張 強
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司銀山型鋼寬厚板事業(yè)部)
作為廠礦企業(yè)的起重運輸機械,天車承擔著原料和成品的倒運、發(fā)貨以及檢修吊物等吊裝作業(yè),是生產線正常運作期間不可或缺的重要設備之一。
某生產線共有13臺天車,主要用于日常生產、設備檢修中的物料吊運,根據(jù)2013年全年天車的運行狀況,對天車出現(xiàn)的故障次數(shù)、類型等數(shù)據(jù)進行了分析,如下圖所示,從中得出:每臺天車月平均故障次數(shù)為2.0次,其中由于主接觸器不吸合造成的故障為1.2次,占總故障數(shù)的60%。
圖 2013年某生產線天車故障次數(shù)統(tǒng)計
從以上數(shù)據(jù)來看,主接觸器不吸合在現(xiàn)場的天車故障中占較大的比重,且接觸器不吸合的原因較集中,經(jīng)過排查及比對發(fā)現(xiàn),其中存在兩大主要問題。
接觸器吸合后聲響異常,由于接觸器短路環(huán)損壞、磁軛與銜鐵的接觸面歪斜、不清潔或銜鐵極面不平、E型鐵心中間極面的氣隙小于0.2mm、銜鐵有卡滯等因素。
接觸器的觸頭過熱、燒傷、熔接。接觸器主觸頭間的壓力調節(jié)較小、接觸不到位或銜鐵表面臟污;三相觸頭調整差距大于0.5mm,動觸頭不能同時與靜觸頭接觸,在接觸器合、斷瞬間,拉弧嚴重;造成觸頭的燒傷、熔接。
接觸器線圈過熱。主要原因是:頻繁點動等因素引起線圈過載;銜鐵與磁軛接觸不良、表面臟污或有卡滯處;觸頭間的壓力大;短路環(huán)損壞;電源電壓不穩(wěn)定;固定銜鐵的螺栓松動等。
接觸器主觸頭的通斷方式為轉動式,接觸器觸頭系統(tǒng)的結構為指式,觸頭開閉的同步性、接觸壓力的大小需要經(jīng)常調整。這種通斷結構決定了接觸器較為頻繁的維護周期,存在維護周期較短的特點。
天車的穩(wěn)定運行也受到供電電源及饋電裝置規(guī)格、材質等因素的制約,由于現(xiàn)場采用單電源供電,加之饋電材料導電性差、規(guī)格小,當天車遠離電源進線側時,壓降增大,當天車供電電壓低于額定電壓的85%時,造成了接觸器的觸頭過熱、聲響異常、不吸合等異常情況的發(fā)生。尤其是在季節(jié)交替、氣溫變化明顯的一段時間內,因熱脹冷縮的物理特性,饋電裝置的部分區(qū)段會發(fā)生彎曲變形、上拱下?lián)系葐栴},導致受電器與饋電裝置接觸不良,出現(xiàn)缺相等故障,也是引起接觸器不吸合的原因之一。
上升限位調節(jié)位置高,距離終點安全限位(即重錘限位)過近,當起升高速上升動作,運行到上升限位的高度時,由于高速狀態(tài)下減速過程的延長及制動延時,起升動滑輪組易越過起升限位,觸及終點安全限位并引發(fā)其動作,從而導致總斷路器跳閘,總接觸器斷開。
欄門關閉后活動間隙大,金屬塊偏離接近開關的感應區(qū)域,當天車大車機構運行過程中出現(xiàn)振動時,經(jīng)常因接近開關的檢測信號丟失,導致總控制的安全聯(lián)鎖回路斷開,接觸器線圈失電。
針對以上三點問題,分析問題的關鍵所在,并制定了相應的改進方案,逐一實施。
(1)從接觸器的通電次數(shù)、額定電流、觸頭系統(tǒng)的結構以及電磁系統(tǒng)動作方式等技術參數(shù)著手,結合現(xiàn)場的作業(yè)及維護方式,對接觸器進行了改型
1)確定主回路及控制回路線圈的額定電壓,電壓等級分別為:AC380V、AC220V。
2)確定額定電流的等級選擇,主回路電流為295A,原接觸器的額定電流為300A,依據(jù)接觸器安裝在箱柜內,由于冷卻條件差,或間斷運行時,電流要降低10%~20%的使用原則,將額定電流確定為400A。
3)按照天車間斷運行的工作制及負載特性,在操作頻率及使用類別的選擇上,確定交流接觸器的動作次數(shù)600次/h,使用類別為AC-3。
4)采用直動式的電磁系統(tǒng)動作方式及面接觸式的觸頭結構。
綜合上述幾點依據(jù),最終選取了Siemens生產的3TB系列及Schneider 生產的LC1系列的新型接觸器,與原接觸器比較,新型接觸器有性能好、結構緊湊、技術性能顯著提高的諸多優(yōu)點,且多采用積木式結構,通過螺釘和快速卡裝在標準導軌上的方式加以安裝,便于維護。接觸器不僅在噪聲、振動等方面有了明顯的改善,故障率也有了大幅度的降低。
(2)改善天車的供電
通過計算同一饋電裝置上的天車總的最大工作電流及長距離壓降,以及天車的供電系統(tǒng)要求。對天車的供電系統(tǒng)進行了優(yōu)化。
將掛接在原斷路器下端,與天車共用電源的其他用電設備進行了分離,提高了天車作業(yè)的安全系數(shù)。
對現(xiàn)場同一饋電裝置的壓降ΔU進行計算,即
式中,線路負荷為3200kW,長度為560m,導體為鋁材,導體截面為130m2,因此,代入公式得電壓降約為31V。
為此,將原饋電裝置由單端供電改為兩端供電,消除了因電壓過低引起的接觸器線圈失電,提高了天車供電的穩(wěn)定性。
(3)調整安全裝置及限位的動作范圍
在滿足現(xiàn)場生產需要以及安裝規(guī)范的前提下,降低上升限位的高度,增大起升限位與終點限位之間的距離,避免高檔上升引起終點限位的誤動作,不僅降低了故障率,同時,也提高了設備的安全系數(shù)。
重新制作安裝欄門插銷,減小欄門關閉后的活動間隙,并調整欄門接近開關與金屬塊間的間距,欄門關閉后,確保金屬塊的活動范圍都在接近開關的感應范圍內,消除了因天車大車及其他機構在動作過程中出現(xiàn)車體振動時,造成接近開關感應信號的中斷以及后續(xù)引發(fā)的總接觸器斷開等故障。
通過以上多項措施的實施與改進,并經(jīng)過較長一段時間的實踐,將每月的天車運行狀態(tài)及故障次數(shù)與2013年天車故障的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行同期對比,2014年以來,因天車主接觸器本體及電源的不穩(wěn)定因素引發(fā)的故障次數(shù)降低了98%,不僅提高了現(xiàn)場天車的作業(yè)率,同時也改善了天車的作業(yè)狀態(tài)。
天車總控制回路的改進與安全實施的完善,不僅提高了天車作業(yè)的安全系數(shù),也降低了設備故障率,降低了維護成本,對企業(yè)安全生產、降本增效的精益管理工作起到推進作用。
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