孟慶鵬 唐倩雯 張燕
摘 要:隨著油田開發(fā)的不斷深入,套管結(jié)垢現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,結(jié)垢對(duì)油水井作業(yè)施工提出了新的挑戰(zhàn),經(jīng)探索在作業(yè)施工中總結(jié)出除垢工藝,以及高效銑通一體化修井工具發(fā)明使除垢施工達(dá)到規(guī)范化,在減少作業(yè)費(fèi)用,保護(hù)套管,提高除垢時(shí)效方面取得明顯成果。
關(guān)鍵詞:井況;結(jié)垢;除垢技術(shù);優(yōu)化處理
隨著油田開發(fā)的不斷深入,油水井的井況發(fā)生較大的變化,如抽汲介質(zhì)、注入水質(zhì)等井下因素的影響,套管結(jié)垢現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,因套管通徑變小,致使通井管柱難以一次到位,就無法進(jìn)行下步施工工序,也即必須進(jìn)行除垢。目前除垢方式一般有機(jī)械除垢,化學(xué)除垢,或是二者有機(jī)結(jié)合;對(duì)套管進(jìn)行除垢,如果選擇方式不合理,將影響作業(yè)施工進(jìn)度,傷害套管,同時(shí)消耗大量作業(yè)費(fèi)用。為達(dá)到有效除垢,保護(hù)套管,必需優(yōu)選處理方式,經(jīng)過近年來不斷探索,解剖分析每次施工,在作業(yè)施工中總結(jié)出了除垢工藝,形成“鉆、磨、酸、刮、銑”工作思路,從而達(dá)到除垢施工規(guī)范化,取得了一些成果,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益。需要特別說明的是,為解決除垢、通井問題,發(fā)明了高效銑通一體化修井工具,得到了普遍使用,大大提高了生產(chǎn)效率,減少了施工工序。
1、結(jié)垢成因及危害
目前油田結(jié)垢井多而且分布廣,在各個(gè)油田都有結(jié)垢嚴(yán)重井出現(xiàn),就連新區(qū)塊,含水較低的井也出現(xiàn)結(jié)垢嚴(yán)重井。針對(duì)注水井,注入水中含有大量機(jī)械雜質(zhì)和其它礦物質(zhì),造成了套管結(jié)垢的可能性,還有的注水井由于套管注水,從而形成了套管長(zhǎng)井段結(jié)垢;針對(duì)油井,在其生產(chǎn)過程中,產(chǎn)出液所含大量礦物,隨著生產(chǎn)時(shí)間的不斷推移及環(huán)境變化,在套管內(nèi)壁附著形成套管垢。套管結(jié)垢主要分布在油層及以上部位,在油井泵下部位套管結(jié)垢現(xiàn)象也常出現(xiàn);垢的成份主要類型為:碳酸鹽垢(碳酸鈣、碳酸亞鐵)、硫化物(硫化亞鐵等)、鐵的氧化物及混合垢樣,其中酸溶性垢占 98.3%,根據(jù)垢樣分析,一是油井結(jié)垢以腐蝕性垢為主,油井腐蝕、結(jié)垢共存;二是油井結(jié)垢以碳酸鹽水垢為主,其結(jié)垢機(jī)理各不相同。結(jié)垢直接造成油井液量下降,泵漏、泵卡;水井表現(xiàn)在注水量減少,泵壓升高;管桿結(jié)垢造成大量更換主材,套管內(nèi)除垢造成作業(yè)費(fèi)用升高,油層結(jié)垢消耗大量酸液及阻垢劑,總之導(dǎo)致作業(yè)費(fèi)用居高不下。處理套管結(jié)垢井比率呈現(xiàn)逐年增多現(xiàn)象,處理難度也越來越大,比率分別為0.143、0.195、0.212,平均單口次費(fèi)用3萬元,單井費(fèi)用呈逐年增多現(xiàn)象。
2、 優(yōu)化處理套管結(jié)垢方式與工具選擇
近年來,研究院積極把理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合,充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)特長(zhǎng),創(chuàng)新應(yīng)用多種技術(shù)和措施,優(yōu)化套管除垢方式,形成“鉆、磨、酸、刮、銑”工作模式,加快了方案制定,提高了運(yùn)行效率,解決了許多生產(chǎn)實(shí)際中的技術(shù)難題。
2.1“鉆、磨” 針對(duì)套管結(jié)垢嚴(yán)重,井眼堵死或存有較小通徑的井(如套管結(jié)垢通道內(nèi)徑小于90mm的井),需切削垢片較厚,選擇工具遵循直徑從小到大,層層遞進(jìn)原則,一般使用中間不留水眼,能波及底部垢截面的工具,要求該工具水眼大,本體直徑小(直徑一般在95mm、105mm以內(nèi))的尖刮刀或是帶刃磨鞋,再就是使用側(cè)水眼、小直徑尖銑錐等工具先處理通道,同時(shí)取垢樣分析,待井眼處理至設(shè)計(jì)位置后,制定有針對(duì)性的酸洗方案(依據(jù)結(jié)垢井段的容量設(shè)定酸量,并要求酸液能充分溶解垢),利用該管柱替酸到位后,立即上提鉆具到結(jié)垢部位以上,防止卡鉆,關(guān)井反應(yīng)時(shí)間需較長(zhǎng),一般為1-2小時(shí),然后下放鉆具充分洗井,洗井徹底后起出鉆磨管柱,然后根據(jù)設(shè)計(jì)、井身要求選擇大直徑的銑錐、復(fù)式銑錐、銑通一體等工具處理垢,要求中間水眼直徑越大越好,側(cè)面能波及套管內(nèi)壁的每一個(gè)角度。
2.2“酸” 針對(duì)結(jié)垢嚴(yán)重,且結(jié)垢井段較長(zhǎng)的井(一般大于100米),有通道(或已鉆磨出通道),取垢樣化驗(yàn)(也可從管桿上取垢樣),先下入光油管,進(jìn)行酸洗除垢(利用酸液能溶解礦物成分的這一特性,而采用的一種除垢工藝)。通過化驗(yàn)分析垢樣得知,我廠油水井所形成垢均以鈣質(zhì)為主,而鹽酸和鈣質(zhì)反應(yīng)生成氯化鈣,而氯化鈣能溶解于水中,這樣就可通過洗井將反應(yīng)后的殘酸和可溶物排出地面,達(dá)到清除套管結(jié)垢的目的。該技術(shù)具有實(shí)施工藝簡(jiǎn)單,酸液量小,經(jīng)濟(jì)高效的特點(diǎn)。但要注意由于部分結(jié)垢產(chǎn)物為硫化物,在酸洗過程中會(huì)產(chǎn)生大量的H2S有毒氣體,產(chǎn)生安全隱患,為防止施工過程中H2S中毒,我們加大了對(duì)殘酸的處理力度,可采取飽和碳酸氫鈉溶液中和法及氯化鐵溶液氧化法處理殘酸,這樣絕大部分硫化氫氣體被消耗,大大降低了硫化氫氣體對(duì)人體的傷害。酸洗后,結(jié)合設(shè)計(jì)、井筒要求,選擇合適直徑、長(zhǎng)度、具有針對(duì)性的工具再次處理垢。要求選擇的銑錐、復(fù)式銑錐、刮刀、銑通一體等工具,底部水眼直徑大,烏鋼裸露,施工時(shí)可采用上下活動(dòng)鉆具及旋轉(zhuǎn)鉆具方式除垢。
2.3“刮、銑” 對(duì)結(jié)垢不太嚴(yán)重,有較大通道的井(或是鉆、磨、酸后產(chǎn)生通道),可根據(jù)設(shè)計(jì)要求及井身結(jié)構(gòu)選擇帶大水眼的除垢工具,要求側(cè)面能波及井筒內(nèi)壁的每一個(gè)角度。例卡封(分層酸化、分層注水)、射孔等就需下大直徑,工具較長(zhǎng)的除垢工具,其中不同規(guī)格的高效銑通一體修井工具就是比較好的選擇,施工時(shí)可采用上下活動(dòng)鉆具及旋轉(zhuǎn)鉆具方式除垢,其烏鋼尖角可加快除垢速度,其特殊的外表結(jié)構(gòu)可形成較大的接觸面積同樣可加快除垢速度。
2.4 取得的效果
“鉆、磨、酸、刮、銑”,各有其特點(diǎn)和應(yīng)用條件,需查閱井史,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況、井身結(jié)構(gòu)及區(qū)塊特點(diǎn),根據(jù)設(shè)計(jì)要求來選用,通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),合理選擇處理方式及輔助工具參數(shù),這將對(duì)加快作業(yè)施工進(jìn)度,縮短磨銑時(shí)間,節(jié)約作業(yè)費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。今年以來先后處理套管結(jié)垢井58口次,其中7口井處理過2次,對(duì)處理套管結(jié)垢方式,全部依照規(guī)定進(jìn)行了優(yōu)化,取得了明顯效果,僅節(jié)約作業(yè)費(fèi)用就77萬元。
3、高效銑通一體化修井工具的研發(fā)及應(yīng)用
隨著油田開發(fā)的不斷深入,多數(shù)井套管結(jié)垢現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,處理難度越來越大,尤其是今年加大了水井治理工作量,但由于這些井多年未處理過井筒,井況復(fù)雜,通井管柱難以一次到位,無法保證下步施工,為此攻關(guān)小組結(jié)合實(shí)際,立項(xiàng)研究,設(shè)計(jì)完成了規(guī)格、型號(hào)不同的高效銑通一體化修井工具,形成適合油田井下作業(yè)的銑通系列產(chǎn)品,它將磨銑、通井工具合二為一,實(shí)現(xiàn)了前部清理井筒,后部通井驗(yàn)證套管,使除垢、通井工序一次完成,克服了原先因通井不到位,再采取磨銑等其它措施的弊端。
參考文獻(xiàn)
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