周雙然,祁 光,田 瑩
(河北金?;す煞萦邢薰?,河北 滄州061000)
河北金?;す煞萦邢薰粳F(xiàn)有電石法PVC生產(chǎn)裝置1 套,產(chǎn)能12 萬t/a,公司于2011 年對其進行節(jié)能減排、降耗增效技術(shù)改造,針對電石消耗與同行業(yè)對標超高的現(xiàn)狀,特別批準建設“電石渣漿中乙炔氣回收”的技術(shù)改造項目。
濕法乙炔是電石在發(fā)生器里通過與水反應生成乙炔,首先是大塊電石表面與水反應,最后是小微粒電石,乙炔在渣漿中的溶失渠道主要有4 個。
(1)沒有完全反應的小顆粒電石:電石從加進反應器與水反應,形成渣漿溢流到沉降池,沉降池中仍有氣泡產(chǎn)生,說明存在沒有完全反應的小顆粒電石。
(2)乙炔在渣漿中的溶解:電石反應后生成的渣漿,通過溢流排出,乙炔在渣漿中的溶解為過飽和,實際損失按85 ℃渣漿中溶解的乙炔量計算遠遠不夠,實際損失大。
(3)乙炔在氫氧化鈣上的吸附。電石與水反應生成的電石渣組分主要為細微的氫氧化鈣,而氫氧化鈣具有很強的吸附能力,氫氧化鈣吸附的大量乙炔隨渣漿排到渣池。
(4)乙炔在水中的溶解。
通過對濕法乙炔發(fā)生工藝中電石渣漿損失機理的研究以及借鑒實踐經(jīng)驗,采用負壓汽提閃蒸的方法,通過對電石渣漿實施閃蒸回收其中的乙炔氣,效果良好。確保每噸聚氯乙烯耗電石量降低10 kg 以上,期望每噸聚氯乙烯耗電石可降低13 kg。
發(fā)生器內(nèi)的電石渣漿從發(fā)生器錐體中下部出來,通過排渣泵強制將電石渣漿打入汽提塔上部,在真空狀態(tài)下,溶解、吸附在料漿中的乙炔氣在汽提塔被閃蒸汽提出來,經(jīng)乙炔冷卻器冷凝出水分,乙炔氣用水環(huán)真空泵抽入去乙炔氣柜管。分離出的水分進入汽提塔。
電石渣漿從汽提塔上部進入, 經(jīng)篩板溢流流下, 經(jīng)汽提后的電石渣泥漿通過液封連續(xù)排入渣漿高位槽。 發(fā)生器底部沉積的矽鐵渣按規(guī)定排渣不變。
圖1 電石渣漿乙炔氣回收工藝流程簡圖
表1 主要設備一覽表
發(fā)生器液位用原發(fā)生器的雙法蘭液位計測量,與發(fā)生器下部的采用變頻控制的渣漿泵實現(xiàn)調(diào)節(jié)控制聯(lián)鎖,保證發(fā)生器的液位控制在一定的范圍。
(1)發(fā)生器的電石渣漿由自然溢流改為用渣漿泵強制出料,渣漿泵采用變頻控制,實現(xiàn)液位變頻調(diào)節(jié)聯(lián)鎖,安全可靠。同時保留原溢流管,以備渣漿泵故障時隨時自動啟用。
(2)采用渣漿泵強制出料有以下優(yōu)點:
a.縮短發(fā)生器溢流管,渣漿泵部份回流,加大渣漿流速,可以減少渣漿在發(fā)生器的底部沉積,避免堵塞渣漿溢流管,同時由于回流,可以有效地促使電石的反應, 避免電石質(zhì)量不好時未反應電石隨渣漿排出。
b.將發(fā)生器排出的渣漿通過泵葉輪的攪動,使發(fā)生器未反應的小顆粒電石進一步完全反應,便于乙炔的回收;同時通過葉輪的高轉(zhuǎn)動,可將吸附在氫氧化鈣上的乙炔氣脫吸出來。
c.渣漿泵采用變頻控制,實現(xiàn)與發(fā)生器的液位調(diào)節(jié)連鎖。當發(fā)生器的液位偏低,發(fā)生器的渣漿泵電機轉(zhuǎn)速減少,出料減慢直至聯(lián)鎖停止出料;液位偏高時,發(fā)生器的渣漿泵電機轉(zhuǎn)速加快,出料量加大;當渣漿泵出現(xiàn)故障時發(fā)生器的溢流管自動啟動溢流,保證發(fā)生器液位;確保發(fā)生器的正常運行。
表2 主要儀表一覽表
(1)乙炔發(fā)生器電石渣漿由自然溢流改為強制出料用泵抽,但還保留原溢流,在泵發(fā)生故障時,自動啟動溢流確保發(fā)生器液位。
(2)汽提塔渣漿出料設有足夠高的液封,確保抽負壓但不可能破空?;厥找胰矚饣叵到y(tǒng)前加水封,與主生產(chǎn)裝置隔離。
(3)回收系統(tǒng)的真空泵采用水環(huán)式真空泵,軸封用雙端面機封,冷卻水冷卻,汽提塔的真空度用調(diào)節(jié)閥自調(diào)。
(4)回收系統(tǒng)設計時提高標準,確保其無泄漏。當系統(tǒng)的乙炔含氧分析超出控制范圍>1%時,聯(lián)鎖控制,與主系統(tǒng)切斷,回收乙炔氣排空。
表3 項目投資
7.2.1 原料及規(guī)格
發(fā)生器溢流電石渣漿
壓力:常壓;
溫度:75~85 ℃;
電石渣漿流量:360 m3/h;
電石渣漿組成(質(zhì)量分數(shù)):氫氧化鈣:8%;水:92%。
7.2.2 產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量
回收乙炔氣技術(shù)指標:
回收乙炔氣流量:≥50 Nm3/h;
回收乙炔氣壓力:10 kPa;
回收乙炔氣溫度:≤45 ℃;
回收乙炔氣含氧:≤1%;
回收乙炔氣純度:≥96.5%。
7.2.3 經(jīng)濟效益
按12 萬t/a 聚氯乙烯樹脂計算,每年可節(jié)約電石0.13 萬t,按當時電石價格3 000 元計,則每年最少可創(chuàng)造經(jīng)濟效益390 萬元。
項目建成后,為部分下崗人員提供了重新上崗的機會,社會效益明顯,在當年經(jīng)濟低迷的形勢下,提高了員工信心、承擔了企業(yè)的社會責任,樹立了良好的企業(yè)形象。
濕法乙炔工藝流程相對簡單、操作控制方便,但是增加了電石渣漿的后處理工序以及渣漿乙炔的損失,導致聚氯乙烯成本的增加。通過技術(shù)優(yōu)化、創(chuàng)新和改進,有效地回收濕法工藝中流失的乙炔,大大減少了電石消耗,增加了濕法工藝的競爭優(yōu)勢。由金牛化工的實踐看來,渣漿乙炔回收工藝在行業(yè)內(nèi)極具推廣價值。