齊鋼等
摘 要:埕島油田館陶組主體油藏中一區(qū)低產(chǎn)低效井較多,嚴重制約了油田的高效開發(fā),2014年通過開展注水綜合治理、水井層間調(diào)配、油井措施等手段進行分類治理,取得了良好的開發(fā)效果。
主題詞:低產(chǎn)低效;分類治理;措施效果
1研究背景
埕島油田主體館陶中一區(qū)自1995年5月投入正式開發(fā)以來,雖然在開發(fā)前期通過補射潛力油層、及時進行油井轉(zhuǎn)注并適當提高注采比等手段取得了較好的開發(fā)效果,但隨著開采時間的延長,部分油井開始低產(chǎn)低效生產(chǎn)。截止到2013年12月,區(qū)塊內(nèi)共有日產(chǎn)油能力小于15噸的低產(chǎn)低效井24口,占開井數(shù)的27.5%,比例較大,平均單井日液能力76.1t,平均單井日油能力僅為10.9t,產(chǎn)量較低,嚴重影響了區(qū)塊的整體開發(fā)效果。
2原因分析
低產(chǎn)低效井是產(chǎn)液量和含水兩項指標結(jié)合的結(jié)果,通過對中一區(qū)低產(chǎn)低效井綜合分析,總結(jié)影響區(qū)塊油井產(chǎn)能的主要原因有以下幾點:
2.1注采井網(wǎng)不完善
中一區(qū)自2009年進入綜合調(diào)整開發(fā)階段以來,受海上施工力量的限制,新井投注及老區(qū)調(diào)整配套工作嚴重滯后,導致注采井網(wǎng)不玩善,注采失衡,平面、層間矛盾加劇,已調(diào)整區(qū)部分油井出現(xiàn)了液量下降或受注入水、強邊底水的影響含水較高而成為低效井。
2.2分層注水合格率低
2013年底,中一區(qū)分層注水合格率僅為60.4%,合格率較低,層間吸水差異大,導致注入水沿某一主力吸水層單項突進,造成對應的部分油井含水上升較快。
2.3地層污染嚴重
由于近井地帶存在污染或地層堵塞,導致儲層滲透性下降,是油井產(chǎn)能降低的一個重要因素。造成油層堵塞的原因比較復雜,主要包括鉆、完井過程中的油層污染,生產(chǎn)過程中微粒運移、粘土礦物水化膨脹、無機垢、有機垢、生物垢及外來顆粒堵塞,導致水井欠注、油井低產(chǎn)。
3主要技術(shù)政策及做法
3.1加強注水綜合治理,夯實穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)
低產(chǎn)低效井的治理注重要從源頭抓起,油水聯(lián)動、水井措施同步或超前實施,完善注采井網(wǎng),打牢治理的物質(zhì)基礎(chǔ),確保治理效果的長期有效。
3.1.1強化注水,逐步恢復地層能量
把強化注水、恢復地層能量作為重中之重來抓。首先,在水井配注量上,做到及時精確的調(diào)整,隨著油井液量的提升情況和動態(tài)變化重新計算水井配注;其次,針對上下層系的不同開發(fā)特點,上層系以提高地層壓力水平,培育提液條件為主,采用1.3-1.6的較高注采比強化注水優(yōu)化注采比,下層系以提高注水波及系數(shù)為主,采用1.1注采比溫和注水。2014年日注水量由年初的7270m3提高到目前的9900m3,提高了2630m3,保證了地層壓力的穩(wěn)步上升。
3.1.2推廣應用新工藝,開展層間調(diào)配,提高分注合格率
從實現(xiàn)“注準水、有效注水”入手,開展水井專項治理,改善水驅(qū)開發(fā)效果。主要做法一是優(yōu)化分注工藝,對新投轉(zhuǎn)注、檢修的分注水井,推廣應用同心雙管和測調(diào)一體化分注工藝,提高分層注水合格率,使注水更有針對性;二是對注采矛盾突出、含水上升較快、平臺條件適合的井組開展注水井層間調(diào)配,減少注入水在油、水井之間的低效無效循環(huán),提高驅(qū)油的效率,緩解注采矛盾。新投轉(zhuǎn)注、檢修的12口分注水井全部采用測調(diào)一體化管柱,對中一區(qū)的7口分注水井實施層間調(diào)配,其中4口井測調(diào)成功。
3.2改進油井工藝措施,提高措施的有效率
隨著埕島老區(qū)開發(fā)的深入,油井措施挖潛的難度不斷增大,措施增油效果逐年變差。針對這種情況,中一區(qū)在深入剖析低產(chǎn)低效井成因的基礎(chǔ)上,通過強化油藏認識、精細尋找剩余油富集區(qū),提出對措施油井開展分類治理的方案。
具體做法是對在鉆完井過程中存在污染的CB11NB-8、CB11NB-12井采用氮氣泡沫負壓返排,拔濾重新防砂措施,以破除地層污染帶;對油層井段較長、邊水能量充足、具有提液潛力的CB253井實施螺桿泵轉(zhuǎn)電泵的提液措施,泵排量從54m3提高到100m3。
3.3優(yōu)選潛力井提液
為了適應海上高速開發(fā)的需要,隨著油田含水的上升,通過油井提液來彌補產(chǎn)量遞減是一個必然趨勢。2014年優(yōu)選了注采關(guān)系完善、邊底水能量強、含水較高、開發(fā)效果差的CB11M-4井,通過放大生產(chǎn)壓差,改善開發(fā)效果。油嘴從6mm調(diào)大到7mm,生產(chǎn)頻率從43Hz放大到50Hz,同時根據(jù)其液量、含水及毛管壓力的變化提高對應注水井的配注。措施實施后,日產(chǎn)液量增加了51.3t(111.1t↑162.4t), 日產(chǎn)油量加6.6t(15.8t↑22.4),年增油647t。
4治理取得的效果
1、注采井網(wǎng)進一步完善。區(qū)塊注采對應率提高了2.5%(83.4%↑85.9%),其中兩向以上注采對應率提高了3.7%(78.3%↑82%)。
2、分層注水合格率明顯提高。與去年相比,區(qū)塊分層注水合格率提高了20.2%(60.4%↑80.6%),穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)得到大幅度增強。
3、水井測調(diào)見效明顯。測調(diào)成功的4口水井對應的6口連續(xù)生產(chǎn)井生產(chǎn)情況明顯變好,平均單井日液能力增加了24.6t(670..9t↑695.5t),平均單井日油能力增加了4.1t(18.0t↑22.1t),年累計增有84.6萬噸。
4、措施增油效果顯著。7口措施油井日產(chǎn)液量增加了488.9t(352.9t↑841.8t),日產(chǎn)油量增加了234.1t(59.0t↑293.1t),年增油達4.3萬噸,經(jīng)濟效益良好。
作者簡介:齊鋼,1985年生,男,2010年畢業(yè)于長江大學,現(xiàn)從事海上采油工作。