劉建成
摘 要:汽輪機回熱系統(tǒng)的正常運行是汽輪機組正常運行的保障,采取有效措施解決回熱系統(tǒng)故障對保證汽輪機組的安全性能有著重要的意義。調(diào)查了300 MW汽輪機回熱加熱系統(tǒng)的運行現(xiàn)狀,通過分析加熱器端出現(xiàn)差異常問題的原因,給出了有針對性的解決措施。
關(guān)鍵詞:高壓給水加熱器;回熱系統(tǒng);汽輪機組;高加泄漏
中圖分類號:TK263 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.17.131
隨著我國經(jīng)濟的不斷增長,生產(chǎn)和生活對電能的要求越來越高,電廠建設項目不斷增多。但在電廠汽輪機組的運行當中,回熱系統(tǒng)容易發(fā)生故障,影響了電廠的正常運行。因此,如何采取有效措施解決回熱系統(tǒng)故障問題成為了工作人員需要解決的問題。下面就此進行討論分析。
1 研究背景
高壓加熱器是回熱系統(tǒng)的重要組成部分,主要指標是加熱器的上下端差和溫升,加熱器的運行狀態(tài)和運行缺陷均會反映在加熱器的端差和溫升上。目前,國內(nèi)引進的大型機組在運行中暴露出了很多有關(guān)高加的質(zhì)量問題。某電廠2×300 MW亞臨界機組配置3臺高加,均為臥式滾筒結(jié)構(gòu),串聯(lián)布置,疏水逐級自流,水位采用自動調(diào)節(jié)方式。在啟停和低負荷時,疏水倒至凝汽器;正常運行時,高加疏水倒至除氧器。在額定負荷下,高加出口溫度可達274.7 ℃。該機組自投產(chǎn)以來,因為高加內(nèi)部鋼管泄漏、外部大法蘭和疏水管道泄漏,經(jīng)常不得不退出運行進行檢修處理,這在很大程度上制約著機組的穩(wěn)定運行。近年來,該電廠4號機組3號高加頻繁泄漏直接影響了機組的安全、經(jīng)濟運行。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
2.1 3號汽輪機組高加運行情況
機組負荷為300 MW的工況下,3號機組各臺高加的上端差、下端差均高于設計值,機組熱耗升高30.89 kJ/kW·h,煤耗升高1.16 g/kW·h。2011-07,3號機組高加端差試驗結(jié)果如表1所示。
2.2 4號汽輪機組高加運行情況
機組負荷為300 MW的工況下,4號機組各臺高加的上端差、下端差均高于設計值,如表2所示。
表2 4號機組高加端差試驗結(jié)果
3 原因分析
3.1 造成加熱器下端差高于設計值的原因分析
造成加熱器下端差高于設計值的原因主要有:①加熱器進水管束部分堵塞;②疏水冷卻段受熱面結(jié)垢;③疏水入口處管板變形破壞了水封,蒸汽漏入了疏水冷卻段;④疏水水位低,疏水不能得到充分冷卻;⑤加熱器下端差大,主要受加熱器運行水位的影響。
3.2 加熱器上端差高于設計值的原因分析
加熱器上端差大造成本級加熱器對給水的加熱不足,需增加高壓的抽汽來彌補,從而降低了機組的經(jīng)濟性。如果使用第一級抽汽,則會直接影響主給水溫度,對經(jīng)濟性的影響更大。正常情況下,造成加熱器上端差高于設計值的原因有以下幾點:①加熱器汽側(cè)空間聚集了空氣。②加熱器堵管較多。③管束泄漏或管板脹口處泄漏。④加熱器進、出口水室中間的分程隔板不密封或密封性差,導致加熱器部分進水直接進入出水室,未經(jīng)加熱直接排走。其中,因水室隔板泄漏造成給水旁路加熱器故障是運行中最易出現(xiàn)的問題。
3.3 高加泄漏的原因分析
高加泄漏的原因主要有:①負荷變化速度快給高壓加熱器帶來的熱沖擊。②運行中高加水位端差調(diào)整不及時。③檢修質(zhì)量不過關(guān)。④高壓加熱器投停操作不當。高壓加熱器投運前暖管時間不夠,管板與管束吸熱不均勻而產(chǎn)生巨大的熱應力;高加停運時,上側(cè)疏水側(cè)溫降滯后,從而形成較大的溫差,產(chǎn)生熱變形。
3.4 3號高加最易泄漏的原因分析
3號高加最易泄漏的原因主要有:①由于加熱器的疏水是逐級自流形式,3號高加是1號、2號、3號高壓加熱器疏水的匯集地點,水量大、水位控制難度大,極易引起水位的大幅度波動,引發(fā)交變應力。②3號高加的工作環(huán)境和運行條件非常惡劣,容易造成高加泄漏。③由于3號高加的汽側(cè)壓力低,而在系統(tǒng)設計上,3號高加的汽側(cè)連續(xù)排空氣管與1號、2號高加的排空氣管是接在一根母管之后再排入除氧器的。由于3號高加的連續(xù)排空氣壓力遠低于1號、2號高加,因此易使3號高加的連續(xù)排空氣不正常,導致非凝結(jié)氣體的積存而產(chǎn)生管系腐蝕。④現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)三號機組1號、2號、3號高加運行排氣間距約350 mm,四號機組1號、2號、3號高加運行排氣間距約200 mm,而設計值為500 mm。間距太小,可能會造成3號高加排氣不暢,非凝結(jié)氣體積存而產(chǎn)生管系腐蝕、高加泄漏的問題。
4 解決措施
4.1 進、出口水室中間分程隔板改造
一般情況下,高壓加熱器的端差增大,同時溫升降低,很可能是高加水室分程隔板變形或損壞引起的,應立即修復或更換。水室分程隔板變形或損壞后,高壓加熱器的端差和溫升會隨著運行時間的變化表現(xiàn)出十分明顯的規(guī)律——隨著運行時間的增加,端差逐步增大,溫升逐步減小。3號、4號機組高壓加熱器上端差偏大,檢修中,發(fā)現(xiàn)高壓加熱器進、出口水室中間分程隔板沖刷嚴重、密封性不好,導致加熱器部分進水未經(jīng)加熱直接排走,造成機組回熱系統(tǒng)效率低。檢修期間對其進行了更換處理,將厚度加厚,門蓋改為不銹鋼材質(zhì),消除了高壓加熱器進、出口水室中間分程隔板泄漏、短路的問題,提高了機組回熱效率。通過改造高壓加熱器進、出口水室中間分程隔板,降低了高加上下端差,提高了回熱系統(tǒng)效率。改造后汽輪機熱耗率同比降低23.62 kJ/kW?h,煤耗同比下降0.89 g/kW?h。具體3號機組高壓加熱器分程隔板改造前后的端差對比如表3所示。
4.2 利用遠場渦流檢測技術(shù)及早發(fā)現(xiàn)問題
4號機組檢修停機期間,對3號高加內(nèi)部鋼管進行了一次全面的遠場渦流內(nèi)探。經(jīng)過逐根檢測發(fā)現(xiàn),高加上水室直管段無一減薄;下水室共有19根管在距管口4.26 m處的疏水冷卻段端板前端的孔內(nèi)管子外表面發(fā)生嚴重的震動磨損減??;下水室第23列最上面的一根管子減薄量最大,已超過壁厚的70%.隨著間隙的增大,后期磨損將會明顯加快,爆管泄漏隨時都有可能發(fā)生,因此,必須更換這根磨損量最大的管子。另外,有7根管子的減薄量超過了壁厚的40%,也必須更換,其余11根減薄量小于40%,一年之內(nèi)不會有危險,可暫時不換。該高加的主要問題為震動磨損,而啟動和滑停期間震動最為劇烈,應特別注意。
4.3 汽輪機回熱系統(tǒng)的運行優(yōu)化
受負荷、抽汽壓力和溫度的影響,不同負荷下,高加的虛假水位不同,造成高加加熱效果也不同。高加端差在不同負荷下發(fā)生變化,造成高加加熱效果降低。把端差信號引入到高加水位調(diào)節(jié)邏輯中,作為高加水位測量信號和調(diào)節(jié)的依據(jù)??筛鶕?jù)負荷的不同,自動將高加實際水位值調(diào)整至達到最佳水位,發(fā)揮出最大的高加加熱效果,降低高加下端差。將高加下端差調(diào)整在合適范圍內(nèi),由7~9 ℃降低到5 ℃左右。
4.4 加裝高加快冷系統(tǒng)
目前,高加進口僅為一只三通電動門。在運行期間,高加泄漏時,隔絕可靠性差,增加了檢修時間,降低了機組運行的經(jīng)濟性,同時對檢修人員的安全構(gòu)成了極大的威脅。對此,要在高加進口電動門后串接一閘閥,確保在高加泄漏時能可靠隔離,保證高加運行期間檢修時檢修人員的安全,并縮短檢修時間,提高機組運行的經(jīng)濟性。
利用二期汽輪機快冷系統(tǒng)快速冷卻發(fā)生泄漏后的高加。二期高加沒有冷卻裝置,運行中高加發(fā)生泄漏時,只能依靠自然冷卻,大約需要2 d時間。為了縮短檢修時間,利用檢修機會在高加汽側(cè)增加快冷管道。根據(jù)高加設備廠家說明書要求,高加溫度冷卻速度不能超過56 ℃/h,最大冷卻速度不能超過111 ℃/h。為了避免冷卻速度過快,高加停運后溫度在160 ℃左右,可利用3號機主機快冷裝置和高加汽側(cè)充氮管道來冷卻高加汽側(cè)。
4.5 高加運行中需要注意的問題
運行時,高壓加熱器的水位對加熱器的性能和壽命影響最大,所以保持穩(wěn)定和一定的加熱器水位對機組和加熱器的安全運行非常重要。低水位運行會引起加熱器內(nèi)部汽水二相流,導致加熱器傳熱管迅速泄漏、損壞。
不同的加熱器傳熱管對水質(zhì)有不同的要求,水質(zhì)對加熱器傳熱管的影響極大。高加在啟動時,應為水側(cè)注水,當給水旁路門前后無壓差時方能切換。
5 結(jié)束語
由上文可見,由于汽輪機組是電廠運行的重要設備,因此我們要保證汽輪機的正常運行。結(jié)合回熱加熱系統(tǒng)的實際運行狀況,找出加熱器端差異常的原因,然后制訂有效的對策,找到最佳的運行方式。只有這樣,才能提高機組的經(jīng)濟性,促進電廠的生產(chǎn)和發(fā)展。
參考文獻
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〔編輯:王霞〕