿淺孔留礦法為先注漿治理上盤破碎帶,然后采用淺孔留礦法回收頂、間柱。即先在破碎帶上盤布置沿脈注漿巷道,在巷道內采用地質鉆,往破碎帶方向鉆鑿下向注漿孔;注漿孔形成后,注漿泵將砂漿與水玻璃通過注漿孔注入松散層,使松散體和破碎帶膠結形成整體,破碎帶松散體不再混入213采場,同時切斷1810中段上部破碎帶通往213采場的通道,使213采場能正常放礦;然后在礦體下盤1750中段13線,14線穿脈布置人行天井,在人行天井內布置聯(lián)絡巷與213采場連通,采用淺孔方式,回收頂、間柱,崩落礦石由213下部底部結構放出。方案見圖2、圖3。
在1810中段先清理14線穿脈垮塌廢石,在破碎地段采用木棚子支護,恢復14線穿脈。注漿巷道布置在1822 m水平,破碎帶上盤往南10 m處,注漿巷道與1810中段14線穿脈之間用天井連通。在1750中段,由13線穿脈內破碎帶以南5 m處往上掘人行井至1795 m水平,然后在1795 m水平布置注漿巷道。
在注漿巷道內每隔15~20 m布置鑿巖硐室,鑿巖硐室規(guī)格按鉆機要求確定。在鑿巖硐室內采用地質鉆布置下向束狀孔,孔底距6~7 m,孔徑應注漿管匹配,孔深15~30 m,要求鉆孔穿透松散層,距礦石層之間的距離1~2 m。鉆孔內全部下套管,套管前端10 m每隔15 cm開鑿砂漿孔,形成注漿孔。
注漿孔形成后,進行注漿。采用BW-250型或BW-150型注漿泵將C15#砂漿與水玻璃通過注漿孔注入松散層,使松散體和破碎帶膠結形成整體,終凝后即可著手進行回收礦柱,水泥∶水玻璃為1∶0.1。注漿過程,應先根據(jù)鉆孔在松散層的長度估算松散體的體積,松散體的砂漿與水玻璃的量為0.03 m3。當松散體注入的砂漿量超過0.03 m3時,應停止注漿。
圖2 1795分段工程平面布置圖
圖3 13-1線剖面圖
電耙道布置在1754.5 m水平,斷面2.2 m×2 m,電耙道內每隔6 m布置斗穿、斗井。在1750中段13線、14線穿脈內礦體下盤布置人行天井至1810中段,天井斷面為2.0 m×2.0 m,天井內每隔6 m布置聯(lián)絡道連通采場。
13線間柱及13線間柱以西礦體回采,先在1770 m水平進行拉底,然后采用淺孔分層留礦采礦的形式往上采礦。213采場頂柱亦采用淺孔留礦法進行回收,崩落礦石由1754 m水平電耙道放出。
經(jīng)過213采場回采試驗,成功的回收了存窿礦石和三柱礦量,最終統(tǒng)計的技術經(jīng)濟指標見表1。
表1 213采場三柱回收主要技術經(jīng)濟指標表
通過213采場的生產(chǎn)實踐,采用該方案成功的回收了存窿礦石及三柱礦量,并且貧化損失率低,為該礦其他類似采場或后續(xù)采礦出現(xiàn)的類似問題,提供了很好的解決方案,并且取得了可觀的經(jīng)濟效益。該方案也大大提高了難采礦體的回收率,可供其他類似礦山開采參考,具有較高的社會效益。
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