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    糖廠鍋爐燃燒自動變頻改造

    2015-10-21 18:16:06柳欽仁
    科技與企業(yè) 2015年20期
    關鍵詞:蔗渣料器爐膛

    1、前言

    廣西產(chǎn)蔗糖占到全國蔗糖六成以上。目前,蔗糖生產(chǎn)企業(yè)正面臨糖價下降,成本居高不下的困境,部分糖企已經(jīng)出現(xiàn)虧損。糖廠鍋爐主要以甘蔗為原料制糖的附產(chǎn)品——蔗渣為燃料,蔗渣爐燃燒節(jié)能降耗已成為糖廠降低能耗的一個重要方面。在負荷變動的情況下,手工操作燃燒的蔗渣鍋爐往往供汽質(zhì)量差、工人勞動強度大、能耗高、效率低、環(huán)境劣。燃燒自動化就是針對這種實際狀況,而采取的一種有效措施。下面介紹某糖廠2#鍋爐燃燒系統(tǒng)的配置、操作現(xiàn)狀及不足,進行燃燒自控變頻設計改造,達到了節(jié)能降耗等效果。

    2、燃燒系統(tǒng)改造前的狀況及不足

    (1)該爐的鼓引風機都沒有配置變頻器,調(diào)節(jié)風量是通過調(diào)節(jié)風門擋板進行,電動機一直以額定高速轉(zhuǎn)動,其軸的輸出功率始終沒有改變,導致電機長期在額定負荷40—50%的大馬拉小車狀態(tài)下運行。因此,大大地浪費了電能。同時,電動機一直以額定高速轉(zhuǎn)動,因而大大地增加了風機葉輪、軸承的磨損和風機振動;高速運行的風機產(chǎn)生的噪音對環(huán)境也產(chǎn)生了極大的污染。(2)由一位司爐操作工,在DCS流程圖畫面上,根據(jù)鍋爐的給料量、主蒸汽壓力、爐膛負壓、溫度等參數(shù),手動調(diào)節(jié)兩個引風機和1個鼓風機的擋風板開度,從而控制鍋爐的配風量。(3)由同一位司爐操作工,在DCS流程圖畫面上,根據(jù)鍋爐當前的主蒸汽壓力,手動調(diào)節(jié)4個蔗渣喂料器滑差電機調(diào)速器,進而控制4個喂料器轉(zhuǎn)速快慢,達到調(diào)節(jié)鍋爐的給渣量大小。(4)鍋爐沒有安裝氧化鋯氧量分析儀,對煙氣含氧量沒有量化依據(jù),司爐操作工是通過透過鍋爐望火孔對爐膛內(nèi)燃燒攝像了解鍋爐燃燒狀況,根據(jù)經(jīng)驗手動調(diào)節(jié)鍋爐的配風。(5)還是同一位司爐操作工,通過攝像觀察,在DCS流程圖畫面上,對鍋爐4個蔗渣閘板的開度進行手動調(diào)節(jié),從而確保4個蔗渣溜槽的蔗渣量既不浪費又充足。(6)同一位司爐操作工手動控制配風、給渣、料位,工作量可謂不少,而要手動控制好鍋爐的燃燒就更難了。(7)由于手動控制燃燒的工作量大,因此,只要鍋爐不出現(xiàn)正壓,司爐操作工一般僅進行喂料器給料和閘板料位調(diào)節(jié),而很少自覺調(diào)節(jié)配風。所以,鍋爐手動燃燒效率、供汽質(zhì)量都較差。

    3、改造的目的

    3.1采用變頻調(diào)速技術對鼓引風機進行節(jié)能降耗改造

    因為對鍋爐送引風電動機使用變頻器,根據(jù)生產(chǎn)需求任意調(diào)整電機速度調(diào)整配風量,電機的輸出功率與電機的轉(zhuǎn)速立方成正比例地減少,從而不但能提高生產(chǎn)工作效率而且能實現(xiàn)大幅度的節(jié)能降耗。

    3.2實現(xiàn)鍋爐燃燒過程的自動控制

    達到如下目標:(1)主蒸汽壓力:維持在一定范圍之內(nèi)保證汽機安全高效發(fā)電和其它生產(chǎn)需要。(2)爐膛負壓:維持在一定范圍之內(nèi)保證鍋爐安全運行和經(jīng)濟燃燒。(3)煙氣含氧量:維持在理想范圍內(nèi)保證經(jīng)濟燃燒等。

    4、改造設計

    4.1增換硬件

    針對該廠現(xiàn)有設備的狀況,主要有以下幾項內(nèi)容:(1)加裝三套AC30型變頻囂,其中鼓風機一套和引風機兩套,以便對鼓引風機進行變頻調(diào)速,從而控制鍋爐的配風量,達到大大節(jié)約電能等目的。(2)更換4個喂料器滑差電機調(diào)速器為可接收4-20mA模擬量控制信號的DK一2E數(shù)顯調(diào)速器。為實現(xiàn)喂料器轉(zhuǎn)速自控創(chuàng)造條件。(3) 更換爐膛負壓變送器為EJA智能微差壓變送器。由于原來的爐膛負壓差壓變送器,測量準確、靈敏、穩(wěn)定性較差,已不能滿足自控的要求。更換后,顯示、輸出阻尼可進行有效調(diào)節(jié)。(4)添裝一套ZO-4-Ⅱ型氧化鋯氧量分析儀。能將鍋爐燃燒后煙氣中的氧含量進行有效量化監(jiān)測,使鍋爐燃燒控制有了量化指標。(5)加裝一套HK—D型蔗渣喂料筒料位探測轉(zhuǎn)換器,其把料位信號轉(zhuǎn)換成4-20mA輸出,為蔗渣閘板開度自控創(chuàng)造條件。(6)增裝DCS控制系統(tǒng)SP313、SP322、SP363、SP364卡各二塊等硬件,以便變頻器等與DCS系統(tǒng)的信號交換。

    4.2變頻調(diào)速

    用變頻控制系統(tǒng)代替鍋爐送引風調(diào)節(jié)擋板式方式控制,實現(xiàn)開/閉環(huán)運行,并與原控制系統(tǒng)并聯(lián)互鎖;同時,將鍋爐送引風擋板打開,使送引風擋板的開度為100%。正常運行時,合上投入變頻器的電源刀閘。在變頻器發(fā)生故障時,拉下變頻器電源刀閘,并合上變頻器旁路刀閘,這時切換到使用風門擋板對風量進行調(diào)節(jié),從而保證了鍋爐在各種狀態(tài)下都能夠正常運行。變頻器與DCS系統(tǒng)交換信號有如下圖:

    4.3燃燒自動控制

    糖廠鍋爐自動燃燒系統(tǒng)是一個強耦合、多參數(shù)、大滯后、非線性、多回路的復雜控制系統(tǒng)。包括了如下四個自控子系統(tǒng)。4.3.1蔗渣刮板自動控制。是為了保證進鍋爐的燃料筒內(nèi)料量維持在一定范圍內(nèi),保證后續(xù)的燃燒均衡,并杜絕冷風從燃料筒進爐。鍋爐蔗渣刮板自動控制以喂料筒料位為控制量,始終保持料位在中間位置??刂圃恚阂匀剂贤矁?nèi)料位為主控量,當料位信號小時,料位探測轉(zhuǎn)換器相應輸出4-20mA信號給DCS,經(jīng)過DCS系統(tǒng)運算并與設定值比較放大后,輸出信號控制4個蔗渣刮板電動執(zhí)行器的刮板開度大些;反之,調(diào)節(jié)刮板開度小些。

    4.3.2主蒸汽壓力自動控制。以主蒸汽壓力為主控量,當主蒸汽壓力信號小時,壓力變送器會相應地輸出4~20mA信號給DCS,經(jīng)過DCS系統(tǒng)運算并與設定值比較放大后,輸出信號調(diào)節(jié)4個喂料器電機的轉(zhuǎn)速快些;反之,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速慢些。并引入平均蒸汽流量作為前饋信號,從而克服負荷變化對蒸汽壓力的影響。

    4.3.3煙氣含氧量自動控制。既要保證氧氣足夠燃燒充分,煙氣中C0不過量,不浪費燃料和環(huán)境污染,又要燃燒經(jīng)濟,不能有過多氧含量,造成過多熱量被尾氣帶走而浪費掉。控制原理:以氧化鋯氧量分析儀測量到的氧量信號為主控量,當氧含量小時,通過氧量分析儀相應輸出4-20mA信號給DCS,經(jīng)過DCS系統(tǒng)運算并與設定值比較放大后,輸出信號給鼓風機變頻器,從而調(diào)節(jié)鼓風機的轉(zhuǎn)速快些;反之,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速慢些。

    4.3.4爐膛負壓自動控制??刂茽t膛負壓在一定范圍,保證安全生產(chǎn)和經(jīng)濟燃燒,保證爐膛不往外噴火??刂圃恚阂誀t膛負壓為主控量,當爐膛負壓小時,變送器會相應輸出4~20mA信號給DCS,經(jīng)過DCS系統(tǒng)運算并與設定值比較放大后,輸出信號給兩臺引風機變頻器,調(diào)節(jié)引風機的轉(zhuǎn)速快些;反之,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速慢些。假如兩臺引風機轉(zhuǎn)速已經(jīng)開到最大,爐膛負壓還是達不到控制目標的,此時就應該適當減小鼓風量和進料量,確保鍋爐運行安全。喂料器及鼓引風機應相互聯(lián)鎖保護,引風機因故障停機時,喂料器及鼓風機也應自動保護停機。四個子系統(tǒng)控制目標是相輔相成的,煙氣含氧量變化,鼓風就需要跟蹤調(diào)節(jié),爐膛負壓和蒸汽壓力也會相應地引起變化;爐膛負壓變化,引風就需要調(diào)節(jié),也相應引起蒸汽壓力和煙氣含氧量的變化;主蒸汽壓力變化,燃料就需要調(diào)節(jié),也因此引起爐膛負壓和煙氣含氧量的變化。

    4.4硬軟件安裝組態(tài)調(diào)試

    有關硬件設備的增裝更換接線和在DCS采用LD、FBD、DFB等編輯器對變頻調(diào)速、燃燒手動/自動系統(tǒng)進行編程、組態(tài)、調(diào)試等,直至我們要求的控制指標能夠穩(wěn)定地保持在理想的范圍內(nèi)。

    5、改造的效果

    (1)實現(xiàn)了爐膛負壓、煙氣含氧量和主蒸汽壓力三大指標的自動控制目標;(2)極大地降低了司爐操作工和維修工的勞動強度;(3)改善了工作環(huán)境,鍋爐間的粉塵量明顯減少,鼓引風機噪聲明顯降低;(4)減少維修費用和工作量,鼓引風機葉輪、軸承的磨損減少,故障率降低;(5)節(jié)能降耗效果顯著,鼓引風機節(jié)電達29%,百噸蔗耗標煤從實施前榨季3.56t下降到實施后榨季的3.39t;(6)提高了供汽質(zhì)量。

    6、結(jié)束語

    采用先進技術,如本文變頻技術、自控技術,還有信息技術等等,對傳統(tǒng)設備工藝進行技術升級改造,是現(xiàn)代企業(yè)節(jié)能降耗,改善工作環(huán)境,減輕勞動強度的有效途徑,也是實踐科學發(fā)展觀的要求。

    (作者單位:廣西來賓東糖鳳凰有限公司)

    作者簡介

    柳欽仁(1968—),男,廣西平南人,工程師,研究方向:電氣自動化.

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