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      半鋼子午胎內襯層壓延生產線提速改造

      2015-11-18 01:18:02
      橡塑技術與裝備 2015年10期
      關鍵詞:儲料膠條擠出機

      張 薇

      (樺林佳通輪胎股份有限公司, 黑龍江 牡丹江 157032)

      半鋼子午胎內襯層壓延生產線提速改造

      張薇

      (樺林佳通輪胎股份有限公司, 黑龍江 牡丹江 157032)

      介紹了在老廠房、老生產線、設備擺布較擁擠雜亂的條件下,本著少投入多產出的原則挖潛增效,對半鋼子午線輪胎內襯層壓延生產線進行提速改造的成功經驗??蔀橥袠I(yè)在老設備改善中拓展思路提供借鑒。

      半鋼子午線輪胎;內襯層;壓延;生產線提速

      隨著我公司產品市場的不斷擴大,產能急需提升。經對預備、成型、硫化各工序的生產設備能力測算,內襯層壓延生產線是制約產能提升的瓶頸。為此,本工作從提高設備能力最大化方面著手,對其優(yōu)化改善,在改善中取得一些經驗供行業(yè)參考。

      1 基本狀況

      1.1設備現(xiàn)狀

      我公司某半鋼子午胎內襯層壓延生產線采用二手Pirelli 400×1 000 mm四輥壓延機、供膠采用的是桂林橡塑機械Ф120 mm擠出機,原正常生產時線速度為15 m/min,擠出機螺桿轉速35 r/min,排膠溫度101 ℃,接近工藝控制最高溫度105 ℃;內襯層卷取時溫度為36 ℃,也接近工藝控制最高溫度40 ℃。根據(jù)產量需求,現(xiàn)預提高線速度到22 m/min,但提速后無法保證擠出機排膠溫度及內襯層的卷取溫度;提速后儲料坑深度不足,會產生料坑堆料現(xiàn)象。由于是老廠房,生產線的周圍其它設備擺布較密集,且公司又本著少投入多產出的原則,這樣對內襯層壓延生產線的工序改造較為困難。

      1.2生產流程

      內襯層壓延工藝流程首先是將原膠經金屬探測儀供膠到擠出機,從擠出機頭排出的膠條供膠至壓延機制得內襯層,內襯層經冷卻輥冷卻后與保護胎圈的耐磨膠條復合后卷?。ㄒ妶D1)。

      圖1 內襯層壓延生產線流程圖

      1.3預估提速后線速度

      按螺桿最大轉速45 r/min,內襯層按400 mm寬估算(見表1)。

      表1 原排膠量與預估提速后線速度

      1.4制約提速的相關時間

      內襯層冷卻、裁斷、卷取及換卷等步驟所需時間如表2 所示。

      表2 制約提速的相關時間

      2 提速存在的問題

      2.1機頭內設有濾網,排膠溫度過高

      由于煉膠廠房陳舊,地面存有破損,煉膠過程中有膠料落地混進雜質的現(xiàn)象。為清除雜質,現(xiàn)在擠出機頭加有60目濾網,導致機腔壓力過大,排膠溫度居高現(xiàn)象。

      2.2冷卻不足,卷取溫度過高

      目前內襯層經過5個冷卻輥時間是49 s,當速度由15 m/min提升到22 m/min后,內襯層在冷卻輥上停留時間34 s,減少了15 s時間,同時因擠出機排膠溫度的升高,內襯層膠片在冷卻前溫度也要相應升高,這樣在雙重升溫壓力下,內襯層壓延提速后溫度預估會升高25 ℃左右。經測算提速后需增加4個冷卻輥筒,但因場地不足難以實現(xiàn)?,F(xiàn)生產螺桿轉速為35 r/min,提速后螺桿轉速將提至設備允許最高轉速45 r/min。經實測工藝變量參見表3所示。

      2.3內襯層換卷時間不足

      現(xiàn)有儲料坑深度為1.5 m,當速度提升至18 m/min后料坑堆料。

      2.4擠出機排膠溫度、卷取溫度超高的影響

      需要特別強調的是,當螺桿轉速加快后,高彈性的膠料在螺桿與擠出機內腔的剪切變形速率也會相應增加,使膠料內部的大分子間快速磨擦生熱升溫,當膠料溫度升高后極易產生早期硫化,出現(xiàn)熟膠疙瘩,影響內襯層的氣密性;當卷取溫度過高時,內襯層在料卷內溫度降低緩慢,膠料中的小分子添加劑極易析出至內襯層表面形成噴霜,噴霜的內襯層物理機械性能及其粘性都將會下降,工藝上表現(xiàn)出與胎體簾布結合不良,胎胚易產生脫層和氣泡等質量缺陷。

      3 改進措施

      3.1修繕地面取消機頭濾網

      由于機頭濾網是產生擠出機排膠溫度過高的主要原因,經對地面修繕后,杜絕了膠中雜質。這樣,取消機頭濾網后機頭壓力由4.9 MPa驟降到3.5 MPa,排膠溫度由129 ℃降低到120 ℃。

      3.2擠出機口型擴大并改單條排膠為雙條排膠

      為降低機頭壓力,加大口型板的開口,使口型板開口形狀由Φ20 mm更改為100 mm× 20 mm,但所擠出的膠條過粗,在供膠路程中散熱慢,且在壓延輥縫間不易擺動,這樣造成壓延輥縫間的膠料溫度不均,導致所壓延出的膠片不易壓合,表面不光滑。針對其不足將100 mm×20 mm口型板中間加一使口型分切為左右對稱的隔斷,即使擠出的一條寬大的膠條,分切成兩條膠條,擴大了散熱面積,同時,兩條中分膠條在壓延機上較為柔順易于擺動,壓延出的膠片表面光滑,機頭壓力也降至2.4 MPa,排膠溫度則降至105 ℃(見表3)。

      表3 提速導致的排膠溫度與機頭壓力的變化

      3.3冷卻輥筒前、儲料坑前各加風筒冷卻

      內襯層在進冷卻輥前和儲料坑前兩處加多孔排風管進行風冷卻(參見圖2)。

      圖2 改善后的內襯層壓延生產線流程圖

      3.4剪刀改電加熱裁刀

      內襯層料卷卷滿換卷時用剪刀手工裁斷需4 s時間,現(xiàn)在卷取工位小車上安裝電加熱套筒,將裁刀頭部放入其中加熱,用加熱后的裁刀切割內襯層只需1 s時間,為提速后換卷爭取了3 s的時間,緩解了內襯層在儲料坑中堆料。

      3.5加深儲料坑深度,提高卷取小車移動風壓

      加深儲料坑0.5 m,料坑中料在現(xiàn)基礎上增加約1.5 kg,根據(jù)標定沒有因重力增加對內襯層產生拉伸變形,能夠保證內襯層尺寸的穩(wěn)定;同時將移動小車的風筒壓力由0.4 MPa提高到0.6 MPa,Φ50 mm的風筒改為Φ70 mm,換卷時小車移動的時間由7 s縮短為5 s,為提速后換卷增加了2 s的卷取時間,避免了內襯層在儲料坑中堆料。

      4 結語

      通過對內襯層生產線的多處小改善,較大的提高了生產線速度,滿足了公司要求的壓延線速度22 m/min,而且保證了內襯層的工藝性能。說明工藝改善要從細節(jié)入手,從工藝和設備不同的角度考慮問題。希望對同行業(yè)在老設備改善中拓展思路有所借鑒。

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