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    遼河石化焚燒式CO余熱鍋爐的改造設(shè)計(jì)

    2015-10-29 01:18:53孫進(jìn)斌上海寧松鍋爐設(shè)備有限公司上海201102
    中國科技縱橫 2015年11期
    關(guān)鍵詞:吹灰省煤器過熱器

    孫進(jìn)斌(上海寧松鍋爐設(shè)備有限公司,上?!?01102)

    遼河石化焚燒式CO余熱鍋爐的改造設(shè)計(jì)

    孫進(jìn)斌
    (上海寧松鍋爐設(shè)備有限公司,上海201102)

    目前,在煉油企業(yè)中催化裝置的能耗約占全廠總能耗的30%~40%,降低催化裝置的能耗對全廠節(jié)能降耗具有十分重要的意義。余熱鍋爐的應(yīng)用對提高工業(yè)企業(yè)熱能有效利用,節(jié)約燃料,降低生產(chǎn)成本,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部動力熱平衡,完善工藝生產(chǎn)技術(shù)操作水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少大氣污染等方面起著十分重要的作用。本文通過研究遼河石化焚燒式CO余熱鍋爐的改造設(shè)計(jì),以期提高效率,降低成本。

    遼河石化余熱鍋爐改造設(shè)計(jì)

    我國“十二五”規(guī)劃綱要提出:單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低16%,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低17%。SO2排放減少8%,氮氧化物排放減少10%;國家環(huán)境保護(hù)部最新制定的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定煉油企業(yè)大氣污染物排放限值,有機(jī)廢氣收集處理排放口的SO2、氮氧化物和顆粒物含量,分別不能大于100mg/ m3、100mg/m3和50mg/m3。余熱鍋爐是利用高溫的煙氣、工藝氣、產(chǎn)品的余熱以產(chǎn)生蒸汽的熱交換設(shè)備。催化裝置余熱鍋爐一般與裝置外取熱器和油漿蒸發(fā)器一起構(gòu)成裝置中壓蒸汽發(fā)生、過熱系統(tǒng)。余熱鍋爐除過熱自產(chǎn)飽和蒸汽外,還需過熱外取熱器和油漿蒸發(fā)器產(chǎn)生的飽和蒸汽,同時(shí)預(yù)熱外取熱器和油漿蒸發(fā)器汽包上水。

    中國石油遼河石化分公司80萬噸/年催化裂化裝置配套有一臺焚燒式CO余熱鍋爐。該CO余熱鍋爐建于2009年,采用自然循環(huán)、單汽包布置,該鍋爐配有完整的燃燒設(shè)備,可以適應(yīng)煉廠瓦斯、重油等多種燃料的燃燒。爐膛為光管水冷壁結(jié)構(gòu),補(bǔ)燃燃料和CO再生煙氣從爐底火嘴進(jìn)入爐膛,爐膛底部布置六臺油氣聯(lián)合燃燒器,高溫受熱面采用光管,低溫受熱面采用翅片管,未設(shè)空氣預(yù)熱器,爐膛設(shè)計(jì)壓力2.5KPa。該CO余熱鍋爐過熱蒸汽溫度435℃,排煙溫度220℃左右。

    1 CO余熱鍋爐設(shè)計(jì)存在的缺陷

    (1)CO余熱鍋爐的爐體強(qiáng)度偏低;重催裝置擬新增煙氣脫硫脫氮系統(tǒng),新增煙氣脫硫脫氮系統(tǒng)的煙氣阻力約4.0KPa,CO余熱鍋爐爐膛壓力將達(dá)到7.5KPa,受原CO余熱鍋爐結(jié)構(gòu)限制,CO余熱鍋爐的爐體強(qiáng)度和煙氣密封結(jié)構(gòu)均難以滿足要求。(2)爐膛底部存在煙氣泄露現(xiàn)象;爐膛底部存在煙氣泄露現(xiàn)象,爐膛底部結(jié)構(gòu)和燃燒器布置復(fù)雜,操作和維護(hù)均存在一定困難。(3)過熱器存在尾燃現(xiàn)象;該余熱鍋爐設(shè)計(jì)負(fù)荷為80t/h,由于全廠蒸汽平衡需要,運(yùn)行時(shí)負(fù)荷基本維持在48t/h左右,屬于低負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致爐膛溫度偏低,過熱器存在尾燃現(xiàn)象。(4)省煤器腐蝕泄漏;余熱鍋爐存在省煤器腐蝕泄漏問題,經(jīng)常發(fā)生因省煤器腐蝕穿孔導(dǎo)致停爐的情況,嚴(yán)重影響余熱鍋爐長周期運(yùn)行。(5)受熱面積灰嚴(yán)重;重催裝置余熱鍋爐的再生煙氣中夾帶著催化劑粉塵,這些微小的催化劑粉塵流經(jīng)受熱面管子時(shí),因靜電吸附在受熱面管子上,加上過熱器和省煤器錯排布置,催化劑粉塵很容易搭橋,堵塞煙道,給吹灰?guī)砗艽罄щy。(6)排煙溫度偏高;余熱鍋爐受熱面積灰嚴(yán)重后,受熱面吸熱量大大下降,導(dǎo)致余熱鍋爐排煙溫度偏高。余熱鍋爐在每次檢修清灰后運(yùn)行不到三個月,排煙溫度即從開工初期的180℃上升至220℃左右,鍋爐效率下降。

    圖1 改造后的余熱鍋爐結(jié)構(gòu)

    表1 改造后CO余熱鍋爐熱力計(jì)算匯總表

    表2 改造后空氣換熱器和給水預(yù)熱器設(shè)計(jì)性能參數(shù)匯總表

    2 改造目的及改造內(nèi)容

    2.1改造目的

    (1)提高余熱鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)壓力,確保新增脫硫脫氮裝置后CO鍋爐安全運(yùn)行。(2)重新設(shè)計(jì)爐底結(jié)構(gòu),確保爐底密封和長周期安全運(yùn)行。(3)提高衛(wèi)燃帶高度,避免尾燃現(xiàn)象發(fā)生。(4)采用水熱媒技術(shù),設(shè)置給水預(yù)熱器,利用低溫省煤器出口高溫水加熱省煤器進(jìn)口低溫水,防止省煤器露點(diǎn)腐蝕,確保余熱鍋爐長周期、安全、高效運(yùn)行。(5)完善吹灰措施,有效防止CO鍋爐受熱面積灰。

    2.2改造內(nèi)容

    本次改造在CO余熱鍋爐主體受熱面(水冷壁、對流蒸發(fā)器)不變和主體鋼結(jié)構(gòu)基本不變的條件下進(jìn)行,改造后的CO余熱鍋爐既要適應(yīng)增設(shè)煙氣脫硫脫氮后爐體煙氣密封要求,同時(shí)又要確保CO鍋爐安全可靠、安裝周期短、操作和檢修方便等要求。改造后的余熱鍋爐結(jié)構(gòu)詳見圖1。

    表3 CO余熱鍋爐改造前后數(shù)據(jù)比較

    (1)改造后的CO鍋爐爐膛設(shè)計(jì)壓力提高至10kPa,確保新增脫硫脫氮裝置后CO鍋爐安全運(yùn)行。(2)對CO鍋爐爐膛底部進(jìn)行改造,燃燒器與CO煙氣進(jìn)口分開布置,便于對燃燒器進(jìn)行操作與維護(hù),改造后燃燒器為六個高背壓瓦斯燃燒器,沿CO煙氣噴口四周布置。(3)爐膛衛(wèi)燃帶高度由2m提高至3m左右,提高爐膛底部再生煙氣燃燒溫度,確保CO煙氣快速著火燃燒,避免尾燃現(xiàn)象發(fā)生,確保CO鍋爐安全運(yùn)行。(4)拆除原CO鍋爐過熱器受熱面,在原位置布置新設(shè)計(jì)的高溫過熱器、低溫過熱器及噴水減溫器,對高、低溫過熱器進(jìn)、出口集箱增設(shè)專門的煙氣密封結(jié)構(gòu)。(5)加固水冷壁和對流蒸發(fā)器穿墻管煙氣密封和爐墻護(hù)板,確保爐膛升壓后煙氣密封和安全運(yùn)行。(6)拆除原三組省煤器管束和爐墻護(hù)板,在該位置布置新設(shè)計(jì)的高溫、中溫、低溫省煤器模塊,新設(shè)計(jì)的省煤器模塊采用外保溫,熱壁結(jié)構(gòu),確保煙氣密封。(7)采用水熱媒技術(shù),設(shè)置給水預(yù)熱器,利用低溫省煤器出口高溫水加熱省煤器進(jìn)口低溫水,防止省煤器露點(diǎn)腐蝕,確保余熱鍋爐長周期、安全、高效運(yùn)行。(8)采用水熱媒技術(shù),增設(shè)空氣換熱器,利用中溫省煤器出口高溫水加熱CO鍋爐助燃空氣,提高助燃空氣溫度,穩(wěn)定和改善CO燃燒狀況,降低燃料消耗。(9)完善吹灰措施,改造后過熱器、對流蒸發(fā)器利舊原聲波吹灰器,三組省煤器采用脈沖激波吹灰器,吹灰器采用就地PLC控制,定期吹灰。有效防止CO鍋爐受熱面積灰,確保余熱鍋爐長周期高效運(yùn)行。(10)將原重力式防爆門改為水封式防爆門,改造后防爆門水封壓力提高至11.0kPa,避免煙氣泄露。

    2.3改造后CO余熱鍋爐熱力計(jì)算匯總表

    (1)再生煙氣進(jìn)口流量:90000Nm3/h;瓦斯消耗量:1598Nm3/h。

    (2)自產(chǎn)飽和蒸汽量為46.0t/h,外來飽和蒸汽量為5t/h,外送熱水流量為25t/h,外送熱水溫度為208℃。

    2.4CO余熱鍋爐主要改造設(shè)備結(jié)構(gòu)說明

    (1)焚燒爐爐底及燃燒器改造;為了便于操作,將CO煙氣噴口與燃燒器分開布置。CO煙氣依舊分成兩路從爐底經(jīng)條形噴口進(jìn)入爐膛,在爐底CO噴口四周布置6臺高背壓瓦斯燃燒器,為了確保引燃CO再生煙氣,瓦斯燃燒器與爐底呈45°角。瓦斯燃燒器采用高能點(diǎn)火器點(diǎn)火,為了確保CO煙氣完全燃燒,避免煙氣尾燃,將衛(wèi)燃帶高度由2m提高至3m。(2)過熱器和噴水減溫器;改造后的過熱器分為高溫過熱器和低溫過熱器,受熱面均以光管為換熱元件,垂直懸吊布置,材質(zhì)均為1 2 C r 1 M o V G,規(guī)格為Ф3 2×4 m m,管夾材質(zhì)為1Cr20Ni14Si2,管束順排布置。高溫過熱器受熱面與煙氣采用順流布置,低溫過熱器逆流布置,確保過熱器安全運(yùn)行。過熱器管束及集箱的全部組焊在鍋爐廠完成,整體出廠。在過熱器側(cè)墻預(yù)留8個聲波吹灰器接口。為了控制過熱器出口蒸汽溫度,在低溫過熱器和高溫過熱器之間設(shè)噴水減溫器。噴水減溫器由筒體(DN300)、多孔噴管和保護(hù)套管組成,材質(zhì)為12Cr1MoVG。(3)省煤器;在余熱鍋爐尾部布置一個高溫省煤器、一個中溫省煤器和一個低溫省煤器模塊。省煤器均采用外保溫模塊式箱體結(jié)構(gòu)。高溫省煤器箱體采用12Cr1MoV制作,中溫省煤器和低溫省煤器箱體均采用Q235-B制作。省煤器的受熱面均采用螺旋翅片管,管束順排布置。翅片管基管材質(zhì)均為20G/GB5310,規(guī)格為Φ42×4mm,翅片材料為ST12,管夾材質(zhì)為12Cr1MoV。全部省煤器受壓元件的組焊在鍋爐廠完成,整體出廠。每個省煤器模塊預(yù)留6個脈沖激波吹灰器接口。(4)空氣換熱器;為了平衡余熱鍋爐尾部熱量,降低瓦斯消耗,改善CO煙氣燃燒狀況,本次改造增設(shè)空氣換熱器,利用省煤器出口的高溫水加熱助燃空氣,使助燃空氣溫度升至170℃左右??諝鈸Q熱器采用外保溫模塊化箱體結(jié)構(gòu),箱體采用Q235-B制作??諝鈸Q熱器采用蛇形螺旋翅片管結(jié)構(gòu),基管Ф38×4,材質(zhì)為20G/GB5310,翅片材質(zhì)為ST12,集箱材質(zhì)為20G/GB5310,規(guī)格為Ф159×12。(5)給水預(yù)熱器;給水預(yù)熱器為標(biāo)準(zhǔn)U型管換熱器,型號為:BIU700-6.4/6.4-120-6/25-2 I。換熱管材質(zhì)為:10/GB9948,殼體材質(zhì)為Q345R。(6)吹灰器系統(tǒng)設(shè)計(jì);過熱器和對流蒸發(fā)器仍采用聲波吹灰器,其中過熱器布置8臺聲波吹灰器(移位利舊),原對流蒸發(fā)器聲波吹灰器利舊,聲波吹灰器采用就地PLC控制(利舊),定期吹灰。新設(shè)計(jì)的三組省煤器采用脈沖激波吹灰器,每組省煤器布置6臺并聯(lián)式脈沖激波吹灰器,同時(shí)增設(shè)反吹風(fēng)系統(tǒng),在脈沖吹灰器停用時(shí),通過反吹風(fēng)防止煙氣在吹灰器脈沖罐內(nèi)冷凝成酸液,確保吹灰器正常使用和延長壽命。激波吹灰器采用就地PLC控制,定期吹灰。

    2.5CO余熱鍋爐改造前后數(shù)據(jù)比較(表3)

    2.6改造后余熱鍋爐的特點(diǎn)

    (1)余熱鍋爐采用模塊設(shè)計(jì),現(xiàn)場安裝方便,節(jié)約安裝工期,降低安裝費(fèi)用。(2)余熱鍋爐省煤器及空氣換熱器采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的螺旋翅片管為換熱元件,增加了受熱面積,降低了流動阻力,同時(shí)配以特制的小R彎頭,減少了余熱鍋爐各段體積,使余熱鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、換熱效果好的特點(diǎn)。(3)采用水熱媒技術(shù),通過設(shè)置給水預(yù)熱器,提高省煤器進(jìn)口低溫水,徹底防止省煤器露點(diǎn)腐蝕,確保余熱鍋爐長周期、安全、高效運(yùn)行。(4)采用水熱媒空氣換熱器,提高助燃空氣溫度,穩(wěn)定和改善CO燃燒狀況,降低燃料消耗。(5)省煤器受熱面采用高效脈沖激波吹灰器,吹灰效果明顯。

    3 結(jié)語

    重催裝置CO余熱鍋爐通過技術(shù)改造后,從2013年6月30日運(yùn)行至今,一切正常,運(yùn)行效果良好,節(jié)能效果明顯,有效地降低了裝置能耗。達(dá)到以下改造目的:(1)提高余熱鍋爐耐壓能力,消除煙氣泄露。(2)消除余熱鍋爐露點(diǎn)腐蝕,確保余熱鍋爐長周期安全運(yùn)行。(3)降低排煙溫度,提高余熱鍋爐效率。

    孫進(jìn)斌(1976—),男,陜西西安人,本科,畢業(yè)于西安交通大學(xué),中級工程師,研究方向:余熱鍋爐的設(shè)計(jì)及改造。

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