韓雪銀付建民劉玉杰尚 磊王吉龍方國偉
(1.中海油能源發(fā)展工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中海油(中國)天津分公司工程技術(shù)作業(yè)中心,天津 300452;3.中海油服油田化學(xué)事業(yè)部固井業(yè)務(wù)部(塘沽),天津 300452)
LD27-2油田稠油熱采井固井技術(shù)難點與對策
韓雪銀1付建民2劉玉杰3尚 磊3王吉龍1方國偉3
(1.中海油能源發(fā)展工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中海油(中國)天津分公司工程技術(shù)作業(yè)中心,天津 300452;3.中海油服油田化學(xué)事業(yè)部固井業(yè)務(wù)部(塘沽),天津 300452)
引用格式:韓雪銀,付建民,劉玉杰,等. LD27-2油田稠油熱采井固井技術(shù)難點與對策[J].石油鉆采工藝,2015,37(6):31-35.
以LD27-2油田作為渤海代表性的整裝稠油油田,按固井主要涉及的固井化驗、固井工程以及固井設(shè)備這3個板塊,對稠油固井作業(yè)中遇到的難點進行了分析。優(yōu)選出滿足350 ℃稠油開采的水泥漿體系,并結(jié)合體系及地層壓力特點采取了領(lǐng)尾漿雙漿柱結(jié)構(gòu)和使用封隔器等的工程技術(shù)措施,針對海洋平臺空間受限,灰罐罐容不足的問題,采取了拖輪固井的辦法。試驗井固井后聲波幅度測井(CBL)數(shù)據(jù)顯示,水泥全井段封固,封固質(zhì)量完全滿足要求。該井自開泵一年以來生產(chǎn)狀況良好,最高分配日產(chǎn)油74 m3。由此,形成了新的稠油熱采井固井技術(shù)體系,指導(dǎo)今后海洋稠油油田固井作業(yè)。
固井;稠油井;熱采井;水泥漿;拖輪固井;預(yù)應(yīng)力
稠油熱采固井方面,現(xiàn)場更多的是G級油井水泥加砂體系,耐溫多是300℃以內(nèi),鋁酸鹽、磷酸鹽水泥漿體系的研究也有相關(guān)方面的報道。文中以G級油井水泥加砂體系為基礎(chǔ),研究高溫度(350℃)、多吞吐周期下水泥石的耐高溫性能及現(xiàn)場應(yīng)用技術(shù),以滿足海洋石油經(jīng)濟開采要求,達(dá)到固井的目的。
中國陸地稠油熱采技術(shù)自20世紀(jì)70年代開始研究到現(xiàn)在已基本擁有了較為成熟的技術(shù)[1]。稠油蒸汽吞吐技術(shù)在遼河、勝利等油田應(yīng)用較廣,多數(shù)使用溫度為300 ℃左右[1]。所用水泥漿體系以常規(guī)密度加砂水泥漿體系為主,低密度體系采用泡沫水泥漿體系[2]。
截至2010年底,渤海海域發(fā)現(xiàn)原油地質(zhì)儲量達(dá)數(shù)十億方,其中半數(shù)以上為稠油,代表油田有LD27-2等。目前海上常規(guī)稠油水驅(qū)采收率只有10%~20%,而對于地下黏度大于300 mPa·s的稠油資源,常規(guī)冷采則難以動用,熱力開采意義重大。
1.1高溫風(fēng)險
對水泥漿體系而言,常規(guī)水泥石在高溫條件下,晶體結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化,水泥石產(chǎn)生強度衰退。在注蒸汽期間井下套管、水泥將承受高達(dá)300 ℃以上的溫度。由于溫度升高,熱膨脹在套管和水泥環(huán)上將產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,因此,稠油熱采井的固井必須適應(yīng)和滿足蒸汽吞吐開采的要求。圖1是水泥石抗壓強度隨養(yǎng)護溫度變化情況。
圖1 水泥石強度隨養(yǎng)護溫度的變化關(guān)系
從圖1可以看出,隨著溫度的升高,水泥石強度曲線存在2個明顯的衰退點,即當(dāng)溫度低于100 ℃時,水泥石強度基本呈增加趨勢;而養(yǎng)護溫度超過100 ℃后,隨溫度的增加,水泥石強度開始下降;當(dāng)養(yǎng)護溫度達(dá)到150 ℃時,再一次產(chǎn)生較明顯的衰退變化。因此,可以將100 ℃和150 ℃分別看作產(chǎn)生強度衰退的2個臨界溫度點。
圖2為模擬蒸汽吞吐過程所做的套管試件在20~320 ℃熱循環(huán)加熱過程的實驗結(jié)果,熱應(yīng)力的存在常導(dǎo)致水泥環(huán)的過早損壞,進而引起井口抬升或套損的產(chǎn)生[3]。
1.2地層漏失風(fēng)險
LD27-2油田以河道、灘壩型淺水三角洲沉積為主,屬于高孔高滲儲層,在高當(dāng)量作業(yè)或高激動壓力作業(yè)過程中極易發(fā)生漏失,如注水泥和下套管期間,產(chǎn)生的激動壓力和高當(dāng)量密度常造成井漏,進而導(dǎo)致水泥封固不足、不滿足熱采井要求,但又無法射孔回擠。
1.3固井設(shè)備限制
LD27-2平臺為LD32-2油田群附屬小平臺,平臺自身備有2臺45 m3灰罐,共90 m3罐容;熱采井的井深普遍在2 200 m以上,全井段封固的水泥整體用量在160 t左右,現(xiàn)場灰罐罐容遠(yuǎn)不能滿足熱采井的固井用量要求,設(shè)備能力限制作業(yè)的順利開展。
圖2 套管熱應(yīng)力循環(huán)實驗[4]
2.1技術(shù)思路
固井作業(yè)主要由固井化驗、固井工程以及固井設(shè)備工具附件3部分組成[4];結(jié)合上文所提熱采井固井難點,確定首要完成水泥漿的優(yōu)選,為此項目組開展了先期專項研究,確定熱采井水泥漿的穩(wěn)定性關(guān)鍵參數(shù),用以指導(dǎo)后續(xù)固井方案的確定以及配套工具的選取?;緦Σ呷缦拢海?)水泥漿體系方面,開展水泥漿體系高溫強度穩(wěn)定性研究,確定關(guān)鍵影響因素,研發(fā)熱采井專用固井配方,并配以低密度體系,降低漏失風(fēng)險[5-8];(2)固井工程方面,采取優(yōu)良的固井技術(shù)方案;(3)固井設(shè)備工具附件方面,調(diào)配設(shè)備資源,彌補平臺硬件短板,順利施工。
2.2水泥漿體系
2.2.1水泥石高溫穩(wěn)定性 對于蒸汽熱采井而言,水泥環(huán)強度必須滿足在高溫條件下不衰退,保持水泥環(huán)在蒸汽吞吐和蒸汽驅(qū)條件下的完整性,延長熱采井的使用壽命。結(jié)合備選水泥石類型,對低密度(1.4 g/cm3)及常規(guī)密度(1.9 g/cm3)水泥石展開熱穩(wěn)定性試驗,試驗數(shù)據(jù)見表1。
表1實驗數(shù)據(jù)表明,低密高強(1.4 g/cm3)水泥石在315 ℃養(yǎng)護2 d 強度大于10 MPa,但抗壓強度隨養(yǎng)護時間延長衰退跡象明顯,水泥石在315 ℃養(yǎng)護14 d 強度為2 MPa,水泥石內(nèi)部已經(jīng)粉化;常規(guī)密度(1.9 g/cm3)水泥石在315 ℃養(yǎng)護2 d 強度為24.8 MPa,并且7 d、14 d、28 d不衰減,強度大于24 MPa。相較而言,常規(guī)密度(1.9 g/cm3)水泥石性能穩(wěn)定,適合重點儲層段的油氣封固。
2.2.2熱采井專用固井配方 強度衰退的根本原因是在高溫高壓下水泥水化生成產(chǎn)物的穩(wěn)定性及自身強度性能的綜合體現(xiàn),因此根據(jù)硅酸鹽水泥水化原理,通過調(diào)整水泥中鈣硅比,形成高溫結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的水化產(chǎn)物,如硬硅鈣石、托貝鈣石,來改善水泥漿強度衰退情況。在此方面,獨聯(lián)體作了大量研究工作,指出高溫水泥鈣硅克分子比在0.6~0.8左右,水泥石強度達(dá)到最佳[8]。在此基礎(chǔ)上,進一步從硅粉的純度、摻量以及細(xì)度3個方面來考察硅粉對水泥石高溫性能的影響(表2、表3、表4),從而優(yōu)選出適宜于熱采井固井用高溫穩(wěn)定材料:其中表2是檢驗硅粉純度對水泥石強度的影響,表3是驗證高純硅粉摻量對水泥石強度影響,表4是檢驗硅粉細(xì)度對水泥石強度影響。
表1 不同溫度下低密度及常規(guī)密度水泥石強度穩(wěn)定性實驗
表2 粉純度對水泥石強度的影響(硅粉粒度為150 目)
表3 高純硅粉摻量對水泥石強度影響(硅粉細(xì)度為150 目,純度>96%)
表4 硅粉細(xì)度對水泥石強度影響(純度>96%)
實驗結(jié)論如下:(1)表2試驗數(shù)據(jù)表明,對于相同密度配方,在315 ℃條件下養(yǎng)護7 d 后,含高純度(>96%)的硅粉配方的水泥石抗壓強度明顯高于對應(yīng)的含低純(88.56%)硅粉的水泥石;(2)根據(jù)表3實驗結(jié)果以及對文獻(xiàn)的對比研究,當(dāng)鈣硅比C/S克分子比在0.6~0.8有效范圍內(nèi),蒸汽熱采井的水泥漿強度達(dá)到最大,即低密高強水泥漿體系中最佳硅粉含量約為120%,常規(guī)密度高純硅粉含量約為60%,(3)高純硅粉的細(xì)度對水泥石強度影響較小。
2.2.3提高低密度水泥石強度 為了提高低密度水泥漿的24 h早期抗壓強度性能,開發(fā)了低密度增強材料PZW-C,其中部分材料為自然成型的球體材料,而研磨的粉體材料采用氣流研磨技術(shù),提高粉體材料的圓形系數(shù)。它是一種粉末材料,具有較強的滾珠效應(yīng)和火山灰效應(yīng),摻入水泥漿中,可發(fā)生水硬性反應(yīng),進一步充填水泥石孔隙,形成更加致密的水泥石。高強低密度水泥漿與相同密度的普通漂珠低密度水泥漿相比,相同條件下,水泥石的抗壓強度大大提高(表5),一般可以達(dá)到普通漂珠水泥石的2倍以上。
2.2.4實驗結(jié)論及配方優(yōu)選 綜合上述試驗數(shù)據(jù),得到以下結(jié)論:(1)高溫條件下,常規(guī)密度水泥漿(1.9g/cm-3)熱穩(wěn)定性更佳,適合儲層段油層的封固;(2)硅粉的純度、摻量對水泥漿熱穩(wěn)定性影響較大,其中高純度硅粉水泥漿強度顯著大于低純度硅粉水泥漿,而硅粉摻雜量滿足鈣硅克分子比在0.6~0.8有效范圍內(nèi),水泥漿強度強度最大,即低密度水泥漿硅粉摻加量為120%,常規(guī)密度水泥漿則是60%;(3)硅粉細(xì)度對水泥漿強度影響不大;(4)在配合硅粉的情況下,增強材料對水泥漿強度有明顯的提升作用。
表5 高強低密度水泥石抗壓強度
結(jié)合以上試驗結(jié)論,基本確定了適合熱采井專用的水泥配方:采用純度≥96%的硅粉,低密度水泥漿硅粉摻量為水泥用量的120%,常規(guī)密度水泥漿硅粉摻量為60%;粒度為150 目或300 目的硅粉均可采用,考慮到水泥漿的穩(wěn)定性,最終采用300目的硅粉;同時配合使用增強材料PZW-C,以此進一步充填水泥石孔隙,形成更加致密的水泥石,從而大幅提高水泥石的強度。
2.3固井技術(shù)方案
依據(jù)提高固井質(zhì)量的八字方針“壓穩(wěn)、居中、替凈、密封”優(yōu)選固井技術(shù)方案。根據(jù)地層壓力特點,采用熱采井專用配方體系,領(lǐng)尾漿雙漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計,領(lǐng)漿采用低密高強混合水泥(配方為:G級水泥100%+硅粉120%+懸浮劑1.37%+增強劑82.7%+漂珠82.7 %+分散劑2.07 %+降失水劑5.51 %+水),密度為1.4 g/cm3,保證水泥漿充填高度,有效降低井底液柱壓力;尾漿采用常規(guī)硅粉混合水泥(配方為:G級水泥100%+硅粉58%+懸浮劑2%+降失水劑5.2%+水),密度為1.9 g/cm3,提高水泥石早期強度,封固下部重要油氣區(qū)塊。另外,依據(jù)水泥漿體系特點及溫度場分布特點在尾漿頂部處套管內(nèi)環(huán)空加放封隔器,降低封隔器上部套管及水泥石的實際溫度。領(lǐng)尾漿水泥漿性能穩(wěn)定,初始稠度小于30 Bc,滿足施工要求,稠化曲線見圖3、圖4。
碰壓后井下壓力數(shù)據(jù)見表6,井底當(dāng)量比重得到有效控制,避免了發(fā)生漏失的風(fēng)險。
圖3 LD27-2-A22H井尾漿(1.9 g/cm3)的稠化曲線
圖4 LD27-2-A22H井領(lǐng)漿(1.4 g/cm3)的稠化曲線
表6 碰壓后井下壓力數(shù)據(jù)計算
2.4創(chuàng)新模式利用固井設(shè)備
針對LD27-2油田灰罐罐容不足的問題,項目組提出了多個解決方案:(1)整改設(shè)備,對小平臺原有設(shè)施進行改造,添加大容量灰罐,但改造工期較長,費用昂貴;(2)動員鉆井平臺進行固井作業(yè),但此方案受鉆機資源影響,同時就位時間較長,費用較高;(3)固井拖輪,將固井設(shè)備安放在拖輪上,由拖輪完成固井的相關(guān)任務(wù),可大幅降低作業(yè)費用,又可節(jié)約整改時間。綜合上述信息,采用拖輪固井(圖5)。
圖5 拖輪固井
LD27-2油田明化鎮(zhèn)組屬于典型的稠油油藏,儲層非均質(zhì)性強,原油密度大、黏度高、膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量高、凝固點低、含蠟量低、含硫量低。前期在該層位設(shè)計了A14H和A15H這2口?215.9 mm裸眼水平井進行試采,采用射流泵和螺桿泵冷采的方式,開采效果不理想。本次設(shè)計的蒸汽吞吐熱采先導(dǎo)試驗井為?215.9 mm裸眼水平井,與之前試采的A14H和A15H井的開發(fā)層位和完井方式相同,A22H直接下注入管柱進行熱采注蒸汽。該井總井深2 430 m,其中?339.7 mm套管下至398 m,?244.5 mm套管下至2 123 m,采用拖輪方式固井。
依據(jù)前面的分析與對策,該井采用了最高耐溫350 ℃的熱采井專用水泥漿體系配方,主要是由硅酸鹽G級油井水泥加砂以及相應(yīng)添加劑組成,固井工程方面也參照執(zhí)行相關(guān)技術(shù)措施,以“壓穩(wěn)、替凈、居中、密封”為原則,水泥漿全井封固,底部液柱壓力當(dāng)量密度控制在漏失壓力與地層壓力之間,為1.55 g/cm3,為固井作業(yè)的順利實施打下良好的基礎(chǔ)。固井設(shè)備方面在拖輪上也配備了共計200 m3容量的灰罐滿足作業(yè)要求,固井施工順利。
固井后24 h測聲幅質(zhì)量:低密度領(lǐng)漿段的相對聲幅在15%;常規(guī)密度的水泥漿平均相對聲幅都在8%左右。CBL數(shù)據(jù)顯示,該井水泥全井段封固,封固質(zhì)量完全滿足要求;在之后的注蒸汽過程中也得到了驗證,注蒸汽溫度達(dá)350 ℃,環(huán)空及井口均安全正常。350 ℃為國內(nèi)稠油注采溫度之首,相較國內(nèi)普遍采用的注蒸汽溫度300 ℃,可更有效地提高熱滲透及燜井效果,對稠油資源的開發(fā)起到更顯著的效果。
A22H井自2013年12月31日開始注蒸汽,累計入3 000 t,燜井5 d之后開始放噴,并于2014年1月31日開始產(chǎn)出油。自噴期間最高日產(chǎn)油58 m3,累計產(chǎn)油199 m3。停止自噴后采取下泵作業(yè),自3月1日啟泵后,分配日產(chǎn)油呈逐步升高趨勢,最高分配日產(chǎn)油74 m3,生產(chǎn)情況良好。
(1)研制出適用于稠油熱采井固井專用G級油井水泥加砂優(yōu)化體系,該體系可用于350 ℃以內(nèi)的稠油熱采井固井作業(yè)。
(2)采用領(lǐng)尾漿雙漿柱結(jié)構(gòu)滿足油藏地層壓力要求,利用封隔器降低頂部套管、水泥處的溫度,減少或避免熱應(yīng)力產(chǎn)生的井口套管抬升等影響。
(3)依據(jù)設(shè)備特點及作業(yè)要求,調(diào)配設(shè)備資源,采用拖輪方式固井可以彌補平臺硬件短板。
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(修改稿收到日期 2015-08-11)
〔編輯 薛改珍〕
Diffculties in cementing technology for heavy oil thermal recovery wells LD27-2 Oilfeld and relevant solutions
HAN Xueyin1,F(xiàn)U Jianmin2,LIU Yujie3,SHANG Lei3,WANG Jilong1,F(xiàn)ANG Guowei3
(1. Engineering Technology Branch,CNOOC Enrygy Techndogy Serνices Limited,Tianjin 300452,China;2. Engineering and Technology Operation Centre,Tianjin Branch of CNOOC(China),Tianjin 300452,China;3. Cementing Business Department(Tanggu),COSL Oilfield Chemical Diνision,Tianjin 300452,China)
The LD 27-2 Oilfield is taken as a representative mono-block heavy oil field in Bohai region. Analysis was conducted to the difficulties in cementing job in heavy oil wells in terms of cementing test,cementing engineering and cementing equipment. A cement slurry system is chosen which can be used in heavy oil production under 350 °C. Engineering techniques such as double-slurry column structure of lead slurry and tail slurry and the use of packers were adopted in combination with the formation pressure characteristics and the cement slurry system. In view of limited space and insufficient cement tank capacity on offshore drilling platforms,tugboat was used in cementing. After cementing job was finished in the test well,the CBL data shows that the entire hole was filled with cement and cementing quality was fully acceptable. This well has been producing favorably for one year since pumping started and its maximum daily oil production was 74 m3. Hence,a new cementing system has been developed for heavy oil thermal production wells,which can provide guidance for cementing jobs in offshore heavy oil fields.
cementing; heavy oil well; thermal recovery well; cement slurry; cementing with tugboat; pre-stress
TE 256
A
1000-7393( 2015 ) 06-0031-05 doi:10.13639/j.odpt.2015.06.008
中國海洋石油總公司重大專項項目“渤海稠油熱力開發(fā)與開采技術(shù)研究”的子課題“多元熱流體、蒸汽吞吐和SAGD熱采關(guān)鍵技術(shù)研究”(編號: YXKY-2013-TJ-01)。
韓雪銀,1984年生。2006年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè),現(xiàn)主要從事鉆完井作業(yè)及研究工作。E-mail:hanxy2@cnooc.com.cn。