程立華,張立權(quán),李付寧(河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司,河北 宣化 075100)
330MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)串塔技術(shù)改造
程立華,張立權(quán),李付寧
(河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司,河北宣化075100)
2014年10月河北省環(huán)保廳根據(jù)張家口地區(qū)申奧工作需要下發(fā)了新的環(huán)保要求:2015年11月1日前,張家口地區(qū)燃煤電廠煙氣排放SO2濃度必須達(dá)到35mg/Nm3以下排放要求。由于環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)提高,宣化熱電原有脫硫系統(tǒng)已不能滿足國(guó)家新的環(huán)保規(guī)范要求。本著對(duì)企業(yè)、社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度,公司根據(jù)自身具體情況,采用了串聯(lián)吸收塔運(yùn)行的脫硫系統(tǒng)增容改造方式。脫硫增容改造后,兩臺(tái)機(jī)組SO2年排放量減少2000t左右,能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益。
SO2排放;串聯(lián)吸收塔;提效改造
2014年國(guó)家環(huán)保部下發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)電力鋼鐵水泥平板玻璃行業(yè)2014年大氣污染治理整治方案》,省政府下發(fā)了環(huán)保廳副廳長(zhǎng)《在全省電力企業(yè)污染減排暨大氣治理工作會(huì)上的講話》,河北建投能源公司下發(fā)了建投能源字<2014>122號(hào)《關(guān)于大氣污染物特別排放限值達(dá)標(biāo)改造工作的通知》,冀北電網(wǎng)5月28日要求火電企業(yè)上報(bào)改造環(huán)保設(shè)施計(jì)劃,并再次明確各火電企業(yè)在今年完成環(huán)保設(shè)施改造工作。
宣化熱電有限責(zé)任公司當(dāng)前入爐煤硫份在1.5%以下,F(xiàn)GD進(jìn)口SO2濃度在3500mg/Nm3左右,在設(shè)計(jì)脫硫效率95%的情況下,煙氣排放SO2濃度在200mg/Nm3左右。不能滿足國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域煙氣SO2排放規(guī)定的35mg/Nm3的要求,因此,必須對(duì)原有的脫硫裝置進(jìn)行增容改造,以滿足煙氣SO2環(huán)保排放限值要求。
河北建投宣化熱電有限責(zé)任公司共裝設(shè)兩臺(tái)國(guó)產(chǎn)(2×330MW)供熱機(jī)組,每臺(tái)鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1100t/h。兩臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)分別于2010年1月及5月通過(guò)168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn),脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕式煙氣脫硫工藝,脫硫裝置采用一爐一塔:煙氣先經(jīng)過(guò)靜電除塵器再進(jìn)入脫硫系統(tǒng)后排入大氣。脫硫場(chǎng)地位于煙囪后。脫硫系統(tǒng)不設(shè)GGH,單獨(dú)設(shè)置增壓風(fēng)機(jī),采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,副產(chǎn)物為石膏。在設(shè)計(jì)條件下,全煙氣脫硫效率不小于95%。公用系統(tǒng)均按2臺(tái)機(jī)組容量建設(shè)。
石灰石一石膏濕法脫硫系統(tǒng)提高脫硫效率關(guān)鍵是增加吸收塔的脫硫出力。經(jīng)調(diào)研,國(guó)內(nèi)火電廠脫硫系統(tǒng)改造方式主要有加高吸收塔增加噴淋層,改造后運(yùn)行效果良好。根據(jù)宣化熱電實(shí)際情況,原有吸收塔直徑偏小,煙氣流速過(guò)高,改造無(wú)法擴(kuò)大吸收塔直徑,高效脫硫99%難以保證;原有吸收塔漿池容積偏小,若要滿足99%的脫硫效率需要抬高8米,噴淋層需要抬高6米,總高抬高太多,施工難度大;漿池容積、臨時(shí)煙囪等增加使吸收塔荷載增加太多,導(dǎo)致吸收塔原有基礎(chǔ)需要加固,基礎(chǔ)加固和養(yǎng)護(hù)工期長(zhǎng),導(dǎo)致整個(gè)停爐時(shí)間加長(zhǎng)。
經(jīng)過(guò)調(diào)研及技術(shù)論證,宣化熱電決定在原吸收塔旁新建三層噴淋層的二級(jí)吸收塔。該吸收塔與一級(jí)吸收塔結(jié)構(gòu)、功能完全相同。鍋爐煙氣進(jìn)入一級(jí)吸收塔后脫除部分SO2,再進(jìn)入新建吸收塔(二級(jí)塔),這一方式由于是2個(gè)吸收塔串聯(lián)運(yùn)行,也稱為串聯(lián)塔改造方式。串聯(lián)改造與增加吸收塔高度、增加噴淋層與提高吸收塔脫硫能力原理完全相同。
宣化熱電2×330MW機(jī)組脫硫增效項(xiàng)目改造后,單臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)入口煙氣量334.6m3/s(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),原煙氣SO2濃度按3500mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2)設(shè)計(jì),脫硫系統(tǒng)出口(煙囪入口)SO2排放濃度不大于35mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),系統(tǒng)脫硫效率不低于99%。
脫硫系統(tǒng)串塔改造主要內(nèi)容有:
3.1吸收系統(tǒng)改造
每臺(tái)機(jī)組新建一座吸收塔作為二級(jí)吸收塔,與原有吸收塔形成串聯(lián)雙塔,采用雙塔雙循環(huán)工藝進(jìn)行控制。
(1)新建吸收塔按照逆流噴淋空塔設(shè)計(jì):新建吸收塔設(shè)置至少三層噴淋層及對(duì)應(yīng)的漿液循環(huán)泵和三層提效環(huán);新建吸收塔設(shè)置至少兩臺(tái)單級(jí)離心式氧化風(fēng)機(jī),布置管網(wǎng)式氧化風(fēng)管;每座新建吸收塔設(shè)置4臺(tái)側(cè)進(jìn)式攪拌器;新建吸收塔設(shè)置兩臺(tái)石膏排出泵;新建吸收塔設(shè)置兩級(jí)屋脊式除霧器+一級(jí)管式除霧器。
(2)對(duì)原塔進(jìn)行改造:對(duì)原有塔內(nèi)的三層噴淋層及配套的漿液循環(huán)泵進(jìn)行更換。
3.2煙氣系統(tǒng)改造
本次改造取消增壓風(fēng)機(jī),實(shí)行引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)合二為一配置,同時(shí)結(jié)合濕式除塵器改造,統(tǒng)一考慮引風(fēng)機(jī)改造方案。吸收塔進(jìn)出口煙道凈煙道、原煙道進(jìn)行相應(yīng)的挪移改造及加固處理。
3.3吸收劑制備及輸送系統(tǒng)改造
利舊原石灰石粉貯倉(cāng)及石灰石漿液箱,對(duì)原供漿管道進(jìn)行優(yōu)化改造,為新建吸收塔設(shè)置供漿管道,供漿管道實(shí)行單元制配置;每套機(jī)組供漿管道設(shè)置兩臺(tái)石灰石漿液泵,一用一備配置。
3.4石膏脫水系統(tǒng)改造
本次改造按照全部更換原有石膏脫水設(shè)備。更換原有兩臺(tái)石膏旋流器和真空皮帶脫水機(jī)及附屬設(shè)備,即皮帶脫水機(jī)濾布沖洗水箱、濾布沖洗水泵、真空泵、及相應(yīng)管道、閥門(mén)及附件。
3.5廢水系統(tǒng)改造
本次改造需對(duì)脫硫廢水處理系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、改造;改造后廢水處理系統(tǒng)滿足全廠兩臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)增容改造后廢水處理凈化及與本改造同步進(jìn)行的增設(shè)濕式電除塵器改造產(chǎn)生的廢水處理凈化的要求。對(duì)原不滿足使用、運(yùn)行要求的設(shè)備進(jìn)行更換,其余設(shè)備進(jìn)行維護(hù)性檢修,同時(shí)進(jìn)行設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試。
3.6工藝水系統(tǒng)改造
核算原工藝水箱容積滿足工藝要求,利舊,同時(shí),工藝水泵新增一臺(tái),整個(gè)系統(tǒng)二運(yùn)一備、除霧器沖洗水泵設(shè)備利舊。
3.7排空系統(tǒng)改造
本次改造考慮到脫硫系統(tǒng)的檢修及啟動(dòng),脫硫漿液應(yīng)滿足一級(jí)吸收塔、二級(jí)吸收塔排至事故漿液箱內(nèi),事故漿液箱增高5米。
3.8電氣系統(tǒng)改造
根據(jù)工藝系統(tǒng)改造方案,核算改造后新增電氣容量,并根據(jù)現(xiàn)有電氣系統(tǒng)負(fù)荷情況,提出電氣系統(tǒng)改造方案。新的電氣改造方案應(yīng)確保脫硫系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行安全可靠。
3.9控制系統(tǒng)改造
系統(tǒng)改造后新增部分的I/O信號(hào)納入原有的脫硫DCS,構(gòu)成原有脫硫DCS的一部分。脫硫新增控制系統(tǒng)的選型采用與原有脫硫DCS相同的軟、硬件。改造后整個(gè)脫硫系統(tǒng)采用集中控制方式,脫硫分散控制系統(tǒng)FGD_DCS按照功能分散和物理分散相結(jié)合的原則設(shè)計(jì)。
考慮到取消旁路后脫硫系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,將重要的測(cè)點(diǎn)改為冗余配置,并根據(jù)工藝要求對(duì)現(xiàn)有的脫硫控制邏輯做出修改,并對(duì)SIS系統(tǒng)組態(tài)進(jìn)行相應(yīng)改造;新增設(shè)備的監(jiān)控和遠(yuǎn)操通過(guò)完善后的DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),F(xiàn)GD_DCS與主機(jī)DCS中需要通訊的重要信號(hào)應(yīng)通過(guò)硬接線實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸;將脫硫系統(tǒng)重要設(shè)備狀態(tài)信號(hào)引入主機(jī)控制系統(tǒng),以便于主機(jī)運(yùn)行人員實(shí)時(shí)監(jiān)視。
串聯(lián)塔脫硫效率高,但設(shè)計(jì)運(yùn)行時(shí),也會(huì)遇到一些問(wèn)題:
4.1吸收塔液位的控制
吸收塔補(bǔ)充水主要靠除霧器沖洗水,煙氣流經(jīng)二級(jí)吸收塔時(shí),又有大量的水帶入二級(jí)吸收塔,造成二級(jí)吸收塔內(nèi)的水超量。為了保證一級(jí)塔和二級(jí)塔系統(tǒng)水平衡,新增1臺(tái)平衡旋流器,二級(jí)塔石膏排出泵打到旋流器,溢流通過(guò)自流進(jìn)入一級(jí)塔。
4.2煙氣阻力問(wèn)題
由于增容改造后FGD吸收塔及煙道系統(tǒng)阻力增加3100Pa左右,同時(shí)考慮將來(lái)濕式除塵器改造阻力500Pa,改造后總阻力增加3600Pa左右,將原引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增容更換,不單獨(dú)設(shè)置增壓風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)采用動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),能保證煙氣負(fù)荷50%~100%范圍變化時(shí),仍能保證較高的效率運(yùn)行。
4.3循環(huán)液氣比、循環(huán)停留時(shí)間、煙氣流速
一級(jí)塔設(shè)計(jì)效率為95%,循環(huán)液氣比為:16.1L/Nm3,該值是充分考慮了循環(huán)停留時(shí)間4.0min,煙氣流速為3.8m/s,PH值為5.6,鈣硫比1.03,氯離子排放濃度為20000ppm,噴淋層噴嘴的布置,并結(jié)合了原吸收塔的結(jié)構(gòu)和流場(chǎng)模擬。
二級(jí)塔設(shè)計(jì)效率為93.0%,循環(huán)液氣比為:10.8L/Nm3,該值是充分考慮了循環(huán)停留時(shí)間4min,煙氣流速為4m/s,PH值為5.2,鈣硫比1.03,氯離子排放濃度為20000ppm,噴淋層噴嘴的布置。二級(jí)塔設(shè)計(jì)當(dāng)中同時(shí)考慮到一級(jí)塔脫除的SO2總量高,二級(jí)塔漿池設(shè)計(jì)固體停留時(shí)間為126h,遠(yuǎn)高于常規(guī)設(shè)計(jì)的15h。
將一級(jí)塔和二級(jí)塔作為整個(gè)系統(tǒng)來(lái)考慮,石膏排漿從二級(jí)塔外排,這樣既可以增加一級(jí)塔的固體停留時(shí)間,充分保證了整個(gè)脫硫系統(tǒng)的石膏品質(zhì),同時(shí)二級(jí)塔的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力更強(qiáng),節(jié)能效果更好。
國(guó)內(nèi)不少火電廠脫硫系統(tǒng)的增容改造是采用增高吸收塔、增加噴淋層的方式。在噴淋層數(shù)量相同的情況下,用2個(gè)吸收塔串聯(lián)運(yùn)行與增高吸收塔高度、增加噴淋層所提高的脫硫能力基本相同,根據(jù)調(diào)研及宣化電廠實(shí)際應(yīng)用情況來(lái)看,這兩種方式均有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),主要比較見(jiàn)下表。
串聯(lián)2個(gè)吸收塔與增高吸收塔方式優(yōu)缺點(diǎn)比較表
6.1SO2排放量
本次改造設(shè)計(jì)煤種按原煙氣中SO2濃度3500mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)設(shè)計(jì),脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度按35mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)設(shè)計(jì),系統(tǒng)脫硫效率為99%。
2×330MW機(jī)組脫硫裝置經(jīng)技術(shù)擴(kuò)容提效改造后其每年可形成SO2減排能力45496噸,對(duì)大氣環(huán)境的改善極為有利,有良好的社會(huì)效益。同時(shí)由于脫硫裝置對(duì)煤種的適應(yīng)能力有所提高,避免了SO2超標(biāo)排放面臨的環(huán)保罰款風(fēng)險(xiǎn)。
6.2脫硫石膏產(chǎn)量增加
脫硫系統(tǒng)擴(kuò)容提效改造后,石膏產(chǎn)量由原來(lái)的15t/h增加到28t/h,每年石膏增加357.5萬(wàn)元(按機(jī)組利用小時(shí)5500小時(shí),石膏價(jià)50元/t)。
由于燃料等因素的變化,入爐煤硫份在1.5%左右,現(xiàn)FGD進(jìn)口SO2濃度在3500mg/Nm3左右,在設(shè)計(jì)脫硫效率95%的情況下,排放SO2濃度在200mg/Nm3左右,不能滿足目前環(huán)保排放要求35mg/Nm3的要求。通過(guò)串塔方式的脫硫提效改造,增加了脫硫效率,滿足上級(jí)環(huán)保排放限值要求。