田 杰
(山西省水利水電科學(xué)研究院 山西太原 030002)
西梁水庫溢洪道位于大壩右側(cè)軸樁號0+273.6處,堰頂高程552.5 m,汛限水位552.5 m。設(shè)計洪水位555.22 m,下泄流量104.5 m3/s,校核洪水位556.77 m,下泄流量204.5 m3/s,為開敞式溢洪道,由引渠段、控制段、一級消力池、水平直線段、水平轉(zhuǎn)彎段、泄槽段、二級消力池等七部分組成,全長365.3 m。
控制段采用箱涵型式??刂贫魏笤O(shè)一斜坡漸變段,底板寬度由15.8 m變?yōu)?0 m,漸變段長6 m,縱坡1∶1.4。斜坡漸變段后設(shè)一級消力池,長10 m,深1.0 m。一級消力池后設(shè)水平直線段,長21.5 m。水平直線段后設(shè)水平轉(zhuǎn)彎段,長33.8 m,水平轉(zhuǎn)彎段后接泄槽,長182 m,縱坡10.27%。泄槽末端接二級消力池,長35 m,深2.7 m,為減少消力池邊墻高度,在距離消力池首部4.56 m處設(shè)消力墩。二級消力池后設(shè)40 m長的海漫和10 m的拋石防沖槽。溢洪道平面布置圖及側(cè)視圖見圖1和圖2。
圖1 溢洪道平面布置圖
1)通過水工模型試驗,驗證溢洪道布置方案的合理性。
2)驗證溢洪道的泄流能力、水面線、流速等計算成果,為設(shè)計提供依據(jù)。
圖2 溢洪道側(cè)視圖
3)驗證溢洪道消能形式的可行性,并對其消能工體型進行優(yōu)化。
4)觀察并描述溢洪道進口、泄槽及消力池等部位的水流流態(tài),對不良流態(tài)提出改善措施。
5)提供海漫段和拋石防沖槽段水面線、流速分布情況、沖刷情況的評價及改善措施。
模型遵循重力相似準(zhǔn)則,并按照佛汝德定律進行設(shè)計,根據(jù)試驗設(shè)備、場地及供水能力等條件,并依據(jù)模型試驗規(guī)程的精度要求,采用長度比尺λL=40的整體正態(tài)模型。
模型制作及安裝按照《水工常規(guī)模型試驗規(guī)程》SL155—95中相關(guān)條款的要求進行。
建筑物系鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其糙率np=0.015,要求模型糙率為nm=0.008 1。模型采用有機玻璃和聚氯乙烯板材制作,其糙率n=0.007 5~0.008 5;滿足要求。
為了滿足溢洪道進口水流的相似,模型中庫區(qū)部分依據(jù)設(shè)計提供的庫區(qū)地形圖按照長度比尺縮制,表面用水泥砂漿塑制而成。出口防沖槽以后也按照地形圖進行縮制。為了方便觀測流態(tài),溢洪道側(cè)墻采用有機玻璃板制作,底板用聚氯乙烯塑料板材制作。
試驗所用量測設(shè)備:總流量用三角量水堰控制(下游用矩型堰復(fù)核流量);水面線用活動測針測讀;流速用OA型直讀式微型旋漿測速儀量測;時均壓力用測壓管測量。
設(shè)計方案下特征水位的泄量與試驗實測泄量比較見表1。
表1 溢洪道設(shè)計泄量與試驗實測泄量比較
由表1可知:設(shè)計條件下,庫水位為555.22 m時,相應(yīng)的試驗流量為102 m3/s,比計算值約小2.39%,小2.5 m3/s;校核條件下,庫水位為556.77 m時,相應(yīng)的試驗流量為197.8 m3/s,比計算值約小3.28%,小6.7 m3/s。由此可知,溢洪道的泄流能力基本滿足設(shè)計要求(試驗值略小于計算值)。
設(shè)計條件下,泄槽段沒有形成摻氣水流,只是在斜坡段(0-71.3~0-65.3)的0-70.97附近出現(xiàn)負壓。0-65.3附近底板壓力超過4.63 m;一級消力池0-56.1斷面處右側(cè)墻壓力超過4 m;泄槽末端與消力池中壓力均超過4 m,達5 m以上。
校核條件下,斜坡段0-70.97附近出現(xiàn)負壓。0-65.63附近、0-64.9處側(cè)墻處、0-55.3附近右側(cè)墻和底板處、二級消力池處壓力為6~7 m之間。
拆除輔助消能工后,二級消力池坎側(cè)面中部壓力7.75 m。
試驗觀測表明:設(shè)計條件下(104.5 m3/s),庫區(qū)水流平順,由于溢洪道引渠不對稱,導(dǎo)致溢洪道進口(引渠段)水流流態(tài)不好,一級消力池(055.3~65.3)內(nèi),水流流態(tài)紊亂,沿水流方向翻滾,同時由于斷面的收縮,側(cè)向也有翻滾,校核條件下(204.5 m3/s),庫區(qū)水流平順,水流到達一級消力池后,形成3~6 m/s的翻滾水體,水流流態(tài)紊亂。
試驗測得,設(shè)計條件下(104.5 m3/s),二級消力池內(nèi)水面高程最高達536.224 m,超過了設(shè)計側(cè)墻高程536 m;校核條件下(204.5 m3/s);在二級消力池內(nèi)水面最高高程為538.53 m,
設(shè)計條件下(104.5 m3/s),流速分布在引渠進口段不均勻,斷面左側(cè)流速是0.23 m/s右側(cè)流速幾乎為零,進入泄槽段,水流形成急流,流速在5~15 m/s之間,中線流速大于左右兩側(cè)流速,大部分底部流速大于表流速,防沖槽段流速在4 m/s以下,下游流速在2 m/s以下。校核條件下(204.5 m3/s),由于溢洪道引渠不對稱,導(dǎo)致進口流速分布不均勻,在0+217消力池出口處流速8 m/s以上;在0+217~0+242海漫段底流速達8 m/s以上,防沖槽內(nèi)和下游流速在4 m/s以下。
設(shè)計方案在泄槽下游二級消力池內(nèi)設(shè)消能工,下游去掉輔助消能工后泄放設(shè)計流量時,依然在0+170處開始形成水躍,平均流速為12.85 m/s,比有消能工14.34 m/s小了1.49 m/s。在二級消力池出口流速為4.5 m/s,和有消能工相近。池內(nèi)最高水面達534.59 m,較有消能工水面最高536.224 m低1.6 m左右。0+217~0+227段流速與有消能工情況相差不大,水深要小1 m左右。在0+250附近形成二次水躍比有消能工條件下提前2 m。海漫段流速7 m/s左右。
校核條件下,在0+193.4斷面開始起跳,形成水躍,比有消能設(shè)施水躍推后17 m左右。池內(nèi)水流紊動、混摻強烈,水面跳躍,最高水面536.59 m,在出口處水面最高達536.9 m。與有輔助消能設(shè)施相比,水面最高降低了近2 m,海漫段的平均流速也有些許的下降,但底部流速卻在部分位置超過10 m/s。
由溢洪道設(shè)計條件及校核條件觀測資料可以看出總體設(shè)計方案基本合理,但存在一些問題,在可能的條件下,應(yīng)做必要的修改,以使設(shè)計更加完善,達到經(jīng)濟合理安全可靠的目的。
由于溢洪道位于大壩右側(cè),引渠進口斷面不對稱,從庫區(qū)引渠段看:左側(cè)墻頂高程隨地形向上游延伸,加之左側(cè)墻有部分墻高低于水面,有部分水流由側(cè)墻翻入引渠中與正向來水形成交匯,形成漩渦,并使箱涵左孔流速大于右孔,建議加高左邊墻使引渠水流全由進口流入。
斜坡及一級消力池段,因入池水流佛氏數(shù)不足2,消能率低,故消力池中形成不穩(wěn)定水躍,受兩側(cè)墻水流的壓縮作用,產(chǎn)生橫向漩渦,校核情況下出池水流波動大且不穩(wěn)定,局部水流超過邊墻,水流有折沖,使得直線段的水面波動較大,進入彎道后水面左右高差加大,需對消力池地板高程及邊墻擴散長度等做局部修改,同時對平坡段做一定調(diào)整水流的措施,使其更加均勻穩(wěn)定,以保證進入陡坡段水流更加均勻。
泄槽段(陡坡段)水流無明顯折沖,雖有菱形波,但基本對稱,陡槽中水深各斷面左中右基本一致,流速沿程逐漸增大,陡坡段不需做相關(guān)修改,只是局部邊墻應(yīng)適當(dāng)加高。
當(dāng)消力池中有消能工或無消能工時,在設(shè)計情況下,消力池中均能產(chǎn)生完整水躍,池長有一定富余,而在校核情況下,則當(dāng)池中有消能工時,池前產(chǎn)生立式漩渦,池后水面有大的波動,出池水流紊亂,邊墻高度明顯不足;當(dāng)池中無消能工時,池中產(chǎn)生遠趨式水躍,躍尾部分沖出池外,池中水流紊亂波動大,池后邊墻高度不足,因此,建議考慮減小入池單寬流量,即采用擴散式消力池或突擴式消力池,使入池水深h1減小,其共軛水深h2也相應(yīng)減小,也可考慮降低池深以增大h2以滿足校核流量對消能的要求。
由于河道尾水低,出池水位高,加之出池后海漫段體型擴散,在海漫形成急流,故在與河床水位連接處產(chǎn)生二次水躍,在設(shè)計情況時海漫上流速達到6~7 m/s,干砌石難以承受,同時海漫兩側(cè)流速也較高需考慮必要的防沖措施,建議根據(jù)地形地質(zhì)情況降低消力池底板高程,相應(yīng)的降低海漫高程,以減小出池水流與河流水位的落差。
總之,從溢洪道試驗資料看,溢洪道設(shè)計基本正確,但對于局部有缺陷的地方,需根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況做一些必要的修改。