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      南17叢式井組鉆井實踐與認(rèn)識

      2015-07-23 06:26:08勝利石油工程有限公司渤海鉆井總公司鉆井一公司山東東營257237
      西部探礦工程 2015年4期
      關(guān)鍵詞:口井處理劑井眼

      (勝利石油工程有限公司渤海鉆井總公司鉆井一公司,山東東營257237)

      王廣書*,姚良秀,張高峰

      1 概述

      南17叢式井組是孤島油區(qū)11口生產(chǎn)井組成,平均井深為1566m。其構(gòu)造位于濟陽坳陷沾化凹陷孤島披覆背斜構(gòu)造南區(qū)渤72中一區(qū)南部,其施工將提高南區(qū)渤72中一區(qū)南Ng1+2斷塊稠油剩余油富集區(qū)動用程度,增加可采儲量,提高整體采收率。該井組是“鉆井液不落地集中固化處理工藝”勝利油田項目的試點工程。

      2 鉆井施工難點

      (1)叢式井組井?dāng)?shù)多,造斜點淺。

      (2)井口間距小,鄰井之間套管磁性嚴(yán)重干擾,井眼軌跡控制難度大,防碰和繞障問題突出。表1為部分周邊鄰井及同臺新井的防碰掃描數(shù)據(jù)。

      表1 防碰掃描結(jié)果簡表

      (3)全井段配漿開鉆,二開井段鉆遇較厚泥巖夾層,井徑擴大率小造成起下鉆遇阻遇卡,易發(fā)生鉆頭泥包。表2為鉆頭泥包時鉆時數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

      表2 鉆頭泥包井段鉆時數(shù)據(jù)

      (4)南17叢式井組位于農(nóng)田灌溉神仙溝水渠邊,距城鎮(zhèn)人口約6萬的孤島鎮(zhèn)2km,井場周圍是農(nóng)田耕地,完井后要求恢復(fù)地貌,因而地理位置和環(huán)境特殊,環(huán)保要求程度高。

      3 鉆井技術(shù)對策

      (1)該井組11口定向井,均選用“直—增—穩(wěn)”三段制剖面設(shè)計[1],井口呈“一”字形排列,各井眼方位成放射狀分布,盡量加大地面井距以減少叢式井井眼相碰概率[2]。實際施工中,為確保直井段防碰工作,同臺第二口井與上口井一開井深錯開,因此多打或少打10m。定向過程中每打完一單根測斜一次,每測一點都要及時掃描正鉆井與鄰井的空間距離,預(yù)測出井眼軌跡的發(fā)展趨勢,提前做好防碰繞障的準(zhǔn)備。

      (2)一開鉆進過程中采用小“塔式鉆具”結(jié)構(gòu),輕壓吊打,防斜打直。

      (3)根據(jù)各井的目標(biāo)方位、位移以及對鄰井進行防碰掃描,通過調(diào)整造斜點、造斜率等措施合理安排鉆井順序,避免井眼交叉施工。

      (4)鉆頭防泥包原因:一是地質(zhì)因素:上部地層不成巖的軟泥巖極易粘附于鉆頭表面;砂巖地層鉆速快,環(huán)空巖屑含量高,易形成虛厚泥餅,兩者均容易造成下鉆泥包。二是工程因素:排量不足,不能有效地清潔井底和鉆頭,巖屑不能及時有效地攜帶出來;操作不當(dāng),下鉆速度過快,遇阻時強壓,井壁上的泥餅和鉆屑堵塞水眼和流道,壓實后造成泥包。三是鉆井液因素:鉆井液體系潤濕性差[3],鉆頭表面無法形成有效保護膜,劣質(zhì)固相易被吸附;鉆井液體系塑性粘度和動切力過高[4],流變性能惡化,巖屑難以攜帶并清除,巖屑下沉?xí)r,被高速旋轉(zhuǎn)的鉆具粘附在井壁上,形成較厚的泥餅,形成泥包鉆頭。

      發(fā)生鉆頭泥包時及時停止鉆進,提高泵沖,增大排量,加強水力沖洗效果,及時在鉆井液中加入處理劑調(diào)節(jié)體系性能,上提鉆具使鉆頭離開井底,提高轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速增大離心力使泥塊甩出,并上下大幅度活動鉆具,反復(fù)數(shù)次,最終解除泥包。

      (5)針對該地區(qū)的地理位置和生態(tài)環(huán)境,為了適應(yīng)油田可持續(xù)發(fā)展的需要,節(jié)約鉆井使用場地面積,鉆井?dāng)?shù)量高度集中,按照“井工廠”模式施工,同時采用“鉆井液不落地集中固化處理”技術(shù),從根本上消除了對周圍環(huán)境的污染,確保井場在完井后能夠完全恢復(fù)地貌。

      4 分段鉆井施工技術(shù)

      4.1 一開鉆井技術(shù)

      該井組上部直井的井斜控制非常重要,直接影響施工難度和下部井身軌跡的控制,應(yīng)嚴(yán)格控制井斜。

      一開鉆具結(jié)構(gòu):?346.1mmSKG124+?177.8mm無磁鉆鋌+?177.8mm鉆鋌5根+?127mm加重鉆桿5柱+?127mm鉆桿。一開鉆進過程中采用小“塔式鉆具”結(jié)構(gòu),施工中采用可以數(shù)字調(diào)控的轉(zhuǎn)盤控制,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)數(shù)控制在90r/m in,加小鉆壓4~6t輕壓吊打,確保一開打直。一開完鉆要投多點測斜,檢測井身質(zhì)量。統(tǒng)計6口已完鉆井一開直井段最大井斜平均值為0.42°,達到了一開直井段防斜打直的技術(shù)要求,為二開定向鉆進打下良好的基礎(chǔ)。

      4.2 二開定向段鉆井技術(shù)

      表3 一開最大井斜統(tǒng)計

      二開下入動力鉆具,采用“一趟鉆”技術(shù),減少了起下鉆時間,縮短了鉆井周期。二開鉆具結(jié)構(gòu):?241.3mmHAT 127+?197mm動力鉆具+?158.8mm無磁鉆鋌+?127mm加重鉆桿1柱+?238mm偏心擴眼器+?127mm加重鉆桿7柱+?127mm鉆桿,鉆井參數(shù):鉆壓8~12t,排量:32~35L/s,泵壓:15~17MPa,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速:75r/m in。根據(jù)南17區(qū)塊的自然造斜特征,采取相應(yīng)的軌跡控制措施,合理選擇各井段鉆井參數(shù),達到對軌跡的準(zhǔn)確控制,確保中靶且不對鄰井的防碰構(gòu)成威脅。

      該井組平均造斜點井深624m,在造斜點前30~40m開始預(yù)定向,為下步復(fù)合鉆進留足余量。通過優(yōu)選鉆具組合,加入?238mm偏心擴眼器,確保起下鉆井眼暢通,擴大下部井眼直徑,降低電測及下套管作業(yè)風(fēng)險。?238mm偏心擴眼器可接到鉆柱中實現(xiàn)隨鉆微擴眼。偏心擴眼器具有上、下兩組螺旋擴眼刀翼,下刀翼組在鉆進期間的隨鉆擴眼或下鉆過程中的正劃眼,上刀翼組在起鉆過程中的倒劃眼。偏心擴眼器的主要作用是降低定向井中的狗腿嚴(yán)重度,清除井下的微狗腿、小臺階,在膨脹性強的軟泥巖層井段擴出直徑253mm,略微大于鉆頭理論直徑(241.3mm)的井眼,井徑擴大率4.85%,為可減少常規(guī)鉆井過程中的劃眼作業(yè)時間,并確保起下鉆、電測、下套管等作業(yè)安全順利。此外,該工具也具有清除定向井中巖屑床的作用。

      5 鉆井液技術(shù)

      5.1 分段鉆井液工藝

      5.1.1 一開鉆井液施工

      開鉆前,采用清水稀釋法和固控設(shè)備法清除回收鉆井液的有害固相,調(diào)整鉆井液的粘度35s、密度1.10g/cm3。在鉆進時,使用好固控設(shè)備,保持鉆井液的性能無大幅度變化,一開鉆完后大排量循環(huán)干凈,搞短起下鉆10柱,使用30m3粘度60s封井液封井起鉆下表層套管。

      5.1.2 二開鉆井液施工

      二開鉆井液配方:4%~6%膨潤土+0.5%~1%PAM+2%FTJN+1%銨鹽+1%燒堿+5%原油,二開整改期間,采用清水稀釋法和固控設(shè)備法清除地面鉆井液的劣質(zhì)固相,調(diào)整鉆井液性能至粘度<30s,密度<1.10g/cm3。

      南17井組定向點淺,二開直接下入動力鉆具開鉆,開鉆后迅速提高干粉含量至0.5%,使用好固控設(shè)備,第一次處理前保持基漿性能密度<1.13g/cm3,粘度35s。在定向點前50m處理鉆井液,加入2t FTJN、1t銨鹽、0.5t燒堿,處理完成后,鉆井液的性能為:粘度35~38s,密度1.10~1.13g/cm3,中壓失水10m L,靜切力2/5Pa,pH值8.5,動切力5Pa,塑性粘度10mPa·s。處理完成后,及時加入6t原油,降低鉆井液的摩擦系數(shù)。

      5.1.3 鉆井液維護處理措施

      (1)該區(qū)塊在1200m左右有淺氣層,在1100m處理一次鉆井液,加入2tFTJN、1t銨鹽、0.5t燒堿,使鉆井液性能達到粘度38~40s,密度1.13~1.15g/cm3,中壓失水5m L,靜切力3/7Pa,pH值9,動切力8Pa,塑性粘度16mPa·s。鉆井液處理后,提高密度至1.25g/cm3。

      (2)由于該井組全井段小循環(huán)鉆進,井眼的擴大率小,每鉆進150~200m搞一次短起下鉆,長短結(jié)合,確保井眼清潔和暢通。

      (3)完鉆后,調(diào)整鉆井液性能為粘度45s,密度1.25g/cm3,中壓失水4m L,靜切力3/10Pa,pH值10,動切力10 Pa,塑性粘度20mPa·s。若短起下鉆無遇阻卡現(xiàn)象,起鉆后電測;若短起下鉆有遇阻卡現(xiàn)象,通井后用0.5t潤滑劑配制80s封井液封住造斜點以下井段進行電測。

      5.2“鉆井液不落地”集中固化處理技術(shù)

      鉆井施工中所采用的傳統(tǒng)挖地面大循環(huán)池存在浪費土地資源,鉆井液無法循環(huán)再利用,無法從根本上消除環(huán)境污染等問題[3],因此從源頭上控制鉆井液污染,達到循環(huán)再利用,實現(xiàn)井場清潔化生產(chǎn)的“綠色鉆井”已成為今后發(fā)展的主旋律?!般@井液不落地集中固化處理”新工藝有效解決了這一問題,南17叢式井組采用鉆井新工藝真正實現(xiàn)了對周圍環(huán)境的“零污染”。

      “鉆井液不落地集中固化處理”工藝流程:全井采用小循環(huán),鉆井液經(jīng)振動篩、除砂器、除泥器、離心機四級分離后,廢棄鉆井液及巖屑進入鉆井液不落地沉砂罐,廢棄巖屑在重力作用下自然沉降,沉砂罐之間留有溢流口,多余鉆井液經(jīng)溢流口回流至循環(huán)罐,重新用于鉆井,沉沙罐里的巖屑用密封槽車運至固化場集中處理,實現(xiàn)了鉆井液的不落地循環(huán)處理,從根本上消除了廢棄鉆井液對環(huán)境的污染隱患。同時,為了最大限度地減少廢液污染,完井固井后鉆井液全部回收、儲存到地面4個儲備罐,再添加處理劑后補充到下一口井的循環(huán)鉆井液中,這樣大大減少了下口井的鉆井液配置量,也減少了鉆井液廢液的產(chǎn)生,實現(xiàn)了鉆井液的重復(fù)利用。

      為保障“鉆井液不落地”集中固化處理技術(shù)的順利實施,施工的南17叢式井組的鉆井隊四級凈化設(shè)備配備齊全,同時還配備20m3膠液罐、80m3/h處理量的離心機和5個40m3循環(huán)罐、4個35m3鉆井液儲備罐和2個40m3重泥漿儲備罐。

      6 南17叢式井組實鉆效果

      6.1 鉆井液處理劑和潤滑劑費用對比

      南17叢式井組鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計如表4所示。

      表4 南17叢式井組鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計表

      從表4可以看出,該井組后期機械鉆速明顯高于前期。前5口井平均機械鉆速為28.28m/h,后6口井的平均機械鉆速30.47m/h,鉆井周期從第一、二口井的6.5d減少到4.5d。機械鉆速的提高和鉆井周期的縮短得益于鉆井技術(shù)應(yīng)用和鉆井液處理技術(shù)的逐漸成熟。

      表5 南17叢式井組鉆井液處理劑費用統(tǒng)計表

      從表5可以看出,南17井組第一口井每米費用高于后期10口井,主要原因是第一口井“鉆井液不落地”工藝還不成熟,井眼清潔不夠,出現(xiàn)了起下鉆遇阻卡等復(fù)雜情況。后期的10口井,均使用了上口井回收的鉆井液,減少了處理劑和原油的消耗,鉆井液處理劑和原油每米費用逐漸減少。

      6.2 南17叢式井組經(jīng)濟效益評價

      統(tǒng)計孤島南字號井以前鉆井液處理劑和原油每米費用約為:108.25元/m。南17井組11口井總進尺16355m,鉆井液處理劑和原油費用節(jié)約:16355m×(108.25-72.21)元/m=589434.2元≈59萬元。每口井完井后處理地面大循環(huán)池和恢復(fù)地貌費用約為20萬元,而南17井組11口井叢式井恢復(fù)地貌費用為30萬元,安全環(huán)?;謴?fù)地貌費用節(jié)約:20×11-30=190(萬元)。以上累計費用節(jié)約為59+190=249(萬元),其經(jīng)濟效益非常明顯,而其直接和間接社會效益是無法進行估計。

      2013年下半年孤島油區(qū)在孤島鎮(zhèn)又部署了3個叢式井組,每個叢式井組鉆井?dāng)?shù)量是7~10口井,均采用“鉆井液不落地集中固化處理工藝”技術(shù)。

      7 結(jié)論

      (1)南17叢式井組直井段采用相同的鉆具結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù),以產(chǎn)生相同的井斜效果,有效避免了井眼相碰。

      (2)全井段采用小循環(huán),通過使用偏心擴眼器,使井眼擴大率保持在10%以內(nèi),提高鉆井速度,也為后期優(yōu)質(zhì)完井打下堅實的基礎(chǔ)。

      (3)“鉆井液不落地”工藝技術(shù)適用范圍廣、應(yīng)用推廣價值高,叢式井組,環(huán)保壓力大、周邊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施多、作業(yè)場地受限等因素的油井、海灘井、海油陸采井、人工島嶼井,均可采用,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

      (4)該工藝能夠有效地發(fā)揮固控設(shè)備的作用,使鉆井液能夠回收利用,節(jié)約鉆井液成本,減少環(huán)保壓力,減少環(huán)境污染,真正實現(xiàn)“綠色”鉆井。

      [1] 陳祎,徐進.川西新場氣田新702叢式井鉆井實踐與認(rèn)識[J].鉆采工藝,2000,23(4):73-75.

      [2] 李培佳,馮志明,李紅,等.淺層叢式井鉆井工藝[J].鉆采工藝,2004,27(2):90-91.

      [3] 楊宇平,孫金聲.改變潤濕消除鉆頭泥包鉆井液技術(shù)研究[J].石油機械,2012(03):3-8.

      [4] 陳勝,余可芝,邱文發(fā),等.預(yù)防PDC鉆頭泥包的鉆井液工藝技術(shù)[J].鉆井液與完井液,2013(01):38-40.

      [5] 朱墨,夏斌,張進.廢鉆井液對環(huán)境污染及固化處理室內(nèi)研究[J].油氣田環(huán)境保護,1994(02):56-58.

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