陳均寅
摘 要:采用了高壓變頻裝置的6kV引風(fēng)機在正常運行中,突然差動保護(hù)動作,導(dǎo)致引風(fēng)機跳閘,觸發(fā)RB,引起機組減負(fù)荷。針對這次事件,本文對本廠采用了高壓變頻裝置并且在工頻運行時配置了差動保護(hù)的電動機保護(hù)邏輯進(jìn)行了分析、優(yōu)化,并對此提出解決措施,保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:高壓變頻;差動保護(hù);光耦開入
中圖分類號:TM77 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1 事件經(jīng)過
故障前,#6爐A引風(fēng)機變頻正常運行,某年1月6日21時47分,#6爐A引風(fēng)機差動保護(hù)動作,#6爐A引風(fēng)機6kV開關(guān)跳閘,觸發(fā)RB,引起機組減負(fù)荷。
#6爐A引風(fēng)機差動出口跳閘后,現(xiàn)場初步檢查一、二次設(shè)備無異常,高壓變頻器無報警信息,6kV開關(guān)柜中保護(hù)裝置“差動保護(hù)動作”指示燈亮。用1000V搖表對用來作差動保護(hù)投入的“KM3常開接點”電纜檢查,兩芯對地絕緣和兩芯之間絕緣均未發(fā)現(xiàn)問題。測量電機的絕緣均符合要求。
2 保護(hù)動作過程
故障前,#6爐A引風(fēng)機變頻運行,差動保護(hù)處于退出狀態(tài),故對差動保護(hù)的投入狀態(tài)作重點檢查,經(jīng)調(diào)看熱工錄波圖,發(fā)現(xiàn)“差動保護(hù)投入反饋”至熱工接點接通大概1秒,而其它作為狀態(tài)顯示引至熱工的旁路接觸器KM3合閘、分閘狀態(tài)接點均未見翻轉(zhuǎn)。而啟動差動保護(hù)的KM3常開接點接入保護(hù)壯漢子的光耦回路,KM3常開接點(在變頻裝置室)引至差動保護(hù)裝置(在6kV開關(guān)柜)的電纜較長,電纜沿線存在較強干擾源,初步認(rèn)定事件是由于外部干擾導(dǎo)致光耦繼電器動作(即相當(dāng)于輸入到保護(hù)的KM3常開接點閉合),而在變頻工況下,差流已滿足定值要求,導(dǎo)致差動保護(hù)動作出口。
3 原因分析
#6爐A引風(fēng)機容量為2500kW,根據(jù)電動機容量大于2000kW時應(yīng)配置差動保護(hù)的要求,對#6爐引風(fēng)機配置了電流差動保護(hù)。#6爐A引風(fēng)機保護(hù)裝置采用AREVA生產(chǎn)的P243微機保護(hù)裝置,其保護(hù)配置有差動保護(hù)、速斷保護(hù)、過流保護(hù)、負(fù)序保護(hù)、零序保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)。根據(jù)節(jié)能改造項目要求,#6爐A引風(fēng)機在#6機小修時進(jìn)行了高壓變頻器改造,引風(fēng)機可以在工頻和變頻兩種方式下運行,正常工況下,引風(fēng)機變頻運行。在引風(fēng)機變頻運行工況下,因電動機電源端和尾巴端的電壓、頻率、功率因數(shù)等存在差異,所以變頻器輸出到電動機電流比6kV電源側(cè)輸入到變頻器電流大,因此電動機的差流較大,無法通過整定計算的辦法躲過差流。所以在引風(fēng)機工頻運行時,差動保護(hù)投入,變頻運行時,差動保護(hù)退出。為實現(xiàn)其自動轉(zhuǎn)換的功能,引入旁路接觸器KM3的常開接點(機械接點)作為判斷電動機工頻運行的依據(jù),從而決定差動保護(hù)是否投入,其原理簡圖如圖1所示,保護(hù)裝置的邏輯如圖2所示,其中3LP為“差動投入”功能壓板,1LP為“差動跳閘”出口壓板,P243中“E9、E10”為“電動機工頻運行”光耦輸入接點。當(dāng)引風(fēng)機變頻運行時,因為KM3接點不通,邏輯中對應(yīng)“E9、E10”的“OPTO5”置“0”,即使差動保護(hù)電流滿足,即“Trip Diff”置“1”,差動保護(hù)不會動作;當(dāng)工頻運行時,因為KM3接點接通,邏輯中對應(yīng)“E9、E10”的“OPTO5”置“1”,同時“差動保護(hù)投入”指示燈亮、“差動保護(hù)投入反饋”至熱工接點接通,當(dāng)差動保護(hù)電流滿足,即“Trip Diff”置“1”,則差動保護(hù)動作出口,通過1LP“差動跳閘”出口壓板跳閘。
4 整改措施
(1)分析認(rèn)為,當(dāng)保護(hù)裝置采用光耦開入時,可以有效地隔離外部強電對微機保護(hù)裝置的干擾,但在實際運行中,當(dāng)直流系統(tǒng)存在直流系統(tǒng)接地、交流回路串入直流回路時、長電纜中存在的分布電容、雜散電容等會改變直流監(jiān)測系統(tǒng)的對地電阻,引起對開入特性特別敏感(時間短)的光耦回路的導(dǎo)通,導(dǎo)致裝置的誤動,但將光耦回路取消并不符合我廠當(dāng)前的實際運行需求,故對引風(fēng)機的差動保護(hù)邏輯進(jìn)行修改。
因外部干擾會引起保護(hù)裝置誤動,其擾動時間一般較短,故對差動投入的邏輯作了修改,以“KM3常開接點”+“1秒延時”作為差動保護(hù)投入的前提條件,修改后邏輯如圖3所示。
增加延時后,差動保護(hù)在工頻啟動時會存在時間的死區(qū),但保護(hù)裝置同時配置了速斷保護(hù),可以作為差動保護(hù)的補充,可以有效防止事故的擴大,所以此方案是可行的。
(2)對本廠具有相同邏輯的#6爐B引風(fēng)機、#5爐增壓風(fēng)機的邏輯進(jìn)行同樣的修改。
參考文獻(xiàn)
[1]上海AREVA電力自動化有限公司.Micom P240電動機保護(hù)裝置技術(shù)說明書[Z].
[2]趙康偉.繼電保護(hù)裝置采用光隔開入引起誤動的思考[J].華北電力技術(shù),2005(08):38.