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    佳華公司2#鍋爐烘爐淺談

    2015-06-27 01:25:57戴文華
    山東工業(yè)技術(shù) 2015年9期
    關(guān)鍵詞:含水率溫度

    戴文華

    摘 要:2#鍋爐大修完成后,在鍋爐啟動運(yùn)行前必須進(jìn)行烘爐,烘爐質(zhì)量好壞直接影響爐膛的壽命和鍋爐運(yùn)行可靠性。

    關(guān)鍵詞:烘爐;溫度;含水率

    1 前言

    2#鍋爐大修于2013年8月31日正式開始至10月8日結(jié)束,本體大修完成后開始進(jìn)入烘爐階段,烘爐質(zhì)量好壞直接影響爐膛的壽命和鍋爐運(yùn)行可靠性。就此本文僅對此次2#鍋爐烘爐的工藝及相關(guān)問題進(jìn)行簡單闡述。

    2 烘爐的目的

    對于新安裝的鍋爐而言,在爐墻材料中及砌筑過程中吸收了大量的水份,如與高溫?zé)煔饨佑|,則爐墻中含有的水份因?yàn)闇夭钸^大,急劇蒸發(fā),產(chǎn)生大量的蒸汽,進(jìn)而由于蒸汽的急劇膨脹,使?fàn)t墻變形、開裂。所以,新安裝的鍋爐在正式投產(chǎn)前,必須對爐墻進(jìn)行緩慢烘爐,使?fàn)t墻中的水份緩慢逸出,確保爐墻熱態(tài)運(yùn)行的質(zhì)量。

    2#鍋爐雖然不是新安裝的鍋爐,但是2#鍋爐大修主要是對后拱及頂棚部分大修,即將后拱及頂棚部分全部重新砌筑,屬于鍋爐主要的爐墻部分,所以必須進(jìn)行烘爐。

    3 烘爐應(yīng)具備的條件

    ①鍋爐管路已全部安裝完畢,因?yàn)楸敬卧跔t膛拆除過程中,造成水冷壁硬傷,在經(jīng)過處理后,決定進(jìn)行水壓試驗(yàn),打壓至工作壓力3.82MPa,壓力為合格。按照要求一般每六年進(jìn)行一次超壓試驗(yàn),可以根據(jù)鍋爐的運(yùn)行情況適當(dāng)延長或縮短間隔時間,并結(jié)合大修進(jìn)行超壓試驗(yàn),本次未進(jìn)行超壓試驗(yàn)。

    ②爐墻砌筑及保溫工作全部結(jié)束以后并且已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)收,并合格。

    ③已經(jīng)將煙風(fēng)道安裝完畢,并且保溫結(jié)束,送引風(fēng)機(jī)也已經(jīng)安裝,并且調(diào)試合格后投入運(yùn)行。

    ④熱工電氣儀表是烘爐所專用的,并且已經(jīng)安裝,校驗(yàn)后均合格。

    ⑤烘爐用的設(shè)施安裝好后并全面驗(yàn)收,需要把與烘爐無關(guān)的其它臨時設(shè)施全部拆除,并將場地清理干凈。

    4 烘爐工藝

    (1)根據(jù)本鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)采用火焰烘爐方法,由于1#鍋爐運(yùn)行,只能從2#鍋爐預(yù)留的煤氣烘爐預(yù)留口接出, 2#鍋爐烘爐用的短節(jié)及火把接好,并把火把號碼編號,膠皮管碼放整齊。東側(cè)接出8根DN20管道,西側(cè)接出4根DN25管道。安裝完成后,進(jìn)行煤氣監(jiān)測,確保合格不漏煤氣。在爐膛出口人孔門處加裝兩個就地溫度表,用保溫棉塞實(shí)保溫,確保不通風(fēng):1)首先點(diǎn)燃東側(cè)1#小火,點(diǎn)燃后使火焰保持在中央。烘爐溫度以現(xiàn)場安裝的就地溫度表為準(zhǔn),根據(jù)溫度對火把數(shù)量及開度進(jìn)行調(diào)節(jié),隨時監(jiān)火;2)第一天溫度控制在50℃以內(nèi),以后每天按照烘爐溫度曲線進(jìn)行升溫;3)當(dāng)烘爐溫度到110℃,保持24小時不再升溫;4)當(dāng)烘爐溫度到150℃,保持24小時不再升溫;5)當(dāng)烘爐溫度到200℃,保持24小時后不再升溫,烘爐溫度不超過220℃。即可撤火;6)烘爐時間以14~16天,結(jié)束燃燒停爐;7)操作人員每隔2小時對煙溫進(jìn)行一次記錄,嚴(yán)格按照煙溫要求進(jìn)行控制,以確保烘爐的質(zhì)量。

    (2)烘爐的具體操作:1)水位控制:盡量保持汽包水位,將水位控制在:標(biāo)準(zhǔn)水位±20mm;2)排除潮氣:在烘爐之前,要打開各灰門和各爐門,以便及時適當(dāng)?shù)膶t內(nèi)的潮氣排除掉;3)定期檢查:對各膨脹指示器、水位計(jì)進(jìn)行檢查,確保鍋爐運(yùn)行正常;4)記錄煙溫:對爐體的檢查要定期定時,準(zhǔn)確記錄煙溫,以確保烘爐質(zhì)量;5)取樣:對爐體的后拱及頂棚位置預(yù)留的灰漿取樣處進(jìn)行取樣,進(jìn)行含水率分析,當(dāng)灰漿含水率≤7%時,表明烘爐已達(dá)要求。

    5 烘爐注意事項(xiàng):

    ①溫度升速:烘爐時,溫度的升速應(yīng)緩慢均勻,要求最大升溫速度小于20℃/天。

    ②汽包水位:烘爐過程中要定期檢查汽包水位,使之經(jīng)常保持在正常范圍。

    ③均勻火焰:烘爐中爐膛內(nèi)的燃燒火焰要均勻,不能集中于一處。

    ④烘爐過程中可用事故放水門,保持汽包水位,避免雜物進(jìn)入過熱器內(nèi)。

    ⑤煙氣溫度:烘爐過程中要定時記錄煙氣溫度,以控制溫升速度和最高溫度,不超過規(guī)定要求。

    6 總結(jié)

    在此次烘爐過程中,出現(xiàn)一些問題,需要再日后的工作中學(xué)習(xí)和借鑒:1)到后期烘爐溫度到190℃時,所有烘爐火把已經(jīng)開滿,從兩個預(yù)留口接出的煤氣量偏小,不能達(dá)到預(yù)計(jì)溫度,為了保證烘爐溫度,臨時利用燃燒器小火接出管道進(jìn)行烘爐,保證了烘爐溫度;2)在烘爐過程中,東側(cè)溫度明顯比西側(cè)溫度高5度左右,分析原因可能是由于2#鍋爐東側(cè)的1#鍋爐正在運(yùn)行,熱輻射較大,造成溫度較高,此項(xiàng)問題,需要在日后的烘爐中得到再次認(rèn)證;3)此次加強(qiáng)了鍋爐后拱的烘爐,在后拱部分多放了幾個火把進(jìn)行烘爐,使得后拱部分的水分得到了很好的散發(fā);4)實(shí)際烘爐溫度曲線如圖1;5)最終取樣化驗(yàn),含水率 <7%,烘爐合格。

    通過上圖所示的2#鍋爐烘爐時的實(shí)際烘爐溫度曲線可知,基本是和計(jì)劃烘爐曲線相吻合,最終取樣分析含水率為0.44%、0.47%,含水率<7%在要求范圍內(nèi)。

    此次2#鍋爐烘爐工作的完成,進(jìn)一步加深了對烘爐工藝的學(xué)習(xí)和了解,為今后的烘爐工作中提供了有益的借鑒。

    參考文獻(xiàn):

    [1]電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范[S].鍋爐機(jī)組篇.

    [2]蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程[S].96版.

    [3]陳定熊.淺談新裝鍋爐煮爐的實(shí)踐與體會[J].工業(yè)鍋爐,1994(04).

    [4]吳樹文.清洗小型鍋爐爐壁的煮爐方法及其效果分析[J].工業(yè)安全與防塵,1997(10).

    [5]馬小鴻.談鍋爐的烘爐與煮爐[J].同煤科技,2010(02).

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