張銳博 申世武 劉衛(wèi)東 龔華
摘 要:本文簡(jiǎn)述DCS控制系統(tǒng)在立磨機(jī)供熱采用臥式熱風(fēng)爐系統(tǒng)中的應(yīng)用,為燃煤沸騰爐進(jìn)行磨機(jī)供熱廠家提供改進(jìn)參考案例。柳州臺(tái)泥新型建材有限公司二號(hào)生產(chǎn)線2008年2月投產(chǎn),礦渣微粉設(shè)計(jì)能力為90t/h。其中主要工藝設(shè)備立磨機(jī)采用燃煤沸騰爐進(jìn)行微粉烘干,隨著原、燃料成本的不斷提高,燃煤采購成本已由2008年的約500元/t,提高到2012年的1000元/t,生產(chǎn)運(yùn)行成本加大。2012年通過采用立磨機(jī)臥式熱風(fēng)爐供熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,整個(gè)工藝流程降低生產(chǎn)勞動(dòng)成本,提高自動(dòng)化水平。本文主要介紹DCS控制系統(tǒng)在立磨機(jī)供熱采用臥式熱風(fēng)爐系統(tǒng)中的應(yīng)用,為燃煤沸騰爐進(jìn)行供熱廠家提供改進(jìn)參考。
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)爐 DCS控制 Modicon Quantum InTouch
中圖分類號(hào): TF325 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào)1672-3791(2015)01(a)-0000-00
1熱風(fēng)爐供熱系統(tǒng)
臥式熱風(fēng)爐爐容按20×104kcal/m3設(shè)計(jì),以焦?fàn)t煤氣為點(diǎn)火源及長(zhǎng)明火源,主燃高爐煤氣,為磨機(jī)提供熱量為60GJ/h以上的干燥煙氣。熱風(fēng)爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓ā?000℃)通過兩次混合、兩次降溫,獲得180℃~280℃的干燥煙氣供給磨機(jī),保證立磨機(jī)90t/h的生產(chǎn)能力。
2熱風(fēng)爐生產(chǎn)工藝檢測(cè)參數(shù)及控制
本項(xiàng)目主要檢測(cè)工藝參數(shù)如下:
(1)熱風(fēng)爐生產(chǎn)用高爐煤氣流量、壓力檢測(cè);
(2)熱風(fēng)爐生產(chǎn)用焦?fàn)t煤氣流量、壓力檢測(cè);
(3)熱風(fēng)爐爐膛溫度檢測(cè)及高溫報(bào)警;
(4)熱風(fēng)爐外送高溫?zé)煔饬髁?、溫度檢測(cè)及高溫報(bào)警;
(5)熱風(fēng)爐爐內(nèi)火焰檢測(cè);
(6)熱風(fēng)爐吹掃用氮?dú)鈮毫z測(cè)。
本項(xiàng)目主要調(diào)控對(duì)象:
(1)熱風(fēng)爐點(diǎn)火監(jiān)測(cè)及控制系統(tǒng);
(1)助燃風(fēng)機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)、快速切斷閥的遠(yuǎn)程控制及現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制;
(2)高爐煤氣總管、焦?fàn)t煤氣總管、高溫?zé)煔饪偣?、空氣總管調(diào)節(jié)閥開度遠(yuǎn)程控制及現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制;
(3)冷卻風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)風(fēng)門開度遠(yuǎn)程控制及機(jī)旁調(diào)節(jié)控制。
3 DCS控制系統(tǒng)配置及功能實(shí)現(xiàn)
3.1硬件配置
熱風(fēng)爐DCS系統(tǒng)檢測(cè)控制點(diǎn):模擬輸入信號(hào):13路,溫度檢測(cè)信號(hào):2路,模擬輸出信號(hào):4路,數(shù)字輸入信號(hào):20路,數(shù)字輸出信號(hào):16路。根據(jù)檢測(cè)點(diǎn)數(shù)配置遠(yuǎn)程I/O站,遠(yuǎn)程站硬件配置詳見圖二所示,本系統(tǒng)采用雙冗余電源進(jìn)行供電,當(dāng)一個(gè)電源發(fā)生故障時(shí),另一個(gè)正常的電源將維持所需供電,從而使底板處理和通訊不受影響,每個(gè)冗余電源向底板提供8A電流。本系統(tǒng)選用雙冗余電纜通訊模式,從適配器接兩路干線同軸電纜97-5951-000RG-11到本地I/O主站, 當(dāng)一條電纜斷開時(shí)不會(huì)使通訊中斷,對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供雙重保障。其余的信號(hào)模塊見圖1示意。
圖1.遠(yuǎn)程I/O站硬件配置
3.2軟件編程
本項(xiàng)目通過軟件編程,實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,遠(yuǎn)程調(diào)控,報(bào)警聯(lián)鎖,報(bào)表打印及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
4改造前后成本對(duì)比
4.1降低供熱成本
原柳州臺(tái)泥新型建材有限公司采用燃煤提供熱源,采購成本約為1000元/t,改造后以高爐煤氣為燃料,燃?xì)獬杀緸?.065元/Nm3,按每小時(shí)60GJ供熱成本計(jì)算,改造后月供熱成本降低約80.2萬元。
4.2動(dòng)力消耗
改造前動(dòng)力運(yùn)行功率約為122kW/h, “煤改氣”后的動(dòng)力運(yùn)行功率約60 kWh,每月節(jié)約用電(122-60)×24×30=44640 kWh,按照1kWh=1度電,電價(jià)0.5元/度計(jì)算,每年節(jié)約電費(fèi):44640度×12×0.5元/度≈26.78萬/年。
4.3勞動(dòng)定員
由于整個(gè)供熱系統(tǒng)采用DCS控制,自動(dòng)化水平有所提高,系統(tǒng)投行后可減少工人5人,每年的工資及其他費(fèi)用按7萬元考慮,每年節(jié)約工資成本:5人×7萬/年=35萬/年。
5 結(jié)束語
礦渣微粉利用高爐生產(chǎn)工業(yè)廢渣,不僅可以變廢為寶,提高礦渣的附加值,為企業(yè)創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益,而且節(jié)約大量不可再生資源,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,對(duì)節(jié)能和環(huán)境保護(hù)十分有利。本文介紹的DCS控制立磨熱風(fēng)爐供熱系統(tǒng)在柳州臺(tái)泥新型建材有限公司已達(dá)到設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
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