張 芳(馬鋼煤焦化公司,安徽`馬鞍山`243000)
CDQ鍋爐水冷壁管泄漏原因分析及對(duì)策
張芳
(馬鋼煤焦化公司,安徽`馬鞍山`243000)
對(duì)干熄焦鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的水冷壁管泄漏問題進(jìn)行了分析與討論,并提出整改方案。
干熄焦鍋爐;水冷壁;泄漏
馬鋼4號(hào)CDQ鍋爐(圖1)自2013年12月起連續(xù)5次出現(xiàn)水冷壁角部管泄漏,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn),為此,對(duì)其進(jìn)行了分析與討論,并提出整改方案。
4號(hào)CDQ鍋爐水冷壁管泄漏情況統(tǒng)計(jì)如表1所示。
1.4號(hào)CDQ鍋爐入口的膨脹與密封問題
鍋爐本體處于循環(huán)氣體的負(fù)壓區(qū),對(duì)密封要求較嚴(yán),不允許漏空氣進(jìn)去。設(shè)計(jì)采用全膜式壁的輕型爐墻,以最大限度降低漏風(fēng),鍋爐頂部采用折邊板和小的密封罩內(nèi)襯耐火澆注料的形式進(jìn)行密封;與高溫膨脹節(jié)之間采用鋼框架連接(全鋼板密封,內(nèi)襯耐火澆注料)。為解決鍋爐入口膨脹問題,設(shè)計(jì)主要采用高溫膨脹節(jié)來吸收各方膨脹量。同時(shí)配套以下細(xì)節(jié)。
圖1 鍋爐外觀圖
表1
(1)鍋爐入口的鋼框架內(nèi)部澆注料留有膨脹縫。
(2)鍋爐入口鋼框架與水冷壁之間采用大法蘭連接,大法蘭螺栓孔采用長(zhǎng)橢圓孔,留有膨脹余地。
(3)左右側(cè)墻的第一根水冷壁管外包裹硅酸鋁纖維薄氈(3mm),然后再填充耐火澆注料,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn):安裝單位沒有包裹硅酸鋁纖維薄氈而直接充填澆注料,影響了第一根管子的自由膨脹。
(4)鍋爐水冷壁鰭片頂部中間部位留有消除應(yīng)力的膨脹縫,而左右墻第一根管子與前后墻相連的鰭片因?yàn)槭窃诂F(xiàn)場(chǎng)拼接,施工圖紙未做任何交代,因此此處大多被直接滿焊,未留有消除應(yīng)力的圓弧過度或膨脹縫。
(5)2012年,4號(hào)CDQ鍋爐入口連接鋼框架內(nèi)部澆注料出現(xiàn)開裂、脫落,密封鋼板因直接接觸到高溫?zé)煔膺^熱變形而開裂,迫于保產(chǎn)壓力無法停爐修復(fù)澆注料,只是在外面加裝了一塊密封鋼板(板內(nèi)填充澆注料),這一臨時(shí)措施解決了密封問題,卻影響了大法蘭的膨脹。
(6)2014年6月9日定修時(shí),發(fā)現(xiàn)高溫膨脹節(jié)內(nèi)部澆注料已大面積脫落,鋼板變形開裂,迫于保產(chǎn)無法停爐修復(fù),采取在外面又加裝一層膨脹節(jié)來解決密封問題?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)比測(cè)量4號(hào)爐、5號(hào)爐高溫膨脹節(jié)寬度,數(shù)據(jù)如下。①高溫膨脹節(jié)頂部寬度:4號(hào)爐右墻850mm,左墻840mm;5號(hào)爐左右墻均為810mm;②高溫膨脹節(jié)底部寬度:4號(hào)爐800mm,5號(hào)爐780mm。4號(hào)爐高溫膨脹節(jié)寬度明顯大于5號(hào)爐,且右墻與左墻寬度偏差嚴(yán)重超標(biāo)。
(7)4號(hào)CDQ鍋爐右墻入口連接鋼框架吊桿呈歪斜受力狀態(tài),其余各CDQ鍋爐入口連接鋼框架吊桿均呈自由垂直受力狀態(tài)。說明此處給鍋爐水冷壁施加了巨大壓力。
2.泄漏管段割管取樣檢測(cè)
(1)宏觀檢查:鰭片焊接成形差,管子無脹粗、變形,管壁顏色正常,內(nèi)壁沿管縱向存在密集型裂紋,且向上下延伸。
(2)厚度檢測(cè):無明顯減薄。
(3)硬度檢測(cè):沿管子周向硬度值不均勻,85~184HB。
(4)金相分析:管外壁母材存在帶狀組織1級(jí),內(nèi)壁母材存在帶狀組織2~3級(jí);組織不均勻(圖2)。
綜上所述,造成此處泄漏主要有以下原因:①管材缺陷;鍋爐水冷壁管冷熱溫度交替變化導(dǎo)致在帶狀組織邊緣產(chǎn)生裂紋。特別是在緊急停爐放水搶修、之后又緊急進(jìn)水開爐的狀況下,左右墻第一根管因?yàn)榘突饾沧⒘?,溫度來不及降下來,先放水再進(jìn)水,導(dǎo)致溫度梯度變化大,易在受力復(fù)雜、管材又含有帶狀組織、組織不均勻、硬度值偏差大的部位產(chǎn)生裂紋;②此處屬于各方連接部位,受力結(jié)構(gòu)復(fù)雜,施工圖紙未能明示此處應(yīng)留消除應(yīng)力的圓孔或縫隙;③施工單位未按圖施工,省略了包裹在第一根管子外邊的硅酸鋁纖維薄氈,而直接充填澆注料,影響了第一根管子的自由膨脹;④鰭片焊接成形差造成的應(yīng)力集中;⑤鍋爐入口鋼框架內(nèi)部澆注料開裂脫落,從外部采取的加固密封措施影響了大法蘭的膨脹,高溫膨脹節(jié)的寬度偏差超標(biāo)和鍋爐入口右墻鋼框架吊桿的歪斜受力,均說明4 號(hào)CDQ鍋爐入口處存在較嚴(yán)重的膨脹問題,這些都加劇了水冷壁角部管承受交變的熱應(yīng)力。
圖2 管內(nèi)壁帶狀組織
按對(duì)生產(chǎn)影響最小、經(jīng)濟(jì)損失最小、安全可控原則確立以下3種整改方案。
方案一:在公司全力保高爐生產(chǎn)的大背景下,盡最大努力降低左墻第一根管一旦泄漏給生產(chǎn)秩序帶來沖擊。采取嚴(yán)格的保產(chǎn)監(jiān)控措施,及時(shí)調(diào)整爐況,維護(hù)好設(shè)備,盡量保持生產(chǎn)均衡穩(wěn)定。力爭(zhēng)能堅(jiān)持到2015年的3月過完冬,申請(qǐng)40h計(jì)劃?rùn)z修,按右墻第一根管的體外循環(huán)辦法,再敷設(shè)一路除鹽水管道去左墻,封堵該管與上下集箱的接口,通除鹽冷卻水進(jìn)行體外循環(huán)。目前輔助循環(huán)除鹽水管路已敷設(shè)到位,隨時(shí)做好執(zhí)行封堵作業(yè)的準(zhǔn)備。
方案二:等待機(jī)會(huì)檢修,更換左右墻第一根水冷壁管。準(zhǔn)備好水冷壁管及其支撐板和擋板備件,耐火澆注料、硅酸鋁纖維薄氈、高溫螺栓螺母等材料,等待大的機(jī)會(huì)檢修,更換左右墻受損管道,恢復(fù)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)狀態(tài),檢修需10天,建議考慮同期更換高溫膨脹節(jié)。
方案三:2015年年底前申請(qǐng)大修,徹底排除系統(tǒng)隱患。既已發(fā)現(xiàn)該管材存在帶狀組織,不排除其他水冷壁管也存在同樣缺陷的可能性,等新區(qū)6號(hào)CDQ工程投產(chǎn)后,建議申請(qǐng)4號(hào)CDQ鍋爐大修,抽查一部分水冷壁、過熱器、省煤器、蒸發(fā)器管段,拆除鍋爐入口密封擋板及澆注料,嚴(yán)格按規(guī)范重新進(jìn)行澆筑,整改完善現(xiàn)有膨脹與密封設(shè)計(jì),徹底解決系統(tǒng)問題。
KT223.3+1
B
1671-0711(2015)09-0066-02
(2014-12-29)