文:趙寶平、趙玉亮
寶馬N20發(fā)動機故障6例
文:趙寶平、趙玉亮
故障1
抖動、拉缸
故障現象:一輛寶馬525Li轎車,搭載N20發(fā)動機,行駛里程3.4萬km。用戶反映該車發(fā)動機起動后有抖動現象,怠速時坐在車內感覺座椅一顫一顫的,開啟空調時抖動較為嚴重,關閉空調后抖動減輕。
檢查分析:接車后,維修人員首先對故障現象進行了驗證。車輛起動后,坐在車里能明顯地感覺到車輛的振動。此時急踩加速踏板,排氣管中冒黑煙,懷疑燃油供給系統故障(混合氣過濃)。借助專用故障診斷儀對車輛進行檢測,發(fā)動機控制單元DME中存儲了以下故障代碼。
①140310熄火,氣缸3:已識別,當前不存在,頻率1次。
②140210熄火,氣缸2:已識別,當前不存在,頻率1次。
③140301熄火,氣缸3:噴射裝置被關閉,當前不存在,頻率1次。
④140201熄火,氣缸2:噴射裝置被關閉,當前不存在,頻率1次。
⑤140001熄火,多個氣缸:噴射裝置被關閉,當前不存在,頻率1次。
接著,維修人員檢查了2、3缸的火花塞,根據火花塞的狀態(tài),可以看出存在燃燒不良情況。尤其是3缸,火花塞頭上有很多積炭,并且有濕潤的燃油。于是更換了2、3缸的火花塞和噴油器,但是起動后還是能夠感覺到抖動。
使用故障診斷儀在DME中讀取各缸的運轉平穩(wěn)性,數值都為0。對氣缸壓力進行測量,發(fā)現3缸的缸壓僅為600 kPa,其他各氣缸壓力都能達到1 MPa以上。使用內窺鏡觀察3缸缸內的情況,發(fā)現3缸內壁上有2道黑線,不知道是活塞環(huán)對口了還是有拉缸磨損(內窺鏡照片不是太清楚)。
為了排除是活塞環(huán)對口導致密封不良,造成缸壓低,維修人員向3缸內注入了少量的機油,這時再次測量氣缸壓力,氣缸壓力最大為700 kPa,還是明顯低于其他3個氣缸。
由于內窺鏡觀察3缸內的情況不是很清晰,無法判斷為什么3缸氣缸壓力偏低,需要拆卸氣缸蓋后做進一步檢查。拆下氣缸蓋后,最終發(fā)現3缸的活塞在垂直于缸體的方向上有一道裂紋,就是這道裂紋導致3缸排氣側內壁拉缸。將3缸活塞轉到上止點后,發(fā)現沿縱向上活塞后部比前部略低。
維修人員對進氣系統和空氣濾芯進行了仔細檢查,沒有發(fā)現絲毫的進水痕跡,估計是由于3缸噴油器滴漏導致的3缸活塞開裂。
故障排除:由于在質保期內,最終該車更換了發(fā)動機。
故障2
關鍵詞:增壓壓力、真空泵
故障現象:一輛寶馬3系轎車,搭載N20發(fā)動機,行駛里程3.8萬km。用戶反應車輛在行駛過程中發(fā)動機故障燈報警,中央信息顯示屏提示發(fā)動機功率下降,且車輛加速困難。
檢查分析:維修人員使用專用故障診斷儀對車輛進行快速測試,發(fā)現存儲了“120308—增壓壓力調節(jié)器,可信度,壓力過低”的故障信息。另外,還有故障碼D01557、D01558、D0156D、D01570和D02D58,這幾個故障碼共同的特征是扭矩信號缺失。
對增壓壓力過低故障進行檢查,在拆卸真空儲能器時有許多機油流出。接著對真空管路進行檢查,發(fā)現管路中各處全部都有機油,包括減壓裝置電子氣動壓力轉換器內部。
維修人員拆卸2級真空泵時,發(fā)現至渦輪增壓器的真空管路內部膜片已經損壞(圖1)。于是對渦輪增壓器的真空管路進行檢查,發(fā)現管路中有機油,檢查渦輪增壓器內部也有少量機油存在。
對于故障代碼D01557、D01558、D0156D、D01570和D02D58,根據PUMA(技術通報):52759135,執(zhí)行檢測計劃,檢查相關搭鐵線正常。
最終確定真空泵已經損壞需要更換,在配件查詢時得知只能訂購改進型的。對于2013年以前生產的車輛,真空泵更換時需要與進氣凸輪軸一起更換,因為進氣凸輪軸在2013年4月以后進行了配件改進,新的真空泵與舊的凸輪軸是不能一起安裝的。此外,車輛真空儲能器、減壓裝置電氣動壓力轉換器及渦輪增壓器內部都已經有機油存在(圖2),懷疑內部損壞。
故障排除:更換渦輪增壓器、真空泵、凸輪軸、儲能器和減壓裝置后起動發(fā)動機,發(fā)動機順利起動,加速順暢,經試車發(fā)動機一切正常,至此故障徹底排除。
故障3
關鍵詞:渦輪增壓器
檢查分析:維修人員首先驗證故障現象,經與用戶一同試車,確認故障現象確實存在。接著,對車輛進行了以下的檢測:檢測DME有增壓壓力調節(jié)的相關故障;查詢該車沒有與發(fā)動機相關的事故或水浸的維修記錄;拆檢渦輪增壓器,發(fā)現進氣渦輪軸心上的固定螺母脫落,導致渦輪葉片被打爛,從而引起渦輪異響。
更換渦輪增壓器后試車,一開始都正常,但隨后又出現發(fā)動機功率下降故障。維修人員重新拆卸檢查渦輪增壓器,檢查閥門開度與試駕車的一樣,三元催化器也沒有堵塞,但新渦輪葉片嚴重卡死,需要很大力氣才轉得動。檢查其潤滑管路有機油,新的渦輪增壓器已損壞。
更換第2個渦輪增壓器,然后再次試車,一開始也都正常,但不一會又出現發(fā)動機功率下降故障。檢查發(fā)現渦輪葉片固定螺母又脫出來,第2個渦輪增壓器也損壞了。第2個渦輪增壓器的渦輪沒有卡死,轉動正常,對其進行拆檢,發(fā)現潤滑油管路布置正常,管路沒有堵塞,并且拆開時有機油滴出。初步分析脫開的螺母沒有固定好是主要原因,螺母沒有自鎖。
拆檢第一個更換的渦輪增壓器,渦輪有阻力,類似軸承抱死的感覺。把原車的舊渦輪增壓器裝上,測量機油壓力,壓力正常。另外,檢查循環(huán)空氣減壓閥,正常。這個閥出問題,增壓空氣會從節(jié)氣門反彈沖擊渦輪。拆下原車渦輪增壓器進行拆檢,在拆解的過程中葉片已斷開,中間有嚴重高溫產生的積炭,故障點指向潤滑系統。
在測試機油壓力正常的前提下,檢查增壓器機油供應管路,發(fā)現在起動的時候沒有機油噴出,只有一點機油流出。檢查缸體一側管路時,發(fā)現管路中有一個單向閥,奇怪的是,此閥的方向是阻止機油通過。對比其他車輛,沒有此單向閥的信息。最終廠家技術部建議更換氣缸蓋。
故障排除:更換氣缸蓋后試車,故障徹底排除。
王家會站按精度劃分屬于三類精度站,根據該站各年汛期總水量Wf,計算頻率并繪制曲線,取汛期徑流量頻率p為10%、50%、90%所對應的徑流量相近的年份為豐、平、枯水典型年。依據汛期徑流量頻率p為10%、50%、90%所對應的徑流量相近的年份為豐、平、枯水典型年,分別為2008年、2006年、2002年。
故障4
關鍵詞:高壓噴油器固定架
故障現象:一輛2012年產寶馬X3運動型多功能車,搭載N20發(fā)動機,行駛里程5萬km。用戶反映該車起動后發(fā)動機怠速抖動,感覺發(fā)動機艙中的噪聲很大,排氣管排出的尾氣也很難聞。
檢查分析:接車后,維修人員首先驗證用戶反映的故障現象,怠速狀態(tài)下觀察發(fā)動機,感覺發(fā)動機有橫向晃動的現象,好像有氣缸不工作或者工作不正常,并且可以聽到發(fā)動機氣缸蓋上部有漏氣的噪聲。借助寶馬專用診斷儀ISID進行診斷檢測,讀取發(fā)動機控制系統故障內容如下:112201—氣缸2 噴射裝置,控制:斷路。
調用控制單元功能,讀取發(fā)動機運轉不平穩(wěn)值(圖3)。發(fā)動機的運轉不平穩(wěn)值顯示第2缸、第3缸沒有正常工作。
接下來根據診斷的內容,先對第2缸的高壓噴油器進行基礎的檢查。檢測DME和2缸噴油器之間的線束沒有問題,因此根據故障碼的細節(jié)描述,準備先更換第2缸的高壓噴油器。當拆下第1缸和第2缸高壓噴油器的固定架后(第1缸和第2缸共用1個固定架;第3缸和第4缸共用一個固定架),第2缸高壓噴油器輕輕的一拉便拉出來了。正常情況下,即使拆下高壓噴油器的固定架,由于高壓噴油器上特氟隆環(huán)的作用,噴油器也很難從缸蓋中拉出,需要借助專用工具費很大的力才可以拉出。第1缸的高壓噴油器就固定得很緊,不用專用工具根本拔不出來。
特氟隆的化學名是聚四氟乙烯,英文名為Polytetra fl uoroetylene,簡稱PTFE。具有耐腐蝕性、耐高低溫性、自潤滑性、表面不粘性、耐大氣老化性和不燃性等優(yōu)點。
拆下噴油器后檢查發(fā)現,第2缸高壓噴油器頂部沒有特氟隆環(huán),并且噴油器的前部被煙熏得黑乎乎的,有明顯漏氣的痕跡(圖4)。噴油器上的特氟隆環(huán)到哪兒去了呢?仔細觀察發(fā)現,噴油器安裝特氟隆環(huán)的位置還殘留了一點點痕跡,分析密封圈可能被高溫融化掉或者破碎后被高壓氣體吹走了。
在之前讀取的發(fā)動機運轉不平穩(wěn)值中,顯示第3缸工作也不正常,既然第2缸會出現這樣的問題,會不會第3缸也是同樣的問題呢?于是,維修人員拆下第3缸和第4缸的高壓噴油器固定架進行檢查,發(fā)現第3缸高壓噴油器也很容易就被拉出來了,而第4缸噴油器固定得很緊,無法輕易拔出來。拉出第3缸噴油器后,發(fā)現其問題基本上和第2缸類似,安裝特氟隆環(huán)位置只剩下很少量密封環(huán)殘骸,整個噴油器的前端被罩上一層積炭(圖5)。
第1缸和第4缸噴油器需要使用拉拔專用工具才能拆卸下來,拆下后檢查發(fā)現,這2個氣缸的高壓噴油器特氟隆環(huán)完好無損。噴油器的前端只有頂部有很少量的積炭,其他位置則很干凈。那為什么只有第2缸和第3缸的高壓噴油器出現這樣的現象呢?維修人員分析認為,可能還是安裝引起的問題。
通過寶馬診斷系統ISTA調出噴油器的拆卸安裝步驟,除了常規(guī)的要求之外,還發(fā)現了一個安裝細節(jié):高壓噴油器的固定架平面呈弧形,分正反面,ISTA要求噴油器固定架按圖6中黑色箭頭方向安裝。并且這個固定架上面還有零件號碼,安裝時零件號碼朝上(圖7)。對比剛才已經拆卸的固定架,發(fā)現固定架有零件號的一面是朝下安裝的,固定架安裝錯誤(圖8)。
當高壓噴油器固定架的安裝方向錯誤后,緊固壓緊時,固定架只有一端會被壓下去,完全壓緊高壓噴油器,使噴油器不會松動,而另一端可能會略微翹起,起不到完全壓緊高壓噴油器的作用。所以,2個固定架能夠完全壓緊高壓噴油器一端的2個氣缸的特氟隆環(huán)是正常的(1缸和4缸),而另一端所固定的2缸和3缸的高壓噴油器則出現了問題。
事實上,起初2缸和3缸高壓噴油器還可以靠特氟隆環(huán)起到一定的緊固作用,時間久了,高壓噴油器就會發(fā)生移動,特氟隆環(huán)就無法完全密封。在氣缸壓力的作用下,密封環(huán)就會慢慢損壞、破碎,造成氣缸漏氣,發(fā)動機的氣缸壓力不足,進而引起第2缸和第3缸工作不正常。
故障排除:更換4個氣缸噴油器的特氟隆環(huán),然后正確安裝高壓噴油器的固定架,刪除故障存儲,起動車輛,發(fā)動機起動著車后運轉平穩(wěn),漏氣的聲音消除,至此故障排除。
故障4
關鍵詞:噴油器
故障現象:一輛寶馬320Li轎車,搭載N20發(fā)動機,行駛里程5 000 km。用戶反映車輛行駛中發(fā)動機故障燈突然報警,中央信息顯示屏提示“發(fā)動機功率下降”,同時車輛加速無力,排氣管發(fā)出“突突”異響,怠速狀態(tài)下發(fā)動機劇烈抖動。
檢查分析:維修人員確定故障現象確實存在后,觀察發(fā)現三元催化器前端被燒得通紅(圖9)。借助ISID對車輛進行診斷檢測,讀取發(fā)動機控制系統故障內容如表1所示。調用DME控制單元功能讀取數據流,顯示發(fā)動機運轉不平穩(wěn)值如圖10所示。故障存儲中顯示第1缸、第2缸和第4缸失火,發(fā)動機的數據流顯示4個缸平穩(wěn)值都偏大,其中2個氣缸為正值,2個氣缸為負值,和理論的平均值0誤差很大。
了解到以上信息后,維修人員先進行基礎檢查,和其他正常的車輛對調一組點火線圈測試,故障依舊。拆下火花塞檢查,發(fā)現第1缸的火花塞電極上已經布滿了積炭(圖11),火花塞電極間已經短路,第1缸不可能再正常工作了,其他3個缸的火花塞燃燒正常。
接下來更換一組火花塞,然后起動車輛,發(fā)動機怠速狀態(tài)下仍然劇烈抖動,原地急踩加速踏板,排氣管中仍然發(fā)出“突突”異響,不一會兒三元催化器又被燒得通紅。此時進行診斷測試,沒有故障存儲。再次調用控制單元功能讀取發(fā)動機運轉不平穩(wěn)值如圖12所示。第1缸運轉平穩(wěn)值誤差變得更大,分析第1缸已經完全停止工作了,其他3個氣缸的運轉平穩(wěn)值則更加接近于正常理論值。
發(fā)動機控制單元DME具有識別每一個氣缸失火的功能,如果在發(fā)動機的運轉中識別到有氣缸出現缺火的現象,為了保護三元催化器則會關閉這個氣缸的噴油。這也是發(fā)動機控制單元存儲“40004—熄火,多個氣缸:有廢氣危害的”和“140001—熄火,多個氣缸:噴射裝置被關閉”故障信息的原因。
既然噴油器的噴油被關閉,為什么三元催化器還是被這么快燒紅呢?只有燃油在三元催化器前端直接燃燒才會造成這種結果。引起這個結果的原因很有可能是噴油器內部發(fā)卡或者關閉不嚴,導致這個氣缸混合氣過濃無法點火正常燃燒,燃油直接由排氣門排入了三元催化器。
最后再次拆下第1缸的火花塞,發(fā)現火花塞上又被熏黑了,火花塞的電極上還沾滿了燃油,說明故障點就在第1缸高壓噴油器上面。拆下第2缸的火花塞檢查發(fā)現,火花塞燃燒得很正常,2個氣缸火花塞表面狀態(tài)如圖13所示。
故障排除:更換第1缸的高壓噴油器,并通過服務功能輸入噴油器的匹配值,進行噴油器油量匹配,然后起動車輛,發(fā)動機運轉平穩(wěn),不再抖動,三元催化器也沒有被燒紅,試車加速順暢有力,故障排除。
故障6
關鍵詞:量控閥
故障現象:一輛寶馬525Li轎車,搭載N20發(fā)動機,行駛里程2 970 km。用戶反映車輛行駛中發(fā)動機故障燈點亮、且加速無力,同時CID顯示屏提示“傳動系統故障,請謹慎駕駛”。
檢查分析:維修人員接車后首先進行試車,早晨剛起動車輛時,車輛正常,發(fā)動機故障燈沒有點亮,加速也正常。但是,在試車回來的路上,將加速踏板踩到底的時候,發(fā)動機故障燈報警,同時CID顯示屏提示動力下降。
維修人員使用故障診斷儀ISID檢測,有一個故障碼:11C404—量控閥控制,斷路。執(zhí)行檢測計劃,提示需要更換量控閥(就是高壓油泵),但更換高壓油泵后,試車故障依舊。
進入DME控制單元功能,查看高壓燃油壓力,怠速時的實際油壓比標準值低很多,由于是新更換的高壓燃油泵,油壓不可能這么低,那為什么實際油壓這么低?維修人員懷疑共軌壓力傳感器有問題,傳給DME錯誤的信號。于是,將其他同款車輛上的共軌油壓傳感器拆下來安裝到故障車上試驗,經試車,怠速實際油壓還是過低,故障依舊。
考慮高壓的燃油是由低壓油路先傳輸過來,再經過高壓泵才變成高壓的,是不是低壓油路供油不足?于是維修人員接上燃油壓力表,測量低壓油壓為550 kPa,說明低壓油路燃油壓力正常。想再用壓力表測量高壓油路的實際壓力,可是沒有BMW專用工具,也沒有燃油高壓表,診斷陷入僵局。
難道新的量控閥有問題?維修人員測量量控閥的電阻為0.8 Ω,測量舊的量控閥的電阻也是0.8 Ω,說明量控閥是正常的。拔下插接器,測量量控閥到DME線束的電阻為0.2 Ω,2根線束都是0.2 Ω,說明線束沒有斷路和短路。那為什么總是報“量控閥控制,斷路”故障?
再次使用ISID檢測,還是有故障碼11C404—量控閥控制,斷路。既然是個電控閥,肯定有電壓降,于是維修人員使用適配器IMIB2測量DME的插接器2B的55針腳和56針腳的輸出電壓,結果都是0.7 V,沒有電壓降,兩端電壓是0 V。測量其波形為一條直線(圖14),而正常應該是一個脈寬調制信號(PWM)。
車間還停著一輛X3車型,也同樣裝配N20發(fā)動機,維修人員迅速把適配器IMIB2都搬到那輛X3車上去測試,經對X3車上的量控閥的電壓進行測量,其55針腳是0.7 V,56針腳是0.4 V,兩針腳之間有0.3 V的電壓降。測量波形是一個PWM信號。
經過前面的檢測,量控閥和相關線束存在故障的可能性均已排除,那么對于這個故障碼而言,可能的故障點只剩下DME了,于是向技術部申請更換DME。
故障排除:更換DME,編程后進行試車,確認故障徹底排除。
回顧總結:量控閥是新的,并且線路電阻值為0.2 Ω,屬正常范圍之內,二者均可排除,但是還是報“量控閥,斷路”的故障碼,剩下的可能故障點就是DME了。關鍵是如何驗證是DME的問題。
要驗證DME的問題,一般情況下,都是檢測波形,這個量控閥正常情況下是一個PWM信號,而故障車的輸出波形是一條直線。據此,故障點已經趨向DME了。
根據技術手冊,55號針腳電壓應該是12 V,但是我們測量電壓只是0.7 V,因為這個是PWM信號,瞬時確實是12 V,但是用萬用表直流電壓擋測量時,無法捕捉這個瞬時值,所以只顯示一個均電壓0.7 V。