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      濕法脫硫系統(tǒng)運行異常原因分析及處理措施

      2012-11-15 02:26:32杜栓成
      河北電力技術(shù) 2012年4期
      關(guān)鍵詞:塔內(nèi)循環(huán)泵石灰石

      杜栓成,戚 浩

      (西柏坡發(fā)電有限責(zé)任公司,石家莊 050400)

      1 概況

      西柏坡發(fā)電有限責(zé)任公司一、二期4臺300 MW機組脫硫系統(tǒng)均采用魯奇比曉夫的石灰石-石膏濕法脫硫工藝技術(shù),吸收塔設(shè)計形式均為噴淋塔,主要設(shè)計參數(shù)見表1。運行中,機組脫硫系統(tǒng)運行狀況均已惡化,導(dǎo)致脫硫效率低,吸收塔漿液pH值約為5.8,吸收塔漿液氧化效果差,石灰石含量嚴(yán)重過剩,并經(jīng)常出現(xiàn)石灰石包裹和封閉現(xiàn)象,石膏中碳酸鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%、亞硫酸鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.5%,石膏純度僅為80%,漿液品質(zhì)惡化嚴(yán)重,脫硫效率為85%左右,脫硫系統(tǒng)出口煙氣中液滴質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,石膏酸雨現(xiàn)象嚴(yán)重,脫硫系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行已經(jīng)被破壞。以下分析系統(tǒng)運行異常的原因,并提出相應(yīng)處理措施。

      表1 脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計參數(shù)

      設(shè)計參數(shù)一期二期FGD入口煙氣量/(m3·h-1)1 021 3201 159 907FGD入口SO2質(zhì)量濃度/(mg·m-3)4 5864 050循環(huán)漿液停留時間/min4.64.6煙氣塔內(nèi)停留時間/s4.53.8鈣硫比1.031.03液氣比15.615.9漿液攪拌方式脈沖懸浮脈沖懸浮設(shè)計脫硫效率/%9595

      2 運行異常原因分析

      2.1 CEMS系統(tǒng)設(shè)計缺陷

      FGD系統(tǒng)入口CEMS未設(shè)計反吹裝置,實際運行時,采樣管線逐漸堵塞,造成抽取氣體流量慢慢降低,測量結(jié)果與實際值相比明顯偏低,直接造成運行調(diào)整時的數(shù)據(jù)依據(jù)錯誤。

      2.2 供漿方式存在缺陷

      石灰石漿液供給系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥門均已損壞,只能靠啟停漿液泵來間斷供漿,且啟動漿液泵時的供漿量達(dá)到了50 m3/h。供漿管路的入塔位置就在循環(huán)泵入口的正上方約1 m處,這種供漿方式會使新入塔的石灰石漿液還未與塔內(nèi)原有漿液混合便直接被循環(huán)泵抽至噴淋層,對SO2的吸收和塔內(nèi)漿液的品質(zhì)造成很大的影響。具體表現(xiàn)為間斷供漿、供漿速率過高 (即供漿量50 m3/h),當(dāng)啟動供漿泵時pH值迅速提高,脫硫效率也快速提高,甚至在幾分鐘內(nèi)提高10%。一旦供漿量降低,pH值又迅速下降,效率也迅速下降,幾分鐘之內(nèi)降10%,該供漿方式對吸收區(qū)的吸收、氧化區(qū)的氧化和結(jié)晶區(qū)石膏結(jié)晶和石灰石溶解均不利。

      2.3 負(fù)荷變化適應(yīng)性差

      通過分析發(fā)現(xiàn)一、二期脫硫系統(tǒng)存在一個共性的問題,就是當(dāng)負(fù)荷發(fā)生劇烈波動時(急劇上升,急劇下降或者入口SO2質(zhì)量濃度突然急劇上升),塔內(nèi)的反應(yīng)就會惡化、不穩(wěn)定,脫硫效率逐漸下降或者pH值不易調(diào)節(jié)。最常見的是當(dāng)負(fù)荷急劇上升,繼而入口SO2濃度也急劇上升時,因pH值會很快下降,脫硫效率也隨之降低,運行人員開始大量補漿,反而造成補漿過量。因補漿過快時造成新加入的石灰石漿液還未溶解,即未對脫硫效率起到提升作用時,更多的新鮮石灰石漿液又補充進來,使CaCO3的消溶變得更加困難,形成不良循環(huán)。嚴(yán)重時脫硫效率直接從95%以上很快降至90%以下。

      機組升降負(fù)荷速率過快,高達(dá)10 MW/min,該升降負(fù)荷速率對于低pH值運行的FGD系統(tǒng)沖擊力過大,極易由于石灰石漿液過量造成石灰石漿液封閉、石灰石漿液添加不及時、亞硫酸鈣大量析出和漿液氧化效果急劇降低等問題,而問題發(fā)生后,脫硫系統(tǒng)如果要調(diào)整到穩(wěn)定的平衡狀態(tài),會需要較長的時間。

      2.4 機組運行參數(shù)偏離設(shè)計值

      濕法脫硫系統(tǒng)運行時,由于煤質(zhì)較差、鍋爐燃燒較差、煤耗增加、配風(fēng)增加,同時鍋爐投運時間較長,鍋爐性能、鍋爐效率大幅下降,造成FGD入口煙氣量大幅增加,遠(yuǎn)超設(shè)計值,造成實際液氣比降低。實際運行時,入口SO2濃度遠(yuǎn)超設(shè)計值,造成系統(tǒng)氧化效果大幅下降,滿負(fù)荷狀態(tài)下,一、二期FGD入口二氧化硫質(zhì)量濃度均在4 500~6 500 mg/m3,遠(yuǎn)超過設(shè)計值。

      2.5 循環(huán)泵運行電流和出口壓力下降

      從循環(huán)泵運行參數(shù)來看,由于循環(huán)泵入口管道濾網(wǎng)、噴嘴、噴淋管道、噴淋支管堵塞,循環(huán)泵葉輪磨損,造成循環(huán)泵流量降低,循環(huán)泵運行電流較投運初期大大下降,出口壓力也有所下降。

      2.6 吸收塔漿液pH值高且波動范圍過大

      FGD系統(tǒng)優(yōu)化之前一、二期脫硫系統(tǒng)一直是高pH值運行控制,滿負(fù)荷狀態(tài)下,一期脫硫系統(tǒng)pH高達(dá)5.8,在此條件下長時間運行很容易造成塔內(nèi)構(gòu)件結(jié)垢。pH值波動范圍較大,而且變化速率過快,1 h內(nèi)pH值在3.0~5.8變化,CaSO3的溶解度隨pH值波動發(fā)生變化(CaSO3的溶解度相差數(shù)倍)。提高pH值時,其溶解度急劇下降,影響脫硫系統(tǒng)的吸收區(qū)反應(yīng),脫硫效率下降,同時有軟垢生成。脫硫系統(tǒng)停運檢查時發(fā)現(xiàn)除霧器、循環(huán)泵母管、循環(huán)泵噴嘴等均有嚴(yán)重結(jié)垢堵塞現(xiàn)象。

      3 處理措施及效果

      3.1 CEMS系統(tǒng)加裝入口反吹裝置

      脫硫系統(tǒng)的運行調(diào)整依據(jù)是CEMS、pH計等在線表計,故在線表計的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到脫硫系統(tǒng)能否正常運行。通過對pH計、SO2、O2等在線儀表標(biāo)定后發(fā)現(xiàn)pH值測試偏高,分析認(rèn)為是pH計的沖洗周期過長所致,修改沖洗周期后問題得以解決。CEMS系統(tǒng)未設(shè)計反吹裝置,入口煙氣中塵、水造成采樣管線堵塞,抽取氣體流量降低,導(dǎo)致CEMS的測量結(jié)果偏低嚴(yán)重,為CEMS系統(tǒng)加裝了儀用空氣入口反吹裝置,并將該反吹裝置接入CEMS控制系統(tǒng),實現(xiàn)CEMS的自動反吹,解決了系統(tǒng)堵塞問題。

      3.2 調(diào)整供漿方式

      更換機組供漿調(diào)門,將供漿方式改為連續(xù)供漿,漿液量可隨時調(diào)節(jié),以保持塔內(nèi)漿液的均勻性和塔內(nèi)反應(yīng)的穩(wěn)定性。這樣吸收塔漿液pH值和脫硫效率就不會隨著供漿泵的不斷啟停而出現(xiàn)頻繁波動,但仍需進一步優(yōu)化pH值自動控制邏輯,實現(xiàn)自動控制。

      當(dāng)機組負(fù)荷急劇變化或入口SO2濃度快速上升時,將供漿方式改為手動,一般情況下升負(fù)荷調(diào)整時,一期供漿量提升1 m3/h,保持15 min后再加,二期相對穩(wěn)定,供漿量提升2 m3/h,保持20 min后再加。當(dāng)快速升負(fù)荷,如升負(fù)荷速率達(dá)到10 MW/min時,或者負(fù)荷變化不大而入口SO2質(zhì)量濃度快速上升時,按照原煙氣SO2質(zhì)量濃度、煙氣量及石灰石漿液密度計算和核準(zhǔn)的加漿量適時調(diào)整,避免加漿過慢和加漿過量等問題的出現(xiàn)。根據(jù)實際反應(yīng)情況,通過不斷調(diào)整每次的加漿量和保持時間,來維持塔內(nèi)反應(yīng)的穩(wěn)定性。

      通過優(yōu)化供漿方式,最終使4臺機組吸收塔漿液不再頻繁出現(xiàn)過量現(xiàn)象,塔內(nèi)漿液的穩(wěn)定性得到了提升,脫硫效率也達(dá)到要求。

      3.3 處理過量石灰石

      運行中出現(xiàn)石灰石過量現(xiàn)象后,為了調(diào)節(jié)吸收塔內(nèi)漿液品質(zhì),采取2個措施:一是通過“拋漿”排掉部分漿液之后補水來稀釋塔內(nèi)的漿液,間接的置換塔內(nèi)的漿液;二是采用“饑餓療法”盡量降低供漿量,降低pH值至4.2左右,然后在低pH值下運行一段時間(約2 h),慢慢消耗塔內(nèi)過剩的石灰石漿液,直至重新“激活”塔內(nèi)漿液的活性,

      即新加入的石灰石漿液能夠快速的消溶。

      由于脫硫劑加入點設(shè)計位置低,且緊鄰循環(huán)泵入口,在大流量脫硫劑加入后,很快進入循環(huán)系統(tǒng),造成石灰石過量,為解決石灰石過量封閉現(xiàn)象,需要重新設(shè)計加入點位置,以提高石灰石在漿液中擴散、溶解的能力。

      3.4 調(diào)整pH值

      降低運行pH值,確保系統(tǒng)脫硫效率達(dá)到合格。調(diào)整后將pH值盡量穩(wěn)定在一個小的區(qū)間內(nèi)(最終穩(wěn)定在5.0~5.3)。負(fù)荷不超過200 MW時,pH值控制在4.8~4.9,能滿足脫硫效率及排放濃度要求,高負(fù)荷且入口SO2質(zhì)量濃度較高時,pH值控制在5.2~5.3。防止pH值有大的波動,防止在快速升pH值過程中不斷析出亞硫酸鈣顆粒進而結(jié)垢。通過不斷調(diào)整,將運行pH值控制到一個小的區(qū)間后,并且最高值在5.3,塔內(nèi)的反應(yīng)開始趨于穩(wěn)定,且脫硫效率也開始提升。

      4 建議

      國內(nèi)煙氣脫硫裝置在運行中存在諸多問題,影響脫硫裝置的高效、穩(wěn)定運行,以上分析了濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)備和運行上存在的問題,經(jīng)過科學(xué)的調(diào)整和處理,使系統(tǒng)恢復(fù)了正常運行,效率滿足了設(shè)計要求。為保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,今后在濕法脫硫系統(tǒng)運行過程中可采取以下措施:

      a. 保證脫硫系統(tǒng)在線表計的準(zhǔn)確性,尤其是CEMS在線監(jiān)測系統(tǒng)和pH表計,并定期標(biāo)定。

      b. 間斷供漿會逐漸導(dǎo)致漿液結(jié)垢、品質(zhì)惡化,要保證供漿系統(tǒng)的連續(xù)性,并優(yōu)化自動供漿控制邏輯。

      c. 在負(fù)荷劇烈變動等極端情況下,要根據(jù)實際情況手動控制供漿,并根據(jù)核算調(diào)整供漿量,避免出現(xiàn)石灰石過量現(xiàn)象。

      d. pH值要控制在合理的范圍內(nèi),盡量穩(wěn)定在5.0~5.3,防止其波動過快,否則會導(dǎo)致結(jié)垢,影響漿液品質(zhì)。

      參考文獻:

      [1] 曽庭華,楊 華,馬 斌,等.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的安全性及優(yōu)化[M].北京:中國電力出版社,2004.

      [2] 陳蓮芳,徐夕仁,馬春元.石灰和石灰石濕法脫硫系統(tǒng)運行控制指標(biāo)探討[J].環(huán)境污染與防治,2005,27(1):50-52.

      [3] 武 泉,韓成志,王 強.脫硫吸收塔漿液失效的原因分析與處理措施[J].電力科學(xué)與工程,2011,27(8):57-61.

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