魏春華
(重慶松藻礦山機械廠,重慶 401445)
筆者公司車間目前每年的掘進機修理量為12臺左右,平均每臺掘進機的油缸數(shù)為8.5個,加上煤礦單位每月送修的平均5個,因此合計每年修理的油缸數(shù)量約為12×8.5+5×12=162 個。
由于車間的場地有限,以及沒有專用的拆缸、裝缸設備,導致修理效率極低,按目前的拆裝方法,一人一天拆裝2個油缸都較為困難,另外拆缸時用10 t行車垂直起吊將活塞桿拉出,裝缸時人工用錘將活塞桿打入缸筒內(nèi),存在較大的安全隱患,而且活塞桿拉出后,油缸筒內(nèi)的液壓油直接流到了車間地面,既污染環(huán)境又不利于車間的標準化管理,因此我們決定自制一種掘進機油缸拆裝工裝解決這一難題。
如圖1,為提高其安全性,掘進機的油缸導向套位置采用了卡環(huán)(兩半)定位,即使在缸口的軸用彈簧擋圈失效的情況下,油缸仍然也可以繼續(xù)正常作業(yè),從而提高了油缸使用時的可靠性。但是這種缸體的設計較常見的支架用油缸結構復雜,使拆裝工作困難很大。
圖1
1)取出軸用彈簧擋圈(如圖2)。
圖2
2)用工具將導向套向內(nèi)打。當有桿腔充滿液壓油,并且活塞密封與缸筒配合較緊時,使用普通的工具將導向套打下去存在較大的困難。目前我們采用的方法是用乳化泵反復地將活塞桿沖出、收回才能將導向套打下去,因此費時費力,如圖3。
圖3
3)將卡鍵取出(如圖4,卡鍵是兩半的形式,可以直接取出來)。
圖4
4)用10 t行車將活塞桿整體拉出。如圖5,受車間場地和設備的限制,尚無專用的設備來取出活塞桿,目前采用的方法是先將油缸垂直固定在地面的工裝上,之后用10 t行車通過φ17.5 mm的鋼絲繩垂直將活塞桿拉出。在拆卸過程中,部分油缸由于缸筒變形,導致活塞密封與缸筒之間有較大的過盈量,行車起吊安全隱患較大,特殊情況下可能會導致鋼絲繩斷裂。
通過分析原拆缸流程,可以看到原拆缸方法有以下缺點及隱患:
1)安全隱患較大?;钊麠U的取出采用10 t千斤頂往外拉,如果油缸活塞和缸筒過緊或沒有吊正可能會發(fā)生鋼絲繩整體斷裂、地面定位裝置整體拉出的情況。對于拆缸人員來說,不利于人身和設備的安全。
2)拆缸效率較低。在用工具將導向套打進去的環(huán)節(jié),如果有桿腔中有液壓油,會無法將導向套打下去,因為使用工具打導向套,導向套通過液壓油將力傳給活塞,液壓油是可壓縮的,并且在活塞與缸筒配合較緊的情況下,更難將導向套打進去。在這種情況下就需要用乳化泵來將活塞桿整體伸縮幾次,既可以清除有桿腔內(nèi)的液壓油,又可以活動一下活塞,但由于油缸多數(shù)都是用過1年以上的,活塞密封可能破損、變形,部分油缸還要放置一段時間,通過伸縮幾次才可以使活塞稍松便于拆出。
圖5
3)裝缸效率低。裝缸的流程和拆缸一樣都是采用人工,生產(chǎn)效率低,工人勞動強度大。
4)無廢油收集裝置。目前的拆卸方法無廢油收集裝置,油缸活塞桿拆除之后,油缸腔體的廢液壓油直接流到地面上,每次修完油缸之后,地面都是廢舊的液壓油,既污染環(huán)境,又不利于安全及環(huán)保。
由以上的分析可以看到,為了降低工人的勞動強度,提高工作效率,消除安全隱患,必須改變原有的拆卸方法,重新設計制作一套工裝,從而才能安全、高效地進行拆缸和裝缸的工作。
原來采用10 t行車通過鋼絲繩來作為動力源,但力量小,安全隱患大,因此我們決定采用液壓動力源,從車間在用的100 t壓力機引出油路,既可以提供最高為25 MPa的壓力源,又可以采用增壓缸將系統(tǒng)的壓力提高到50 MPa,用缸徑為φ125 mm的液壓油缸作為動力源,可以提供307 kN(25 MPa)的拉力,相當于30.7 t的行車。采用增壓缸時可以提供614 kN(50 MPa)的拉力,相當于61 t行車。
原來的拆卸方法是將油缸固定在地面制作的工裝上,可以承受的拉力較小,并且存在安全隱患,為此我們決定制作一個專用的架體,將待拆卸油缸進行固定。同時制作一個廢油收集裝置,可以將油缸內(nèi)的廢油收集起來統(tǒng)一管理,既節(jié)能環(huán)保,同時又減少了地面油污的收集工作(如圖 6)。
圖6 工裝整體設計圖
我們的思路是用φ125mm油缸作為執(zhí)行元件,布置在工裝的下面,通過滑板小車將力傳到到待拆油缸,待拆油缸固定在工裝的上部。從長遠考慮以后可能會有新的掘進機機型,油缸的長度可能會有變化,因此設計了兩個待拆油缸位置,以增加工裝的適應性。
工裝架體的板材和耳座采用16Mn鋼板,其屈服極限為345 MPa,為提高工裝整體的安全性,適當?shù)卦黾恿税宀牡暮穸?,以提高工裝整體的強度及安全系數(shù)。
廢油通過上面的兩個槽體流到廢油收集箱里,之后采用油泵將油收集到油桶里,方便快捷。
本次設計的工裝不僅要適用,而且必須確保安全,因此在選用本體的鋼板時,要選好規(guī)格,并適當?shù)卦黾影踩禂?shù)。最終選用的油缸最大缸徑為125 mm,在50 MPa時的推力為614 kN,選用的鋼板材料為Q345,屈服強度為345 MPa。
工裝本體的材料初選為厚度40 mm,寬度為600 mm,受力面積 S=40×600=24 000 mm2。
圖7
在614 kN的作用下,板材受到的壓強為P=F/S=614 000 N/24 000 mm2=26 MPa。遠遠小于鋼材的屈服強度極限 345MPa,因此我們選用的母材規(guī)格可以保證安全性。另外在受力大的位置,我們還采用加焊三角筋及30mm厚的鋼板,適當加大筋板尺寸,提高安全系數(shù)。
圖8 工裝整體液壓系統(tǒng)圖
用車間在用的壓力機液壓泵作為動力源,68#液壓油作為工作液體,φ125 mm油缸作為執(zhí)行元件,以工廠在修支架上常用的ZC125片閥作為換向元件,并繪制了液壓系統(tǒng)圖(圖8),方便以后的維護、修理工作。
用油缸作為動力源,可以更快捷地實現(xiàn)油缸的拆裝,拆缸時無需行車起吊,裝缸時無需用錘敲打,可直接用油缸將活塞桿壓入缸筒內(nèi)。
2.5 φ1 2 5缸徑油缸的力學計算
25 MPa時,推力 F=P×S=25×3.14×62.52=386 563 N≈307 kN(25 MPa);
50 MPa時,推力:F=P×S=50×3.14×62.52=386 563 N≈614 kN(50 MPa)。
通過拆裝工裝的設計,大大地提高了油缸修理的效率,原來每人每天可以拆裝2個掘進機油缸,采用新設計制造的工裝拆裝后,每人每天可以拆裝6個,大大提高了勞動效率。而且消除了拆裝過程中用行車拉活塞桿環(huán)節(jié)的安全隱患。
圖9 φ125缸徑油缸液壓原理圖
由于工裝設計了廢油收集裝置,再無需處理地面廢油,從而降低了工人的勞動強度,實現(xiàn)了環(huán)保作業(yè)。
拆裝油缸過程中,都是用油缸作為動力,只需操縱一個片閥就可以,大大地降低了工人的勞動強度。
[1] 機械設計手冊編委會.機械設計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
[2] 胡家秀.簡明機械零件設計實用手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.