何妮妮
摘要:制絲車間1140kg干冰膨脹線冷卻回潮工序中的RC-80滾筒膨脹絲粘附量嚴重,平均滾筒粘絲量達14kg/批次,浪費程度在全生產(chǎn)線處于較高水平,根據(jù)公司推行精益生產(chǎn)管理要求降低物料消耗、降低生產(chǎn)成本、提高膨脹絲品質(zhì)和降低勞動強度的需要,有必要進行改造。文章研究了產(chǎn)生問題的根源,采取了相應的對策和措施來解決該難題。
關(guān)鍵詞:RC-80滾筒;膨脹絲粘附量;1140kg干冰膨脹線;制絲車間;冷卻回潮工序 文獻標識碼:A
中圖分類號:TS44 文章編號:1009-2374(2015)30-0038-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.30.019
1 RC-80設備的工作原理
冷卻回潮的工藝任務主要是使膨脹絲溫度降低、濕度提高。工作時膨脹絲水分上升至11%~12%,流量達到1140kg/h,膨脹絲從冷卻皮帶出來進入RC-80回潮筒,電機通過滾筒中的噴水裝置(噴霧架)為膨脹絲施加霧化水,使其水分符合工藝要求。十二個噴嘴劃分為三個區(qū),水在壓縮空氣的作用下被霧化充滿整個滾筒。滾筒沿物料流向有2°的下傾角及其旋轉(zhuǎn)作用,膨脹絲進入滾筒后在導流板的作用下翻滾向前運動,這一過程使膨脹絲充分與水霧接觸得到回潮?;爻焙蟮呐蛎浗z水分經(jīng)設定后,經(jīng)過裝在出料振槽上的水分儀采集,傳輸?shù)絇LC根據(jù)水分的波動自動調(diào)節(jié)第三區(qū)的供水隔膜閥門開度,使回潮水分穩(wěn)定。
2 改造前的狀況
根據(jù)RC-80工作原理,我們知道,設備在生產(chǎn)過程中,不可避免會出現(xiàn)某些物料粘附在滾筒設備內(nèi)部,而長時間停留在滾筒內(nèi)部的物料在過度吸收水分后會形成過濕絲團。過濕絲團由于水分太大,形成無法利用的水漬絲團,只能以廢物的形式丟棄,造成葉物料的
消耗。
葉片加料工序消耗的存在對生產(chǎn)的影響表現(xiàn)為三個方面:其一,消耗量較大,導致生產(chǎn)浪費嚴重。據(jù)工藝測試統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,生產(chǎn)單批煙清理出來的過濕膨脹絲約14kg,以車間每天兩班生產(chǎn),每班停機清理二次滾筒計算,每天丟棄的膨脹絲高達56kg;其二,過多過濕的膨脹絲團的產(chǎn)生存在質(zhì)量隱患。過濕膨脹絲粘附在滾筒內(nèi)壁,在生產(chǎn)過程中仍會有部分隨著滾筒不停旋轉(zhuǎn)而掉下,形成水漬膨脹絲團,當與其他牌號煙絲摻配后,會直接影響正常煙絲的水分含量,進而影響質(zhì)量;其三,每次換牌前操作人員都要進入滾筒進行清掃,這些大量粘葉當作廢料被丟棄,清掃困難,勞動強度大,而且職工進入滾筒容易摔倒,也增加了操作危險。
3 原因分析及改進方案
在認真研究了RC-80生產(chǎn)的全過程后,通過因果分析樹圖,分別從“人、機、料、法、環(huán)”5個方面共找出8個導致滾筒膨脹絲粘附的原因:噴嘴霧化方式不合理;噴嘴壓力過低;噴嘴管路堵塞;膨脹絲翻滾角度導致加水不均;加水角度導致霧化水直射筒壁;加水點分布導致重復加水;來料流量過小導致部分霧化水散逸;膨脹絲品種區(qū)別;人員操作不到位。
根據(jù)所列出的原因,通過翻查歷史記錄、現(xiàn)場考察調(diào)研和現(xiàn)場試驗等方式,逐一對每一個原因進行詳細驗證分析,最后確定引起“RC-80滾筒筒壁粘膨脹絲”的主要因素共有以下三條:
主要因素一:噴嘴霧化方式不合理。
改造前使用的噴嘴都是采取低壓外霧化方式,這種噴嘴形式適合有雜質(zhì)的液體(可以避免噴嘴堵塞),而一般純水或者低雜質(zhì)都采取高壓內(nèi)霧化方式的噴嘴,從而使霧化程度更均勻。
因此,我們的改造方案是:選用替換成高壓內(nèi)霧化噴嘴,再進行對照實驗,實驗結(jié)果如表1。數(shù)據(jù)證明,采取高壓內(nèi)霧化噴嘴之后,滾筒粘絲量低于原用的低壓外霧化噴嘴,但減少量不多,在1~2kg范圍內(nèi),效果不明顯。
改造前,滾筒內(nèi)加水點的分布是噴霧架上的十二個噴嘴劃分為前、中、后三個區(qū),每個區(qū)四個噴嘴。
我們的改造方案是:拆除噴霧架,換成前后兩個噴嘴直接噴霧。新供水系統(tǒng)經(jīng)過組裝、安裝、調(diào)試運行穩(wěn)定后,先用清水試車,完全杜絕滴漏現(xiàn)象,防止純凈水未完全霧化前進入滾筒。同時,對物料生產(chǎn)情況進行現(xiàn)場測試,對滾筒的粘絲量進行測量,將十次結(jié)果一一記錄下來(如表2),對比發(fā)現(xiàn),滾筒平均粘絲量與平均在10.5kg/批,效果一般。
影響噴嘴霧化效果的因素有噴嘴流量、噴嘴霧化壓力、介質(zhì)溫度、覆蓋范圍、沖擊力等,其中噴嘴流量、介質(zhì)溫度是工藝參數(shù),技術(shù)中心有文件明確規(guī)定,不能更改,可作為不可改變量;而覆蓋范圍、沖擊力因素又跟噴嘴霧化壓力有關(guān),因此,決定噴嘴霧化效果的決定性因素就是噴嘴霧化壓力。我們知道噴嘴壓力越大,對應的霧化程度越高。
根據(jù)車間類似設備潤葉加料機器減少粘葉的經(jīng)驗,確定噴嘴霧化壓力試驗范圍為0.1~0.4MPa。噴嘴經(jīng)過安裝、調(diào)試運行穩(wěn)定后,小組成員對各個霧化壓力下的滾筒的粘絲量進行測量。根據(jù)試驗結(jié)果數(shù)據(jù)分析,噴嘴霧化壓力為0.3MPa參數(shù)組合情況下滾筒粘絲量最低,達到3.6kg/批,平均粘絲量與實施前對比下降了68.86%,大大減少了滾筒粘絲量,效果良好。
通過記錄對比發(fā)現(xiàn),當噴嘴壓力大于0.30MPa時,滾筒粘絲量出現(xiàn)明顯上升。經(jīng)觀察,上升原因在于滾筒粘絲面積在滾筒一區(qū)出現(xiàn)增加情況,從而導致粘絲量加大。分析推斷這一現(xiàn)象的出現(xiàn)應該是霧化程度過高,導致水分逸散在加水區(qū)前端進而形成筒壁冷凝水,最終形成粘絲。
故最終選取的改造方案是:選取0.30MPa為標準值,對應滾筒粘絲量為3.6kg/批。
項目完成后,我們在2014年10月連續(xù)對RC-80滾筒粘絲量進行效果檢查并統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)滾筒粘絲量均在4kg/批以下,效果理想。
4 效益分析
(1)本次攻關(guān)后,料漬煙葉量有了明顯的減少,降低了生產(chǎn)成本。以每柜生產(chǎn)減少粘絲10.48kg進行計算,月均生產(chǎn)44批為計,由此可得:全年可節(jié)約準成品膨脹絲:10.48×44×12=5533.44kg;(2)膨脹絲的質(zhì)量得到了一定的提高。由于冷卻回潮工序在1140線中位于倒數(shù)第二,即其中的膨脹絲為準成品,該工段改造活動完成后,大大降低了滾筒粘絲量,減少了由于水漬絲團造成的質(zhì)量隱患解,從側(cè)面提高了煙絲的品質(zhì);(3)降低操作工的勞動強度?,F(xiàn)僅有在滾筒耙釘?shù)母坑猩倭繜熑~,換牌時可以不要進入滾筒清掃,稍加清理即可生產(chǎn)。
5 結(jié)語
通過此項目活動,增進了同事間的團隊協(xié)作精神,也增強了我們解決現(xiàn)場問題的信心,為今后的推廣應用打下了堅實的基礎(chǔ),為進一步實踐節(jié)能降耗精益生產(chǎn)添磚加瓦。
(責任編輯:陳 倩)endprint