吉 翔(陜西中煙有限責(zé)任公司寶雞卷煙廠(chǎng)卷包車(chē)間,陜西寶雞 721000)
超聲波檢測(cè)在ZB47高速包裝機(jī)上的應(yīng)用及推廣
吉翔
(陜西中煙有限責(zé)任公司寶雞卷煙廠(chǎng)卷包車(chē)間,陜西寶雞721000)
本文對(duì)卷煙廠(chǎng)ZB47高速包裝機(jī)的膠缸液面檢測(cè)方式---基于超聲波傳感器的液位高度測(cè)量系統(tǒng),即利用超聲波傳感器對(duì)膠缸液面高度進(jìn)行檢測(cè)。通過(guò)與GD包裝機(jī)老式檢測(cè)即利用電容傳感器對(duì)膠缸液面進(jìn)行測(cè)量的各個(gè)方面的對(duì)比,論證了利用超聲波傳感器檢測(cè)的優(yōu)越性。通過(guò)對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入處理,采用閉環(huán)控制大大增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,最后對(duì)該設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,所取得了良好的反饋,充分證明了超聲波傳感器在卷煙廠(chǎng)GD包裝機(jī)上膠缸液面檢測(cè)的應(yīng)用的可行性。
ZB47高速包裝機(jī)GD包裝機(jī)超聲波檢測(cè)膠液液面測(cè)量系統(tǒng)超聲波傳感器
我廠(chǎng)包裝設(shè)備中有兩種主要機(jī)型,一種為在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較高的GD包裝機(jī),生產(chǎn)能力400包/小時(shí)。另一種是新型高速機(jī)ZB47生產(chǎn)能力500包/小時(shí)。在卷煙生產(chǎn)過(guò)程中膠缸液面檢測(cè)一直是困擾生產(chǎn)效率提高的環(huán)節(jié)。GD包裝機(jī)液面檢測(cè)傳感器是電容傳感器開(kāi)關(guān)量輸出。在生產(chǎn)過(guò)程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)誤動(dòng)作,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。而在ZB47高速機(jī)上膠缸液面檢測(cè)采用的是基于超聲波傳感器的液位高度測(cè)量系統(tǒng)。
圖1
圖2
該測(cè)量系統(tǒng)中超聲波傳感器的原理:超聲波可在不同介質(zhì)中以不同的速度傳播,由于超聲波具有定向性好,能量集中,在傳輸過(guò)程中衰減小,反射能力較強(qiáng)等特點(diǎn),超聲波傳感器可廣泛應(yīng)用于非接觸式檢測(cè)法,不受光線(xiàn),被測(cè)物顏色等的影響,它不僅能夠定點(diǎn)和連續(xù)測(cè)液位。與其他測(cè)位技術(shù)相比較,它不需要特別防護(hù),安裝維修較方便,而且結(jié)構(gòu)方法都較簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉。在超聲波液位測(cè)量技術(shù)中,應(yīng)用最廣泛是超聲波脈沖回波方法,由發(fā)射傳感器發(fā)出超聲波脈沖,傳到液面經(jīng)反射后返回接收傳感器,測(cè)出超聲波脈沖從發(fā)射到接受所需的時(shí)間,根據(jù)媒介中的聲速,就能得到從傳感器到液面之間的距離,從而確定液位高度。
該測(cè)量系統(tǒng)無(wú)論在穩(wěn)定性還是在準(zhǔn)確性上都優(yōu)于GD包裝機(jī)上采用的方式。值得在GD包裝機(jī)上推廣。
2.1膠液液面檢測(cè)的重要性
大多數(shù)的卷煙機(jī)的膠缸一般是給小包包裝處和大條成型處進(jìn)行供膠,如果在生產(chǎn)過(guò)程中,膠缸檢測(cè)出現(xiàn)誤動(dòng)作,導(dǎo)致膠缸不供膠或者不停供,維修起來(lái)不僅會(huì)大大降低卷煙廠(chǎng)的生產(chǎn)效率,而且還會(huì)產(chǎn)生大量的廢煙,增加卷煙廠(chǎng)的能耗。
2.2GD包裝機(jī)超聲波的膠缸液面方案的設(shè)計(jì)
由于超聲波指向性強(qiáng),能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播的距離較遠(yuǎn),因而超聲波經(jīng)常用于距離的測(cè)量。利用超聲波檢測(cè)距離,設(shè)計(jì)比較方便,計(jì)算處理也較簡(jiǎn)單,并且在測(cè)量精度方面也能達(dá)到使用要求。另一方面在工作中,超聲波傳感器有著優(yōu)越的抗干擾性與工作的穩(wěn)定性,結(jié)合ZB47上的應(yīng)用,選擇超聲波傳感器代替原設(shè)備的電容傳感器進(jìn)行測(cè)量物體間的距離。 超聲波傳感器的輸出信號(hào)是0—10V,信號(hào)需要數(shù)據(jù)處理,顯示和設(shè)定。綜合各方面因素,采用PLC作為控制器,針對(duì)超聲波傳感器的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行處理,用觸摸屏進(jìn)行顯示和設(shè)定。如圖1所示,系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的總框圖。
2.3基于超聲波的膠缸液面測(cè)量的控制
GD包裝機(jī)膠缸液面測(cè)量系統(tǒng)主要完成顯示液面高度、設(shè)定報(bào)警區(qū)間和注膠時(shí)間功能。區(qū)間設(shè)定時(shí)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定,保證涂膠量能符合生產(chǎn)工藝要求。根據(jù)液面高度和注膠高度的比較來(lái)判斷是否注膠。根據(jù)液面高度情況還可以判斷元?dú)饧欠駬p壞等功能。并且能針對(duì)超聲波傳感器的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行如下處理:
(1)實(shí)現(xiàn)供膠的閉環(huán)控制,并隨車(chē)速的變化隨時(shí)增加和減少供膠量;
(2)設(shè)定高低位報(bào)警功能;
(3)以數(shù)字的形式顯示測(cè)量距離。(圖2)
目前原理樣機(jī)已實(shí)現(xiàn),并滿(mǎn)足了所提出的性能指標(biāo)要求,且經(jīng)過(guò)安裝調(diào)試投入運(yùn)行后,運(yùn)行穩(wěn)定,計(jì)量準(zhǔn)確,提高了生產(chǎn)效率和機(jī)臺(tái)的有效作業(yè)率。為煙廠(chǎng)做出了貢獻(xiàn),受到了煙廠(chǎng)員工的一致好評(píng)。
利用超聲波檢測(cè)膠缸液面,設(shè)計(jì)比較方便,計(jì)算處理也較簡(jiǎn)單,并且在測(cè)量精度方面也能達(dá)到使用要求。值得在所有GD包裝機(jī)上推廣。