【摘要】中厚板廠45噸轉(zhuǎn)爐區(qū)在現(xiàn)有設(shè)備工藝的基礎(chǔ)上利用優(yōu)化合金在線烘烤、鋼包在線蓄熱式烘烤燒嘴等措施,加上投入鋼包納米技術(shù)控制應(yīng)用,達(dá)到了低鐵耗、低溫度煉鋼的高效煉鋼目標(biāo)。
【關(guān)鍵詞】合金;燒嘴;烘烤;納米技術(shù)
1、前言
隨著科技日益更新,冶金工業(yè)冶煉技術(shù)也得到了提高,國內(nèi)鋼企在生產(chǎn)過程中都保持著適度發(fā)展和上游需求供應(yīng)不足所產(chǎn)生的矛盾相對明顯。煉鋼中鐵水供應(yīng)就是其中的一個例子,在當(dāng)今國內(nèi)鋼鐵冶煉中鐵水供應(yīng)技術(shù)已達(dá)到先進(jìn)技術(shù)水平,從多種方式降低成本,成果明顯。鋼鐵鐵水耗能有了明顯的降低,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度也明顯降低。在當(dāng)前冶金行業(yè)虧損經(jīng)營狀況下,如何降低耗能且又提高煉鋼效率是當(dāng)前冶金行業(yè)一直研究的課題。當(dāng)前工業(yè)生產(chǎn)改造最大的減少成本是利用現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行工藝或者設(shè)備創(chuàng)新,通過利用新技術(shù)、新材料及新工藝提高設(shè)備利用率。通過對現(xiàn)場設(shè)備研究確定采取合金在線烘烤、提高煤氣流量效率、減少熱損失等措施,達(dá)到降耗高效煉鋼的目的。
2、優(yōu)化工藝措施應(yīng)用
2.1合金在線烘烤技術(shù)的應(yīng)用
2.2.1隨著工藝生產(chǎn)優(yōu)化及鋼品種不斷更新,平均噸鋼合金的用量隨著45噸轉(zhuǎn)爐品種鋼比的不斷增加而增加,尤其是低合金鋼的冶煉,其合金的物理溫降相對增大。為了減少鋼水物理溫將,應(yīng)在轉(zhuǎn)爐添加合金前加熱升溫到某一溫度,可有效降低因加入合金而造成的溫將。結(jié)合45噸轉(zhuǎn)爐設(shè)備間距及工藝性能要求,確定在每個合金料倉中增加烘烤燒嘴,并采取人工點(diǎn)火技術(shù),煤氣采用混合煤氣烘烤。
2.2.2效果顯著,結(jié)果比較
結(jié)論:投入合金烘烤技術(shù)工藝后,合金在加入鋼包前由30℃升高到271℃,平均升高241℃。
2)對出鋼溫度影響
當(dāng)前45噸煉鋼轉(zhuǎn)爐的每爐出鋼量平均約為44.5噸,不同鋼種合金升溫后對出鋼過程溫降影響見表2。
即平均相應(yīng)出鋼溫度可降低3.64℃,并且合金使用量越大,則相對降低出鋼溫度越明顯。
3、鋼包在線蓄熱式烘烤燒嘴的優(yōu)化設(shè)計(jì)
3.1設(shè)備工藝設(shè)計(jì)
通過對現(xiàn)場原鋼包在線蓄熱式烘烤器設(shè)備工藝及當(dāng)前冶金技術(shù)應(yīng)用分析,現(xiàn)場存在的問題主要是煤氣流量低,烘烤效果差,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化設(shè)備工藝必不可少,因此,通過與鞍山熱能院合作,對現(xiàn)有蓄熱體的煤氣管道進(jìn)行了改進(jìn),擴(kuò)大了煤氣流量的管道直徑,烘烤燒嘴的出口直徑從Ф108mm調(diào)整為Ф133mm,顯然提高了煤氣流量效率,從而改善了烘烤的效果,火焰長度和剛度得到顯著改善,鋼包溫差控制在50℃以內(nèi)。
3.2效果比較
1)鋼包烘烤效果具體見表3。
通過對烘烤器燒嘴進(jìn)行優(yōu)化后,升溫速度平均提高14.3℃/min,效果顯著。
2)吹氬溫降比較
優(yōu)化鋼包蓄熱式烘烤器燒嘴后,連續(xù)統(tǒng)計(jì)120爐吹氬溫降與原情況比較效果見表4:
優(yōu)化鋼包蓄熱式烘烤器燒嘴后,在相同吹氬壓力情況下,吹氬過程溫降平均降低1.88℃/min,證明鋼包烘烤效果有了明顯的提高,包襯吸熱能力降低。
4、鋼包納米技術(shù)的應(yīng)用
4.1工藝設(shè)計(jì)
結(jié)合原有工藝研究,鋼包運(yùn)行過程中熱損失比較嚴(yán)重,針對這一問題決定采用新材料的應(yīng)用,采用熱屏蔽納米絕熱板代替原砌筑中使用的材料,納米高溫絕熱板目前世界上隔熱性能最好的高溫隔熱材料,其隔熱性能比傳統(tǒng)纖維類的隔熱材料要好3~4倍。在高溫下,傳熱的主要作用是熱輻射,納米微孔隔熱材料添加了特殊的紅外添加劑,在高溫下阻止和反射紅外射線,把輻射傳熱作用降低到最低點(diǎn),使得材料高溫下的輻射傳熱系數(shù)降低到最低值。使鋼包包襯具有更好的保溫功能,進(jìn)一步降低鋼包運(yùn)行中的熱損失。
4.2效果比較
1)鋼包的使用情況鋼包使用情況見表5。
采用納米技術(shù)后,鋼包外壁溫度的平均溫度降低為33℃。
2)鋼包外壁溫度變化趨勢
對比不同包齡外壁溫度變化趨勢如下圖所示:
5、結(jié)論
通過應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝加上連鑄機(jī)的提速,鐵水耗能進(jìn)一步降低,達(dá)到了831.28Kg/t,效果明顯,煉鋼工序溫度顯著提高,出鋼溫將也明顯得到改善,達(dá)到50℃以內(nèi),45噸轉(zhuǎn)爐在低耗工況下,生產(chǎn)穩(wěn)定,可適應(yīng)多種模式下生產(chǎn)。通過優(yōu)化改進(jìn),滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)需求,進(jìn)一步提高了效益。
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作者簡介
劉建新,男,1973年出生,1992年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學(xué)校鋼鐵冶金專業(yè),后進(jìn)修北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè),現(xiàn)為濟(jì)鋼中厚板廠責(zé)任工程師。