吳蘊(yùn)憲
空氣壓縮機(jī)是工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)產(chǎn)品,常說的電氣與自動化里就有全氣動的含義;而空氣壓縮機(jī)就是提供氣源動力是氣動系統(tǒng)的核心設(shè)備機(jī)電引氣源裝置中的主體,它是將原動(通常是電動機(jī))的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置,是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。
由于壓縮機(jī)需要考慮在滿負(fù)荷運行的可能性,設(shè)計時一般是最大需求來進(jìn)行設(shè)計電動機(jī)的容量,故設(shè)計容量一般偏大。在實際運行中,空載運行的時間所占的比例是非常高的。因此如果采用變頻調(diào)速,可以提高運行時的工作效率,節(jié)能的潛力很大。
原系統(tǒng)工況分析
空壓機(jī)站有兩臺空壓機(jī),1#空壓機(jī)為為09年購置的阿特拉斯·科普柯空壓機(jī),2#空壓機(jī)為12年購置的莫西尼空壓機(jī),均為螺桿式空壓機(jī)。螺桿式空氣壓縮機(jī)的工作過程主要為吸氣、傳輸、壓縮、排氣四個過程,通過螺桿的運動,壓縮螺桿與殼體的空間,使得空氣壓力升高,通過排氣口輸出至儲氣罐,再經(jīng)過冷干,油氣分離,傳輸至用氣單位供使用。
在實際生產(chǎn)中,當(dāng)用氣單位的用氣量小于空壓機(jī)的排氣量時,傳輸空氣的管網(wǎng)壓力就會增加。當(dāng)管網(wǎng)壓力達(dá)到空壓機(jī)所設(shè)定的卸載壓力值0.85Mpa時,空壓機(jī)進(jìn)入卸載狀態(tài),停止空氣輸出,此時電機(jī)仍然處于工頻運行,產(chǎn)生大量能耗,卻沒有空氣輸出,屬于非經(jīng)濟(jì)運行。當(dāng)管網(wǎng)壓力繼續(xù)降低至0.75Mpa時,空壓機(jī)切換到加載狀態(tài),恢復(fù)空氣輸出,管網(wǎng)壓力再次升高,如此循環(huán)。
空氣壓機(jī)運行時間統(tǒng)計(h)
兩臺空壓機(jī)運行時空載比例分別為:42.59% ,和32.98%
原系統(tǒng)存在的問題:
1.生產(chǎn)單位用氣量小時,電機(jī)長期空載,屬于非經(jīng)濟(jì)運行,電能浪費嚴(yán)重
2.頻繁加載卸載導(dǎo)致輸出的空氣壓力上下波動,影響用氣單位使用
3.加載運行時,工頻啟動機(jī)械沖擊大,加快電機(jī)軸承磨損,減少設(shè)備使用壽命,增加了設(shè)備維護(hù)成本
4.電機(jī)長時間工頻運行致使噪音很大
制定方案
本合理化小組根據(jù)原工況存在的問題并結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,制定空壓機(jī)變頻改造后系統(tǒng)應(yīng)有如下功能:
1.取消卸載運行模式,避免電機(jī)長期工頻運行,降低能耗
2.電機(jī)通過變頻運行保持恒壓供氣,減少氣壓波動
3.一臺變頻器能控制兩臺空壓機(jī)組,并能實現(xiàn)工頻與變頻運行切換
4.系統(tǒng)機(jī)械噪音不應(yīng)超過允許范圍
在原有的系統(tǒng)基礎(chǔ)上,增加由變頻器、壓力變送器和電機(jī)組成的壓力控制系統(tǒng),自動調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,使儲氣罐內(nèi)空氣壓力穩(wěn)定在設(shè)定范圍內(nèi),進(jìn)行恒壓變頻控制。
實施方案
通過綜合設(shè)計,兼顧施工便利與現(xiàn)場整潔,在兩臺空壓機(jī)之間安裝變頻器,在儲氣罐處安裝壓力變送器,采用PID調(diào)節(jié)控制,把儲氣罐壓力作為控制對象,通過壓力變送器將儲氣罐內(nèi)的空氣壓力轉(zhuǎn)換為電流信號反饋回智能控制器,與系統(tǒng)設(shè)定值進(jìn)行比較運算,控制變頻器輸出頻率,進(jìn)而控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變頻啟動。
為了進(jìn)一步提高空壓機(jī)站的可操作性和安全性,安裝了第二臺變頻器,兩臺變頻器互為備用,并且任意一臺變頻器均可以控制兩臺空壓機(jī)組,從而實現(xiàn)控制系統(tǒng)的“雙通道互換”,在任意一臺變頻器或空壓機(jī)出現(xiàn)故障無法正常使用時,整套系統(tǒng)仍然可以保障正常供氣。
恒壓控制
經(jīng)過一段時間的觀察調(diào)試,結(jié)合設(shè)備廠家的建議,綜合考慮用氣單位反饋意見,最終將變頻器恒壓運行時最低頻率設(shè)定為30Hz,啟動壓力設(shè)定為0.7Mpa,停機(jī)壓力設(shè)定為0.78Mpa,避免了電機(jī)長時間工頻運行,同時維持出口空氣壓力穩(wěn)定。
改造后成果
1.生產(chǎn)成本降低
2013年8至10月每月用電量與12年同期相比,有較大幅度降低,分別同比下降43.78%,52.60%,54.86%
2013年8月份改造完成后,空壓站8至10月平均每月用電29326Kw/h,比前七個月平均每月用電量41197Kw/h環(huán)比下降11871KW/h,按照2013年工業(yè)用電平均每度約0.75元計算,平均每月節(jié)約8903.25元。
2014年空氣壓縮機(jī)用電量統(tǒng)計(kW/h)
2014年空氣壓縮機(jī)用電量統(tǒng)計(kW/h)
2、輸出壓力穩(wěn)定
采用變頻控制系統(tǒng)后,可以實時監(jiān)測儲氣罐內(nèi)氣體的壓力,使供氣管路中的氣體的壓力保持穩(wěn)定,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
3、使用壽命延長
空壓機(jī)啟動時采用變頻模式,啟動電流小,根據(jù)用氣量自動調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,運行頻率低,轉(zhuǎn)速慢,機(jī)械磨損小,延長了設(shè)備使用壽命,降低了維護(hù)工作量。
4、系統(tǒng)噪音降低
電機(jī)運轉(zhuǎn)頻率低,機(jī)械轉(zhuǎn)動噪音因此變小,通過變頻調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速的方式,不用反復(fù)加載、卸載,頻繁加卸載,氣壓不穩(wěn)定的噪音也得以消除。
5、系統(tǒng)穩(wěn)定性增強(qiáng)
改造后系統(tǒng)可以在原系統(tǒng)和變頻系統(tǒng)之間切換,增加了整套系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力。