李會(huì)祥,王英彬(1.阜新市技術(shù)改造項(xiàng)目前期工作辦公室;2.阜新市技術(shù)節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心,遼寧阜新123000)
熱電廠風(fēng)機(jī)高壓變頻器節(jié)能改造分析
李會(huì)祥,王英彬
(1.阜新市技術(shù)改造項(xiàng)目前期工作辦公室;2.阜新市技術(shù)節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心,遼寧阜新123000)
風(fēng)機(jī)是熱電廠輔助設(shè)備中的主要高耗能設(shè)備,提高風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率對(duì)燃煤機(jī)組降低廠用電量、降低供電煤耗至關(guān)重要。本文結(jié)合熱電廠風(fēng)機(jī)系統(tǒng)高壓變頻節(jié)能改造實(shí)例,對(duì)改造技術(shù)應(yīng)用的相關(guān)問題進(jìn)行了分析,證明高壓變頻技術(shù)改造節(jié)能效果明顯,并且提高了風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的安全可靠性。
熱電廠;風(fēng)機(jī);變頻器;改造分析
由于鍋爐在正常運(yùn)行中的燃料構(gòu)成、熱負(fù)荷、電負(fù)荷以及季節(jié)等變化因數(shù)較大,因此,鍋爐燃燒所需要的空氣量在不同的情況變化較大,然而,鍋爐配置的風(fēng)機(jī)是按鍋爐最大出力情況下的所需最大風(fēng)量來設(shè)計(jì),并必須考慮鍋爐在事故情況下一定的風(fēng)量裕度,所以,風(fēng)機(jī)的電機(jī)功率的選配一般都較大。目前,風(fēng)機(jī)流量的調(diào)節(jié)常采用調(diào)節(jié)擋板開度的方式,在擋板上產(chǎn)生很大的壓力損失,風(fēng)機(jī)始終運(yùn)行在低效區(qū),電能利用率低下??梢姡瑢?duì)鍋爐風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造具有十分重要的經(jīng)濟(jì)意義。采用變頻調(diào)速技術(shù)對(duì)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造,不僅可以節(jié)約大量電能,而且使電廠系統(tǒng)運(yùn)行更加安全可靠。
阜新杰超煤矸石熱電有限公司現(xiàn)有的五臺(tái)發(fā)電機(jī)組,6臺(tái)鍋爐,總裝機(jī)容量達(dá)到5.4萬千瓦,年上網(wǎng)電量3億千瓦時(shí)、供熱量396萬吉焦。風(fēng)機(jī)配套電機(jī)為6KV的三相交流異步電動(dòng)機(jī),風(fēng)機(jī)均采用調(diào)節(jié)擋板開度來滿足系統(tǒng)生產(chǎn)的需要,各風(fēng)機(jī)運(yùn)行擋板開度大都在40%--80%,通過調(diào)節(jié)擋風(fēng)板開啟角度的機(jī)械調(diào)節(jié)方法來滿足不同的用風(fēng)量,經(jīng)過運(yùn)行分析和實(shí)地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)實(shí)際的生產(chǎn)過程中采用擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量的方式,存在以下問題:
(1)采用檔板調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓,造成大量能量消耗在擋板阻力上,造成不必要的損耗;
(2)采用擋板調(diào)節(jié)時(shí),風(fēng)機(jī)、管網(wǎng)振動(dòng)較大、噪音和磨損嚴(yán)重,降低了設(shè)備壽命,增大設(shè)備維護(hù)量;
(3)采用風(fēng)門控制調(diào)節(jié)風(fēng)量、壓力,調(diào)節(jié)控制精度低,控制不精確,時(shí)滯性差。
(4)電機(jī)啟動(dòng)時(shí)電流一般是額定電流的4-7倍,對(duì)廠用電形成沖擊,強(qiáng)大的沖擊轉(zhuǎn)矩對(duì)電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命存在不利影響。
(5)電氣保護(hù)特性差,當(dāng)負(fù)載出現(xiàn)機(jī)械故障時(shí)不能瞬間動(dòng)作保護(hù)設(shè)備等。
經(jīng)過分析,有必要對(duì)以上風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造。改變?cè)嫉膿醢蹇刂品绞?,不論是從生產(chǎn)工藝控制還是降低電耗、減少設(shè)備維護(hù)量以及自動(dòng)化程度上都能帶來極大的改善。
本次改造主要是根據(jù)企業(yè)電機(jī)系統(tǒng)設(shè)施的現(xiàn)狀和存在的問題,針對(duì)電廠系統(tǒng)特點(diǎn),對(duì)#3、#4、#5、#6鍋爐引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)共計(jì)12臺(tái)(電機(jī)總裝機(jī)容量3900KW)6KV電機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)電技術(shù)改造,采用高壓變頻調(diào)速技術(shù),根據(jù)工況需要,控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,來調(diào)節(jié)風(fēng)量的變化,以替代落后的擋板調(diào)節(jié)方式,以減少電能損耗。同時(shí),風(fēng)量的變化由非線性改善為線性,使得爐膛的燃燒效能控制變得更及時(shí)、精確。從而達(dá)到節(jié)能降耗和提高自動(dòng)化程度的雙重目的。本次節(jié)電技術(shù)改造新建一座高壓變頻室、增加變頻調(diào)速裝置12臺(tái)、DCS控制系統(tǒng)、、通風(fēng)系統(tǒng)及配電設(shè)施。
3.1變頻器選型
近年來已有很多大中型電廠采用變頻技術(shù)進(jìn)行節(jié)電技術(shù)改造的實(shí)例,實(shí)踐證明不但節(jié)電效果明顯,而且提高系統(tǒng)的安全性,不存在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。此次節(jié)電技術(shù)改造設(shè)備選用原則,技術(shù)先進(jìn),成熟可靠。選擇雷奇節(jié)能科技股份有限公司生產(chǎn)的LOVOL系列高壓智能節(jié)電裝置(變頻器),該產(chǎn)品由移相變壓器,功率單元和控制器組成。高壓變頻器采用模塊化設(shè)計(jì),互換性好、維修簡(jiǎn)單,噪音低,諧波含量小,不會(huì)引起電機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),對(duì)電機(jī)沒有特殊要求。高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖如下:
3.2電氣改造方案
采用一拖一自動(dòng)旁路控制,實(shí)現(xiàn)變頻/工頻自動(dòng)切換。旁路柜在節(jié)電器進(jìn)、出線端增加了兩個(gè)隔離刀閘,以便在節(jié)電器退出而電機(jī)運(yùn)行于旁路時(shí),能安全地進(jìn)行節(jié)電器的故障處理或維護(hù)工作。旁路柜主回路主要配置:三個(gè)真空接觸器(KM1、KM2、KM3)和兩個(gè)高壓隔離開關(guān)K1、K2。KM2與KM3實(shí)現(xiàn)電氣互鎖,當(dāng)KM1、KM2閉合,KM3斷開時(shí),電機(jī)變頻運(yùn)行;當(dāng)KM1、KM2斷開,KM3閉合時(shí),電機(jī)工頻運(yùn)行。另外,KM1閉合時(shí),K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM3閉合時(shí),K2操作手柄被鎖死,不能操作。自動(dòng)旁路控制結(jié)構(gòu)圖如下:
3.3系統(tǒng)控制方案
(1)本地控制:利用系統(tǒng)控制器上的鍵盤、控制柜上的按鈕、電位器旋鈕等就地控制。
(2)遠(yuǎn)程控制:變頻器與DCS系統(tǒng)連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,使運(yùn)行人員通過DCS系統(tǒng)畫面對(duì)變頻器的工作電流,運(yùn)行狀態(tài)及故障信息進(jìn)行監(jiān)控,由DCS實(shí)現(xiàn)控制。
3.4系統(tǒng)散熱方案
由于變頻器是由大功率高頻開關(guān)元件和移相隔離變壓器組成,設(shè)備自身發(fā)熱量較大,運(yùn)行環(huán)境的溫度和濕度會(huì)影響設(shè)備的穩(wěn)定性及功率元件的使用壽命,為了使變頻器能長(zhǎng)期穩(wěn)定和可靠地運(yùn)行,采用室內(nèi)空調(diào)冷卻方式,滿足設(shè)備對(duì)溫度和濕度的要求。
4.1節(jié)電效果
節(jié)電改造前,鍋爐正常工況下引風(fēng)機(jī)檔板的平均開度在70-80%左右,二次風(fēng)機(jī)在35-45%左右。采用落后的檔板調(diào)節(jié)控制方式,用電量高居高不下,影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。本次節(jié)電改造于2012 年10月安裝調(diào)試完畢,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行測(cè)試,以3#鍋爐引風(fēng)機(jī)為例,原工頻電流由平均49.5A下降到變頻后的36-39A,功率因數(shù)由0.8左右提高到0.95左右。從12臺(tái)改造后的風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況看,完全能夠滿足鍋爐運(yùn)行工藝的要求(主要是風(fēng)壓、風(fēng)量、加減風(fēng)的速率等)。運(yùn)行后一年的電表數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過變頻改造后12臺(tái)風(fēng)機(jī)總計(jì)節(jié)電量為280萬KWh,比擋板調(diào)節(jié)控制方式節(jié)能率達(dá)到23%,節(jié)能效果十分顯著。并且電機(jī)在啟動(dòng)、運(yùn)行調(diào)節(jié)、控制操作等方面都得到極大的改善。
4.2其它效果
(1)采用變頻調(diào)速控制后,杜絕“大馬拉小車”現(xiàn)象,既提高了電機(jī)效率,又滿足了生產(chǎn)工藝要求;
(2)采用變頻調(diào)速控制后,由于變頻裝置內(nèi)的直流電抗器能很好的改善功率因數(shù),功率因數(shù)由0.8左右提高到0.95以上,提高了有功功率,減少了設(shè)備和線路無功損耗;
(3)實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動(dòng),避免了對(duì)電網(wǎng)的沖擊,提高了系統(tǒng)的可靠性,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命;
(4)減少風(fēng)機(jī)葉片和軸承的磨損,延長(zhǎng)大修周期、節(jié)省維修費(fèi)用。風(fēng)機(jī)、管網(wǎng)振動(dòng)大幅減小,降低了噪聲對(duì)環(huán)境的影響;
(5)變頻器的過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動(dòng)保護(hù)功能,使系統(tǒng)的安全可靠性大大提高;
(6)由于變頻器具有工頻/變頻自動(dòng)切換功能,變頻器發(fā)生重故障時(shí)可在2-3秒內(nèi)切換到工頻運(yùn)行,且在變頻調(diào)速控制系統(tǒng)檢修維護(hù)或故障時(shí),工頻控制系統(tǒng)照樣可以正常運(yùn)行,滿足風(fēng)機(jī)系統(tǒng)對(duì)電機(jī)高可靠性運(yùn)行的要求;
(7)實(shí)現(xiàn)了高壓變頻裝置與主控室DCS系統(tǒng)連接,DCS系統(tǒng)能夠滿足實(shí)時(shí)性的要求,經(jīng)過電廠運(yùn)行的邏輯實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器的控制,對(duì)各種數(shù)據(jù)的分析和判斷,這也是電廠提高效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。
在發(fā)電企業(yè)中,風(fēng)機(jī)水泵類等高耗能設(shè)備較多,應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行節(jié)能改造已經(jīng)逐漸被接受。實(shí)際運(yùn)行中變頻器在經(jīng)歷了各種電氣、機(jī)械、環(huán)境溫度影響下動(dòng)作迅速可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,是一種理想的調(diào)速控制方式,經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益十分明顯。
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李會(huì)祥(1965—),遼寧阜新人,工程師,從事技術(shù)改造項(xiàng)目前期工作,節(jié)能技術(shù)監(jiān)測(cè)、推廣工作。