沈 敏(黑化集團公司焦化廠,黑龍江 齊齊哈爾 161041)
焦爐集氣管壓力控制的操作分析
沈敏
(黑化集團公司焦化廠,黑龍江 齊齊哈爾 161041)
摘要:本文介紹了黑化集團焦化廠工藝流程及D800鼓風機操作數(shù)據(jù),分析了焦爐集氣管壓力波動原因,制定和執(zhí)行合理的操作措施,確保焦爐和后續(xù)系統(tǒng)生產(chǎn)正常運行。
關鍵詞:焦爐;集氣管壓力;鼓風機;機前吸力
黑化集團公司焦化廠是焦爐煉焦及化產(chǎn)回收一體的焦化企業(yè),主要產(chǎn)品為冶金焦炭、煤焦油、粗苯、硫酸銨等,年設計生產(chǎn)能力為75萬噸焦炭、3萬噸煤焦油、1萬噸粗苯、0.7萬噸硫酸銨,其中焦爐系統(tǒng)和鼓風機系統(tǒng)是焦爐煉焦生產(chǎn)中的重要系統(tǒng),焦爐集氣管壓力穩(wěn)定與否,關系到焦爐生產(chǎn)的穩(wěn)定、荒煤氣的輸送及后續(xù)化產(chǎn)回收、硝酸銨等生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。
煉焦爐的荒煤氣從焦爐逸出,經(jīng)上升管、橋管進入集氣管,同時用循環(huán)氨水噴灑,使煤氣溫度由650℃~750℃降至80℃~85℃,通過吸氣管和氣液分離器,將循環(huán)氨水及煤焦油排出。煤氣進入初冷器,用江水間接冷卻至20℃~35℃。由羅茨鼓風機吸入并提高煤氣壓力,經(jīng)硫銨、終冷、苯洗滌工序送往焦爐和化肥。
由氣液分離器中分離的氨水和焦油流至機械化氨水澄清槽。初冷器中冷凝下來的冷凝液經(jīng)水封而入冷凝液中間槽。
煤氣管道及鼓風機中被分離及沉積下來的冷凝液經(jīng)水封槽流入冷凝液中間槽,再送至機械化氨水澄清槽,并于其中分離成三層,氨水、煤焦油、焦油渣。氨水從上部自流至氨水中間槽,泵送回焦爐集氣管作為冷卻煤氣之用,因而氨水形成一個循環(huán):集氣管→氣液分離器→機械化氨水澄清槽→氨水中間槽→氨水泵→集氣管。
實際生產(chǎn)操作中,集氣管中的壓力不斷改變,特別是在焦爐裝煤時,會造成集氣管壓力大幅波動。集氣管壓力過低時,空氣會進入爐體,導致焦炭燃燒,降低煤氣質量,如果大量空氣吸人到炭化室及荒煤氣中,甚至會引起生產(chǎn)事故;當壓力過高時,荒煤氣將會從爐門、爐蓋等處冒出,一方面可能燒毀爐門鐵件,另一方面降低了荒煤氣的回收率。壓力波動過大,還會對焦爐除塵系統(tǒng)造成不利影響。焦爐集氣管壓力、鼓風機前吸力是煉焦及化產(chǎn)回收生產(chǎn)工藝上需要控制好的兩個重要參數(shù)。其中焦爐集氣管各部位壓力值的確定,直接關系到焦爐的溫度控制、爐體壽命、焦炭的質量、化產(chǎn)回收產(chǎn)品質量及收率、能源消耗和環(huán)境污染等問題。
集氣管壓力正常工藝波動范圍是在根據(jù)煉焦工藝的理論計算之上,結合焦爐實時加煤量和生成荒煤氣量情況來確定和調(diào)整的,鼓風機前吸力則是影響集氣管壓力的主要因素,是整個焦爐和化產(chǎn)回收系統(tǒng)能否在設計工況條件下運行的關鍵參數(shù)。黑化集團焦化廠當前主要通過調(diào)整鼓風機機前吸力大小來控制當前3座焦爐集氣管壓力的大小,并通過調(diào)整各座焦爐上升管煤氣翻板開度來均衡氣量、分配吸力使每座焦爐的集氣管壓力在允許范圍內(nèi)波動。由此可見,鼓風機操作和吸壓力調(diào)整是保證焦爐集氣管壓力穩(wěn)定的關鍵。
黑化集團焦化廠焦爐建成投產(chǎn)年代較早,所用的煤氣鼓風機(D800)型號較老,此種型號鼓風機已較少應用在新建焦爐系統(tǒng)。由于導致焦爐各部壓力變化的影響因素多而且難以克服,各調(diào)節(jié)回路間又存在較復雜,使集氣管壓力調(diào)節(jié)成為焦爐生產(chǎn)控制中的一個技術操作難題。針對這種典型的工況復雜操作,實際生產(chǎn)中,黑化集團的工程技術人員摸索出了一套行之有效的操作方法,較好的控制了焦爐集氣管壓力在工藝允許的范圍內(nèi)波動。
焦爐生產(chǎn)過程中,進行集氣管壓力調(diào)節(jié)和控制時為避免對正常調(diào)節(jié)過程造成較大干擾,鼓風機前吸力調(diào)節(jié)過程以緩慢改變吸力設定值的方式來實現(xiàn)。在黑化集團焦化廠,75萬噸焦爐集氣管壓力控制工藝指標要求為100Pa±20Pa,在焦爐集氣管壓力出現(xiàn)波動時,控制和調(diào)節(jié)過程需按生產(chǎn)實際情況區(qū)分如下:
(1)集氣管壓力降低,鼓風機吸力增大,煤氣量減少的情況下,可以適當開啟煤氣循環(huán)調(diào)節(jié)或適當關小鼓風機煤氣入口閥門,并關注鼓風機電流情況。
(2)集氣管壓力增大,鼓風機吸力降低,煤氣量增大的情況下,可以適當關閉煤氣循環(huán)調(diào)節(jié)或適當開大鼓風機煤氣入口閥門,并關注鼓風機電流情況。
(3)若初冷器阻力增加,初冷器或煤氣管道有堵塞現(xiàn)象,導致集氣管壓力增大,鼓風機吸力減小,此時應適當關煤氣循環(huán)調(diào)節(jié)閥或開大鼓風機入口閥門進行處理,同時準備清掃堵塞的初冷器,并關注鼓風機電流情況。
(4)若焦爐煤氣量增大,初冷器阻力增加,機前吸力減少,應加大機前吸力,根據(jù)鼓風機實際運轉情況,相應適當調(diào)節(jié)關閉大循環(huán),或開煤氣入口門,并關注鼓風機電流情況。
(5)若焦爐煤氣量減少,初冷器阻力減小,機前吸力增大,應降低機前吸力,根據(jù)鼓風機實際運轉情況,相應調(diào)節(jié)開啟大循環(huán),或關煤氣入口門,并關注鼓風機電流情況。
(6)若機后壓力增大、機前吸力減少、初冷器阻力正常且粗苯終冷塔阻力增大的情況下,應通知粗苯崗位清掃終冷塔及煤氣管道,根據(jù)鼓風機實際運轉情況及電流情況,適當開啟大循環(huán),降低機后壓力。
(7)鼓風機停機時,立即停止調(diào)節(jié)機的運轉,固定調(diào)節(jié)機翻板,用人工進行調(diào)節(jié),保持集氣管壓力比平常大20Pa~40Pa。如壓力仍高時,打開新裝煤的上升管蓋。鼓風機啟機時,關閉上升管蓋,打開翻板,關閉放散管。集氣管壓力恢復正常時,開動調(diào)節(jié)機。
集氣管壓力波動大,是由目前煉焦生產(chǎn)間歇操作的特點造成的,每個炭化室從裝煤到推焦的整個結焦過程中,其壓力隨荒煤氣發(fā)生量的變動而變化;同時也受到后續(xù)化產(chǎn)回收系統(tǒng)煤氣通過阻力的影響,因此,鼓風機的操作和機前吸力、機后壓力、器前吸力的調(diào)節(jié)是保證集氣管壓力穩(wěn)定的主要手段。通過實踐證明,黑化集團焦化廠經(jīng)過多年技術摸索,通過對焦爐系統(tǒng)和鼓風機系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)節(jié),較好的解決了焦爐集氣管壓力波動較大的問題,在不需要增加昂貴的監(jiān)測設備和自動調(diào)節(jié)設備的前提下,使運行近60年的陳舊焦爐系統(tǒng)在當前依舊能穩(wěn)定的運行并滿足安全生產(chǎn)要求,提高了焦爐生產(chǎn)的環(huán)保水平和焦炭質量,并有效的延長爐齡,同時也為后續(xù)化產(chǎn)回收系統(tǒng)、硝酸銨系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有效的保障。
參考文獻
[1]潘海鵬.焦爐集氣管壓力綜合控制算法研究與應用[J].控制工程,2003,10(06):529-531.
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