朱占宏,黎 華(浙江江能建設(shè)有限公司第八分公司,浙江 杭州 310004)
一起水輪發(fā)電機(jī)組空載試驗(yàn)擺度超標(biāo)故障分析及處理過程
朱占宏,黎華
(浙江江能建設(shè)有限公司第八分公司,浙江 杭州 310004)
摘要:水輪發(fā)電機(jī)組擺度超標(biāo)嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,本文從一起新投產(chǎn)機(jī)組啟動(dòng)調(diào)試過程中,發(fā)生的擺度超標(biāo)故障,再現(xiàn)故障分析及處理的全過程,為以后機(jī)組發(fā)生類似問題提供借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:水輪發(fā)電機(jī)組;空載試驗(yàn);擺度;故障分析;處理
橙子溝水電站位于甘肅省隴南市境內(nèi)的白龍江干流上,為徑流引水式電站,電站安裝3臺(tái)懸吊式立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量38.33MW,總裝機(jī)容量為115MW。水輪發(fā)電機(jī)組相關(guān)參數(shù)見表1。
表1機(jī)組參數(shù)
2.1機(jī)組空轉(zhuǎn)試運(yùn)行
水輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)按經(jīng)批準(zhǔn)的啟動(dòng)試驗(yàn)大綱嚴(yán)格執(zhí)行,無(wú)勵(lì)開機(jī)至空轉(zhuǎn),在額定轉(zhuǎn)速下測(cè)量機(jī)組各部運(yùn)行工況數(shù)據(jù)如表2。
表2空轉(zhuǎn)運(yùn)行測(cè)試數(shù)據(jù)
根據(jù)上述測(cè)量數(shù)據(jù),表明機(jī)組擺度穩(wěn)定運(yùn)行在各部瓦間隙以內(nèi)(上導(dǎo)單邊設(shè)計(jì)間隙0.15~0.20mm(實(shí)際單邊間隙0.16mm);下導(dǎo)單邊設(shè)計(jì)間隙0.15~0.20mm(實(shí)際單邊間隙0.18mm)),振動(dòng)擺度符合要求。
2.2機(jī)組空載試運(yùn)行
在機(jī)組空轉(zhuǎn)試運(yùn)行正常并按試驗(yàn)大綱要求完成其他試驗(yàn)后,機(jī)組進(jìn)入有勵(lì)空載試驗(yàn),機(jī)組在零起升壓時(shí)發(fā)生如下情況:機(jī)組的上導(dǎo)、下導(dǎo)擺度隨勵(lì)磁電流的逐漸升高而增大,在發(fā)電機(jī)機(jī)端額定電壓(e=10.5kV)時(shí)上導(dǎo)最大峰值達(dá)到380μm,下導(dǎo)最大峰值達(dá)到590μm。錄制波形見圖1。
從波形圖可以看出一個(gè)趨勢(shì):機(jī)組的擺度隨勵(lì)磁電流的增大而增大,在機(jī)端額定電壓下擺度達(dá)到峰值,當(dāng)勵(lì)磁系統(tǒng)逆變后擺度值突變,重新回到正常值。
3.1故障分析
由于機(jī)組在無(wú)勵(lì)磁下運(yùn)行正常,帶上勵(lì)磁后擺度嚴(yán)重偏大,很容易想到發(fā)生這種情況的因素是由于磁拉力的影響,但極難進(jìn)行定量測(cè)試。綜合故障情況分析主要有以下幾種原因:
(1)機(jī)械部分原因
1)導(dǎo)瓦間隙松動(dòng);
2)機(jī)組安裝時(shí)軸線超差;
3)固定部分基礎(chǔ)螺栓、連接螺栓及轉(zhuǎn)動(dòng)部件螺栓是否松動(dòng);
(2)造成磁拉力不均勻有以下原因
圖1故障處理前零起升壓過程中機(jī)組各部擺度
1)轉(zhuǎn)子匝間短路;
2)定、轉(zhuǎn)子空氣間隙不均勻;
3)定子繞組匝間短路(2Y接線方式下繞組匝間短路形成的環(huán)流,圖2)。
圖2
3.2故障排查過程
(1)導(dǎo)瓦可能松動(dòng)間隙變大的檢查:拆除軸承端蓋分別檢查導(dǎo)瓦抗重螺栓、抗重螺栓鎖緊板、導(dǎo)瓦絕緣槽壓板螺栓是否松動(dòng),經(jīng)檢查緊固部位無(wú)松動(dòng),復(fù)測(cè)瓦間隙及瓦絕緣無(wú)異常,導(dǎo)瓦瓦面無(wú)磨損。
(2)查機(jī)組安裝記錄,機(jī)組盤車時(shí)調(diào)整軸線符合要求(下導(dǎo)處、水導(dǎo)處相對(duì)擺度均小于0.02mm/m)。
(3)查機(jī)組安裝記錄,轉(zhuǎn)子交流阻抗數(shù)據(jù)符合要求。機(jī)組在膛內(nèi)分別測(cè)試單個(gè)磁極交流阻抗并相互比較符合要求,機(jī)組在無(wú)勵(lì)空轉(zhuǎn)運(yùn)行下測(cè)量整體交流阻抗與靜態(tài)無(wú)明顯差別。
(4)復(fù)測(cè)定、轉(zhuǎn)子空氣間隙,數(shù)據(jù)符合要求。
(5)機(jī)組升壓過程中,檢查橫差保護(hù)采樣值差流在規(guī)范內(nèi)。拆除兩個(gè)中性點(diǎn)連接銅排,切斷可能造成環(huán)流的回路,升壓過程測(cè)量機(jī)組擺度值依然無(wú)改善。
上述可能造成機(jī)組擺度大的原因均作檢查,情況并未改善,可以排除。故障處理似乎陷入一種絕境。重新整理思路:機(jī)組上導(dǎo)實(shí)際單邊間隙為0.16mm,總間隙0.32mm。下導(dǎo)單邊間隙0.18mm,總間隙0.36mm。但在升壓到額定值時(shí)下導(dǎo)擺度峰值(無(wú)干擾數(shù)據(jù):一倍頻值占絕對(duì)比重,諧波分量影響小)達(dá)590μm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過瓦間隙。那么這多出來(lái)的擺度從什么地方來(lái)呢?而且機(jī)組以超過瓦間隙的擺度值運(yùn)行,導(dǎo)瓦溫度為何無(wú)急劇上升或溫度超高、瓦面無(wú)磨損現(xiàn)象?
帶著這些疑問,為故障處理又指明了方向:應(yīng)重新分解導(dǎo)軸承,包括全面分解檢查導(dǎo)瓦:“U”形絕緣槽板、絕緣槽壓板、鉻鋼墊、抗重螺栓及鎖板。檢查鉻鋼墊與絕緣槽壓板是否緊貼密實(shí)無(wú)間隙;檢查“U”形絕緣槽板與瓦背配合情況;檢查“U”形絕緣槽板與絕緣槽壓板配合情況。檢查過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:“U”形絕緣槽板與瓦背及絕緣槽壓板在相互緊貼時(shí)邊角部位及中間部位有局部拱起現(xiàn)象(“U”形絕緣槽板是用環(huán)氧玻璃布板壓制而成,有局部翹拱及波浪度),本應(yīng)緊貼密實(shí)無(wú)間隙的地方存在局部間隙?!癠”絕緣槽板位于瓦背與絕緣槽壓板之間,起著轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分絕緣的作用防止軸電流,之間的連接緊固僅靠壓板上的2顆M20螺栓把合,機(jī)組安裝時(shí)緊固把合螺栓難以消除局部間隙,且局部間隙多位于中間受力點(diǎn)處極難發(fā)現(xiàn)。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),其轉(zhuǎn)動(dòng)慣性力將使拱起部位產(chǎn)生變形,導(dǎo)致原調(diào)整間隙變大(受力撤消后自動(dòng)返回原狀),轉(zhuǎn)動(dòng)部分徑向力無(wú)法限制。
圖3導(dǎo)瓦結(jié)構(gòu)圖
3.3故障處理過程
(1)將“U”絕緣槽板局部翹拱部位打磨找平,并按瓦背、壓板的配合面反復(fù)修配直至緊貼密實(shí)無(wú)間隙;
(2)按實(shí)際情況縮小設(shè)計(jì)單邊間隙;
根據(jù)機(jī)組空轉(zhuǎn)磨瓦時(shí)瓦溫情況(上導(dǎo)最高39.2℃,下導(dǎo)最高37.8℃),將原設(shè)計(jì)單邊間隙0.15~0.20mm縮小為0.10~0.15mm。實(shí)際調(diào)整間隙:上導(dǎo)單邊間隙0.11mm,下導(dǎo)單邊間隙0.13mm。
(3)在空載運(yùn)行情況下進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)并配重,以求進(jìn)一步減小機(jī)組振動(dòng),優(yōu)化運(yùn)行工況;
結(jié)合機(jī)組穩(wěn)定分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分別在空轉(zhuǎn)態(tài)、空載態(tài)下進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),利用鍵相傳感器找出各自的不平衡點(diǎn)方位、計(jì)算配重重量。重點(diǎn)考查空載態(tài)時(shí)的動(dòng)平衡狀況,盡可能兼顧空轉(zhuǎn)態(tài)。
機(jī)組處理后,各部運(yùn)行工況見錄制波形點(diǎn)位圖(圖4)
圖4故障處理后零起升壓過程中機(jī)組各部擺度
由圖4可以看出,機(jī)組在升壓過程中各部擺度與起勵(lì)前無(wú)明顯變化,其中上導(dǎo)擺度最大值為90μm,下導(dǎo)擺度最大值為150μm。以空載態(tài)進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)并經(jīng)配重后機(jī)架水平、垂直振動(dòng)均小于15 μm,對(duì)運(yùn)行工況進(jìn)一步優(yōu)化。其他兩機(jī)組在啟動(dòng)試驗(yàn)的過程中均發(fā)生類似問題,采取相同的方法處理后,運(yùn)行工況正常,再次驗(yàn)證故障分析及處理方法合理。
水輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)、擺度數(shù)據(jù)是考核機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的重要參數(shù),機(jī)組安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格把握影響振動(dòng)、擺度的關(guān)鍵工序。在進(jìn)行各導(dǎo)軸承安裝、導(dǎo)瓦間隙調(diào)整時(shí)應(yīng)密切關(guān)注可能導(dǎo)致瓦間隙數(shù)據(jù)不真實(shí)的各種因素(包括設(shè)備制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝因素)。發(fā)生故障時(shí)應(yīng)綜合分析各種原因并逐步排查,充分利用各種先進(jìn)檢測(cè)儀器和工具。本次進(jìn)行故障檢測(cè)分析時(shí)就借助了“機(jī)組穩(wěn)定分析檢測(cè)系統(tǒng)”作為輔助工具。單靠傳統(tǒng)工藝方法在特殊工作環(huán)境(如機(jī)組內(nèi)部)下排查、處理故障是不可想象的。
中圖分類號(hào):TK730.7
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1672-5387(2015)01-0043-03
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.01.014
收稿日期:2014-09-28
作者簡(jiǎn)介:朱占宏(1977-),男,工程師,從事水電站機(jī)電設(shè)備安裝、檢修、調(diào)試及項(xiàng)目管理。