胡 斌(臺山市廣聯(lián)供水有限公司 廣東臺山 529231)
某皮革工業(yè)區(qū)中心污水處理廠目前實際處理水量2500 m3/d~3000m3/d,采用物化 +生化(A/B)工藝,生化容積為 8000 m3,其中 A 段 2000m3,B 段 6000m3,工藝流程見圖 1。
圖1 工藝流程圖
表1 進出水水質(zhì)情況
2.1 A段水質(zhì)發(fā)黑發(fā)臭,含硫較高
廢水經(jīng)物化后S2-<5mg/L,但由于A段運行負荷高,曝氣不足,導致A段處于缺氧狀態(tài),硫酸鹽在厭氧菌的作用下重新還原成S2-,導致水質(zhì)發(fā)黑發(fā)臭。
2.2 B段活性污泥較少,SV30≤17%且表面浮泥較嚴重,水色較深,出水氨氮嚴重超標
由于B段進水S2-較高,導致活性污泥中毒或老化死亡,浮于好氧池表面,出水懸浮物和色度較高。
好氧池曝氣不均勻,部分污泥沉于池底,再經(jīng)厭氧上浮,好氧池溶解氧降低,硝化受阻,出水氨氮超標。
雖然B段進水pH在7.8~8.0,但出水將至6.8~7.0,,堿度降低而沒有及時補充,導致硝化效果下降,出水氨氮嚴重超標。
3.1 A段
3.1.1 修復曝氣系統(tǒng),提高A段曝氣效果。
3.1.2 減少A段污泥回流,排出部分污泥,降低污泥濃度。
3.1.3 增設(shè)好氧上清液至A段回流,進一步提高A段的溶解氧。
3.2 B段
3.2.1 通過對A段的整改,保證B段進水不含硫化物。
3.2.2 修復曝氣系統(tǒng),提高B段曝氣效果。
3.2.3 在B段加入少量面粉、紅糖和磷肥,提高好氧段活性
3.2.4 在B段投加稀堿液,補充硝化反應(yīng)消耗的堿度,保證出水pH在7.2~7.5之間。
4.1 A段含硫問題已根本解決
4.2 B段好氧段污泥濃度由17%增加至28%
表2 出水情況
5.1 由于皮革廢水中硫化物含量較高(特別是毛皮加工),經(jīng)物化或催化氧化后仍以硫酸鹽的形式存在于水中,在使用水解或厭氧工藝時會重新還原,應(yīng)慎重考慮。
5.2 皮革企業(yè)在生產(chǎn)過程中會使用大量石灰,廢水中殘留較多,當采用接觸氧化工藝時會使填料結(jié)球、脆化斷裂,不利于掛膜,影響處理效果。
5.3 皮革廢水為了消除惡臭,一般會采取密閉+抽氣堿吸收等工藝。由此會導致設(shè)備腐蝕加快、檢修困難,隨著時間的延長,密封頂棚坍塌等問題。
5.4 皮革廢水由于氨氮含量高,一般的好樣工藝(停留12h~20h)不能滿足硝化反應(yīng)的要求。
6.1 為了減少收集池臭味的產(chǎn)生,可在進水口加入脫硫藥劑,經(jīng)反應(yīng)后提升進入物化反應(yīng)池,再補加足量后沉淀。可減輕設(shè)備的腐蝕或不需專門密閉除臭。
6.2 為了防止生化段硫化物厭氧還原,工藝應(yīng)盡可能避免水解或厭氧,可將物化出水直接好氧生化,在好氧段設(shè)立低氧區(qū),提高COD和總氮的去除。
6.3 適當延長好氧停留時間,保證硝化反應(yīng)時間。
針對某皮革工業(yè)區(qū)中心污水處理廠出水氨氮不達標的問題,進行了現(xiàn)場分析,指出產(chǎn)生的原因為“好氧進水硫化物含量過高”、“好氧段曝氣不均勻”和“好氧段堿度不夠”,并根據(jù)各種原因進行相應(yīng)的解決措施,最終達到了預(yù)期的效果。同時,對皮革廢水工藝設(shè)計中需要重視的問題進行羅列,并提出相關(guān)建議。