崔洪坤
(中建材(合肥)熱工裝備科技有限公司,合肥市 230051)
CFD技術(shù)在生產(chǎn)線技改中的應(yīng)用
崔洪坤
(中建材(合肥)熱工裝備科技有限公司,合肥市 230051)
采用CFD技術(shù)對水泥生產(chǎn)線進(jìn)行數(shù)值模擬,可方便地獲得一些實驗室條件不易得到的信息,如:分解爐內(nèi)速度場、溫度場、顆粒軌跡和粒子停留時間等,能夠直觀分析生產(chǎn)線存在的問題。對生產(chǎn)管理、技術(shù)改造提供參考和理論依據(jù)。本文則為CFD技術(shù)在技術(shù)改造中的應(yīng)用實例,CFD技術(shù)的應(yīng)用大大縮短了設(shè)計時間,對生產(chǎn)線技改、設(shè)備優(yōu)化起到了指導(dǎo)作用,取得了良好的效果。
CFD技術(shù);數(shù)值模擬;速度場;溫度場;粒子停留時間;技術(shù)改造
近年來,通過CFD技術(shù),工程技術(shù)及研究人員可以方便地獲得一些實驗室條件不易得到的信息,可以為工程設(shè)計、生產(chǎn)管理、技術(shù)改造提供各種必須的參數(shù),如系統(tǒng)壓力場、速度場、溫度場、氣體濃度分布、顆粒停留時間以及燃燼程度等參數(shù)。在掌握上述數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上, 結(jié)合自身的實踐經(jīng)驗和試驗驗證,可快速而準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)、分析和解決現(xiàn)有設(shè)備和設(shè)計中不足之處。為創(chuàng)新設(shè)計、工程改造提供依據(jù), 大大降低研發(fā)成本和周期。
本文從工程應(yīng)用的角度出發(fā),采用CFD技術(shù)以南方水泥某企業(yè)2500t/d分解爐為研究對象,對新型干法水泥熟料生產(chǎn)技術(shù)中主要的設(shè)備分解爐進(jìn)行數(shù)值模擬計算,根據(jù)模擬結(jié)果和實踐經(jīng)驗對該生產(chǎn)線進(jìn)行了改造,取得了良好效果,得到業(yè)主的好評。
該生產(chǎn)線技改前存在C1出口氣體溫度偏高(350℃左右)、系統(tǒng)阻力大(>6200Pa),電耗、熱耗高;分解爐容積偏?。?14m3),爐內(nèi)風(fēng)速偏高,生料和煤粉燃燒停留時間短(4.5s),無煙煤不能在分解爐內(nèi)燃盡,熱效率低等問題。圖1、2為技改前分解爐幾何結(jié)構(gòu)和數(shù)值模型。表1為技改前分解爐的參數(shù)。對分級爐進(jìn)行網(wǎng)格劃分(圖3),結(jié)合實踐定義邊界條件后進(jìn)行數(shù)值模擬,主要結(jié)果如圖4、5、6。
縮口直徑(凈空) 分解爐直徑(凈空) 鵝頸管直徑(凈空) 爐容積(帶鵝頸管)尺寸 1630mm 5400mm 3500mm 814m3
圖1 技改前分解爐幾何結(jié)構(gòu)
圖2 技改前分解爐數(shù)值模型
圖3 技改前分解爐網(wǎng)格劃分
圖4 技改前分解爐的速度場
圖5 技改前分解爐內(nèi)溫度場
圖6 技改前分解爐內(nèi)粒子停留時間
通過數(shù)值模擬結(jié)果可以看出,分解爐風(fēng)速平均在 8.7m/s,相當(dāng)數(shù)量的生料粒子停留時間在5s以下,對無煙煤煤粉燃燒和碳酸鈣分解不利。從溫度場看,爐體中上部有局部的高溫,為煤粉分布不均造成,可能造成分解爐結(jié)皮等問題。
3.1 預(yù)分解系統(tǒng)技改措施
根據(jù)技改前數(shù)值模擬結(jié)果和實踐經(jīng)驗,對預(yù)分解系統(tǒng)做如下改造:
1、增大分解爐容積。改后的分解爐和鵝頸管總有效容積由原爐型的814m3擴大到1509m3,物料在爐內(nèi)的停留時間由原來的4.5s上升到6.3s,提高了生料的分解率和煤粉的燃燼率,能夠滿足無煙煤燃燒需要。
2、取消預(yù)燃室,C4下料全部進(jìn)入分解爐,三次風(fēng)管改為單管偏心進(jìn)入分解爐下錐體。有利于三次風(fēng)和窯氣在分解爐底部形成強烈的噴旋結(jié)合作用,使生料和煤粉分散的更均勻,分解爐底部溫度場更為合理,避免局部高溫,提高換熱效率、生料分解,利于分解爐內(nèi)煤粉混合和燃燒。
3、將原撒料箱改為獲得實用新型專利授權(quán)的擴散式撒料箱,能使物料的分散效果更均勻,進(jìn)一步提高換熱效率。
4、對窯尾噴煤管噴煤角度進(jìn)行調(diào)整,改善錐部三次風(fēng)、窯氣、煤的混合流場,從而改善分解爐內(nèi)溫度場,提高分解爐熱效率和容積利用率。
3.2 技改后分解爐的數(shù)值模擬
針對以上技改措施,對技改后的分解爐進(jìn)行數(shù)值模擬驗證,給技改提供理論支撐和直觀性。技改后的分解爐數(shù)值型和網(wǎng)格劃分見圖7、圖8。由溫度場可以看出,新分解爐內(nèi)部溫度分布均勻,爐體下部中間部位附近高溫區(qū)有利于無煙煤的燃燒和生料的快速分解。
圖7 技改后分解爐的數(shù)值模型
圖8 技改后分解爐的網(wǎng)格劃分
圖9 技改后分解爐內(nèi)溫度場
圖10 技改后分解爐內(nèi)粒子停留時間
由粒子停留時間可以看出,新爐型的噴旋結(jié)合作用非常明顯,出口處黃色的線條表示粒子在爐中將停留10s以上,使煤粉充分燃燒放熱,生料充分分解。
根據(jù)技改前后計算機模擬仿真的結(jié)果比較可以看出,技改后分解爐內(nèi)溫度分布更加均勻,生料和煤粉的分散效果好且停留時間長,煤粉燃盡率高。由于生料分散效果好且停留時間長,換熱分效率高,有效提高了解爐容積利用率,使技改后系統(tǒng)能夠滿足100%使用無煙煤的要求。
4、技改后生產(chǎn)線實際運行情況
該項目是CFD技術(shù)與實踐經(jīng)驗相結(jié)合在技改工程中的成功典范,通過對分解爐的數(shù)值模擬可以準(zhǔn)確地得到分解爐內(nèi)部的各種物理量的分布,預(yù)測分解爐系統(tǒng)的性能,使得我們可以在系統(tǒng)投入商業(yè)運行之前對其性能具有充分的掌握,此外,針對特殊的原燃料特性和業(yè)主需求,例如無煙煤的燃燒,進(jìn)行個性化的設(shè)計,以確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定且高效。
CFD的成功應(yīng)用,加快了技改設(shè)計周期,降低了技改投資,對系統(tǒng)設(shè)備優(yōu)化起到了重要作用,取得了良好效果。經(jīng)過本次技改,在較短的工期內(nèi)實現(xiàn)了技改目標(biāo),一次投料成功,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,實現(xiàn)了100%無煙煤煅燒,窯產(chǎn)量達(dá)到3217t/d,C1出口溫度由改造前的360℃左右下降到290-300℃,噸熟料標(biāo)煤耗103.6kg,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
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1007-6344(2015)09-0003-01