孫莉
【摘要】循環(huán)水系統(tǒng)是利用水對裝置換熱器進行冷卻和降溫的系統(tǒng),循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)水質(zhì)異常,會使換熱器發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕和沉積危害,影響裝置的正常高負(fù)荷運行。本文針對造成循環(huán)水水質(zhì)異常,進行分析原因,并通過采取相應(yīng)的處理措施,最大限度的降低循環(huán)水正常運行的不利影響。
【關(guān)鍵詞】水質(zhì)異常;COD;余氯;物料泄漏
對于循環(huán)水系統(tǒng)而言水質(zhì)穩(wěn)定是至關(guān)重要的,也是我們?nèi)粘9ぷ鞯闹攸c。但循環(huán)水系統(tǒng)在日??刂浦幸矔驗樗恼舭l(fā)和空氣中雜物的引入,各種無機離子和有機物質(zhì)的濃縮,陽光照射,灰塵雜物的引入,物料的泄漏,以及設(shè)備結(jié)構(gòu)和材料等多種因素的綜合作用,造成循環(huán)水水質(zhì)出現(xiàn)異常,最直觀表現(xiàn)方式為水質(zhì)控制指標(biāo)偏離正常值。一旦出現(xiàn)這種情況就會對裝置的安全高產(chǎn)帶來很大的影響,我們必須及時進行處理,使水質(zhì)指標(biāo)在最短的時間內(nèi)恢復(fù)正常。
一、出現(xiàn)的問題
近期一循水質(zhì)出現(xiàn)異常,一些主要控制指標(biāo)偏離了正常值,嚴(yán)重的超出了控制值。近期的監(jiān)測數(shù)據(jù)情況見表1:
表1
通過表1可以看出近期循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)出現(xiàn)異常主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1. 濁度升高:濁度控制指標(biāo)為10NTU,正常運行時一般為5~8NTU,目前指標(biāo)已非常接近控制指標(biāo)。
2. COD升高:COD一般控制在10 mg/L以下,目前已超出控制指標(biāo)。
3. 余氯下降:余氯控制指標(biāo)為0.1~0.5,目前指標(biāo)一直維持在控制下線,而且氧化性殺菌劑的消耗量較正常時增加較多。
4.異氧菌有所升高:異養(yǎng)菌控制指標(biāo)為≤1.0*105,目前指標(biāo)大大高于正常運行時。
二、原因分析
針對上述出現(xiàn)的問題,對可能導(dǎo)致這一問題出現(xiàn)的原因逐一進行分析:
1. COD升高的主要原因。
1.1裝置換熱器泄漏,工藝物料進入循環(huán)水系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)有機物升高,導(dǎo)致COD升高。
1.2 風(fēng)機減速箱油封泄漏或油視鏡管線泄漏,風(fēng)機的潤滑油泄漏到冷卻塔內(nèi),造成COD升高。
2.濁度升高的原因。
2.1裝置換熱器發(fā)生泄漏,工藝物料進入循環(huán)水系統(tǒng)。
2.2投加的殺菌劑或剝離劑,使換熱器和管道中的沉積物進入系統(tǒng)。
2.3冷卻塔和設(shè)備內(nèi)繁殖的菌藻類。
2.4補充水水質(zhì)的變化,濁度升高。
2.5環(huán)境空氣的沙塵含量過多。
2.6旁濾系統(tǒng)進水量少,導(dǎo)致旁濾作用沒有充分發(fā)揮。
2.7旁濾系統(tǒng)濾料流失,濾料污染嚴(yán)重,使過濾性能降低。
3. 異氧菌升高,循環(huán)水顏色發(fā)深的原因。
3.1主要為工藝物料進入循環(huán)水系統(tǒng),使系統(tǒng)內(nèi)有機物含量增高為菌藻繁殖提供了條件。
3.2殺菌劑投加量少,起不到殺菌滅藻作用。
3.3非氧化殺菌劑沒有定期投加或投加量不足,導(dǎo)致殺菌滅藻效果下降。
4.余氯降低的原因主要。
4.1強氯精投加量少。
4.2工藝物料泄漏,和氯發(fā)生反應(yīng),降低有效氯的濃度。
4.3強氯精有效成分低。
針對上述原因逐條進行排查。
1、對裝置換熱器進行采樣分析其COD含量,其COD含量為23mg/L,高于循環(huán)水系統(tǒng)中的COD,說明換熱器可能出現(xiàn)泄漏。
2、檢查冷卻塔風(fēng)機的減速箱未發(fā)現(xiàn)漏油。
3、檢查殺菌劑投加情況,氧化性殺菌劑進廠檢驗合格,投加量正常,未進行大量沖擊投加,非氧化性殺菌劑定期投加。
4、檢查補充水水質(zhì),未發(fā)生變化,濁度一直為0.5NTU左右。
5、檢查天氣情況,無沙塵天氣。
6、檢查旁濾情況,開度正常,過濾性能良好。
綜上所述,我們可以判定循環(huán)水水質(zhì)異常的原因為裝置換熱器發(fā)生泄漏,工藝物料進入循環(huán)水系統(tǒng)。
三.采取的對策
針對換熱器的泄漏,造成循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)出現(xiàn)異常,主要采取了以下措施:
1、配合生產(chǎn)部和裝置對可能發(fā)生泄漏的換熱器的進出口冷卻水進行COD分析,找出泄漏部位,然后由裝置進行消漏。
2、增加日常強氯精的投加量,以保證系統(tǒng)內(nèi)的余氯在控制指標(biāo)內(nèi),定期投加非氧化殺菌劑,來保證殺菌效果。同時定期進行沖擊加氯,短時間內(nèi)提高系統(tǒng)余氯值到0.8~1.0mg/L,提高殺菌滅藻效果。
3、換熱器發(fā)生泄漏后,由于循環(huán)水的水質(zhì)發(fā)生了很大變化,正常投加的緩蝕阻垢劑已不能很好的滿足要求,所以及時聯(lián)系藥劑服務(wù)商調(diào)整調(diào)整藥劑投加系統(tǒng)。
4、加強旁濾運行管理,適當(dāng)開大旁濾進水。同時每天注意觀察旁濾的自動反洗情況,如未自動反洗,每天安排一次人工強制反洗,保證旁濾的過濾效果。
四.處理后的效果
通過以上一系列的處理措施,目前一循水質(zhì)已得到較好控制,主要控制指標(biāo)見表2
表2
五.結(jié)論
保證循環(huán)水水質(zhì)正常是我們工藝運行的重點,一旦水質(zhì)出現(xiàn)異常要及時進行原因分析,造成水質(zhì)異常的原因很多,其中換熱器的工藝物料泄漏對水質(zhì)影響最大。一旦換熱器發(fā)生泄漏除了及時采取處理措施最大程度的控制好水質(zhì)外,最終的解決辦法是查找并消除換熱器漏點。
參考文獻:
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