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      基于西門子 PLC的轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)

      2015-11-05 02:24:52任朝暉
      中國科技信息 2015年6期
      關(guān)鍵詞:篩管變頻變頻器

      任朝暉

      中冶南方工程技術(shù)有限公司

      基于西門子 PLC的轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)

      任朝暉

      中冶南方工程技術(shù)有限公司

      任朝暉(1978-)中冶南方工程技術(shù)有限公司自動化二所,工程師,主要從事煉鋼工藝電氣傳動控制,研究方向:工業(yè)自動化與系統(tǒng)集成。

      本文介紹了轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)的機械結(jié)構(gòu)及工藝特點,介紹了基于西門子公司S7-400 PLC和S120變頻器的300t轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)的方案選擇和硬件配置,重點討論了轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)實現(xiàn)多電機驅(qū)動的控制策略。工程實踐表明該控制系統(tǒng)配置合理、可靠性高,運行效果較好。

      轉(zhuǎn)爐傾動裝置是轉(zhuǎn)爐煉鋼的關(guān)鍵設(shè)備,其作用是在兌鐵水、加廢鋼、除渣、出鋼等過程中傾動爐體,完成煉鋼的工藝操作。目前國內(nèi)主流的轉(zhuǎn)爐傾動機構(gòu)采用4臺交流電機傳動,可驅(qū)動轉(zhuǎn)爐主體在±360℃的范圍內(nèi)任意轉(zhuǎn)動。如何保證四臺電機同步啟、制動及力矩均衡,是轉(zhuǎn)爐控制的關(guān)鍵。

      本文對采用西門子S7-400 PLC和S120變頻器設(shè)計的某鋼廠300t轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)作簡要介紹。

      轉(zhuǎn)爐傾動負(fù)載特性

      轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)一般采用4臺傾動電機,通過一兩次減速機剛性相連,并采用全懸掛4點嚙合柔性傳動方式,驅(qū)動特點如下。

      (1)4臺傾動電機間為剛性連接,要求主從控制為轉(zhuǎn)矩同步,進行均勻的負(fù)荷分配,確保4臺電機同步運行,同步啟停,運行平穩(wěn)。

      (2)當(dāng)1臺或2臺電機出現(xiàn)故障停機時,PLC立即對剩余的運行電機的速度設(shè)定等參數(shù)進行調(diào)整,確保轉(zhuǎn)爐能繼續(xù)運轉(zhuǎn)。當(dāng)3臺以上的電機出現(xiàn)故障停機時,轉(zhuǎn)爐立即停止傾動。

      (3)轉(zhuǎn)爐傾動過程中,在不同的角度下傾動電機有時出于電動狀態(tài),有時出于發(fā)電狀態(tài),需要解決能量消耗回饋問題。

      (4)轉(zhuǎn)爐傾動裝置具有大慣量、重載的運行特點,還兼具位能負(fù)載的部分特點,要求傳動裝置能與機械抱閘協(xié)調(diào)控制實現(xiàn)平穩(wěn)啟停。

      系統(tǒng)介紹

      以山東某鋼廠300t轉(zhuǎn)爐為例,轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)由上位工控機、PLC、四臺變頻器、交流電機、通信網(wǎng)絡(luò)等組成,系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)由三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)組成,其硬件配置及主要功能如下。

      1) 基礎(chǔ)級:實現(xiàn)傳動裝置電氣連接、電機驅(qū)動及現(xiàn)場操作等功能。本系統(tǒng)采用4臺西門子S120變頻器分別驅(qū)動4臺交流異步電機,采用帶編碼器的速度環(huán)與轉(zhuǎn)矩環(huán)的雙閉環(huán)控制方式。變頻器配備制動單元和制動電阻進行能耗制動以實現(xiàn)平穩(wěn)制動,控制電源采用UPS供電。

      2) 控制級:主要完成對現(xiàn)場設(shè)備的控制及控制策略的實施。主控制設(shè)備PLC采用西門子公司的S7-400 PLC,PLC通過Profibus-DP總線控制4臺S120變頻器,為保證快速性,DP總線通信波特率設(shè)為最高的12M/S。

      3) 信息級:主要實現(xiàn)上位機間及其與PLC的數(shù)據(jù)通信,用于操作人員遠(yuǎn)程監(jiān)測及控制。PC機通過西門子以太網(wǎng)模塊連接PLC,可以實現(xiàn)與PLC數(shù)據(jù)通信,工控機間及與系統(tǒng)各設(shè)備間也通過工業(yè)以太網(wǎng)進行數(shù)據(jù)通信。

      圖1 轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)簡圖

      控制策略

      負(fù)荷均衡

      轉(zhuǎn)爐傾動驅(qū)動裝置采用四臺S120變頻器“一對一”控制四臺交流電機,為了滿足負(fù)荷均衡,采用主從控制方式。四臺變頻器共用一個速度控制器,任意選擇選取一臺變頻器作為主變頻裝置,轉(zhuǎn)爐PLC通過Profibus-DP總線給定主變頻裝置啟停命令和速度給定值,同時接受主變頻器裝置的速度控制器的PID輸出值傳給從變頻裝置,作為從變頻裝置轉(zhuǎn)矩控制器的轉(zhuǎn)矩給定值;另外三臺變頻器作為從變頻裝置,僅配置轉(zhuǎn)矩控制器,轉(zhuǎn)矩由主變頻裝置給定。各個變頻裝置轉(zhuǎn)矩均來自主變頻裝置的速度調(diào)節(jié)器輸出,因此實際轉(zhuǎn)矩可以較容易的達到基本一致。控制系統(tǒng)框圖如圖2所示。

      圖2 主從控制框圖

      PID控制器參數(shù)整定

      PID控制是模擬系統(tǒng)中最常用的控制器,PID控制器數(shù)學(xué)表達式為:

      其中,P為PID回路輸出,K為比例系數(shù),iT為積分時間,dT為微分時間,eΔ為偏差。

      轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)采用的PI控制器是由變頻器內(nèi)部CPU實現(xiàn)的。由于本系統(tǒng)中,從變頻裝置的輸入轉(zhuǎn)矩給定值是由主變頻裝置的速度控制器輸出給定,因此主變頻裝置的速度調(diào)節(jié)器PI參數(shù)整定對整個系統(tǒng)的動態(tài)性能和控制效果有很大影響。如果輸出調(diào)整過大,系統(tǒng)超調(diào)量大,且系統(tǒng)易不穩(wěn)定;輸出過小,過渡過程較長,響應(yīng)慢,甚至不能達到理想穩(wěn)定狀態(tài)。PI參數(shù)整定工程上常用的是經(jīng)驗整定方法,通過現(xiàn)場反復(fù)試驗,根據(jù)系統(tǒng)實際運行情況,得到響應(yīng)曲線,不斷改變參數(shù)直至系統(tǒng)達到穩(wěn)定且符合工藝要求成。此整定方法比較繁瑣。

      本控制系統(tǒng)采用“對稱法”計算PI控制器參數(shù)。S120變頻器帶著傾動電機空載做完靜態(tài)優(yōu)化和動態(tài)優(yōu)化后,還需做一次速度調(diào)節(jié)器的優(yōu)化,以獲取系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量有關(guān)的、對額定轉(zhuǎn)矩下的啟動時間。優(yōu)化完畢后,查看S120變頻器參數(shù)r0345,然后根據(jù)“對稱法”得出如下公式:

      r0345為變頻器啟動時間參數(shù),P1470為變頻器PI控制器的P參數(shù),P1472為I參數(shù)。

      這時得到的PI仍然是傳動系統(tǒng)不帶負(fù)載的參數(shù),這時還需手工調(diào)整:適當(dāng)減小增益P(減小響應(yīng)速度)、加大積分時間I(減小超調(diào))。一般選擇P1470 小于10,根據(jù)公式計算得到P1472;這里注意的是單位換算,s與ms要對應(yīng)。參數(shù)r0345的單位是s,而P1472的單位是ms,要注意量綱的統(tǒng)一。

      抱閘控制

      在正常傾動控制過程中,為防止搖爐失控和溜車現(xiàn)象,一般都利用S120變頻器內(nèi)部的抱閘功能塊。啟動時,先啟動變頻器,等變頻器勵磁電流建立,變頻器輸出一定大小的轉(zhuǎn)矩后再打開抱閘,停止時,先使變頻器減速,等變頻器減速至一個極小值時關(guān)閉抱閘,等抱閘完全抱住后再停止變頻器。

      調(diào)試抱閘控制時,啟動時的抱閘打開合理的閾值P1220設(shè)為達到電流額定值的30%,抱閘關(guān)閉是以電機的轉(zhuǎn)速為標(biāo)準(zhǔn)進行關(guān)斷,速度閥值P1225設(shè)為20rpm,抱閘打開時間P1216設(shè)為100ms,抱閘關(guān)閉時間P1217設(shè)為600ms,這4個值非常關(guān)鍵,如果調(diào)整不好將會損壞抱閘,導(dǎo)致鋼水傾倒發(fā)生事故。

      快速搖爐功能

      在正常轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中,特別是出鋼過程中,需要點動轉(zhuǎn)爐,使轉(zhuǎn)爐快速小角度搖動,既要快速性又要保證穩(wěn)定性。如果按常規(guī)方法啟動變頻器,則變頻器啟動后需要約3S左右的勵磁時間,然后還需要約1S左右的時間來建立力矩,從搖動轉(zhuǎn)爐手柄到轉(zhuǎn)爐搖動差不多約4S的時間,完全不能滿足工藝生產(chǎn)需要,為此本系統(tǒng)采用了一種“轉(zhuǎn)爐快速搖爐功能”。

      圖3 快速搖爐功能流程圖

      操作臺選擇開關(guān)旋至本地,便啟動變頻器開始勵磁,但此時轉(zhuǎn)速設(shè)定值 (p1142) 和轉(zhuǎn)速控制器 (p0856)處于鎖定狀態(tài)。電機已勵磁,因而省去了變頻器通常需要的勵磁時間,大約1~3s?,F(xiàn)在,在搖爐手柄偏轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)爐傾動之間只間隔了抱閘打開時間。一旦搖爐手柄偏轉(zhuǎn),便發(fā)出“來自控制系統(tǒng)的設(shè)定值使能”,立即使能轉(zhuǎn)速設(shè)定值及轉(zhuǎn)速控制器。搖爐手柄處于零位時,轉(zhuǎn)速設(shè)定值被鎖定,驅(qū)動會沿著斜坡函數(shù)發(fā)生器的下降斜坡減速,一旦低過靜止?fàn)顟B(tài)檢測閾值(p1226),抱閘立即閉合。在抱?閘閉合時間(p1217) 結(jié)束后,轉(zhuǎn)速控制器被鎖定。選擇開關(guān)旋至遠(yuǎn)程時,停止變頻器。流程圖如圖3所示。

      圖4 傾動電機電流曲線

      結(jié)束語

      本系統(tǒng)采用主從控制方式,利用西門子PLC與S120變頻器通過DP總線通訊實現(xiàn)了自動主從切換,保證了系統(tǒng)工作中的穩(wěn)定性和可靠性。在某鋼廠300t轉(zhuǎn)爐的實際應(yīng)用中,該傾動控制系統(tǒng)穩(wěn)定性好,動態(tài)響應(yīng)快,速度控制精確,電機間轉(zhuǎn)矩平衡性好,運行平穩(wěn)。實際應(yīng)用效果如圖4所示。

      上式物理量的計算及其意義見文獻。其他一些套管內(nèi)防砂篩管完井下的產(chǎn)能公式與公式(10)基本一致。

      幾種完井方式下的產(chǎn)能比較

      根據(jù)某井的地層參數(shù),進行對比計算:

      油層厚度h=16m,水平滲透率Kh=0.32um2,垂向滲透率Kv=0.11um2,原油密度ρO=0.974g/cm3,原油粘度μo=71.6mPa·s,原油體積系數(shù)Bo=1.076;分支井?dāng)?shù)n=2,分支水平井長度L=300m,泄油半徑re=1000m,井徑rw=0.107m,機械表皮系數(shù)Sv=3,分支水平井到油層底部的距離zw=11m。

      分析表1中的結(jié)果可以知道,考慮了鉆完井影響的真實井產(chǎn)能都要比理想井產(chǎn)能低。由于鉆井液和完井液對地層的污染和射孔損害,使得射孔完井的產(chǎn)能要比理想井低16.7%;繞絲篩管完井的產(chǎn)能在此基礎(chǔ)上還要低6.7%;而套管內(nèi)預(yù)充填礫石篩管完井的產(chǎn)能是防砂完井方式中最低的。

      結(jié)語

      (1)本文通過運用等值滲流阻力的方法和勢的疊加原理,在輻射狀三分支水平井自然產(chǎn)能公式的基礎(chǔ)上,進行了套管射孔完井、套管內(nèi)下繞絲篩管完井、套管內(nèi)預(yù)充填礫石篩管完井和其他一些防砂篩管完井方式下的產(chǎn)能研究。

      (2)結(jié)合現(xiàn)場實例,將適用于分支水平井射孔系列完井方式下的產(chǎn)能與理想井產(chǎn)能進行比較,表明了數(shù)學(xué)模型的正確性。并指出應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際情況考慮地層損害和完井方式對產(chǎn)能的影響,這對于正確指導(dǎo)分支井鉆完井設(shè)計具有重要意義。

      10.3969/j.issn.1001-8972.2015.06.043

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