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      標(biāo)準(zhǔn)化操作對(duì)轉(zhuǎn)爐渣含銅的影響

      2015-09-03 10:47:30金澤志盛柏青
      有色設(shè)備 2015年4期
      關(guān)鍵詞:冰銅造渣含銅

      金澤志, 盛柏青

      (金昌冶煉廠, 安徽 銅陵 244010)

      標(biāo)準(zhǔn)化操作對(duì)轉(zhuǎn)爐渣含銅的影響

      金澤志, 盛柏青

      (金昌冶煉廠, 安徽 銅陵 244010)

      結(jié)合金昌冶煉廠的生產(chǎn)實(shí)踐,分析了標(biāo)準(zhǔn)化操作的執(zhí)行程度對(duì)轉(zhuǎn)爐渣含銅的影響,提出了在操作中如何降低轉(zhuǎn)爐渣含銅的有效途徑和方法,指出了嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)制度,加強(qiáng)操作技術(shù)改革是實(shí)現(xiàn)降低轉(zhuǎn)爐渣含銅的關(guān)鍵措施之一。

      轉(zhuǎn)爐吹煉; 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè); 轉(zhuǎn)爐渣; 渣含銅

      轉(zhuǎn)爐吹煉是將銅原料經(jīng)熔煉后得到的中間產(chǎn)物——冰銅進(jìn)行吹煉,脫除其中的S、Fe及含有的少量Pb、Zn等雜質(zhì)后得到粗銅,同時(shí)大多數(shù)貴金屬富集于粗銅中,是火法煉銅生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)。在銅冶煉過(guò)程中,金屬的回收率是一項(xiàng)重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),轉(zhuǎn)爐渣含銅是冶煉過(guò)程中銅損失的原因之一,降低轉(zhuǎn)爐渣含銅對(duì)提高冶煉直收率有重要意義。金昌冶煉廠目前轉(zhuǎn)爐工序共有Φ3.2 m×8.76 m P-S轉(zhuǎn)爐4臺(tái),本文總結(jié)了金昌冶煉廠降低轉(zhuǎn)爐渣含銅的生產(chǎn)實(shí)踐。

      1 工藝原理

      轉(zhuǎn)爐吹煉是通過(guò)風(fēng)口向爐內(nèi)鼓入空氣或富氧空氣實(shí)現(xiàn)氧化鐵造渣和硫化物氧化反應(yīng)的過(guò)程,反應(yīng)過(guò)程中放出大量的熱。除維持造渣反應(yīng)和造銅反應(yīng)的熱量需要外,還有大量的熱量過(guò)剩。

      生產(chǎn)時(shí),通過(guò)加入冷料,控制合理的造渣反應(yīng)溫度(1 250±10 ℃)和造銅反應(yīng)溫度(1 180±10 ℃)[1],實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)熱平衡,確保反應(yīng)正常進(jìn)行。

      轉(zhuǎn)爐吹煉為周期性作業(yè)。S期主要是硫化亞鐵氧化生成氧化亞鐵與熔劑造渣,即S期:

      (1)

      (2)

      隨著吹煉的進(jìn)行,當(dāng)锍中的Fe含量降到1%以下時(shí),也就是FeS幾乎全部被氧化之后,吹煉進(jìn)入B期,即造銅期:

      (3)

      造渣期的特征是分批地往爐內(nèi)加入冰銅和冷料并添加石英石熔劑造渣和分批放渣。

      2 原因分析

      從轉(zhuǎn)爐造渣、放渣的過(guò)程分析,引起轉(zhuǎn)爐渣含銅過(guò)高因素主要有:

      2.1 熱料銅锍品位過(guò)高

      轉(zhuǎn)爐吹煉低品位銅锍時(shí),熱量比較充足,為了維持一定的爐溫,需添加冷料來(lái)調(diào)節(jié)。但吹煉高品位銅锍時(shí),尤其采用空氣吹煉時(shí),如控制不當(dāng),就顯得熱量有些不足,爐溫偏低,渣的黏度增大,渣含銅上升。

      金昌冶煉廠轉(zhuǎn)爐設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為70 t,屬小型轉(zhuǎn)爐,因無(wú)富氧吹煉,要求入爐銅锍品位在45%~55%之間。若入爐冰銅品位過(guò)高,吹煉過(guò)程中發(fā)熱量不足以維持反應(yīng)熱平衡,造成爐溫低,渣形惡化,渣黏度大,渣含銅超標(biāo)。2013年3~6月澳爐銅锍品位和轉(zhuǎn)爐平均渣含銅化關(guān)系如表1所示。

      表1 平均冰銅品位與渣含銅的關(guān)系

      2.2 冷料率超標(biāo),冷料、熔劑加入不適當(dāng)

      2.2.1 冷料率超標(biāo)對(duì)渣含銅的影響

      在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過(guò)程中,吹煉低品位冰銅時(shí),S期熱量比較充足,為了維持一定的爐溫,一般會(huì)添加冰銅煲殼、床下物、煙道結(jié)塊、陽(yáng)極爐精煉渣和冷雜銅等物料,以解決現(xiàn)場(chǎng)物料堆積和平衡爐溫。但若冷料加入過(guò)多,即入爐冷料比過(guò)高,難以維持S期吹煉的熱平衡,造渣反應(yīng)進(jìn)行緩慢,渣黏度大,渣含銅高。2013年8月6日,對(duì)生產(chǎn)作業(yè)中的1#、2#、3#轉(zhuǎn)爐造渣期冷、熱料入爐情況作現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,調(diào)查結(jié)果如表2所示,發(fā)現(xiàn)3臺(tái)爐次冷料加入量均超過(guò)30%[2],轉(zhuǎn)爐渣含銅均超過(guò)5%。

      表2 入爐冷料與熱料重量及比值

      2.2.2 冷料加入時(shí)間對(duì)渣含銅的影響

      在吹煉S期剛開始階段,爐溫尚未上升到正常造渣所需溫度即加入冷料和溶劑,一是冷料和熔劑吸熱會(huì)迅速降低爐溫,二是冷料和熔劑覆蓋在熔池表面,氣體難以穿透,造成噴濺且造渣進(jìn)度緩慢,造渣不充分,渣形差,渣含銅上升。

      圖1 轉(zhuǎn)爐富氧吹煉控制系統(tǒng)

      2.3 渣中SiO2/Fe不達(dá)標(biāo)

      在轉(zhuǎn)爐S期吹煉時(shí),若石英熔劑加入量不足,會(huì)造成部分FeS無(wú)法與SiO2造渣,而繼續(xù)氧化成Fe3O4生成磁鐵渣。這種磁鐵渣密度大黏度高、流動(dòng)性差,造成渣含銅超標(biāo)。若加入石英溶劑過(guò)多,易在渣表層形成一層絮狀物(游離態(tài)的石英)也會(huì)使渣性惡化,渣黏度增大,引起渣含銅超標(biāo)[3]。2013年8月9日選取當(dāng)班作業(yè)爐渣樣進(jìn)行化驗(yàn)檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示,渣含硅不在合格區(qū)間內(nèi),渣形惡化,渣含銅均超標(biāo);在要求范圍內(nèi)的渣含銅均達(dá)標(biāo)。

      表3 轉(zhuǎn)爐渣含硅量

      2.4 造渣終點(diǎn)判斷不準(zhǔn)、放渣作業(yè)未按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

      在轉(zhuǎn)爐S期吹煉過(guò)程中,若造渣終點(diǎn)判斷不準(zhǔn),放渣過(guò)早或過(guò)遲都會(huì)造成渣形惡化,渣的流動(dòng)性差,渣、銅分離不清,渣中含銅會(huì)大幅上升。其次,放渣時(shí)若下爐口不平整或爐口轉(zhuǎn)至放渣位置時(shí)不做停頓即進(jìn)行放渣作業(yè)也會(huì)造成渣中夾帶白锍。

      3 過(guò)程控制

      3.1 轉(zhuǎn)爐進(jìn)行“富氧吹煉”

      為滿足高品位銅锍吹煉時(shí)對(duì)熱量的要求,從澳爐總氧管道接一路支管至混氧站,再?gòu)幕煅跽痉殖?條支管分別與4臺(tái)轉(zhuǎn)爐送風(fēng)管相連接,在管道連結(jié)處安裝調(diào)節(jié)閥門,在總氧量富余的情況下爐長(zhǎng)可根據(jù)需要在控制室通過(guò)調(diào)整閥門開度控制用氧量和富氧濃度,當(dāng)吹煉冰銅品位高于52%時(shí)即進(jìn)行富氧吹煉,要求S期將氧濃控制在23%~25%[4]。富氧吹煉強(qiáng)化了爐內(nèi)氣- 液多相反應(yīng),硫化物的氧化反應(yīng)速度加快,熱量同比釋放大大增加,隨煙氣帶走的熱量少,爐溫上升較快,造渣反應(yīng)進(jìn)行迅速,渣溫高、流動(dòng)性好,渣含銅降低明顯。

      3.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

      3.2.1 控制入爐冷料率

      根據(jù)入爐冰銅品位適時(shí)調(diào)整入爐冷料率,冰銅品位45%~48%時(shí)S期入爐冷料率控制在25%~30%,冰銅品位49%~57%時(shí)S期入爐冷料率控制在19%~25%,同時(shí)將冰銅煲殼、陽(yáng)極爐精煉渣破碎至直徑50 cm以下與轉(zhuǎn)爐床下物、煙道結(jié)塊混合后裝煲分批入爐,以控制合理的造渣反應(yīng)溫度(1 250±10 ℃),實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)熱平衡,造渣反應(yīng)迅速,渣形好。

      3.2.2 穩(wěn)定爐況

      從S的化學(xué)反應(yīng)方程式可以看出,S期化學(xué)反應(yīng)分為FeS的氧化和造渣兩個(gè)階段,即FeS先被氧化成FeO再與熔劑進(jìn)行造渣反應(yīng),而維持化學(xué)反應(yīng)的熱量主要來(lái)源于FeS的氧化反應(yīng)(反應(yīng)式1)。因此,在裝入第一批銅锍進(jìn)行S期吹煉前期,通常先不加入冷料和熔劑進(jìn)行空吹10 min左右,讓少部分FeS先發(fā)生氧化反應(yīng)以迅速提高爐溫,當(dāng)爐溫上升至1 200 ℃以上時(shí)再加入冷料和熔劑,熔劑需批次加入,控制爐溫波動(dòng)范圍在50℃以內(nèi),同時(shí)熔劑的加入速度要與FeS的氧化速率相匹配[4],造渣反應(yīng)才能迅速進(jìn)行,造渣充分,渣流動(dòng)性好。

      3.2.3 SiO2/Fe

      轉(zhuǎn)爐吹煉造渣的目的是以新的方式熔解形成固體的FeO和Fe3O4,能夠從轉(zhuǎn)爐中倒出,因此需加入適量的含SiO2的熔劑,使SiO2/Fe 達(dá)到約0.5[4]。爐長(zhǎng)在加熔劑時(shí),需通過(guò)觀察爐口火焰顏色的變化爐溫的波動(dòng)來(lái)判斷加入量(正常情況下爐口火焰大部分變成綠色即可)。一般將造渣熔劑破碎成直徑1~5 cm的塊度,合理的物理規(guī)格會(huì)加速熔劑在爐內(nèi)熔解參與造渣反應(yīng),不會(huì)因熔劑顆粒過(guò)大無(wú)法熔解覆蓋在熔體表面降低爐溫而造成黏渣,渣流動(dòng)性好,渣含銅下降明顯。

      3.2.4 準(zhǔn)確判斷造渣終點(diǎn),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

      金昌冶煉廠轉(zhuǎn)爐操作自動(dòng)化程度較低,無(wú)生產(chǎn)可視化在線檢測(cè)系統(tǒng),轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)主要依靠經(jīng)驗(yàn)操作,并將實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)編入轉(zhuǎn)爐爐長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)內(nèi)容,造渣終點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)為:轉(zhuǎn)爐煙氣中出現(xiàn)銅蒸汽,使火焰大部分變?yōu)榫G色[4];爐口噴濺物較始吹時(shí)變得細(xì)小、密集,頻繁呈絮狀,漂浮無(wú)力、發(fā)亮,凝固樣呈空心粒狀;爐后釬樣粘結(jié)物的顏色由灰白色轉(zhuǎn)為青灰色,再轉(zhuǎn)為油黑色,有光澤,結(jié)構(gòu)松脆,能自動(dòng)斷裂脫離[5];停風(fēng)后,爐內(nèi)液面平整,石英石化盡,在渣層不過(guò)厚的情況下,表面會(huì)出現(xiàn)半球狀的小泡沫,用渣釬插入熔體中測(cè)樣,渣和銅之間的界面十分清晰,上層為發(fā)亮的渣層,下層為發(fā)暗的白鈹層,排渣時(shí)渣流動(dòng)性良好,終點(diǎn)到。在放渣前需觀察轉(zhuǎn)爐下爐口情況,若下爐口不平整,中間有缺口,此時(shí)需用黃泥搪平整后再進(jìn)行放渣作業(yè)且將爐體轉(zhuǎn)至放渣位置稍停頓2 min待爐內(nèi)吹煉渣與白锍完全沉定分層后由小到大、平穩(wěn)放渣,并及時(shí)用試渣釬探測(cè)渣層厚度,防止夾帶白锍,可有效降低渣含銅。

      3.2.5 “白锍”回收的補(bǔ)救措施

      在渣場(chǎng)倒渣時(shí),需緩慢進(jìn)行,仔細(xì)觀察煲嘴是否有白锍流出,一旦發(fā)現(xiàn)有白锍即停止倒渣,余下的進(jìn)行回爐,以減少渣含銅。

      4 實(shí)際效果

      經(jīng)過(guò)兩年多的生產(chǎn)實(shí)踐,金昌轉(zhuǎn)爐渣含銅由2012年平均5.5%降低至2013年的平均4.85%,2014年平均為4.80%,2015年一季度平均為4.75%,按全年15萬(wàn)噸渣量計(jì)算,渣含銅每降低0.01%,每年即可增產(chǎn)15 t。轉(zhuǎn)爐直收率由2012年的83%逐步提高至2014年的94%。

      5 結(jié)論

      轉(zhuǎn)爐富氧吹煉和標(biāo)準(zhǔn)化操作的應(yīng)用,優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐作業(yè)過(guò)程的控制,改善了經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。隨著金昌冶煉廠生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變(轉(zhuǎn)爐由先前的4H3B生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)?H2B模式),降低轉(zhuǎn)爐渣含銅成為提高經(jīng)濟(jì)效益的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

      [1] 彭容秋.銅冶金[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2004.

      [2] 朱祖澤,賀家齊.現(xiàn)代銅冶金學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2003.

      [3] 陳國(guó)發(fā).重金屬冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

      [4] [美]W.G.達(dá)文波特.[美]M.金.[美]M.施萊辛格,A.K,比斯瓦斯.銅冶煉技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

      [5] 邱竹賢.冶金學(xué)(下卷)有色金屬冶金[M].沈陽(yáng):東北大學(xué)出版社,2001:103-104.

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      blowing converter; standardization operation; converter slag; copper containing in converter slag

      2015-03-06

      金澤志(1973-),男,安徽桐城人,冶煉高級(jí)技師,大學(xué)???,主要從事生產(chǎn)管理工作。

      TF811

      B

      1003-8884(2015)04-0020-03

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