栗鵬(肥城礦業(yè)集團楊營能源有限責(zé)任公司,山東濟寧272404)
高黏度煤洗選煤泥水治理與自動加藥技術(shù)
栗鵬
(肥城礦業(yè)集團楊營能源有限責(zé)任公司,山東濟寧272404)
摘要:通過研究,解決了選煤廠因洗水濃度高而造成的跳汰機分選困難、精末煤灰分偏高,煤泥精煤損失大的問題,實現(xiàn)了清水洗煤,提高并穩(wěn)定了精末煤和精塊煤質(zhì)量.
關(guān)鍵詞:高黏度;煤泥水治理;自動加藥
受機械化采煤和礦井復(fù)雜地質(zhì)條件的影響,我公司選煤廠入洗原煤中細(xì)粒級含量增多、水分增加、泥化現(xiàn)象嚴(yán)重。洗水濃度嚴(yán)重超標(biāo),基本上在300g/L左右,有時高達400g/L,嚴(yán)重制約洗煤生產(chǎn),精煤質(zhì)量變差,導(dǎo)致精末煤水分大、灰分高(約為11.5%~18%)。原有的高分子絮凝劑添加系統(tǒng)是靠人工完成物料添加、混合、攪拌等工序,添加量無法掌握。根據(jù)選煤廠的高黏度煤泥水的性質(zhì)及工藝特點,通過改變絮凝藥劑種類和用量,研究分析不同濃度煤泥水的絮凝沉淀規(guī)律,確定最佳絮凝藥劑用量;同時研究有機復(fù)合陽離子聚合氯化鋁與聚丙烯酰胺配合使用的藥劑配方。確定合理的絮凝劑藥劑配方,采用自動加藥系統(tǒng)實現(xiàn)絮凝劑的投料、溶解、熟化、儲存、計量等的自動化。
針對治理濃度高達300g/l的高黏度煤泥水,研究絮凝藥劑配方,選用分子量為800萬的陰離子聚丙烯酰胺作為絮凝劑,有機復(fù)合陽離子聚合氯化鋁作為凝聚劑。煤泥水中加入陰離子聚丙烯酰胺和有機復(fù)合陽離子聚合氯化鋁的比例為1:1.6時,濃縮池清水層深度達0.8米,洗水濃度保持在40g/l左右,實現(xiàn)一級洗水閉路循環(huán)。
(1)改變絮凝藥劑種類和用量,研究不同濃度煤泥水的絮凝沉淀規(guī)律,確定最佳絮凝藥劑配方。對選煤廠各主要環(huán)節(jié)的水質(zhì)進行化驗,獲得各項水質(zhì)指標(biāo),為高黏度煤泥水處理提供理論依據(jù)。根據(jù)水質(zhì)結(jié)論,選擇不同分子量的聚丙烯酰胺做絮凝劑,觀察煤泥水的沉淀結(jié)果,當(dāng)分子量大于600萬后,絮凝效果增加趨緩,大于800萬以后增加不明顯。從不同分子量聚丙烯酰胺處理煤泥水的絮凝效果看,其分子量為800萬左右的煤泥水沉淀效果最佳。
(2)研究開發(fā)了陰離子聚丙烯酰胺與有機復(fù)合陽離子聚合氯化鋁配合使用的藥劑配方,通過單獨使用聚丙烯酰胺和聯(lián)合采用陰離子型聚丙烯酰胺與陽離子型增強劑的對比試驗發(fā)現(xiàn),聯(lián)合采用陰陽離子兩種藥劑絮凝沉淀速度快、效果佳。
其作用機理如下:陽離子型增強劑帶正電荷,水解后,活性基團吸附到煤泥顆粒表面,中和其表面的負(fù)電荷,壓縮其雙電層,電位絕對值將隨之下降,克服了微粒間的斥力,使之脫穩(wěn),由范德華力引起微粒相互聚結(jié)變大,形成微絮體?;招躞w通過絮凝劑聚丙烯酰胺的吸附架橋作用進一步成較大的絮體顆粒。較大的絮團在重力作用下下沉,這樣便加快了煤泥的沉降速度。經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)實驗后,確定了煤泥水中每噸干煤泥需加入陰離子聚丙烯酰胺絮凝劑50g和有機復(fù)合陽離子聚合氯化鋁80g(比例為1:1.6)混合加入濃縮池時,煤泥絮凝沉降效果極好,濃縮池清水層深度可達0.8米,2011年4-10月份洗水濃度均保持在40g/l左右,實現(xiàn)了一級洗水閉路循環(huán)。
在治理濃度高達300g/l的高黏度煤泥水時,采用自動加藥系統(tǒng)將絮凝藥劑干粉直接加入設(shè)備的料斗中,實現(xiàn)絮凝劑的投料、溶解、熟化、儲存、計量等的自動化。該自動加藥系統(tǒng)節(jié)省藥劑用量,降低生產(chǎn)成本,生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定,減少生產(chǎn)事故,降低工人勞動強度,便于生產(chǎn)管理。
(1)選煤廠的煤泥水的處理是選煤過程中必不可少的環(huán)節(jié),其中加藥控制又是煤泥水處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),選煤指標(biāo)的好與壞,選煤系統(tǒng)的穩(wěn)定與否都與加藥控制有密切的關(guān)系。在我國,很多選煤廠采用的加藥方式是人工加藥,誤差太多,既浪費了藥,效果又不好;自動加藥系統(tǒng)的應(yīng)用從根本上改變加藥方式,能保證藥劑連續(xù)、準(zhǔn)確、穩(wěn)定的加入到系統(tǒng)中,既能節(jié)約藥劑用量,降低生產(chǎn)成本,又能提高整個選煤系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高生產(chǎn)效率,增加效益。并且自動加藥系統(tǒng)的應(yīng)用,可以隨時監(jiān)測水質(zhì),可根據(jù)水質(zhì)的變化自動調(diào)節(jié)加藥量,保證了溢流水的合格。因此,自動加藥系統(tǒng)的使用會從根本上節(jié)省藥劑用量,降低生產(chǎn)成本;保證生產(chǎn)連續(xù)、穩(wěn)定、減少因藥劑量加入不準(zhǔn)造成的煤泥水不沉降和溢流水濁度過高等情況造成的生產(chǎn)事故等。
自動加藥裝置的原理為:固體級別的絮凝劑從加藥漏斗內(nèi)喂入,通過一個恒速、定螺距的螺桿將絮凝劑帶入到干燥漏斗,通過氣環(huán)真空泵產(chǎn)生的負(fù)壓干燥空氣流將粉末級的絮凝級通過傳輸管進入到混合室,與水分散頭霧化的充分接觸并一起流到攪拌桶,經(jīng)攪拌完全溶解后,溶液輸送到儲藥箱,根據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)對煤泥水的監(jiān)測信號,來控制變頻加藥泵的加藥量。整個過程的運行完全由微電腦自動控制中心控制。
(2)自動加藥裝置關(guān)鍵技術(shù):
?1)針對藥劑在潮濕環(huán)境下容易粘結(jié)成塊和在一定溫度范圍內(nèi)(50-60℃)易溶解的特點,采用加熱接收器將藥粉加熱干燥,有效的防止了輸料管路的堵塞現(xiàn)象。
?2)藥粉與水接觸前,通過水霧化裝置使水分子成霧狀與藥粉粒子充分接觸,提高了溶解效率。
?3)配藥與儲藥分開,解決了因配藥而影響加藥的問題,同時提供了一定的熟化時間,自動加藥系統(tǒng)只需將粉狀藥劑一次性加入儲料斗中,其他工作由系統(tǒng)自動完成,節(jié)省了人力資源,降低了勞動強度,便于生產(chǎn)管理。
(3)自動加藥系統(tǒng)請進性:
?1)藥劑制備系統(tǒng)是一種新型、高效,實用的藥劑制備設(shè)備。整個過程完全實現(xiàn)自動完成,配藥設(shè)計合理,可保證藥劑有效、均勻的配置,以發(fā)揮藥劑的最大作用。
?2)藥劑投加系統(tǒng)采用變頻調(diào)速的計量泵將藥液輸送至濃縮機。兩臺加藥泵一臺工作,一臺備用,充分考慮生產(chǎn)的需要,提高操作的靈活性和可靠性。
?3)監(jiān)測控制系統(tǒng)是獨立于制備、投加系統(tǒng)的一個部分。安裝在濃縮機上,可以實現(xiàn)對濃縮機澄清水的濁度(透光度)的及時反饋,準(zhǔn)確、及時地控制絮凝劑的加入量。
通過研究,解決了白莊礦選煤廠因洗水濃度高而造成的跳汰機分選困難、精末煤灰分偏高,煤泥精煤損失大的問題,實現(xiàn)了清水洗煤,提高并穩(wěn)定了精末煤和精塊煤質(zhì)量。
作者簡介:栗鵬(1983-),男,本科,主要從事:專業(yè)技術(shù)工作.