李雪瑛(唐山三孚硅業(yè)股份有限公司,河北 唐山 063305)
三氯氫硅生產(chǎn)工藝的優(yōu)化
李雪瑛
(唐山三孚硅業(yè)股份有限公司,河北 唐山 063305)
摘 要:本文針對(duì)三氯氫硅生產(chǎn)工藝中存在的問(wèn)題,提出了具體的整改措施,并闡述了方案實(shí)施后取得的良好經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
關(guān)鍵詞:三氯氫硅;生產(chǎn)工藝;改造;優(yōu)化
唐山三孚硅業(yè)股份有限公司成立于2006年10月20日,以生產(chǎn)三氯氫硅﹑四氯化硅﹑氫氧化鉀等產(chǎn)品為主,目前三氯氫硅生產(chǎn)能力6.5萬(wàn)噸/年﹑四氯化硅1.08萬(wàn)噸/年﹑氫氧化鉀5.6萬(wàn)噸/年,該公司已經(jīng)成為我國(guó)最大的三氯氫硅生產(chǎn)基地;本文主要針對(duì)三氯氫硅生產(chǎn)中進(jìn)行的合成爐蒸汽管道改造以及往復(fù)式隔膜壓縮機(jī)的更換進(jìn)行了闡述。
氯堿電解工藝產(chǎn)生的氯化氫氣體經(jīng)過(guò)預(yù)處理后與干燥的硅粉在三氯氫硅合成爐反應(yīng)生成三氯氫硅﹑四氯化硅混合氣體,反應(yīng)混合氣體經(jīng)存渣槽﹑沉降器﹑袋濾器除塵后,經(jīng)一級(jí)水冷器﹑二級(jí)水冷器﹑-35℃鹽水冷卻器冷凝,冷凝液經(jīng)計(jì)量罐計(jì)量后放入中間產(chǎn)品儲(chǔ)罐。中間產(chǎn)品貯罐中的混合液,經(jīng)分餾塔后進(jìn)入成品儲(chǔ)罐。剩余不凝反應(yīng)氣經(jīng)隔膜壓縮機(jī)加壓后,再經(jīng)機(jī)后冷卻器及-35℃鹽水冷卻器冷凝回收冷凝液后,不凝尾氣進(jìn)入變壓吸附裝置回收處理。
3.1 三氯氫硅合成低壓蒸汽回收方面。硅粉干燥后加入三氯氫硅合成爐與氯化氫反應(yīng)生成三氯氫硅﹑四氯化硅混合氣體,合成反應(yīng)溫度為280℃~370℃。三氯氫硅合成爐操作壓力0.1MPa~0.15MPa(表),其副產(chǎn)蒸汽為7t/h,在此過(guò)程中有壓力為0.05MPa的蒸汽直接排空,生產(chǎn)系統(tǒng)不能進(jìn)行有效利用,造成浪費(fèi)。
3.2 尾氣壓縮機(jī)方面。自三氯氫硅投產(chǎn)以來(lái),由于當(dāng)時(shí)的工藝技術(shù)及設(shè)備原因,用于合成工序?qū)Π氤善贰皻庀嗦裙柰椤奔訅旱脑O(shè)備,是當(dāng)時(shí)同行業(yè)比較普遍的隔膜式壓縮機(jī)。但隨著技術(shù)的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格的競(jìng)爭(zhēng),生產(chǎn)成本被進(jìn)一步壓縮,隔膜壓縮機(jī)設(shè)備維修率高﹑效率低成為一大難題。
4.1 三氯氫硅合成爐副產(chǎn)蒸汽回收利用
4.1.1 技術(shù)控制。經(jīng)論證,公司投資29.06萬(wàn)元進(jìn)行生產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)改造,將排放的蒸汽回收用于低于0.04MPa需求的用戶(hù),取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。設(shè)備改造:從原來(lái)的副產(chǎn)蒸汽排放口安裝新管線(xiàn)至低壓蒸汽用戶(hù),安裝蒸汽補(bǔ)充調(diào)節(jié)閥﹑壓力變送器和放空閥。熱水罐蒸汽壓力控制在0.045MPa,利用熱水罐蒸汽放空調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制,如果副產(chǎn)蒸汽不能滿(mǎn)足生產(chǎn),則利用蒸汽補(bǔ)充調(diào)節(jié)閥由與新管連接的0.25MPa蒸汽自動(dòng)向回收蒸汽補(bǔ)壓,壓力設(shè)定值為0.04MPa。當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),可根據(jù)需要切換回收蒸汽,將熱水罐蒸汽放空閥手動(dòng)打開(kāi),蒸汽可自動(dòng)放空,同時(shí)關(guān)閉回收蒸汽管線(xiàn)的切斷閥,回收蒸汽管線(xiàn)蒸汽由蒸汽補(bǔ)壓閥自動(dòng)向系統(tǒng)補(bǔ)壓,以保持低壓蒸汽用戶(hù)的需求。在熱水罐罐頂安裝可燃?xì)怏w探頭,防止因合成爐氫氣泄露進(jìn)入管道,如發(fā)現(xiàn)有氫氣泄露,立即對(duì)回收蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行切換,回收蒸汽放空。
表1投資費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
4.1.2 環(huán)境效益。將原先三氯氫硅合成爐的副產(chǎn)排空蒸汽全部回收利用,降低了企業(yè)外購(gòu)蒸汽量,減少了企業(yè)的蒸汽排放量,熱蒸汽排到大自然中不僅是資源的浪費(fèi),更加重了大氣污染,水汽反饋還可以放大其它溫室氣體變暖的影響進(jìn)而形成惡性循環(huán)。蒸汽管道改造一方面解決了能源浪費(fèi)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)資源的節(jié)約,達(dá)到降低生產(chǎn)成本和資源的節(jié)約雙贏;另一方面解決了熱蒸汽污染環(huán)境的問(wèn)題。
4.1.3 經(jīng)濟(jì)效益。按全年開(kāi)車(chē)8000小時(shí)計(jì)算,其中夏季(非供暖期)開(kāi)車(chē)4000小時(shí),節(jié)約蒸汽5.2t/h×4000h=20800t。冬季(供暖期)開(kāi)車(chē)4000小時(shí),節(jié)約蒸汽4.7t/h×4000h=18800t。每噸蒸汽按160元計(jì)算,全年可節(jié)約(20800+18800)×160=637.56萬(wàn)元,
4.2 隔膜式壓縮機(jī)更換為活塞式壓縮機(jī)
4.2.1 技術(shù)控制。經(jīng)研究公司投資158.59萬(wàn)元進(jìn)行設(shè)備換型,新上一套活塞式壓縮機(jī)取代12臺(tái)隔膜壓縮機(jī),這12臺(tái)隔膜壓縮機(jī)作為生產(chǎn)應(yīng)急備用。通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)機(jī)身上的曲軸,使連接曲軸的活塞桿在一﹑二級(jí)氣罐內(nèi)做活塞運(yùn)動(dòng),以達(dá)到對(duì)工藝氣體的加壓目的。單臺(tái)系統(tǒng)拉氣量可達(dá)到2000Nm3/h,有穩(wěn)定性好﹑維修保養(yǎng)工作量小等特點(diǎn)。
4.2.2 環(huán)境效益。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,每節(jié)約1度電就可少用0.4kg標(biāo)準(zhǔn)煤,同時(shí)減排粉塵0.272kg﹑二氧化碳0.997kg﹑二氧化硫0.03kg﹑氮氧化物0.015kg,對(duì)工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境具有明顯的意義。
表2 投資費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
4.2.3 經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比如下:
改造前:
隔膜式壓縮機(jī)年維修費(fèi)﹑電費(fèi)等統(tǒng)計(jì)如下:
使用膜片84套,每套均價(jià)1500元。84×1500=12.6萬(wàn)元
使用抗磨液壓油44桶,每桶2700元。44×2700=11.88萬(wàn)元
耗電量:22kW,12臺(tái),22×12×0.75 元×8000小時(shí)=158.4萬(wàn)元。
改造后:
耗電量:200kW,1臺(tái),200×1×0.75× 8000小時(shí)=120萬(wàn)元。
使用易損件,每年更換兩次,共計(jì)10.87萬(wàn)元。
年可節(jié)約費(fèi)用158.4+11.88+12.6-120-10.87=52.01萬(wàn)元。
光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了三氯氫硅生產(chǎn)技術(shù)向大型化﹑專(zhuān)業(yè)化﹑自動(dòng)化方向發(fā)展,為了適應(yīng)工業(yè)發(fā)展的需要,加強(qiáng)三氯氫硅生產(chǎn)工藝過(guò)程的優(yōu)化和控制,對(duì)三氯氫硅的品質(zhì),降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益﹑經(jīng)濟(jì)效益﹑社會(huì)效益的統(tǒng)一具有重要的意義。
參考文獻(xiàn)
[1]李文光,李光茜,羅平,譚宗國(guó).三氯氫硅合成工藝及控制[J].云南冶金,2010 (05).
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