鄧婷婷
1.前言
印度項目6臺135MW循環(huán)流化床機(jī)組,目前1、2號機(jī)組已投入運(yùn)行,3、4號機(jī)組正在施工。1、2號機(jī)組投運(yùn)以來,前期印方反映我方冷一次風(fēng)流道設(shè)計不平衡(風(fēng)道設(shè)計為“F”型布置),影響2臺風(fēng)機(jī)平衡運(yùn)行,應(yīng)要求,我方專門就此問題進(jìn)行了CFD(數(shù)字模擬)分析,并已將相關(guān)分析報告提交印方。后期現(xiàn)場反映冷一次風(fēng)、運(yùn)行中振動劇烈,風(fēng)機(jī)出口金屬膨脹節(jié)破裂、風(fēng)道加固肋斷裂、風(fēng)道鋼板破裂。為解決該問題,特派技術(shù)人員赴現(xiàn)場對振動情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,并根據(jù)調(diào)研情況提出相關(guān)解決方案。
2.印度現(xiàn)場1、2號機(jī)組冷一次風(fēng)道振動調(diào)研情況
2.1基本條件
為便于報告閱讀,先將有關(guān)坐標(biāo)方向及設(shè)備編號做基本設(shè)定。
坐標(biāo)方向定義如下:X向為從擴(kuò)建端指向固定端;Y向為從汽機(jī)房指向鍋爐房;Z向為從0米向上。表格中的振動值均為絕對值,不考慮坐標(biāo)軸方向。設(shè)備標(biāo)號定義如下:A風(fēng)機(jī)為靠近汽機(jī)房側(cè)的風(fēng)機(jī);B風(fēng)機(jī)為靠近煙囪側(cè)的風(fēng)機(jī)。測量儀器為印方的振動速度測試儀,該儀器僅能測量振動速度,無法測量振動頻率及振幅,有可能在高頻低振幅和低頻高振幅情況下測出的振動速度值接近,因此必須參考人在現(xiàn)場的觸感判斷。另外,該儀器的測試精度無法判斷,部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定的隨機(jī)性(相同點2次測試有可能有較大差異),但通過大量數(shù)據(jù)的采集,基本可以判定變化趨勢。數(shù)據(jù)表中不同坐標(biāo)值的風(fēng)道測點振動速度值為冷風(fēng)道不同方向面板的振動值,不是同一點的不同方向振動值。
2.2冷一次風(fēng)道系統(tǒng)運(yùn)行初步情況
現(xiàn)場1號機(jī)組停機(jī),2號機(jī)組正常運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷在~123MW。在運(yùn)轉(zhuǎn)層平臺觀察10.25m冷一次風(fēng)管道的運(yùn)行情況,觸摸管壁有明顯振動,各區(qū)域振感不均勻,在加固肋間距較小的區(qū)域和A風(fēng)機(jī)聯(lián)至水平管道的彎頭弧形壁面振動較小;另外,在靠近固定支架附近的管道壁面也振動較??;站立在冷一次風(fēng)道頂板感覺振動劇烈,主觀感受在混合聯(lián)箱頂板處振動更大。冷一次風(fēng)道加固肋、壁板多處存在破裂現(xiàn)象,加固肋施工質(zhì)量較差,部分加固肋在直角連接部位焊接質(zhì)量較差,或存在割縫等現(xiàn)象,減弱了加固肋強(qiáng)度,也偏離了我方選型計算時的剛接力學(xué)模型。在集控室DCS畫面中觀察了運(yùn)行工況,2號機(jī)組運(yùn)行中2臺一次風(fēng)機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉開度有一定差異,A風(fēng)機(jī)開度為48%,B風(fēng)機(jī)開度為75%。據(jù)運(yùn)行人員介紹,開度的差異并非是由于風(fēng)道布置引起的,實際原因是A風(fēng)機(jī)振動較大,為控制檢測點的振動值認(rèn)為降低A風(fēng)機(jī)負(fù)荷,而加大了B風(fēng)機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉開度。
2.32號機(jī)組冷一次風(fēng)道振動情況
印方技術(shù)人員攜帶振動速度測試儀現(xiàn)場測量,對2號機(jī)冷一次風(fēng)道上選點測量了振動速度值,各點編號圖參見附圖,振動速度值參見附表。
2.4冷一次風(fēng)道立管振動情況
由于現(xiàn)場不具備條件,前期主要對運(yùn)轉(zhuǎn)層以上的水平管道振動值進(jìn)行了測量。為了更好地判定振動原因,需要了解實際立管段振動情況,工作人員親自爬上1、2號機(jī)組冷一次風(fēng)的立管感受振動情況。根據(jù)現(xiàn)場的實際感受,冷一次風(fēng)道立管部分振動很小。
3.印度項目1、2號機(jī)組冷一次風(fēng)道振動問題分析
3.1現(xiàn)場冷一次風(fēng)道振動情況分析
通過現(xiàn)場實測的振動值及人的主觀觸感判斷,冷一次風(fēng)道存在明顯的振動情況。冷一次風(fēng)道本體加固肋、壁板等多處出現(xiàn)振斷、振裂情況。通過對振動值的分析可以看出,在運(yùn)轉(zhuǎn)層以上的水平管道振動較為強(qiáng)烈,立管部分振動相對較弱,這主要是由于水平管道與立管之間設(shè)有固定支架,這一現(xiàn)象也從另一個方面表明,振動源應(yīng)在水平段,并主要由水平段傳遞至立管段。
現(xiàn)場在A一次風(fēng)機(jī)單臺運(yùn)行時,即發(fā)生了較強(qiáng)的振動,實測的振動值與高負(fù)荷的振動值接近,并且單A風(fēng)機(jī)運(yùn)行時進(jìn)口導(dǎo)葉開度在~25%左右,負(fù)荷較低;B風(fēng)機(jī)單獨運(yùn)行時也發(fā)生了振動,總體振動情況弱于A風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況,但2種工況振動的最大值基本都出現(xiàn)在混合聯(lián)箱處。通過分析上述現(xiàn)象可以初步判斷,振動的主要原因不是2臺風(fēng)機(jī)的氣流互相擾動引起的,并且主要振動源可能在聯(lián)箱位置。運(yùn)行人員介紹實際運(yùn)行B風(fēng)機(jī)振動較大,A風(fēng)機(jī)振動較小,因此認(rèn)為降低了B風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,而調(diào)大A風(fēng)機(jī)的負(fù)荷。由于B風(fēng)機(jī)是靠近混合聯(lián)箱的風(fēng)機(jī),從另一方面也印證了混合聯(lián)箱部位是振動源?,F(xiàn)場實測及觸感表明水平直管道壁板振動較大,很可能存在共振因素,另外施工質(zhì)量較差,加固肋的人為破壞也是原因之一。另外在現(xiàn)場的觀測表明,振動的傳遞具有一定的方向性,在運(yùn)轉(zhuǎn)層以上的水平管道,X向振動的傳遞較弱,Y向振動的傳遞較強(qiáng),現(xiàn)象之一是接入空預(yù)器的直管(膨脹節(jié)前)的振動明顯減弱。
3.2印度項目與同等項目冷風(fēng)道設(shè)計特點比較
為解決該問題,技術(shù)人員赴山東電廠調(diào)研(該廠冷風(fēng)道布置與印度項目類似)在山東電廠的調(diào)研未發(fā)現(xiàn)冷風(fēng)道振動現(xiàn)象,站在鍋爐運(yùn)行層用手觸摸風(fēng)道外壁有輕微振動,屬于正?,F(xiàn)象??諝忸A(yù)熱器入口非金屬補(bǔ)償器曾經(jīng)破裂過,而后進(jìn)行了更換,未再發(fā)生問題;經(jīng)過咨詢,混合彎頭處,現(xiàn)場也從未設(shè)置過導(dǎo)流板或進(jìn)行過改造。現(xiàn)場觀察到,風(fēng)道加固肋的制造比較嚴(yán)謹(jǐn),風(fēng)道的角部均按照設(shè)計院的要求,設(shè)置為剛接加固肋,而印度現(xiàn)場均為鉸接加固肋??傮w而言,電廠認(rèn)為風(fēng)道不存在振動現(xiàn)象,風(fēng)機(jī)的出力也比較均勻印度項目與山東項目冷一次風(fēng)道采用了類似的布置格局,但山東項目冷一次風(fēng)道運(yùn)行情況良好,而印度項目冷一次風(fēng)道出現(xiàn)了明顯的振動情況。并且從DCS截屏可以看出,山東項目風(fēng)機(jī)出口壓力為15.7kPa,而印度項目風(fēng)機(jī)出口壓力為11.5kPa,山東項目冷一次風(fēng)參數(shù)更高。通過比較兩個項目的設(shè)計細(xì)節(jié),發(fā)現(xiàn)在混合聯(lián)箱處的布置設(shè)計有較大區(qū)別。兩個項目在混合聯(lián)箱處的平、斷面圖見下圖。
從以上附圖可以明顯看出,山東項目B風(fēng)機(jī)立管至混合聯(lián)箱的連接為平滑過渡,即邊緣處立管管壁與混合聯(lián)箱管壁在同一平面上;而印度項目B風(fēng)機(jī)立管至混合聯(lián)箱的連接端部存在一段盲管,其長度為880mm,此段盲管在氣流作用下會形成具備強(qiáng)烈的渦流,由于風(fēng)機(jī)氣流存在一定脈動,渦流也將形成壓力脈動波,從而引起風(fēng)道振動。另外,通過冷一次風(fēng)管道施工圖的對比,印度項目的加固肋設(shè)計與山東項目也偏小,印度項目在立管段和2臺風(fēng)機(jī)之間的水平段采用的是70號角鋼加固肋;而山東項目在同樣位置采用的是16號槽鋼。這樣的設(shè)計差別造成了管道強(qiáng)度及頻率特性的較大差別。
3.3CFD(數(shù)字模擬)結(jié)果分析
為了分析印度項目冷一次風(fēng)道的氣流特性,與相關(guān)院校配合進(jìn)行了CFD(流體數(shù)字模擬)試驗。
從模擬結(jié)果可以看出,在混合聯(lián)箱2個死角區(qū)域存在明顯的漩渦區(qū),說明混合聯(lián)箱區(qū)域的強(qiáng)漩渦引起振動的可能性較大。
3.4.印度項目冷一次風(fēng)道振動問題分析結(jié)論
根據(jù)以上分析,認(rèn)為印度項目冷一次風(fēng)道振動的原因如下:1)主要原因是由于混合聯(lián)箱空氣動力學(xué)設(shè)計不合理,存在明顯的死區(qū),從而在運(yùn)行時形成強(qiáng)漩渦引起振動;2)冷一次風(fēng)道加固肋設(shè)計未按振動條件選型,加固肋型號偏?。?)現(xiàn)場施工質(zhì)量較差。加固肋角部焊接質(zhì)量差,未形成剛性連接,與設(shè)計條件有出入;多處加固肋人為切斷,降低了管道強(qiáng)度。
4.采取的處理措施
針對現(xiàn)場反饋、機(jī)組安裝進(jìn)度及投產(chǎn)情況,基于對風(fēng)道自振頻率與風(fēng)機(jī)氣流脈動頻率、風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)頻率一致發(fā)生共振的擔(dān)心,我們考慮了如下處理措施:1)方案一,現(xiàn)有加固肋型號及位置保持不變,所有截面均增加內(nèi)撐桿,內(nèi)襯桿規(guī)格宜選用φ60*4.5或φ76*4,風(fēng)道自振頻率有很大幅度的提升,此方案對于“風(fēng)道在鍋爐鋼架內(nèi)尚未連接組裝或者風(fēng)道尚在鍋爐0m庫存的機(jī)組”進(jìn)行實施相對容易;2)方案二,增設(shè)外部加固肋,至少采用槽鋼16a,此方案建議針對現(xiàn)場工程施工中機(jī)組實施,將風(fēng)機(jī)出口補(bǔ)償器更換為非金屬補(bǔ)償器;3)以上兩個方案,均要求冷一次風(fēng)機(jī)出口補(bǔ)償器應(yīng)由金屬補(bǔ)償器修改為非金屬補(bǔ)償器;4)在混合聯(lián)箱增加導(dǎo)流板解決近端的風(fēng)機(jī)存在的渦流現(xiàn)象;5)要求現(xiàn)場提高施工質(zhì)量。
5.結(jié)束語
根據(jù)以上方案的實施,工程現(xiàn)場基本改善了冷一次風(fēng)道的振動問題,風(fēng)道振動的原因是多方面綜合性的,我們要在解決問題的同時進(jìn)行相關(guān)試驗研究,總結(jié)經(jīng)驗,避免后續(xù)工程出現(xiàn)類似情況,對工程造成不必要的損失和困擾。
(作者單位:中國電力建設(shè)工程咨詢中南有限公司)