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      針對鍋爐煙風系統(tǒng)振動問題的設計優(yōu)化

      2015-07-10 14:31:15馬愛香
      四川水泥 2015年3期
      關鍵詞:風道風機鍋爐

      馬愛香 張 娜

      (陜西大唐新能電力設計有限公司,陜西 西安 710032)

      針對鍋爐煙風系統(tǒng)振動問題的設計優(yōu)化

      馬愛香1張 娜2

      (陜西大唐新能電力設計有限公司,陜西 西安 710032)

      本文針對鍋爐煙風系統(tǒng)振動的問題,提出了工藝設計優(yōu)化方案,通過對風機選型參數(shù)和運行工況點的合理選取,對風機進出口管道的合理布局,對葉輪的改造,對風機進行變速調節(jié),在風機出口裝設再循環(huán)風門等改造后,可以改善或避免由于設計不合理而引起的振動。

      鍋爐煙風系統(tǒng) 風機 振動 優(yōu)化設計

      1 引言

      電廠在運行初期經(jīng)常出現(xiàn)煙風系統(tǒng)振動大,噪音大的問題,尤其是一次冷風系統(tǒng),一次風機本體及進風箱振動嚴重,風道被撕裂,造成鍋爐不能滿負荷運行。另一方面,電廠受到當?shù)責嶝摵砂l(fā)展的制約,在某一階段鍋爐無法滿負荷運行,一次風機入口風門開度很小,使風機不能在安全區(qū)內運行,這又加劇了一次風道的噪音和振動。且由于煙風系統(tǒng)一般壓力過高,振動經(jīng)常導致煙風道出現(xiàn)焊口開裂現(xiàn)象,從而導致大量漏風和鍋爐出力不足。這些不僅使電廠不能經(jīng)濟運行,還對電廠工作人員造成了嚴重的噪音危害。

      2 振動原因分析及其在設計過程中的優(yōu)化

      鍋爐煙風系統(tǒng)振動的原因分析:⑴風機選型參數(shù)確定不準確,運行工況參數(shù)選取不當;⑵風機選型不當,預留壓力與風量裕量過大;⑶燃用煤質變化差異太大,風機出力不足或過大;⑷機組負荷率過低;⑸由于場地受限,煙風管道布置不暢,風機進出口管道設計不合理。

      前四項可歸結為風機容量相對過大,運行工況點選取過高,屬于風機性能因素。風機選型過大,風機不能在高效區(qū)或安全區(qū)內運行,會導致離心風機及其進出口管道的劇烈振動和軸流風機失速(喘振)等不安全現(xiàn)象。第五項屬于管網(wǎng)系統(tǒng)因素。風機進出口管道布置不合理,會破壞出入口氣流均勻性,使得風機出力和效率降低。不僅增加電耗,還嚴重影響風機性能。

      根據(jù)流體力學原理,風機特性與其工作的管網(wǎng)特性相匹配,風機才能高效安全運行。因此,確定好風機運行工況參數(shù),與管道系統(tǒng)特性相匹配,是避免煙風系統(tǒng)振動的關鍵。從工藝設計的角度,可通過以下幾方面進行優(yōu)化設計。

      2.1合理進行風機選型

      選擇與鍋爐煙風系統(tǒng)相匹配的風機型式與容量。合理選取風量裕量和壓力裕量。另外,風機選型時應考慮低負荷參數(shù)時的運行工況點。軸流式風機應避免運行工況點落入失速區(qū),離心式風機應避免使調節(jié)風門開度長期在30%以下運行。

      2.2 對風機進行變速控制

      變速調節(jié)是通過調節(jié)風機轉速來改變風機的特性曲線,主要包括變頻控制和調速型液力耦合器。目前,電廠CFB鍋爐應用較為廣泛,其一、二次風機多采用離心式,此類型風機裕量較大,適合通過變頻控制調節(jié)。調速型液力耦合器相對具有價格低廉,操作簡單,使用壽命長的優(yōu)點。

      多數(shù)熱電廠運行以熱定電,而熱負荷的發(fā)展是一個長期而漸進的過程,在熱負荷未達到設計熱負荷之前或者熱負荷季節(jié)性的降低,鍋爐必須低負荷運行。此時通過變速調節(jié),風機能重新調整在高效區(qū)內運行,避免落入不安全區(qū)而出現(xiàn)振動,滿足鍋爐在低負荷工況下的穩(wěn)定運行。此外,當風機電機轉速降低時,風機效率基本不受影響,而風機電動機消耗的功率將顯著降低,節(jié)能效果明顯。

      2.3改造風機葉輪改造來改變風機性能參數(shù)

      通過調整葉片角度、改變葉片形式以及葉輪直徑大小,可改變風機風量和風壓,從而達到對風機性能參數(shù)的改變。此改造方法對風量和壓力的調節(jié)范圍有限。

      2.4 在風機出口裝設再循環(huán)風門

      當風機出力過小時,通過設置運行再循環(huán)風門,可以保證風機工作在安全區(qū)內。此方法適合機組短期內的低負荷運行情況,系統(tǒng)簡單,投資省。

      2.5 對風機進出口管道形式進行優(yōu)化設計

      風機進口管道以平直管段為最佳,一般要求進口直管段為進口管道當量直徑的2.5倍上;風機出口管道以平直段為最佳,一般要求出口直管段長度為3~5 倍出口管道當量直徑;若不滿足,可在進出口管道或者不合理彎道處上加裝導流板,以降低煙風道系統(tǒng)阻力,改善風機運行條件。對風機入口風箱處氣流的不合理,可通過加寬風機進口風箱的入口寬度,達到降低入口風速的目的。也可通過改造煙風道內支撐桿型式和材料,來降低煙風道阻力。這些都是通過改變管網(wǎng)特性來改善振動的方法。

      3 改造實例效果

      我公司曾對某電廠 2×50MW+2×260t/hCFB機組風道系統(tǒng)進行改造。本項目在運行初期,一次冷風系統(tǒng)振動非常嚴重,鍋爐不能滿負荷運行,在負荷為40%~50%時尚能維持,隨著負荷的進一步提高,振動變得十分嚴重,甚至引起運轉層平臺的振動,且隨后發(fā)生風道撕裂漏風現(xiàn)象。

      調查知,原項目設計煤質為優(yōu)質煤與煤矸石混燒,而實際燃燒的僅為優(yōu)質煤,且原設計選型中預留的一次風機風量與壓力裕量量也偏大很多。第一次改造,對風機進行變頻調節(jié)控制,發(fā)現(xiàn)鍋爐負荷能夠提高,風機振動問題有所改善,但仍有振動問題,且鍋爐不能滿負荷運行。分析是由于風機進出口管道布置不暢,局部阻力過大所致。

      第二次改造,首先對入口風箱進行加寬處理,如圖1所示,加寬后進口風箱的流通截面將增大,從而降低了風機進口風箱處氣流的入口流速,減少了風機入口壓力損失,對應電機功率也相應減少。

      圖1 風機進口風箱改造示意圖;

      其次對出口管段進行改造。此一次風機為離心式,出口形式為逆90°,由于空氣預熱器一次風入口較低,這就導致風機出口擴散管段過短,再加上90°急彎,使空氣流動在此處過急,形成局部渦流(圖 2左)。對此,在利用原有風機機殼和風機基礎的前提下,對風機主體進行轉向,改為逆135°(圖2右),進而延長了風機出風口擴散段型線,并在此基礎上加裝風機出口導流板,改善風機出口段流線,來降低風道局部阻力。

      圖2 改變風機主體轉向的示意圖

      二次改造后,機組基本能滿負荷運行,一次風系統(tǒng)振動明顯改善,目前電廠運行平穩(wěn)。

      4 結論

      電廠鍋爐煙風系統(tǒng)振動原因諸多,工藝設計中主要是由于風機參數(shù)選取過大,風道因布置不暢而局部阻力過高,風機特性與管網(wǎng)特性不匹配引起的。應在風機選型、工藝設計中進行優(yōu)化,通過對進出口風道改造,通過變速調節(jié),葉輪改造,合理選取風機運行工況點,合理選取風機壓力余量,均能避免或改善風機振動的問題,并且達到節(jié)能降噪的目的。

      [1]虞曉林.電廠風機節(jié)能研究與改造[J].《水利電力機械》,2007,(10).

      [2]張曄.電站鍋爐風機振動故障原因分析及措施.西北電力技術[J].2006(1)50∶52.

      G322

      B

      1007-6344(2015)03-0342-01

      馬愛香(1982—),女,陜西渭南人,碩士研究生,畢業(yè)于西安交通大學,工程師,研究方向:電廠熱能與動力工程。

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